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絲桶往復裝置常見故障分析

2013-12-13 11:39:26陳大軍中石化股份天津分公司化工部
化工管理 2013年18期
關鍵詞:故障

陳大軍(中石化股份天津分公司化工部)

一、概述

絲桶往復裝置是短絲前紡工藝流程中的最后一道裝置,主要由入桶輥道、橫動大車、出桶輥道三部分組成,各部分由控制系統協調, 完成絲束在盛絲桶內的定量盛裝和盛絲桶的進出更換。 由于完成以上任務需要許多動作連續協調地進行,出現故障的可能性較大,因此,絲桶往復裝置是前紡設備中的關鍵設備之一,它的運行平穩與否對前紡單耗有著重大影響。

二、裝置工作原理

如圖一所示,絲桶往復裝置由入桶輥道、橫動大車、出桶輥道等三部分組成,盛絲桶經入桶輥道進入橫動大車,絲束由落絲管落入盛絲桶內,橫動大車在軌道上做橫向往復運動,橫動大車上的輸送鏈板帶動盛絲桶做縱向往復運動。 絲束均勻鋪入盛絲桶內。 當桶內絲束鋪至設定長度后,空桶隨滿桶進入橫動大車,撥絲板動作,將絲束撥入空桶中,滿桶輸送至出桶輥道,完成一個動作循環。

三、常見故障情況及處理措施

1、盛絲桶卡桶

盛絲桶在進出橫動大車過程中, 出現盛絲桶打滑或卡在某位置的情況,絲束落在盛絲桶外,造成設備纏絲損壞。 造成此故障的原因有:(1)入桶輥道、橫動大車及出桶輥道中心線不在一條直線上,盛絲桶在輸送過程中卡桶;(2)入桶輥道、橫動大車及出桶輥道不在一個水平面上, 盛絲桶在輸送至兩臺設備交界處時桶底部分懸空而打滑;(3)部分盛絲桶桶底變形,與輸送輥道接觸時懸空或卡滯。 故障處理方法:(1)調整入桶輥道、橫動大車及出桶輥道中心線,使之在一條直線上;(2)調整入桶輥道、橫動大車及出桶輥道水平面,可通過調節橫動大車負載輪高度、橫向軌道高度來實現;(3)盛絲桶桶底整形。

2、盛絲桶打滑

盛絲桶在入桶輥道、橫動大車及出桶輥道上運行時,出現打滑,無法正常輸送。 造成此故障的原因有:(1)出、入桶輥道輸送輥表面有油泥或輸送輥鏈條斷;(2)橫動大車輸送鏈板膠塊脫落或表面有油;(3)橫動大車出入口阻尼輪高度與入桶輥道、出桶輥道不一致,造成盛絲桶在橫動大車出入口處部分懸空而打滑。故障處理方法:(1)清理出、入桶輥道輸送輥表面油泥或更換斷裂的輸送輥鏈條;(2)清理橫動大車輸送鏈板油污,補齊輸送鏈板脫落的膠塊;(3)調整橫動大車出入口阻尼輪高度。

3、撥絲板不動作或動作不到位

盛絲桶內絲束到達設定長度后, 空盛絲桶隨滿桶一起輸送至橫動大車上,撥絲板動作將絲束撥到空桶內。 當撥絲板撥絲板不動作或動作不到位時,絲束會落至盛絲桶外,鏈板或減速機傳動軸纏絲而造成停車。 造成此故障的原因為:(1)撥絲板氣缸損壞或漏氣;(2)光電檢測開關故障。 故障處理方法:(1)更換撥絲板氣缸;(2)更換光電檢測開關。

4、橫動大車自停

如圖二、圖三所示,橫動大車由機架、橫向電機及減速機、2臺縱向電機及減速機、4 臺鏈板減速機、4 個鏈輪、2 條鏈板及若干托輥等組成。 由變頻器控制的2 臺倫茨電機驅動2 臺縱向減速機轉動,4 臺鏈板減速機二次減速后經鏈輪同步傳動2 條鏈板做縱向往復運動。 同時橫向電機經橫向減速機驅動橫動大車做橫向往復運動。 橫動大車在運行過程中,出現斷電自停。 其故障原因為:(1)縱向入口電機與出口電機不同步,由于倫茨電機為伺服電機, 當兩臺電機轉速差超出設定范圍時, 變頻器報警自停;(2)當兩臺縱向電機負載過大時(操作面板顯示電機電流超過20A),變頻器由于保護設定報警自停。 造成縱向電機負載過大的原因主要有以下幾種情況:①電機軸承磨損;②縱向減速機軸承或齒輪磨損;③其中一臺減速機聯軸器松動,無法正常傳動扭矩;④鏈板減速機軸承或齒輪磨損,造成負載增加;⑤由于鏈輪磨損,與鏈輪嚙合不同步,造成鏈板輸送不同步從而增加傳動負載;⑥鏈板托輥潤滑不良,鏈板與托輥摩擦力增加,造成負載增大;⑦如圖四所示,鏈板由于長周期運行,套筒及鉸鏈發生磨損,造成鏈板鉸鏈不靈活,與鏈輪嚙合不嚴密,導致電機負載增加。 ⑧橫動大車輪軸承磨損,或大車輪緊固螺栓松動,大車輪軸向發生竄動(如圖五所示),大車輪與固定板摩擦,導致橫向電機負載。

預防措施及故障處理方法:(1) 每天檢查出入口縱向電機、減速機運行溫度及振動,出現異常時及時更換電機、減速機及聯軸器彈性塊;(2)每天檢查出入口縱向減速機油位,當油位低于下限時及時補油,防止因潤滑不良造成設備損壞;(3)由于鏈板減速機(如圖六所示)運行時整體轉動,無油位顯示,運行時無法檢查油位,需定期停車檢查

鏈板減速機油位及補油, 防止減速機潤滑不良損壞;(4)每天檢查縱向傳動系統萬向聯軸節,定期加注潤滑脂,防止聯軸節損壞;(5)用鉆頭將鏈板鉸鏈銷堵頭打孔,將潤滑油注入鉸鏈銷中,已改善鉸鏈潤滑,防止因鏈板與鏈輪嚙合不良而導致故障;(6)鏈板托輥定期加油,由于運行時托輥轉動,無法加油,需停車并手動將托輥旋轉到如圖七所示位置,打開注油孔加油;

(7) 檢查橫動大車軌道緊固螺栓, 防止因軌道松動造成故障;(8)檢查橫動大車輪與固定板間隙,當間隙過小時停車進行調整,防止因橫動大車輪與固定板摩擦導致故障。

四、結束語

綜上所述,通過對絲桶往復裝置常見故障原因的分析可知,設備運行的好壞與操作及維護緊密相關, 操作及維護人員精心操作維護,設備故障率就會大幅降低,否則故障率就會增加。 因此,為保證設備長期連續運轉,要求操作人員嚴格按操作規程進行操作,維護人員每天認真檢查減速機油位、溫度、振動及電機運行情況,檢查聯軸器完好情況及機架螺栓緊固情況,出現異常時及時處理,防止異常進一步擴大導致設備損壞。

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