【摘要】本文以某熱電廠設計改造為例,通過對汽輪機熱力系統技術改造,調整汽輪機冷卻循環水運行參數,用于礦區職工家屬冬季建筑物采暖熱媒有效利用,提高了電廠整體熱循環效率,產生明顯的節能效益。
【關鍵詞】汽輪機;供熱系統;循環水供熱;余熱資源;熱能梯級利用
中小型熱電廠廠內的綜合熱效率僅為30%~40%,其中最大的就是汽輪機凝汽器的冷源損失,約占總損失的60%。如何降低冷源損失,提高全廠熱效率、達到節能挖潛的目的,是目前亟待解決的問題。我在承擔井陘礦務局新晶電廠設計改造工程工作中,提出采用汽輪機低真空循環水供熱改造的設計方案,該工程對汽輪機凝汽器及供熱系統的改造實施竣工完成后,新增供熱面積14.5萬米2,達到了設計預期的供熱效果和節能目的。
1. 循環水供熱的可行性分析
井陘礦務局新晶熱電廠的機組配置為2爐2機,總產汽能力為50t/h,發電能力為6 MW。利用循環水供熱,需在抽凝機組中進行。該廠2臺汽輪機均為抽凝機組,機組采用3臺玻璃鋼冷卻塔進行冷卻,由于當時設計位置的原因,積水池和冷卻面積偏小,冷卻效果本身就達不到設計要求,并且該廠所處的地區水質硬度非常大,必須用3臺風機進行連續不斷的強制通風,耗用大量的電能。盡管如此,通常循環水進出口溫差也只有3~5℃。另外,由于積水池有限,周圍環境條件又差,塔內沉積的泥土、雜質等來不及沉淀就回到循環水中,這些泥垢在凝汽器銅管內壁附著,致使銅管結垢,換熱效果差,排汽溫度升高(嚴重時高達60 ℃以上),形成換熱的惡性循環。為解決此問題,該廠每年必須對凝汽器銅管和冷卻塔填料進行清理,生產成本提高。如果使該機組利用循環水供熱,一是可以解決冷卻塔冷卻效果不良的問題;二是循環水采用較為潔凈的軟化水,防止了在凝汽器銅管內壁結垢的問題;三是有效地利用了電廠循環水的余熱,拆除原有的供熱鍋爐房。因此,在該電廠兩臺3 MW抽凝機組上實施改造是必要的。
1.13MW抽凝機組的技術參數。
型號:CN3-25/5 型;設計排汽溫度:36 ℃;設計排汽壓力:0.0059 MPa;設計真空值:-0.094 MPa;循環水流量:1 400t/h;熱網供水溫度:tg≈60℃;供水焓值:hg=251.5KJ/Kg;熱網回水溫度:th≈50℃;回水焓值:hh=209.3KJ/Kg;循環泵電機:30 KW2臺;冷卻塔風機:功率20KW,共2臺。
1.2計算數據。
(1)降低凝汽器真空,提高循環水溫度后的計算數據見表1。
(2)可以看出,如果將機組排汽溫度提高到70 ℃,機組的發電功率下降8.0%,就可將循環水溫加熱到60 ℃以上,盡管供水溫度不高,但采用低溫度大流量的方法,可滿足冬季采暖的需求。
1.3循環水供熱可帶采暖面積計算。
根據有關資料統計,該地區單位采暖面積所需熱量按60 W/m2;計算循環水放出熱量為8700KW;可供采暖面積為14.5萬m2。
根據理論計算,此方案是可行的。
2. 機組及管網的安全性分析
由于機組提高排汽溫度,降低凝汽器真空,改變了機組的設計運行參數,勢必對機組造成一定的影響,為保障機組安全,解決了以下問題。
2.1凝汽器承壓問題。
該電廠所處位置和所帶熱用戶高差較大,二者相差約20m,在保證采暖系統正常循環運行的情況下,回水壓力達0.3 MPa。而凝汽器的承壓能力只有0.2MPa,回水壓力超過了凝汽器承壓能力,是不能允許的,同時也為預防熱網突然解列等特殊情況的發生,為此設計改造采取了以下措施。
(1)熱水循環泵設在凝汽器出口管路側,以降低進入凝汽器的水壓力。
(2)在熱用戶回水管路上加裝減壓閥,保證回水壓力不超過0.2MPa。
(3)供熱循環水回路上安裝逆止閥,以防止突然停電和熱網解列對凝汽器的水擊發生。
從實際運行效果來看,這些措施的運用是成功有效的。
2.2銅管結垢問題。
雖然排汽溫度升高易引起銅管的結垢,但熱網循環水采用化學處理過的軟化水,硬
度降低且回水管路有除污器,水的品質有很大提高。相對于以前該機的循環水狀況來說,情況大大改善,結垢問題比以前減少。另外還定期用膠球清洗裝置對凝汽器進行清洗。
2.3供熱循環水補充水問題。
供熱循環水采用軟化水,在熱水循環泵站內安裝一套軟化水處理裝置、1臺凝結水箱和2臺補水泵,專門用于循環水補水,補水泵采用變頻控制,以便控制補水壓力恒定。
3. 采暖區域的選擇及改造
該工程改造比較簡便,供熱距離較短,壓損小,運行管理也比較方便。熱網切換由電廠人員直接負責,并且還可以保留此熱交換站做為緊急情況下的熱源補充。
綜上所述,此次循環水采暖面積達到14.5萬m2。
4. 循環水供熱系統故障的補救措施
采用凝汽機組的循環水供暖,需要機組穩定運行。如果機組由于種種原因造成停運,則循環水供熱所需的排汽熱源消失,循環水供熱達不到采暖要求,因此必須有循環水供熱系統故障時的補救措施。
(1)將原有換熱站供熱設備改造后,循環水供熱與交換站供熱設備并聯,可互為備用,互相切換;將循環水泵流量加大,功率由37KW增大到90KW,揚程提高到50m。
(2)機組啟停過程中,為保證供熱的穩定性,需要進行2個系統的切換。機組啟動前,采用交換站供熱系統進行供熱;機組正常帶負荷運行后,再逐漸切換到循環水供暖系統中。
(3)機組在低負荷運行時循環水溫升減小,不能保證供暖需求時,需要利用交換站內熱交換設備對系統進行二次補充加熱,以達到采暖水網的溫度要求。
(4)外界氣溫升高,回水溫度升高,不能滿足機組冷凝需要時,采用備用熱用戶切換的方法,將原換熱站供暖的用戶切換到循環水供熱系統中來;氣溫下降后再將這部分用戶切換回原換熱站,以保證機組出力。同時保留原冷卻塔系統,部分循環水還可以進入冷卻塔循環回路進行冷卻。
5. 經濟效益測算
5.1每年可多收熱費4.3 元/(m2·月)×4 月/a×25萬m2=199.4萬元/a。
5.2由于采用循環水供熱每年對電量產生的影響。
(1)每個采暖期少發電量為0.6KW·h×8.0×24×120=138.24萬KW·h。
(2)停用原2臺循環水泵及2臺冷卻塔風機少消耗電量為(30×2+20×2)×24×120=28.8 萬KW·h。
(3)新增循環泵電機多消耗電量為180×24×120=5.1 萬KW·h。
合計每年共損失電量=138.24-28.8.9+5.1=115.1萬KW·h,每KW·h電按0.45元計算,折合人民幣141.64×0.365=51.7萬元。
5.3汽機循環水補水量的差別。
原系統補水量1400×5%=70t/h,新系統補水量為22t/h,每小時節水48t,每個采暖期運行120d,水價按3元/t計算,每年可節約資金48×24×120×1=13.8萬元。
5.4綜合各項因素每年可多增加效益199.4-51.7+13.8=161.5萬元。
5.5此改造工程概算投資315萬元,工程的回收期2a。
6. 總結
綜上所述,汽輪機低真空循環水供暖技術可以實現能源的梯級利用,明顯提高電廠能源的綜合利用效率。實施對該電廠的設計技術改造, 通過降低凝汽機組真空,提高排汽溫度,利用循環水供熱來降低冷源損失,使小型熱電廠余熱資源得到最大限度利用,改造比較簡單,設備可以實現安全穩定運行,特別是節能效果顯著,經濟效益非常可觀,具有良好的推廣應用價值和發展前景,特別適用于現有煤礦運行的小型煤矸石電廠的供熱改造。