南車株洲電力機(jī)車有限公司 (湖南 412001) 席偉明 張健涌
攪拌摩擦焊(FSW)是英國焊接研究所1991年發(fā)明的一種高效、低耗、低成本、符合環(huán)境要求的新型固態(tài)連接技術(shù),屬于壓力焊。2010年我公司成為我國首個將攪拌摩擦焊技術(shù)成功應(yīng)用在城軌車輛側(cè)墻制造的公司。2011年我公司通過購進(jìn)側(cè)墻攪拌摩擦焊設(shè)備、車鉤板攪拌摩擦焊設(shè)備及長地板攪拌摩擦焊設(shè)備,將攪拌摩擦焊應(yīng)用在馬來西亞動車組、昆明地鐵、鄭州地鐵等項目的側(cè)墻上,并完成了車鉤板、枕梁及長地板的攪拌摩擦焊的應(yīng)用研究,使得攪拌摩擦焊技術(shù)在軌道交通制造行業(yè)的應(yīng)用得到迅速發(fā)展和完善。
攪拌摩擦焊技術(shù)發(fā)展迅速,但是在發(fā)展初期,仍然存在一些問題,設(shè)計、工藝、操作者技能等都需要完善。
在攪拌摩擦焊生產(chǎn)時,可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題有:平面度超差,溝槽、飛邊、壓入量過大等(見圖1~圖4),如果將不合格產(chǎn)品報廢,將會造成很大浪費,需要使用調(diào)平、弧焊補(bǔ)焊等方法進(jìn)行返工。由于返工后焊縫組織性能、應(yīng)力狀態(tài)等各方面都可能改變,所以必須通過試驗,驗證補(bǔ)焊后焊縫組織力學(xué)性能是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。本文用側(cè)墻攪拌摩擦焊設(shè)備對昆明項目側(cè)墻進(jìn)行調(diào)平、補(bǔ)焊試驗,并對焊后試件進(jìn)行必要的力學(xué)性能試驗,最后驗證返工方案的可行性。

圖1 平面度不合格

圖2 大量的飛邊

圖3 溝槽缺陷

圖4 由于操作出現(xiàn)的缺陷
(1)試驗類型 本文通過試驗對每種返工方案進(jìn)行試驗,最后確定返工方案的可行性,為此我們對試驗進(jìn)行分類,詳細(xì)分類如表1所示。

表1 試驗類型
(2)試驗材料 攪拌摩擦焊接頭采用對搭接接頭,本試驗采用KM項目大側(cè)墻板進(jìn)行試驗,攪拌摩擦焊焊接接頭與MIG焊補(bǔ)焊焊接接頭形式如圖5所示。

圖5 接頭形式
(2)焊接參數(shù) 具體焊接參數(shù)如表2所示。

表2 攪拌摩擦焊焊接及調(diào)平參數(shù)
(3)試驗方法 本試驗是根據(jù)焊接、取樣、進(jìn)行宏觀試驗、拉伸彎曲試驗順序進(jìn)行,每一步驟嚴(yán)格參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),參照標(biāo)準(zhǔn)如表3所示。

表3 試驗參照標(biāo)準(zhǔn)
(4)試驗編號 根據(jù)試驗類型及試驗方法對試件進(jìn)行編號,如表4所示。

表4 試樣編號
(1)宏觀金相試驗結(jié)果 宏觀試驗結(jié)果如圖5~圖14所示,從宏觀金相圖上看,熔深都達(dá)到要求,沒有隧道、氣孔、裂紋等缺陷,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

圖5 A01-1

圖6 A01-2

圖7 B01-1

圖8 B01-2

圖9 C01-1

圖10 C01-2

圖11 D01-1

圖12 D01-2

圖13 E01-1

圖14 E01-2
(2)拉伸試驗結(jié)果 根據(jù)ISO 25239要求,試件抗拉強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到母材的60%。拉伸試驗結(jié)果如表5所示。從表5中可以看出,所有拉伸試件抗拉強(qiáng)度均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
第一,第二類與第一類相比,說明在FSW后再調(diào)平,某些焊縫抗拉強(qiáng)度有所提高。
第二,第三類、第四類與第一類相比,說明MIG焊補(bǔ)焊,焊縫抗拉強(qiáng)度有所下降。
第三,第五類與第一類比較,說明重復(fù)焊接兩次后,部分接頭抗拉強(qiáng)度有所提高。

表5 拉伸試驗結(jié)果
(3)彎曲試驗結(jié)果 根據(jù)ISO 25239的要求,彎曲直徑根據(jù)公式計算彎曲試件彎曲角度要達(dá)到180°。彎曲試驗結(jié)果如表6所示,從表6中可以看出,彎曲試件全部滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

表6 彎曲試驗結(jié)果
本文通過對側(cè)墻板攪拌摩擦焊焊縫使用攪拌摩擦焊調(diào)平、弧焊補(bǔ)焊、重復(fù)焊接等方法進(jìn)行返工后的焊縫性能進(jìn)行研究,確定了攪拌摩擦焊焊縫調(diào)平、弧焊補(bǔ)焊及重復(fù)焊接的可行性。由于生產(chǎn)中存在不定因素,建議在每次返工時,按照以上方法重新做工藝試驗,排除不定因素的影響。