阿曼古麗
(新疆化工集團哈密堿業有限公司,新疆 哈密 839001)
重堿煅燒是在高溫條件下完成的,為保證產品的純度和加快分解速度,煅燒爐出堿溫度一般控制在150~200℃。這種高溫粉狀物料在包裝前要經過冷卻(涼堿)再進行包裝。涼堿是煅燒爐出堿后進入包裝前的重要崗位,它將煅燒爐制得的高溫純堿進行冷卻降溫。降溫的目的,一是降低包裝袋的損耗,延長包裝袋的使用壽命;二是改善包裝工人的操作條件。
我公司涼堿崗位目前使用兩種涼堿系統:沸騰涼堿系統和槳葉式涼堿系統。沸騰涼堿爐是沸騰涼堿系統的主要設備,使用過程中出堿溫度高,給包裝崗位帶來不便,還造成破包率增高,影響了產品的包裝質量。因此我們對沸騰涼堿系統存在的問題進行技術改造,取得了令人滿意的效果。
由高溫刮板輸送機送來的高溫純堿從涼堿進堿絞龍進入沸騰涼堿爐;在沸騰涼堿爐內沸騰床層設置換熱列管,以循環水作為冷卻介質,流經管內的空氣作為流化介質,由鼓風機從爐的底部送入;床層沸騰狀態的熱堿與冷卻水進行間壁換熱,冷卻降溫;冷卻的純堿由星形下料器卸出,經由成品埋刮板輸送機送往堿倉進行包裝。
沸騰涼堿爐床層內設有機械攪耙,以緩慢速度運轉,將積存于篩板上的堿扒至出口。沸騰爐出現故障時,從高溫刮板輸送機送來的高溫堿不經過涼堿爐,走復線直接進成品刮板輸送機或進槳葉式涼堿機進行降溫。
涼堿尾氣經涼堿旋風分離器和涼堿洗滌塔兩級分離堿塵后,由排風機直接排空。分離器分離下來的堿塵用卸料器密封卸料進入涼堿機進堿絞龍。涼堿洗水作為熱堿液的補充用水。
規格 φ1600/φ2200×9183
生產能力 280t/日·臺
冷卻面積 37m2
流化床高度 2m
進堿溫度 ≥150℃
出堿溫度 ≤90℃
進水溫度 25℃
出水溫度 35~40℃
進氣溫度 32℃
出氣溫度 60℃
我公司沸騰涼堿系統在改造前涼堿溫度一直很高,一般都在120℃以上,有時達到150℃,遠遠超過設計指標(≤90℃)。經過分析,認為主要存在以下幾個方面問題。
1)涼堿爐風室配風結構及攪耙結構不合理,熱堿分布不均勻,攪耙易斷,影響沸騰床的形成。
2)生產中爐內進風量不夠,料面高低變化大,高溫堿在爐內沸騰狀態不好,造成涼堿爐攪耙負荷大,爐體振動、攪耙齒輪磨損嚴重,高溫堿換熱效果差,無法控制料位,難以形成沸騰床,冷卻環管的換熱功能得不到發揮、進出水溫差小,出堿溫度高。這是影響涼堿效果最主要的原因。
3)出堿溜槽設計不太合理。出堿速度慢造成進、出堿不平衡,影響穩定沸騰床的形成,料位高。
4)涼堿尾氣管線長、彎頭多,易堵。
5)排風機放空尾氣含少量的堿塵,直接排空嚴重污染環境。
涼堿爐風室配風結構,改2點進風為3點進風;將攪耙材料由角鋼改為槽鋼,并將耙壁上的刮板去掉。改造后配風更加合理,純堿分布更為均勻,有利于沸騰床的形成,提高了設備強度。見圖1、圖2。
氣體分布板的設計是保證流化質量的關鍵。因為設計不合理造成進風量不夠導致高溫堿流化質量不好,換熱效果差,所以對氣體分布板進行改造。氣體分布板φ2氣孔的一半擴大改為φ3。改造后能保證一定的進風量,形成較好的沸騰狀態,料位控制方便,與冷卻水換熱效果好(冷卻水進出水溫差10℃以上),設備運行比較穩定。見圖3、圖4。

圖1 改造前的攪耙

圖2 改造后的攪耙


增大出堿口的同時增加出堿溜槽的斜度。改造后保證出堿量,能使進出堿平衡,易維持料面動態平衡及正常的流化狀態。出料口200mm改為500 mm。見圖5、圖6。

圖5 改造前的出料口
排風機放空管線接到熱堿液槽上部,用熱堿液洗滌再次回收堿塵,洗凈后的尾氣從熱堿液槽的頂部放空。改造后大大改善了排放尾氣所造成的生產環境的污染。

圖6 改造后的出料口
我公司沸騰涼堿系統改造后,各項生產技術指標均得到有效改善,涼堿爐料位控制方便,能形成穩定的沸騰床,涼堿效果比較滿意,涼堿爐出堿溫度在原來的100~150℃降至90℃,而且涼堿爐的生產能力280t/日·臺提高到320t/日·臺。另外,工藝管線暢通,檢修周期長,維修工作量大大降低,流化尾氣排放含塵量滿足環保標準要求。