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SAM型貯葉柜出料尾料現(xiàn)象的原因分析及改造

2013-12-31 00:00:00彭敏

摘要:為降低SAM型貯葉柜尾料現(xiàn)象,通過充分研究貯柜的設(shè)計(jì)原理及結(jié)構(gòu)特性,從貯柜葉片來料、撥料輥、貯柜底帶輸送裝置三個(gè)方面分析了貯柜產(chǎn)生尾料的原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)方法,有效地降低了尾料對(duì)葉片工藝質(zhì)量的影響,提升了設(shè)備作業(yè)效率,節(jié)約了能源,促進(jìn)了企業(yè)生產(chǎn)力的提高。

關(guān)鍵詞:SAM貯柜;出料尾料;葉片改造

中圖分類號(hào):U414 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)16-0070-02

秦皇島煙草機(jī)械集團(tuán)公司生產(chǎn)的SAM型貯柜通常用于煙草制絲線、復(fù)烤線、CO2線、白肋煙線貯存物料(包括貯葉、配葉、貯梗、貯絲);其主要作用是使葉、絲、梗的水分、溫度或者料液混合均勻,讓植物纖維組織充分吸收,并調(diào)節(jié)工藝設(shè)備生產(chǎn)能力,均衡生產(chǎn),以滿足制絲工藝要求,保證制絲成品質(zhì)量。貯柜尾料的存在直接影響到后續(xù)工序煙片的質(zhì)量穩(wěn)定,如潤(rùn)葉回潮出口葉片的水分和溫度超高、切絲機(jī)容易跑片、切絲寬度不夠穩(wěn)定等。分析尾料產(chǎn)生的原因,制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,應(yīng)用PLC和WICC技術(shù)等多種手段,實(shí)現(xiàn)對(duì)貯柜的尾料的消減,提升后續(xù)工序的作業(yè)效率。

1 現(xiàn)狀分析

2 問題原因分析

2.1 原因分析

貯柜的尾料現(xiàn)象,究其原因是貯柜設(shè)計(jì)得不夠完善,主要分析如下:

2.1.1 當(dāng)貯柜貯有物料時(shí),由于物料滿載,對(duì)貯柜兩側(cè)形成一定的擠壓。而在進(jìn)行出料動(dòng)作時(shí),貯柜底帶載著物料向出料端輸送,根據(jù)牛頓第三定律,力的作用力與反作用力,物料不可避免被拉長(zhǎng),具體受力分析見圖1。

2.1.2 考慮到貯葉前段工序一是經(jīng)過了松散回潮機(jī)的增溫增濕,二是經(jīng)過了加料機(jī)加入了相應(yīng)的糖料。葉片在貯存過程已經(jīng)與貯柜壁形成了一定的粘性,同樣增加了摩擦力,直接延長(zhǎng)了物料輸送時(shí)間。

2.1.3 由于貯葉柜物料高度一般為60cm上下,但撥料輥與貯柜只有間隙約5cm,而料輥轉(zhuǎn)向是向柜的內(nèi)側(cè)翻滾,需要較長(zhǎng)的時(shí)間把尾料從高度60cm的厚度撥至5cm,這間接導(dǎo)致了物料長(zhǎng)度的加長(zhǎng)。

2.1.4 物料在源源不斷地輸出的過程中,貯柜兩側(cè)板的接縫不可能很平直,這就造成柜內(nèi)物料受貯柜兩側(cè)板的接縫影響,在貯柜側(cè)板處也會(huì)把物料托散,形成尾料。

由于上述因素的存在最終導(dǎo)致了尾料的形成,貯柜后續(xù)設(shè)備低流量的運(yùn)行,此段時(shí)間設(shè)備運(yùn)作業(yè)效率極其低下,且能源浪費(fèi)。我們以遵煙廠實(shí)際情況得知:在出料不作任何改變的情況下,經(jīng)掐表計(jì)算還需七分半鐘左右才能出完這些物料(尾料)。

2.2 導(dǎo)致后果及影響

2.2.1 工藝質(zhì)量的穩(wěn)定是企業(yè)產(chǎn)品的生命線,由于尾料的現(xiàn)象存在,貯柜出料時(shí)間不僅被大大拉長(zhǎng)而且出料量非常稀少,直接影響到后續(xù)工序煙片的質(zhì)量穩(wěn)定,如潤(rùn)葉回潮出口葉片的水分和溫度超高、切絲機(jī)容易跑片、切絲寬度不夠穩(wěn)定等。

2.2.2 尾料出料時(shí)間過長(zhǎng)、過稀導(dǎo)致后續(xù)工序(參見工藝流程及圖3)諸如:振槽、皮帶機(jī)、潤(rùn)葉機(jī)、提升機(jī)爬、篩分機(jī)等多個(gè)設(shè)備工作時(shí)間延長(zhǎng),浪費(fèi)了大量的能源,不符合《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》對(duì)節(jié)能減排的方針政策。通過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查在這七分半鐘的等待時(shí)間里,后續(xù)被影響的設(shè)備總裝機(jī)容量達(dá)到近44kW(詳見圖3),耗損的能源達(dá)到5.5度/柜。我們以每月工作22天、每天出柜量十二柜計(jì)算、耗損在這尾料上的能源每年達(dá)到17424度電,這相當(dāng)于燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤的6.8噸,增加廢氣排放6.8萬立方廢氣(主要成份SO2)、1.366噸煙塵。

3 改進(jìn)方案

3.1 電氣方面

第一步:尾料確定:借助PLC和WINCC控制技術(shù),增加對(duì)貯柜的物料容量判定功能,基本原理可描述為:通過增加光電檢測(cè)開關(guān)對(duì)貯柜底帶橫擔(dān)(見圖4)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù),以秦皇島研制的GPTXB型貯柜為例,其貯柜底帶橫擔(dān)從物料進(jìn)端至出端共計(jì)有200根整,并以此作為計(jì)算物料存儲(chǔ)的容量標(biāo)識(shí)。當(dāng)貯柜料滿開始啟動(dòng)出料時(shí)光電開始倒計(jì)數(shù)(料滿為100%),當(dāng)物料輸送快完畢時(shí)以物料尾部斜坡拐點(diǎn)作為尾料啟動(dòng)判定點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算該拐點(diǎn)為正當(dāng)物料出料剩余2%左右發(fā)生位置,故當(dāng)PLC計(jì)數(shù)模塊計(jì)算到剩余2%時(shí)觸發(fā)“尾料確定”輸出命令。

第二步:尾料確定后通過PLC對(duì)貯柜的底帶變頻器頻率進(jìn)行控制,一般來說貯柜底帶變頻器頻率為25Hz左右,最大工作頻率為50Hz,因此速度提升可最大達(dá)到100%,同時(shí)為提升對(duì)尾料處理的判定可靠性,還可利用柜子原有的料空光電共同參與對(duì)尾料的啟動(dòng)控制。料空、料滿光電位置如圖2所示。

第三步:增加一正反轉(zhuǎn)電路控制撥料輥的方向,并在在尾料確定觸發(fā)其啟動(dòng),讓其往外撥料,加速物料出料。

3.2 機(jī)械方面

在貯柜出口約3m左右貯柜兩側(cè)高度的三分之一處(見圖1所示)添加一組空壓管路并利用一轉(zhuǎn)角接頭對(duì)準(zhǔn)斜下方的尾料進(jìn)行吹射,加速對(duì)物料吹出。空壓開關(guān)由電磁閥控制,并引入到相應(yīng)PLC模塊參與控制,當(dāng)物料在進(jìn)行到物料尾料確定時(shí)正式啟動(dòng)空壓,為確保空壓大小合適,增設(shè)一減壓閥進(jìn)行控制。

3.3 管理方面

建立健全貯柜衛(wèi)生保養(yǎng)制度,落實(shí)責(zé)任到人,每個(gè)貯葉柜的貯存量不應(yīng)超出規(guī)定,貯葉高度不大于1300mm,貯柜底帶不得有殘留。應(yīng)定期對(duì)貯葉柜進(jìn)行清洗,防止發(fā)生霉變,防止物料粘連柜壁。

3.4 測(cè)試效果

經(jīng)試驗(yàn)貯葉柜在進(jìn)行改造后,尾料出料速度得以快速提高,出料速度由原來的0.35m/s上升至0.7m/s。且由于壓空的吹射作用,節(jié)約出了約80%的出料時(shí)間,降低了能耗,穩(wěn)定了后續(xù)工序?qū)θ~片的工藝要求,保證了生產(chǎn)的連續(xù)性和質(zhì)量穩(wěn)定性。

4 結(jié)語

通過改變貯柜底帶變頻器的頻率、改變撥料輥的轉(zhuǎn)向、增設(shè)空壓管理吹射、加強(qiáng)設(shè)備衛(wèi)生保養(yǎng)等措施,對(duì)比原有的貯柜出料情況,現(xiàn)有的改造對(duì)設(shè)備的作業(yè)效率得到了提高,節(jié)約了能源,并對(duì)后續(xù)工序的葉片質(zhì)量穩(wěn)定起到了積極作用。

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作者簡(jiǎn)介:彭敏(1984—),男,江西人,貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司遵義卷煙廠一車間注冊(cè)安全工程師,在職研究生,研究方向:煙草電氣設(shè)備管理。

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