許金良,鄧 強,徐敬芳
(1.延長油田股份有限公司科技部,陜西延安 716000;2.西安石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,陜西西安 710065)
為提高非均質(zhì)油層采收率,我國油田發(fā)展了聚合物驅(qū)、三元復(fù)合化學(xué)驅(qū)等提高采收率技術(shù)[1-3],但由于其成本高等原因,難以推廣應(yīng)用,而空氣泡沫驅(qū)綜合了泡沫驅(qū)與空氣驅(qū)的優(yōu)點,成本很低,安全可靠,它適用的油藏種類、深度、范圍較為廣泛,尤其適用于高含水、非均質(zhì)嚴(yán)重、存在裂縫或大孔道的油藏。國內(nèi)的中原油田和百色油田均進行過空氣泡沫驅(qū)現(xiàn)場試驗,效果良好,未出現(xiàn)安全事故[4-8]。
甘谷驛油田是延長油田股份有限公司所轄的主要油田之一,是一個低孔、特低滲、低產(chǎn)能油田,如何提高油井產(chǎn)量,提高油田的原油采收率,一直是油田面臨的主要課題。由于儲層性質(zhì)差,自然能量衰竭開發(fā)方式一直是油田主要的開發(fā)方式。然而隨著地層能量的衰竭,這種開發(fā)方式難以保證油田原油產(chǎn)量的穩(wěn)定,同時這種開發(fā)方式原油采收率相對較低,沒有充分地利用油氣資源。
唐80井區(qū)于2001年開始進行注水開發(fā)先導(dǎo)試驗,現(xiàn)有注水井28口,采油井237口,平均日注水84.61 m3。由于唐80注水開發(fā)區(qū)在注水開發(fā)過程中出現(xiàn)部分井東西向裂縫水竄,含水上升快,個別井因水淹而關(guān)井,南北向井注水難以見效;采油速度低,累積注采比低,地層能量持續(xù)下降,注水井井口壓力持續(xù)升高,注水壓力接近裂縫延伸壓力,提高注水能力較困難等難題。加上陜北地區(qū)干旱缺水,油田大規(guī)模全面注水開發(fā)困難。為了提高唐80井區(qū)的開發(fā)速度和提高采收率,同時為整個油田補充能量、提高開發(fā)速度和采收率提供經(jīng)驗,有必要開展唐80井區(qū)注空氣泡沫提高驅(qū)油效率先導(dǎo)試驗研究,探索低滲透油田提高采收率的三次采油新途徑。
1.1.1 起泡沫劑發(fā)泡性及穩(wěn)泡性研究 實驗對28種不同配方的起泡劑進行了地面注入水的發(fā)泡試驗,對27種不同配方的起泡劑進行了模擬地層水的發(fā)泡試驗初選。通過初選發(fā)現(xiàn) KDQP-2、BK-5、BK-6、BK-7、BK-8等五種起泡劑在0.5%濃度下發(fā)泡沫量大,均大于420 mL,半衰期長,均大于180 min。且與地面注入水、地層水的配伍性好,不產(chǎn)生沉淀。針對這5種發(fā)泡性、穩(wěn)泡性較好的發(fā)泡劑,為了了解其在0.1%低濃度下在地層水中的起泡性和穩(wěn)泡性,又進行了進一步的篩選實驗,結(jié)果(見表1),證明較高濃度泡沫性能較好的起泡劑在較低濃度下也有較好的起泡和穩(wěn)泡性能。其中BK-6起泡劑的發(fā)泡量最大達到了490 mL、穩(wěn)泡時間最長達到了210 min。

表1 不同發(fā)泡劑在唐80井區(qū)模擬地層水中發(fā)泡、穩(wěn)泡實驗數(shù)據(jù)
1.1.2 泡沫體系與原油界面張力評價 采用地層水分別加入6種不同的起泡劑和不加起泡劑,測定其與原油的界面張力,結(jié)果(見表2)。從表中可以看出起泡劑能使界面張力大幅度下降,其中BK-16起泡劑后的油水界面張力最低,界面張力為0.143 63 mN/m,只有地層水與原油界面張力的0.64%。

表2 加入不同起泡后油水(地層水)界面張力實驗數(shù)據(jù)
1.1.3 泡沫穩(wěn)泡劑篩選 在實驗中對地面注入水和地層水用0.5%BK-6配制的泡沫液分別添加陰陽離子HPAM、CMC、NaCl、6501、6502、BK-51 等各種穩(wěn)泡劑,結(jié)果(見表3)??梢姀?fù)合穩(wěn)泡劑有較好的穩(wěn)泡作用,特別是在模擬地層水條件下,泡沫半衰期是原來的161%~179%,其中BK-51穩(wěn)泡劑穩(wěn)泡沫性最好,半衰期達到了340 min;同時,加入濃度越大,穩(wěn)泡效果越好,但加量過大,對起泡量有一定影響,因此加量控制在0.01%~0.1%比較合適。
1.1.4 泡沫視粘度 考察了上述研究的泡沫體系的泡沫粘度和泡沫液粘度,結(jié)果(見表4)??梢娕菽盒纬膳菽?,粘度明顯上升,粘度是原來的58~70倍,有利于泡沫起到封堵、增大驅(qū)油面積、提高波及效率,從而提高采收率的作用。

表3 BK-51的穩(wěn)泡能力(地層水)

表4 泡沫表觀粘度與泡沫液粘度對比
綜合泡沫優(yōu)選實驗表明宜采用泡沫配方為0.5%BK-6+0.05%BK-51。
1.2.1 巖心水驅(qū)油實驗 首先進行了巖心水驅(qū)油實驗作為參照,結(jié)果(見表5)。實驗的4塊巖心無水期驅(qū)油效率為36.95%~42.16%,水驅(qū)最終驅(qū)油效率為50%~58.14%,平均最終驅(qū)油效率為53.9%。
1.2.2 泡沫驅(qū)油實驗 在巖心進行水驅(qū)后進行空氣泡沫驅(qū)油,結(jié)果(見表6)。最終驅(qū)油效率為74.34%~88.2%,提高驅(qū)油效率為21.17%~30.1%。與水驅(qū)相比,空氣泡沫驅(qū)平均提高驅(qū)油效率26.3%。
從四個實驗中提高驅(qū)油效率幅度看,1:1小段塞空氣-泡沫液交替驅(qū)和1:1空氣泡沫驅(qū)兩個實驗,驅(qū)油效率提高30%。其它驅(qū)替方式效果略差,尤其是在實驗2中,長段塞驅(qū)替泡沫液-空氣段塞提高采收率僅為15.65%;同時,在長段塞驅(qū)替泡沫液-空氣段塞后驅(qū)替一個相對較短、氣液比較低的泡沫液-空氣段塞,還能進一步提高采收率7.82%,可見氣液比太大或空氣-液段塞太大會影響驅(qū)替效果。

表5 8099井巖心水驅(qū)油實驗結(jié)果

表6 8099井水驅(qū)油后進行空氣泡沫驅(qū)油實驗結(jié)果

表7 8099井直接進行不同氣液比的空氣泡沫驅(qū)油實驗結(jié)果
1.2.3 直接泡沫驅(qū)油實驗 對三塊巖心直接進行空氣泡沫驅(qū)實驗,最終驅(qū)油效率均達到87.5%~88.04%,比水驅(qū)后再進行空氣泡沫驅(qū)的最終效率要略高一些。同時在實驗中也發(fā)現(xiàn),采用直接注泡沫的方式,注入壓力太高,注入困難,而改為空氣-泡沫液段塞驅(qū)替后,將可以解決此問題。從氣液比來看,氣液比為3:1和1:1的最終驅(qū)替效率基本相同(見表7)。
叢54-8井從2008年1月開始,產(chǎn)液、產(chǎn)油上升,含水下降。產(chǎn)液上升說明地層能量得到了有效補充,含水由50%左右下降到10%以下,產(chǎn)油由注空氣泡沫前的7.9 t/m上升到17 t/m,增油幅度達到了215%(見圖1)。

叢54井組在進行空氣泡沫驅(qū)后,除叢54-6井因關(guān)井增油效果不好對比外,其它七口井均取得了增液、降水、增油的效果,從增液幅度可以分為三個檔次:增油量大于60 m3的有叢54-7井一口井,增液量在20~40 m3的有叢54-8、叢54-1、叢54-3等三口井,增液量小于20 m3的有叢54-4、叢54-5等二口井;整個井組各單井的增油量除叢54-1井低于增液量外,其它井均高于增油量,說明含水下降為增油的主要因素,其次是增液的作用。
叢54-6井在6月開井后,綜合含水由試驗前的65%左右下降到1.65%??梢哉J(rèn)為該井由于泡沫驅(qū)起到了堵水封竄的作用。從現(xiàn)場套管氣產(chǎn)氣量及含氧觀察結(jié)果分析,井組叢54-1、叢54-2、叢54-4、叢54-7、叢54-8在2008年5月3日之前均監(jiān)測到注入的空氣,在2008年6月進行含氧量監(jiān)測只發(fā)現(xiàn)叢54-2和叢54-4井有氣??諝庵械暮蹩梢宰鰹樽⑷胧聚檮?,從各井套管氣產(chǎn)出情況及含氧量可以發(fā)現(xiàn),注入的空氣泡沫在驅(qū)替過程中并沒有明顯的方向性,而是向各井均勻推進。
綜合井組各井的生產(chǎn)動態(tài)變化及產(chǎn)出氣情況綜合分析,可以發(fā)現(xiàn)進行泡沫驅(qū)后,驅(qū)替波及面積得到了提高,泡沫向各個方向均勻推進,起到了“堵大不堵小、堵水不堵油”的效果,驅(qū)油效率均得到提高,各井均有增油效果,未發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)水竄、氣竄現(xiàn)象,泡沫起到了封堵裂縫的作用。與水驅(qū)注入水沿主河道推進,分布于河道邊緣的井受效差明顯不同的開發(fā)特征。
本研究通過對唐80井區(qū)叢54、叢55井組空氣泡沫驅(qū)先導(dǎo)試驗研究,得到以下認(rèn)識。
(1)唐80井區(qū)注入空氣和泡沫液壓力在9~14 MPa,注入壓力均低于16 MPa,說明采取段塞式注入空氣和泡沫液是可行。
(2)室內(nèi)研究及現(xiàn)場試驗表明,在地層溫度為30℃時,空氣與地下原油同樣可以發(fā)生低溫氧化反應(yīng),低溫氧化反應(yīng)速度與地層溫度呈現(xiàn)指數(shù)關(guān)系,遵守Arrhenius方程。
(3)在原注水開發(fā)井組進行注泡沫試驗,見效期為3個半月,與注水見效基本相同,見效后主要表現(xiàn)為產(chǎn)液上升、含水大幅度下降,產(chǎn)油增加。含水下降幅度最大為52%,單井最大增油幅度為1.15倍。
(4)泡沫具有明顯的封竄效果,原水竄、水淹井叢54-7、叢54-6、叢55-7、叢55-8井含水均有大幅度下降。
[1]Zhenquan Li,Guohua Zhou,Zongming Zhou.The feasibility studies of polymer foam flooding in Gudao oilfield[J].Asia Pacific oil&gas conference,Australia,2006,SPE 101189.
[2]湯明光,裴海華,張貴才,等.普通稠油化學(xué)驅(qū)油技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].斷塊油氣田,2102,(S1):44-48.
[3]王杰祥,張琪,李愛山.注空氣驅(qū)油室內(nèi)實驗研究[J].石油大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)科學(xué)版),2003,27(4):73-75.
[4]Hongmin Yu,Baoquan Yang,Guorui Xu,et al.Air foam injection for IOR:from laboratory to field implementation in Zhongyuan oilfield China[J].SPE/DOE improved oil recovery symposium,Oklahoma,2008,SPE 113913.
[5]王杰祥,李娜,孫紅國,等.非均質(zhì)油層空氣泡沫驅(qū)提高采收率試驗研究[J].石油鉆探技術(shù),2008,36(2):4-6.
[6]翁高富.百色油田上法灰?guī)r油藏空氣泡沫驅(qū)油先導(dǎo)試驗研究[J].油氣采收率技術(shù),1998,5(2):6-10.
[7]蘭玉波,劉春林,趙永勝.大慶油田泡沫復(fù)合驅(qū)礦場試驗評價研究[J].天然氣工業(yè),2006,26(6):102-104.
[8]趙長久,楊振宇,么世椿,等.薩北油田北二區(qū)泡沫復(fù)合驅(qū)礦場試驗[J].油氣地質(zhì)與采收率,2003,10(1):58-59.