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壓氣站硫腐蝕TD-02緩蝕劑的制備與應用

2013-10-21 00:56:52崔振鐸劉兆增陳兆龍范兆存朱勝利楊賢金
機械工程材料 2013年4期

韓 燁 ,崔振鐸,劉兆增,魏 強,巴 林,陳兆龍,沈 健,范兆存,朱勝利,楊賢金

(1.天津大學材料科學與工程學院,天津 300072;勝利油田2.油氣集輸總廠;3.油氣集輸總廠輸氣分廠;4.東營壓氣站,東營 257000)

0 引言

壓氣站是油氣田天然氣外輸和輕烴生產的重要基地,由于我國天然氣中的硫含量逐年增加,造成的硫腐蝕也日益嚴重,導致壓氣站壓縮機組出現了明顯的腐蝕問題。因此,我國相關科研工作者對油氣田設備硫腐蝕的機理和防治都非常重視[1-2]。勝利油田東營壓氣站自20世紀90年代以來開始采用吡啶類YH-901氣相緩蝕劑對離心機組設備進行硫腐蝕的防護,初期收到了良好的效果[3-4],但是隨著國家對吡啶類物質在工業使用中的限制,加之合成原料品質下降,導致YH-901緩蝕劑不能夠正常使用。腐蝕的主要表象為管線內壁形成了大量堅硬的腐蝕產物,尤其是高壓壓縮機出口部位,大量腐蝕產物積聚在葉輪流道及迷宮密封梳齒上,梳齒填滿腐蝕產物后與轉子接觸,對轉子產生摩擦切割作用,磨出溝槽,對安全生產構成極大威脅。

為解決東營壓氣站進口壓縮機組硫腐蝕的問題,作者在前期工作的基礎上,研發了新型TD-02緩蝕劑,并應用于壓氣站現場,期望能收到較好的防護效果。

1 試驗方法

1.1 實驗室試驗

1.1.1 腐蝕試驗

TD-02緩蝕劑的主要成分是喹啉類物質及其衍生物。試驗采用失重法考查緩蝕劑的緩蝕效率[5]。試驗材料選用的是Q235 鋼,其化學成分(質量分數)為0.19%C,0.62%Mn,0.26%Si,0.04%S,0.04%P。將其加工成10mm×10mm×3mm 的試樣,經500#~1000#砂紙打磨后再經拋光、醇洗、干燥、稱量后待用。腐蝕溶液選用飽和硫化氫水溶液,添加的緩蝕劑是乙醇按體積比4∶1 稀釋后的TD-02緩蝕劑,添加的體積分數為5%。

試驗在1L 的密閉廣口瓶中進行,廣口瓶內裝有飽和硫化氫溶液400mL,并通入硫化氫氣體,在氣相和液相環境中各掛3 片試樣。試驗裝置放在50 ℃的恒溫水浴裝置內,在靜止狀態下分添加緩蝕劑組和空白組同時進行,5d后結束試驗取樣分析。

試驗結束后取出試樣觀察形貌,清洗、干燥后用AL104-1C型分析天平(精度0.000 1g)稱量并記錄每個試樣的質量,從而得到失重數據;試驗5次取平均值。

根據試樣質量的變化,用下式計算緩蝕效率η。

式中:Δm0和Δm分別為空白和添加緩蝕劑后試樣在試驗前后的質量差。

1.1.2 電化學試驗

電化學試驗采用三電極體系。參比電極和對電極分別為市售氯化鉀電極和鉑網電極,工作電極為自制Q235鋼電極,其制樣方法是將1cm×1cm×3cm的鋼片一面焊上銅導線,再將試樣置于準備好的塑料環套內,澆注環氧樹脂封樣,待樹脂凝固后得到工作電極。試驗溶液選用飽和硫化氫水溶液,添加的緩蝕劑是乙醇按體積比4∶1稀釋后的TD-02緩蝕劑,各組試驗的添加體積分數依次是2%,3%,4%,5%。

信號的加載和數據的采集由電化學工作站Gamry Reference 600完成。試驗進行了極化阻力和極化曲線的測量,動電位掃描試驗的掃描頻率為0.5mV·s-1。

1.2 現場旁路試驗

現場旁路試驗所選用的試樣材料也是Q235鋼,試樣暴露在含硫的天然氣環境中,天然氣中硫化物的含量為20mg·kg-1。掛片裝置由一個小冷凝器和小分離器組成,置于壓縮機組三段入口和二段出口管線之間。冷凝器內部裝有兩個不銹鋼架,上邊打孔,可以懸掛試樣。

試樣通過螺栓連接固定,將鋼架放入冷凝器內部緊貼管壁放置,封閉冷凝器后打開進氣閥門即可開始試驗。小冷凝器的進出口壓力差不大于0.1 MPa,溫度變化范圍為150 ℃~常溫。緩蝕劑加注裝置由計量儲液罐、調控裝置和加注管線三部分組成,用計算機控制緩蝕劑的加入。

試驗分為空白試驗和加注緩蝕劑試驗兩組。加注試驗即利用加注裝置在全程加入緩蝕劑,緩蝕劑通過旁路裝置加入,緩蝕劑(用乙醇按體積比4∶1稀釋)加注量為0.031t·d-1[6],兩組試驗分別在旁路裝置內放置3片試樣。21d后結束試驗,取出試樣對比表面形貌,經機械清洗、化學清洗[7]和在乙醇溶液中超聲清洗30min后用天平稱量。

1.3 現場加注試驗

自2010年4月初開始自2011年3月初為止,共進行了350d的TD-02緩蝕劑現場加注試運行試驗。試驗通過向流程添加TD-02 緩蝕劑和控制加注方式,主要針對高壓機組進行腐蝕與磨損的防護。試驗結束后,觀察高壓機組內部服役情況,并和試驗前的情況對比,以了解緩蝕劑的使用效果。

2 試驗結果與討論

2.1 實驗室試驗緩蝕效果

實驗室試驗結束后取出鋼片,可見添加緩蝕劑組的鋼片上有些紅棕色的腐蝕斑點,清洗后仍有部分殘留,但大部分是黑色光亮的表面。由表1數據計算得到TD-02緩蝕劑的氣相緩蝕效率為63%。

由表2可以看出,添加緩蝕劑后,自腐蝕電流降低,自腐蝕電位略有升高,極化電阻增加較大,腐蝕速率顯著降低。

另外,由圖1曲線的形狀可以看出,添加了緩蝕劑的腐蝕體系是活化體系。

2.2 緩蝕劑加入量對緩蝕效果的影響

從表3可以看出,隨著TD-02緩蝕劑加入量的

表1 碳鋼試樣在氣相緩蝕試驗前后的質量Tab.1 Mass of carbon steel after inhibition test in gas environment

表2 碳鋼試樣在空白和添加TD-02緩蝕劑的硫化氫水溶液中的電化學參數Tab.2 Electrochemical polarization parameters of carbon steel in saturated H2S solution without and with TD-02inhibitor

圖1 碳鋼試樣在添加TD-02緩蝕劑的飽和硫化氫溶液中的電化學極化曲線Fig.1 Electrochemical polarization curves of carbon steel in saturated H2S solution with TD-02inhibitor

表3 碳鋼在加入不同濃度TD-02緩蝕劑的硫化氫溶液中的電化學極化參數Tab.3 Electrochemistry polarization parameters of carbon steel in saturated H2S solution with different concentrations of TD-02inhibitor

增多,自腐蝕電流密度Icorr減小,但自腐蝕電位Ecorr基本保持恒定。由此可以判定TD-02 緩蝕劑在碳鋼-飽和硫化氫溶液體系中是混合型緩蝕劑,且通過幾何覆蓋效應實現緩蝕[8]。

由圖2可見,添加緩蝕劑前碳鋼試樣表面基本平滑,沒有明顯的凸起或凹陷;添加緩蝕劑后碳鋼試樣表面出現了凸起的瘤狀物,它是牢固結合于金屬表面的腐蝕產物,但它并非布滿于基體表面,而是呈團簇狀分布。可以推斷,浸泡過程中緩蝕劑分子吸附于碳鋼試樣表面的某些活性位點,使部分表面得到保護,免于腐蝕。而且,這亦可印證緩蝕劑是通過幾何覆蓋效應實現緩蝕目的的。

圖2 添加4%TD-02緩蝕劑前后碳鋼的SEM 形貌Fig.2 SEM morphology of carbon steel before(a)and after(b)adding 4vol%TD-02inhibitor

2.3 現場旁路試驗緩蝕效果

加注緩蝕劑試樣試驗后表面呈光亮黑色,而空白試樣呈灰色(其表面附著物已去除)。

圖3 緩蝕劑全線加注旁路試驗后碳鋼試樣表面的SEM 形貌Fig.3 SEM morphology of carbon steel after inhibitive test for inhibitor full point filling:(a)blank sample surface after removing attachment;(b)blank sample surface after cleaning;(c)sample with inhibitor after removing attachment and(d)sample with inhibitor after cleaning

由圖2(a)及圖3可以看出,空白組碳鋼試樣腐蝕試驗后表面會沉積大量雜質,為天然氣夾帶雜質,由于旁路裝置氣壓比較低,使得雜質更容易沉積;添加緩蝕劑的試樣在試驗后表面仍很平整,更接近試驗前的形貌,這說明緩蝕劑確實起到了良好的緩蝕效果。

對清洗后的試樣進行能譜(EDS)分析,發現空白試樣表面存在硫元素,即檢測到了硫腐蝕產物的存在,見圖4(a);而加注緩蝕劑試樣經清洗后其表面的硫元素基本可以忽略,見圖4(b)。

圖4 試驗后碳鋼試樣表面的EDS譜Fig.4 EDS spectra of carbon steel surface:(a)blank sample and(b)sample with inhibitor after cleaning

對添加緩蝕劑試樣表面的黑色膜層進行EDS分析(表4)可知,膜層內硫元素的含量極低,說明該保護膜層不是通過吸附天然氣中的含硫成分實現防護效果的。較高的氧元素和鐵元素說明膜層內含有鐵的含氧化合物,系試驗過程中試樣與環境中的氧反應形成的;氮元素來自TD-02緩蝕劑中的喹啉衍生物成分。EDS結果表明緩蝕劑的有效成分在試樣表面存在吸附,緩蝕劑分子的吸附使試樣得到了保護,使腐蝕程度得到明顯控制。

表4 添加緩蝕劑試樣表面黑色膜層的元素含量Tab.4 Element contents of black film on the surface of carbon steel with inhibitor %

2.4 現場加注試驗緩蝕效果

試運行試驗結束后,對高壓壓縮機進行解體,依次觀察了外殼、定子和轉子的表面腐蝕情況。發現側蓋和套筒表面有一層棕紅色的附著物,呈濕泥漿狀,和以往年檢時的干硬狀態有很大不同,用手可以很容易將其擦除,擦除后可以看到金屬表面呈光亮黑色,如圖5所示。

圖5 試運行試驗后高壓機外殼的表面形貌Fig.5 Surface images of shell of high pressure compressor after field test:(a)side cover and(b)sleeve

芯子拆掉上半部分的隔板后,可以看到緩蝕劑對定子和轉子的緩蝕效果。圖6中從右到左是流程的順序,這些葉輪和隔板分別標記為1~8級,分別對應著三段(1~4級)和四段(5~8級)。緩蝕劑加注點對應4、5兩級的位置。可以發現,這兩級葉輪還保持著金屬光澤,表面有一層棕紅色附著物,其與側蓋上的附著物一樣呈泥漿狀,很容易從金屬表面擦除。松軟的泥漿狀附著物可以在設備運行過程中被氣流帶走,不會造成堆積及由堆積導致的堵塞和磨損。梳齒密封的服役情況和之前的檢修情況相比有很大不同。本次檢修,軸的齒根部基本看不到明顯的磨損,密封齒端處也未發現有明顯的堆積物。

圖6 試運行試驗后高壓機定子(隔板)和轉子(葉輪)的表面形貌Fig.6 Surface morphology of stator(partition)and rotor(impeller)of high pressure compressor after field test

現場加注試驗的結果表明,壓縮機組中高壓機軸的磨損得到了顯著抑制,TD-02緩蝕劑在抑制腐蝕的同時起到了減小磨損的作用,達到了預期效果。

3 結論

(1)研制的新型TD-02緩蝕劑能有效抑制腐蝕的發生。

(2)緩蝕劑的加入引起了碳鋼表面狀態的變化,加注后試驗鋼片表面生成了一層黑色的膜,該膜使金屬的腐蝕得到抑制。

(3)壓縮機組中高壓機軸的磨損得到了顯著抑制,達到了預期的效果。

[1]朱遠志,沈燕.低碳鋼輸油管穿孔原因分析[J].機械工程材料,2007,31(10):70-73.

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