黃文強李 勁
(1.廣東粵電中山熱電廠有限公司,廣東,中山 528445;2.廣東連州發電廠,廣東,連州 513435)
制粉系統是燃煤機組的重要輔助系統,制粉系統的可靠性直接影響機組的安全運行。在燃用低揮發分煤種鍋爐系統中,普遍采用中間儲倉式制粉系統。中間儲倉式制粉系統的運行方式靈活,為了確保制粉系統運行在最佳經濟模式下,當粉倉粉位較高時,需要停止某側制粉系統的運行,因此中間儲倉式制粉系統啟停次數較多,每次啟停均會改變爐膛的燃燒工況。減少制粉系統啟停時,對燃燒參數的影響極為必要。
某電廠2臺鍋爐的額定容量為440t/h,燃用無煙煤,每臺鍋爐配2臺鋼球磨煤機及2臺排粉風機,采用中間儲倉式制粉系統,熱風送粉??疹A器出口處的350~370℃部分熱風進入磨煤機,熱風從磨煤機出來后,成為溫度80~90℃的乏氣,再通過排粉機進入爐膛,排粉機出口設有5根風管,其中4根按對角布置的方式進入爐膛,另1根接至磨煤機入口,即排粉機再循環管,改造前的三次風系統的布置,如圖1所示。

圖1 改造前三次風系統圖
在啟動或停運某側制粉系統的過程中,經常出現爐膛出口兩側煙氣溫度偏差過大現象,偏差值在100~180℃,造成主、再熱蒸汽溫度偏差過大,從而造成主、再熱蒸汽超溫或低溫,運行人員經常要通過將一側減溫水閥門全關,而另一側減溫水閥門全開來調整主、再熱蒸汽溫度。統計鍋爐超溫和低溫次數(統計標準為鍋爐出口蒸汽溫度大于545℃且持續時間超過1min計為1次;小于515℃且持續時間超過1min計為1次)。在啟動和停運制粉系統過程中,出現的超溫或低溫現象,平均每年可達80次,占據了年度超溫、低溫次數的90%。啟停制粉系統成為運行人員監控的最大壓力,同時也威脅機組安全運行。
自機組投運后,三次風管噴口常出現嚴重炭化現象,三次風管噴口需每年更換,即使選用廠家提供的高等級的材料,平均每年仍要進行更換。由于爐膛溫度高,維護人員形成習慣性思維:認為此類設備是需要定期更換,因此沒有進一步采取優化措施。前幾年,因1號爐連續運行,未更換三次風管噴口,致使三次風管噴口的炭化變形嚴重,造成三次風吹損周圍水冷壁引起爆管,機組被迫停運搶修。
三次風管冷卻風的主要作用是當制粉系統停運時,冷卻風門自動打開,從二次風箱來的冷卻風冷卻三次風管噴口,防止噴口燒壞,但該機組三次風管的冷卻風門頻繁出現電動裝置故障或閥門卡澀,三次風冷卻風門故障平均每年約21次,故障率較高。
統計了啟動或停運制粉系統期間爐膛出口兩側的煙氣溫度,統計結果表明,溫度變化沒有明顯的規律,但每次出現溫度偏差超標后,經運行人員調整配風后,爐膛出口兩側煙氣溫差會逐漸縮小,再恢復至正常范圍。在兩側或單側制粉系統運行以及兩側制粉系統同時停運的工況下,爐膛出口兩側煙氣溫度偏差30~60℃,在正常范圍。當制粉系統啟動或停運操作結束,達到某個穩定的運行工況后,爐膛兩側出口煙氣溫差在正常范圍。
通過統計分析,啟停制粉系統時的三次風擾動是爐膛出口溫度偏差的主要原因,從而造成了蒸汽溫度出現偏差。
為了確保機組運行經濟性,必須根據粉倉粉位啟停制粉系統。如何設法降低三次風對爐膛的影響,只能從制粉系統中查找原因。從圖1可知,鍋爐配置2套制粉系統,A排粉機出口有4根三次風管,分別從爐膛A、C角上層燃燒器頂部進入爐膛,分上、下兩層布置;B排粉機出口也有4根三次風管,分別從爐膛B、D角上層燃燒器頂部進入爐膛,分上、下兩層布置;這樣對角布置的三次風管,在啟停某側制粉系統時,三次風形成的切圓被破壞,對爐膛燃燒切圓影響較大。
為了減少三次風對爐膛燃燒工況的影響,需對排粉機出口的三次風管重新優化布置,即將A排粉機出口4根三次風管,分別從爐膛A、B、C、D角上層燃燒器頂部進入爐膛,統一布置在下層;B排粉機出口4根三次風管,也分別從爐膛A、B、C、D角上層燃燒器頂部進入爐膛,統一布置在上層,如圖2所示。這樣布置的三次風管,無論啟停任一側制粉系統,爐膛四個角的三次風將同步變化,三次風形成的切圓仍保持完好,對爐膛燃燒工況的影響會減弱,該改造方案已在機組的A級檢修中實施完成。

圖2 改造后三次風系統簡圖
三次風管噴口高溫碳化原因。(1)爐膛溫度過高;(2)三次風管的冷卻風量不足;(3)材料選擇錯誤。通過對爐膛溫度進行測試,發現爐膛溫度在正常范圍。查詢了原制造廠的噴口材料,該噴口材料已選用目前高等級的材料,材料的選用也正確。因此,造成三次風噴口碳化的主要原因是冷卻風冷卻效果無法滿足要求。
由于鍋爐燃燒所需的二次風量需要根據鍋爐負荷進行調整,且設計中留有一定的調整余量,每個角的二次風箱的風壓都通過二次風總門進行調整,正常運行時,經過節流后的二次風箱的風壓為500~1 000Pa,原設計的冷卻風是從二次風箱引出,因此造成冷卻風量不足。為了增加三次風噴口的冷卻風量,改變了冷卻風管的布置,將冷卻風管加長5~6 m,改接至二次風母管(即二次風箱總門前),如圖2所示,并將冷卻風管直徑由125mm改為150mm。鍋爐運行時,二次風母管的風壓為2 200~2 400Pa,這樣就提高了三次風噴口的冷卻風量,該項改造方案在該機組的B級檢修中實施完成。
原設計的冷卻風直接從二次風箱頂部引出,由于受空間大小的限制,風門及其電動執行機構只能安裝在二次風箱頂部,而二次風箱頂部周圍環境的溫度高,工作環境相對惡劣,因此造成風門故障率高。將冷卻風管改接至二次風母管時,同步將風門及其執行機構抬高2.5m重新安裝布置,避開了高溫下工作環境。
通過對制粉系統三次風管、冷卻風管的重新布置和優化,雖未能徹底消除啟停制粉系統對爐膛燃燒工況的影響,但降低了啟停制粉系統過程中爐膛出口兩側煙氣溫度的波動幅度。改造后的統計數據表明:由于啟停制粉系統造成的主、再熱蒸汽超溫和低溫,平均每年只有20次;延長了三次風噴口的使用壽命,由改造前的每年更換,現可運行至2.5~3年后更換;三次風門的故障率,由改造前的年均21次降低至5次,通過改造和優化,提高了該機組運行安全性,延長了設備使用壽命,降低了維護成本,實施改造后的效果很明顯。