摘要:文章通過對下花園發(fā)電公司200MW機(jī)組一次調(diào)頻控制中存在的問題和解決辦法的介紹,通過幾種不同投入方式的試驗(yàn)和分析,表明“CCS+DEH”方式的調(diào)節(jié)性能較好,是目前投入一次調(diào)頻功能的最優(yōu)方式。
關(guān)鍵詞:一次調(diào)頻;功率閉環(huán);前饋回路;調(diào)門流量特性
中圖分類號:TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)16-0119-03
下花園電廠200MW燃煤機(jī)組,鍋爐為上海鍋爐廠制造的670t/h中間再熱自然循環(huán)亞臨界汽包鍋爐;汽輪機(jī)是東方汽輪機(jī)廠制造的N200-13.4/538/538型凝汽式汽輪機(jī);DCS系統(tǒng)采用日立公司的HIACS5000型分散控制系統(tǒng)?,F(xiàn)投入一次調(diào)頻運(yùn)行良好。
1 下花園電廠機(jī)組一次調(diào)頻存在的問題
下花園電廠200MW機(jī)組在DCS系統(tǒng)中設(shè)計(jì)有一次調(diào)頻功能,但是由于一次調(diào)頻系統(tǒng)存在以下問題,一次調(diào)頻功能自機(jī)組投入運(yùn)行以來都沒有正常投入。此次我們利用機(jī)組停備機(jī)會徹底解決這些問題,以滿足電網(wǎng)對電廠調(diào)頻的需要。
(1)功率閉環(huán)回路存在問題使機(jī)組出現(xiàn)反調(diào)。
(2)前饋回路存在問題使低負(fù)荷調(diào)頻效果較差。
(3)調(diào)門流量特性流量曲線是非線性的。
2 針對以上問題提出解決辦法
第一,針對問題(1)通過實(shí)驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)問題是在DEB協(xié)調(diào)運(yùn)行方式下,一次調(diào)頻滿足動作條件時,調(diào)速系統(tǒng)立即動作,壓力控制回路對壓力偏差進(jìn)行迅速調(diào)節(jié),一次調(diào)頻動作指令與輸出的綜合閥位指令方向相反。如圖1為未進(jìn)行調(diào)節(jié)級壓力定值補(bǔ)償?shù)囊淮握{(diào)頻動作情況,可看出調(diào)節(jié)級壓力回路的輸出、調(diào)節(jié)級壓力和負(fù)荷均有明顯的反調(diào)。
解決的方法:將頻率作為前饋信號引入?yún)f(xié)調(diào)功率協(xié)調(diào)控制器經(jīng)過對壓力定值的前饋調(diào)整,使得在調(diào)頻作用時,機(jī)前壓力定值能隨網(wǎng)頻變化而變化。如圖2加入了調(diào)節(jié)級壓力定值補(bǔ)償?shù)囊淮握{(diào)頻動作情況,可看出調(diào)節(jié)級壓力回路的輸出、調(diào)節(jié)級壓力和負(fù)荷均能持續(xù),調(diào)頻效果明顯改善,如圖3。
第二,針對問題(2)調(diào)速側(cè)前饋回路存在的問題使低負(fù)荷調(diào)頻效果較差,我們通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)一次調(diào)頻時,一般是根據(jù)機(jī)組運(yùn)行的額定參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)的,因此當(dāng)主汽壓力低于額定壓力時,相同的頻差觸發(fā)的調(diào)頻閥位增量,不能響應(yīng)成相同的調(diào)頻負(fù)荷,因此,需要對主汽壓力進(jìn)行校正,以達(dá)到調(diào)頻負(fù)荷響應(yīng)的準(zhǔn)確性。如圖4無機(jī)前壓力修正環(huán)節(jié)。
解決的方法:我們在前饋回路增加機(jī)前壓力補(bǔ)償環(huán)節(jié)。加入壓力補(bǔ)償后,綜合閥位指令增量加大,一個階越后負(fù)荷調(diào)頻負(fù)荷就響應(yīng)到位,CCS校正回路也保持這一綜合閥位指令,直到調(diào)頻結(jié)束。如圖5前饋回路增加機(jī)前壓力補(bǔ)償。
第三,針對問題(3)調(diào)門流量特性流量曲線是非線性的使得調(diào)門不能很好地響應(yīng)指令的變化,這是我們通過長期運(yùn)行觀察發(fā)現(xiàn)的3個問題。
(1)閥門調(diào)頻增量不足,速度變動率實(shí)際設(shè)計(jì)過大。
(2)順閥運(yùn)行方式,工作在閥間切換工況時,調(diào)頻效果差。
(3)順閥運(yùn)行方式,閥門特性較差,調(diào)頻效果差。
解決的辦法:我們根據(jù)上述公式對高調(diào)門進(jìn)行整定,使閥門特性趨于線形。閥門整定前后特性如圖6、圖7所示。
3 對上述問題解決后對一次調(diào)頻功能做整體試驗(yàn)
在設(shè)置好DEH系統(tǒng)及CCS系統(tǒng)中一次調(diào)頻的相應(yīng)參數(shù)后,可以分以下3種情況進(jìn)行了一次調(diào)頻的試驗(yàn):(1)DEH側(cè)投入;(2)CCS側(cè)投入;(3)“CCS+DEH”方式。因此我們對這三種方式進(jìn)行分析。一次調(diào)頻試驗(yàn)采取在DCS系統(tǒng)中強(qiáng)置信號的方法進(jìn)行。
如圖8a所示,在DEH系統(tǒng)單側(cè)投入一次調(diào)頻,此時DEH處于本機(jī)控制方式。人為地給機(jī)組加入+15r/min轉(zhuǎn)速的階躍擾動,與DEH負(fù)荷給定值疊加后經(jīng)調(diào)壓力回路修正、功率回路,最后由閥門控制程序輸出汽輪機(jī)調(diào)門的開度信號,改變機(jī)組負(fù)荷。功率由180MW穩(wěn)定在165MW,時間為2分鐘,調(diào)節(jié)過程存在一定的超調(diào)現(xiàn)象。主汽壓力由13.3MPa到穩(wěn)定在13.5MPa也出現(xiàn)了小幅的升高。
如圖8b所示,在CCS系統(tǒng)一側(cè)投入一次調(diào)頻時,這時機(jī)組CSS投入,DEH處于遠(yuǎn)控狀態(tài),機(jī)組目標(biāo)負(fù)荷不變,負(fù)荷180MW。此時負(fù)荷變化相對緩慢,一次調(diào)頻動作時間為5分鐘。
如圖8c所示,在DEH系統(tǒng)和CCS系統(tǒng)一起投入一次調(diào)頻,機(jī)組處于CCS方式運(yùn)行,負(fù)荷180MW,在DCS工程師站加入-15r/min轉(zhuǎn)速的階躍擾動。此時DEH側(cè)一次調(diào)頻是純比例調(diào)節(jié),調(diào)門的流量特性曲線及主汽壓力決定了負(fù)荷的變化。機(jī)組功率從180MW上升穩(wěn)定于195MW,時間為3分鐘,在這個過程中主汽壓由13.5MPa下降到13.2MPa。
由上述模擬實(shí)驗(yàn)結(jié)論可得出:一次調(diào)頻只在DEH側(cè)的方式動作時間最短,卻有一定的超調(diào)量;一次調(diào)頻只在CCS側(cè)的方式動作時間最長,負(fù)荷變化相對緩慢;一次調(diào)頻在“CCS+DEH”方式下具有以上兩種方式的特點(diǎn),即機(jī)組主汽壓力相對穩(wěn)定,一次調(diào)頻具有很快的響應(yīng)速度。
4 結(jié)語
從近年來投入一次調(diào)頻功能運(yùn)行狀況來看,一次調(diào)頻運(yùn)行狀況良好,能夠滿足電網(wǎng)的要求。所以功率閉環(huán)回路、前饋回路、調(diào)門流量特性流量曲線是電廠一次調(diào)頻最為重要的三個部分,我們只要解決好上述三方面的問題,一次調(diào)頻就能發(fā)揮電網(wǎng)調(diào)節(jié)的作用。
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