摘 要:作為煤礦立井提運設備的關鍵部分—— 素有“礦井咽喉”之稱的現有搖臺已逐步無法滿足現場使用要求。由于設計功能單一,鮮有專著和理論進行研究改進,極易出現卡罐,礦車掉道和效率低下的安全生產事故。在下放重物時,通過需要信號工二次操作,進行二次打點,且維護困難和多次對罐,嚴重影響了礦山生產效率和經濟效益。因此,有必要對現有搖臺系統進行研究和改進。
關鍵詞:搖臺 托罐器 分離控制
中圖分類號:TD531 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)02(a)-0117-01
在煤礦副井提升過程中,罐籠下放到位(下放重物)時,須打開托罐器將罐籠軌道與大巷水平軌道結合起來,才能將載有重物的礦車、平板車推出。但由于在下放重物時,使得主提升繩伸長量過大,導致井上下不能同時進出車,對罐時間加大,極大地影響了生產效率。針對這一情況,我礦專業技術人員對操車系統相關電控和液壓系統進行改造,實現了搖臺與托罐器分離控制,解決了這一提升難題,從而提高了我礦生產時的提升效率。
1 提升及操車系統使用概況
我礦副井采用四繩摩擦式提升機,主提升鋼絲繩繩徑為Φ48 mm,提升高度為608.8 m,井筒布置采用1.5 t雙層雙車非標罐籠,操車系統為山東量子廠家生產制造。原有操車系統對搖臺和托罐器采取同起、同落的控制方式。我礦副井提升系統安全閉鎖現狀:馬頭門阻車器與搖臺、阻車器與信號閉鎖:阻車器不閉合、搖臺起不到位,安全門關不嚴,信號發不到井口信號硐室,則不能從井口發送到絞車房,不能開車。具體控制過程如下:罐籠下放到位后,搖臺下放與罐籠內軌道銜接,托罐器抬起將罐籠拖住,安全門打開,推出礦車、平板車。
2 問題的提出
我礦副井在下放重車,尤其是大型液壓支架時,由于下放物體重量過大,導致首繩伸長量過大,下放到位后,罐籠往往處于過放位置,當打開安全門時,搖臺和托罐器同時伸出,托罐器無法伸出到位,很難托住罐籠,甚至被卡在罐體上,造成罐籠被卡現象?,F場在處理罐籠被卡時,施工過程很復雜,影響了大量生產時間。
3 改造思路及原理
3.1 改造目的
在實現副井搖臺與托罐器分離控制的前提下,盡量簡化信號系統,方便信號工操作,節約提升時間,減少維護工作量。
3.2 改造思路
針對托罐器很難托住罐籠,極易造成罐籠被卡等現象,經過分析與討論,并結合《崗位精確流程標準操作規范》(提升人員時,托罐器中的托爪必須收回;提升物料、設備時,托罐器中的托爪必須伸出到位),對其進行改進,在改進后,搖臺增加油缸,可實現搖臺與托罐器分離控制。當上、下物料時,托罐器提前伸出,罐籠到位后自行托住罐籠,司機打停點,安全門打開,搖臺落到位,然后推車,從而完成了在提升重物時托罐器與搖臺分離控制。(見圖1,2)
3.3 工作原理
通過表1,將改造前、后操車效果進行對比分析。
4 結語
搖臺與托罐器分離控制,在信號系統上進行了簡化,方便了信號工操作,節約了提升人員、物料(尤其是重物)的時間,提高了我礦安全生產的效率。
參考文獻
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