戢運波 (中石化管道儲運公司武漢輸油處,湖北 武漢 430077)
原油管道低輸量運行影響因素分析與優化措施
戢運波 (中石化管道儲運公司武漢輸油處,湖北 武漢 430077)
以沿江煉化企業煉油裝置檢修期間儀長原油管道低輸量運行為例,深入分析了煉化企業裝置檢修期間對原油管道低輸量運行的影響,針對影響因素提出了優化運行、調整輸送方式、合理制定裝置檢修計劃、加強設備維護保養等優化措施。指出管道安全平穩運行意義重大,要從加強溝通與協作、提高應急處置能力等方面著手,對管道低輸量運行具有指導作用。
原油管道;低輸量;影響因素;措施
儀長原油管道(以下簡稱沿江管道)全長979km,設計年輸量2700×104t,全線采用密閉、分輸加熱輸送工藝,向沿江煉化企業安慶石化、九江石化、武漢石化、長嶺石化、荊門石化5家煉化企業輸送原油。為保障煉油工作的順利進行,煉化企業需定期對裝置進行檢修,裝置檢修周期一般是4年1次,檢修時長多在35~55d。在此期間,煉廠受儲油罐罐容限制,接收原油能力有限,因此與之連接的原油管道輸油量將會大幅下降,遠低于管道正常輸量,處于低輸量運行狀態。管道的低輸量運行易出現生產事故[1]和計量交接糾紛,對管道輸油設備也會造成損壞,給管道的安全生產帶來了巨大的隱患。為此,提出對原油管道低輸量運行影響因素進行分析,以便采取優化措施。
隨著我國國民經濟的快速發展,市場對成品油需求成倍增加,沿江煉化企業需滿負荷運行才能滿足市場需求,裝置檢修間隔周期大幅縮減,每次檢修時間相應延遲,處于低輸量運行的管段和運行時間也增多。2008~2013年,沿江5家煉廠共檢修11次,檢修周期從20~55d不等,相應的管道處于低輸量運行,多數管段實際輸量不到管道允許低輸量的60%;站場輸油設備操作頻率比正常輸送時增加50%以上,輸油綜合能耗增加20%以上;受運行參數的影響,油品交接計量誤差增大,相互之間計量糾紛也有增加的趨勢。
管道低輸量運行時,造成的影響主要有3個方面:①管道存在安全隱患。因為儀長原油管道輸送的是勝利油和進口油的混合,其中勝利油是高凝高黏油,輸量低時油品出現分層,易出現管道凝管事故。②增大交接計量誤差。管道低輸量運行時,運行壓力較低,流量很有可能低于流量計的最低標準值,從而增大交接計量誤差。③增加能源消耗。為滿足運行壓力和輸量的要求,輸油設備需要頻繁啟停操作,管道多數處于不穩定工況運行,增加了能源消耗,不能實現節能。

表1 儀長管道冬季各支線允許低輸量
2.1管道存在凝管安全隱患
原油管道低輸量運行時,流速低,原油散熱快,易凝管,存在較大的安全隱患。為防止管道出現凝管等重大生產事故,原油管道對低輸量有嚴格的要求,一般規定管道的實際輸量不低于設計的允許最低輸量[2]。儀長管道各支線允許最低輸量如表1所示。
2.2增大原油交接計量誤差

表2 九江站工藝運行參數統計表
原油交接計量是企業間維護良好關系的重要保證,交接計量的準確性需要雙方認可,計量誤差應在可控范圍內。在低輸量運行時,受運行參數的影響,計量誤差難以控制,易出現增大原油交接計量誤差情況[3]。2012年九江石化對煉化裝置進行檢修,40d的檢修周期要求庫存不超過11×104t,這就使得黃梅-九江段管線處于低輸量運行。具體工藝運行參數統計如表2所示。
從表2可以看出,九江站的進站壓力極低,幾乎接近于零,前幾次流量計的讀數在100m3/h左右,后幾次低于100m3/h,超出了流量計計量范圍,造成計量誤差增大。
2.3設備頻繁調整,輸油能耗增加
低輸量運行時,設備啟停操作頻繁,輸油能耗增加20%以上。正常運行時,沿江管道某站綜合能耗在47.6kg(標油)/(104t·km),低輸量運行時綜合能耗是59.9kg(標油)/(104t·km),增加26%。沿江管道各站2012年3月份正常輸送和低輸量輸送設備操作具體情況如表3所示。

表3 2012年3月份正常輸送和低輸量輸送設備操作對比表
3.1優化運行,調整輸送方式
沿江管道輸送的是勝利油和進口油摻混的原油,摻混比例可根據煉廠裝置負荷進行調整。在低輸量運行期間,由于管線熱損失大,站間溫降大。為避免造成生產事故,一般可以采取稀釋輸送、添加降凝劑輸送或間歇輸送等運行方式[4]。
1)稀釋輸送 正常輸送時,輸送的國產與進口油比例是2.5∶1;當煉廠裝置檢修時,改變混油比例,盡量降低魯寧油(高凝高黏油)的量,增加進口油的量,比例變成1.2∶1或1.1∶1。這樣就改變了油品的物性,使油品的黏度、凝點都有大幅下降,凝點由原來的10℃以上降至現在的3℃以下,同溫度下的黏度下降了40%以上。這種方法的采用就使管道的允許輸量值減小了,能夠滿足所需的安全運行要求。
2)添加降凝劑輸送 2012年3月份武漢石化裝置檢修,大冶-武漢段管線的允許最低輸量是533m3/h,實際運行的輸量的298m3/h,遠遠低于允許最低輸量。當時受油品限制,雖然降低了勝利油的比例,但是輸送油品的凝點13℃,且大冶-武漢段管徑粗,沿線水域多,熱損失大,正常運行時下站的進站溫度無法滿足要求。后來采取了添加降凝劑措施,圓滿完成了輸送任務。不同溫度下添加降凝劑黏度變化如表4所示。
從表4可以看出,在相同剪切速度和相同溫度下,添加降凝劑后,油品的黏度大幅下降,凝點下降幅度也在10℃以上。有效地改變了油品的物性,為低輸量運行創造了有利條件。
3)間歇輸送 當油品物性無法改變或改變后仍不能滿足計量要求時,在確保安全的情況下,可以采取間歇輸送。2012年九江石化對煉化裝置進行檢修,40d的檢修周期要求庫存不超過11×104t,在實際低輸量運行中出現流量計壓力僅為0.01~0.02MPa。由于壓力計本身誤差為±1%,流量計可視零壓力運行,不符合流量計運行條件,極易增加計量誤差;同時流量計在標定時有流量計量范圍,低輸量運行會存在實際輸量超出流量計計量范圍,從而導致計量誤差。采取間歇輸送,即輸送72h停運24h的運行方式,這樣就提高了運行的輸量,使輸量在可以計量的范圍內,從而達到減小計量誤差的目的。

表4 不同溫度下是否添加降凝劑的原油黏度變化情況
3.2加強站場設備檢維修工作
輸油設備運行一般只有在合理區間才能安全平穩運行,低輸量運行時,超出了設備的合理運行區間,原有設備性能得不到保證,設備振動、噪音加大,調節閥頻繁動作,流量計計量誤差增大,設備磨損速度加快,影響設備的正常運行。所以要加強設備的維護保養,準備充足的備品備件,才能確保設備的安全運行。
3.3合理制定裝置檢修計劃
煉化企業裝置檢修周期能否在預定的時間內完成,意義重大。一旦不能完成,將影響其他煉化企業的輸油量。所以,在制定裝置檢修計劃時,要合理安排檢修工序、檢修時間,并在實際施工中,認真監督施工單位,嚴格要求,確保在計劃時間內能夠順利完成檢修工作。
3.4加強溝通與協作,減少計量糾紛
檢修期間,低輸量運行時很容易出現流量低于流量計的標定范圍,增大計量誤差。此時雙方要摒棄爭議,相互協商,共同處理好計量誤差問題,避免發生計量糾紛;同時,煉化企業要向管道企業及時通報工程施工進展情況,便于管道企業合理安排輸油運行計劃。
3.5提高應急處置能力
要確保管道低輸量下安全平穩運行,除了要做好以上工作外,還要完善應急預案,加強演練,提高應急處置能力,以便出現事故苗頭時,能夠及時制止事故的發生,真正地確保管線的安全運行。
隨著煉化企業煉油裝置運行的延長、設備的老化,裝置檢修間隔周期會縮減,每次檢修時間也會相應延遲,致使處于低輸量運行的管段和運行時間增多,管道低輸量運行的壓力會越來越大。因此,就要從降低管道凝管危險、減少交接計量糾紛和減少設備操作頻率等方面開展研究,進一步優化運行,調整運行方式、加強與煉化企業的溝通與協作,加強應急演練,提高應急處置能力,確保在此期間管道安全運行。
[1]楊筱蘅.輸油管道設計與管理[M].東營:中國石油大學出版社,2006.
[2]Q/SH1200 0048-2012,原油管道工藝安全運行操作規程[S].
[3]安石峻.石油天然氣計量與產品品質檢驗及分析實務全書[M].北京:中國知識出版社,2008.
[4]黃春芳.石油管道輸送技術[M].北京:中國石化出版社,2012.
[編輯] 洪云飛
TE832.2
A
1673-1409(2013)25-0101-03
2013-06-23
戢運波(1963-),女,助理工程師,現主要從事生產技術管理方面的研究工作。