摘 要:文章介紹了利用分子篩進行天然氣深度脫水工藝,設計并開發了PLC控制系統。對PLC控制系統工藝、原理及流程的確定和可行性進行了闡述,并提出了操作中需注意的問題和建議。該項目經投產運行,證實了該控制系統具有的可操作性,對順控執行及連鎖保護都達到了預期水平。
關鍵詞:分子篩脫水;循環換熱;PID調節
引言
在油田開采的天然氣中含有飽和量的水蒸氣,即水氣。為天然中的有害成分。輸氣管線因為含水,降低了對其他有效成分的輸送,也使熱值降低。而輸氣管道的壓力溫度的變化,會引起水氣析出,產生冰或固體水化物及液態水,使輸氣壓力降低,造成管道和換熱器及閥門等設備堵塞。如果液態水含有酸性組分,在輸送能過程中,將加速管壁的腐蝕[1]。由此證明,天然氣脫水是必然的。分子篩脫水工藝相比常用的溶劑吸收、冷凍分離和吸附干燥三種方法,其脫水深度和可再生性都更高,并因此被廣泛應用[2]。
1 分子篩脫水工藝
1.1 分子篩脫水工藝的定義
分子篩做為一種立方晶格的硅鋁酸鹽化合物,有大量均勻的幾何網狀型空穴,微孔結構均勻,只有直徑小于孔徑的分子才能進入,對不飽和分子和極性分子有優先吸附能力,因此,起到了篩分分子的選擇吸附作用,也就是說,分子篩是具有篩離分子的能力,故稱為分子篩[2]。脫水工藝上采用分子篩為干燥劑的,即稱為分子篩脫水工藝。分子篩脫水工藝流程(如圖1)所示。
圖1分子篩脫水工藝流程圖
1.2 分子篩脫水工藝的流程
分子篩脫水流程的四個階段分為吸附脫水、加熱再生、床層冷吹、等待再次吸附[3]。以采用兩塔和三塔的居多,本文介紹的為兩塔流程,以時序自動切換。在時序控制和溫度PID調解上,采用PLC控制系統進行循環換熱節能脫水工藝,在節能推廣上具有更高的可操作性。
1.2.1 吸附階段
濕氣由干燥塔頂進入,塔內分子篩充發揮作用,水氣脫除后,由塔底流入粉塵過濾器濾除粉塵和液滴,成為干氣。部分干氣作為再生氣重新進入分子篩再生系統,余下干氣則進入后續處理的設備中。
1.2.2 再生階段
分子篩干燥塔開始工作時,吸附濕氣達24h時,塔A停止吸附,進入再生階段,塔B進入吸附階段;再生氣加熱爐將合格干氣加熱至300℃的再生氣,進入塔內,加熱分子篩床層將吸附的水分脫除,將已脫除的水分經時間控制閥分離出干燥塔;由再生氣冷卻器冷吹,至25℃后進入分離罐,分離掉游離水,再次回到分子篩入口處。
1.2.3 冷吹階段
再生氣加熱將當分子篩床層加熱到6h時,脫水工序完成,轉入冷吹階段。將再生氣加熱爐調火降溫至50℃,開始冷吹分子篩床層。
1.2.4 等待階段
冷吹時間至4h時,開始關閉干燥塔底部的再生氣進氣閥和頂部的排氣閥,旁通閥打開,此時分子篩干燥塔無氣體通過,轉入等待階段。2h后,塔B換為塔A,開始吸附脫水,塔B進入再生。此過程循環不斷。
2 PLC控制系統的構成
圖2 PLC控制系統結構圖表
2.1 硬件
PLC控制系統由下位控制層及上位監控層組成(如圖2)。以ABSLC5/04PLC作為控制層控制核心,來控制干燥塔的控閥開關,實現分子篩脫水工藝流程中四個階段的切換。控制層與監控層的數據傳輸,是以DH485調制解調器來完成[4]。監控層的打印機和工控計算機,負責現場的實時監控及報表打印。工程師站的作用是以組態軟件對監控畫面、參數等進行修改,其余操作站負責監控及報表打印。
2.2 軟件
下位控制層使用RSLogix500編程軟件,可直接操控PLC控制系統的硬件、程序、運行、調試及強制輸出,對閥門、儀表起到自動控制及保護的作用。上位監控層使用美國EMERSON公司DeltaVDCS系統。并利用通信、控制、畫面四種組態和數據連接,同PLC保持通信,下發指令完成遠程控制。
3 PLC控制系統的功能
根據工藝流程要求,PLC控制系統需實現的功能包括流程順序控制、加熱溫度自動調節、在線監控、故障報警和聯鎖保護。
3.1 分子篩脫水裝置工藝流程
脫水工藝流程需要在吸附、再生、冷吹、等待四個階段循環切換。為保證各個切換閥門動作的準確性,本控制程序采用STEP作為切換標志,每個STEP對應相應的閥門動作,保證切換準確可靠。系統順序控制如下。
3.1.1 塔A進入吸附階段:打開KV11和KV12兩個吸收閥,關閉KV13及KV14兩個再生閥,原料氣流經吸附塔進行吸附脫水。
3.1.2 塔B進入再生階段:關閉KV21、KV22兩個吸收閥,再生閥KV23、KV24打開。
3.1.3 再生氣溫度達到設置溫度300℃時,旁通閥KV15關閉,塔B加熱再生6h。
3.1.4 將再生氣溫度設為50℃,塔B冷吹4h。
3.1.5 將旁通閥K15打開,塔B等待2h。
3.1.6 塔B進入吸附階段:打開塔B的KV21、KV22吸收閥,關KV23、KV24再生閥。
3.1.7 塔1進入再生階段:將塔A的KV11、KV12關閉,KV13、KV14打開。
3.1.8 設再生氣溫度至300℃,將KV15關閉,塔A加熱再生6h;
3.1.9 將再生氣溫度設為50℃,塔A冷吹4h。
3.1.10 將旁通閥KV15打開,塔A等待2h,返回步驟3.1.1~3.1.2依次進行重復操作。
在上位機上對以上流程進行操作,對過程數據的變化和進行中的步驟實時監控,隨時掌握流程進程。上位機的復位鍵,隨時調整流程步驟按鈕,可使流程直接跳轉步驟進行操作,確保對流程的靈活調整。
3.2 再生氣溫度中的PID調節
PLC控制系統設計了自動調節的溫度程序。將再生氣加熱爐出口溫度與設定值進行比較,以輸出偏差控制加熱爐燃料氣調節閥的開度。溫度低則增大調節閥開度,升高再生氣;溫度過高則減小調節閥開度。
3.3 在線監控系統
分子篩脫水系統中,其工藝流程、設備運行狀況、過程變量值及歷史趨勢圖,都由上位機來顯示。操作員通過顯示器,可以對整個流程運行進行監控,對自控系統發出干預指令,隨時根據需要調整流程順序及工藝參數。
3.4 故障報警和聯鎖保護系統
生產過程中發生故障或工藝參數超限,控制系統中的聲光報警啟動,提示操作員及時排除故障,確保系統正常運行[5]。當工藝參數超過關斷設定值時,分子篩脫水系統立即自動關閉。上位機及現場控制盤都設有緊急關停鍵,可在緊急情況下人為關停整個系統,以保證人員及設備的安全。
4 結束語
經試運行證實,PLC控制系統可準確控制分子篩脫水設備,實現工藝生產過程中對不同程序間的自動切換,天然氣脫水效果已達工藝要求,該系統目前已正式運行。可見,只要加強運行管理,嚴格操作規程,便可達到對天然氣露點控制預期的要求,也證實了本系統對制定天然氣脫水項目控制程序具有借鑒作用。
參考文獻
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[2]徐如人,龐文琴.分子篩與多孔材料化學[M].北京:科學出版社,004:5-7.
[3]王開岳.天然氣凈化工藝[M].北京:石油工業出版社,2005:269-276.
[4]錢曉龍,李鴻儒.智能電器與Micrologix控制器[M].北京:機械工業出版社,2003:302-307.
[5]陽憲惠,郭海濤.安全儀表系統的功能安全[M].北京:清華大學出版社,2007:3-4.
作者簡介:劉軍(1982-),男,寧夏銀川市人,工作單位:寧夏安全生產技術支撐體系專業中心,主要從事關于安全生產技術專業領域的檢測檢驗。