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磁流變液隔振器結構優化及仿真研究

2013-12-03 12:19:34簡曉春岳清亞文竟力王二紅
山東交通學院學報 2013年4期
關鍵詞:重慶優化結構

簡曉春,岳清亞,閔 峰,文竟力,王二紅

(1.重慶交通大學 交通運輸學院,重慶 400074;2.重慶鐵馬工業集團軍研所,重慶 400074;3.重慶交通大學 土木建筑學院,重慶 400074)

磁流變液(MRF)隔振器是一種新型智能型發動機隔振器,根據汽車運行工況不同,對阻尼力進行實時調整,是一種實現半主動隔振控制的理想元件。其工作原理是通過控制磁場大小,在極短的時間(通常為ms級)內使MRF的狀態在可自由流動的粘滯流體和半固體之間可逆變化,MRF隔振器具有響應敏感、結構簡單、阻尼力較大和可控性能比較強的特點,更為突出的是需要的工作能量較小,一般在50 W左右,工作電壓只需2~25 V[1]。

雖然發動機的激勵有振幅小、寬頻的特點,但MRF隔振器高頻隔振性能很差。因此,在保證隔振器低頻良好隔振性能的同時,提高高頻隔振性能,十分必要。

1 磁流變液隔振器結構優化

1.1 示功特性分析

表1 循環耗散能量 J

評價MRF隔振器性能的一個重要指標是隔振器在一個振動循環中消耗的能量。對磁流變液隔振器施加不同的激勵頻率f和激勵電流I,依次予以加載,并采集隔振器輸出的力和位移信號。經過matlab處理過后,得到MRF隔振器在各工況下示功圖所圍面積,即各工況下的循環耗散能量E(見表1)。

隨著頻率增加,隔振器壓縮行程縮短、MRF流經缸體和擠壓盤的時間縮短,流通面積不可變是隔振器不能適應寬頻隔振的主要原因。因此,要提高MRF隔振器的寬頻隔振能力,應改善隔振器結構,使高頻工況時單個腔內需要交換的MRF體積流量降低,MRF流通面積增大。

1.2 結構優化

優化后的隔振器各部分具體結構如圖1所示。隔振器結構參數如圖 2所示。

圖1 寬頻隔振器結構

改進后的MRF隔振器將中間擠壓盤6與連接桿5分離,并新增加了下腔擠壓盤4和上腔擠壓盤7。上、下腔擠壓盤與連接桿5固接,中間擠壓盤6套在連接桿5上但不固接,并通過彈性元件組3把中間擠壓盤支撐在上、下腔擠壓盤之間,通過調節電流的大小,使勵磁線圈2起到調節MRF隔振器磁場的作用。

為了使MRF隔振器的阻尼達到最大,需確定改進后的MRF隔振器的各參數。

1)彈簧剛度K

將可以調節的庫侖力與不可調節阻力之比稱為可調倍數β,計算式為

(1)

圖2 隔振器結構參數

式中 F0為激振力;F1為粘滯阻尼力;F2為MRF慣性力;F3為磁流變效應力;F4為初始力;ρ為MRF密度;α為材料系數;NI為磁動勢; η為MRF粘度;hg為高頻振動位移;hd為低頻振動位移;x為振動位移;Fg為高頻阻尼力; Fkg上為高頻上腔彈簧阻力。

上腔擠壓盤向下運動時,在h2足夠大時,彈簧壓縮量主要受上腔擠壓盤位移的影響,由示功特性試驗可知,當隔振器在5 Hz工作時,隔振器位移大,此時Fg=0.5 kN,振動位移x=0.6 mm,隔振器剛度K=33 kN/m。

2)上、下腔擠壓盤半徑r3

3)上腔上間隙 h0

h0對隔振器阻尼力F1有較大影響。如果h0過大,會導致阻尼力過小。在不改變隔振器腔體總高度的情況下,考慮發動機振幅一般小于1 mm[4],在高頻工作時,兩個新增擠壓盤相對于中間擠壓盤對稱,因此新增擠壓盤在各自獨立腔體內也設計為對稱結構,即h0=h2=h4=h6,h1=h5。

除擠壓盤各尺寸有所變化外,為減少工作量,其它尺寸不變。

2 示功特性仿真及分析

MRF隔振器在低頻工況工作時,其隔振性能較好,而高頻工況工作時性能較差。因此,在低頻時,用優化前MRF隔振器低頻阻尼力模型計算,而高頻工作時則用化優后MRF隔振器高頻阻尼力模型計算。計算模型為

(4)

運用matlab中simulink模塊對改進后隔振器阻尼力進行仿真,并將得出的結果輸出,再用M文件編制相應程序。施加勵磁電流為0,0.5,1.0,1.5 A,頻率40,60,80 Hz對應的振幅分別為0.13,0.08,0.06 mm。對優化前后模型進行比較。

繪制出的仿真結果見圖 3~5。

圖3 頻率為40 Hz、振幅為0.13 mm的仿真結果

圖4 頻率為60 Hz、振幅為0.18 mm的仿真結果

圖5 頻率為80 Hz、振幅為0.06 mm的仿真結果

優化后的MRF隔振器與優化前的MRF隔振器相比,在寬頻時示功圖更為圓潤飽滿,耗散能力得到大幅提升。

3 結語

優化后的MRF隔振器,在結構上增加了上、下腔擠壓盤和彈簧組,不僅滿足了發動機低頻時對大振幅、大阻尼的要求,同時在高頻工作時,增強了MRF的流動性,提高了隔振性能,隔振器耗散能力較強,其寬頻范圍的工作能力得到了顯著提高。

參考文獻:

[1]Takao Ushijima.High Performance Hydraulic Mount for Improving Vehicle Noise and Vibration[C].USA:SAE Paper,1988.

[2]Lee Dug-Young, Wereley Norman M. Analysis of Electro-and Magneto-Rheological Flow Mode Dampers Using Herschel-Bulkley Model[C]// Proceedings of SPIE Smart Structure and Materials Conference. California:Newport Beach,2000:244-255.

[3]Wang Xiao-jie,Gordaninejad Faramarz. Study of Field Controllable Electro-and Magneto-Rheological Fluid Damper in Flow Mode Using Herschel-Bulkley Theory[C]//Proceedings of SPIE Smart Structure and Materials Conference.California:Newport Beach,2000:232-243.

[4]閔峰,孫亮,王利偉,等.擠壓式磁流變阻尼器示功特性[J].重慶理工大學學報,2012,26(6):13-17.

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