摘 要:文章介紹了一起EPS應急電源帶事故油泵的應用實例,在一次意外停電時,EPS應急電源不能起動事故油泵。作者通過原因查找及問題分析,研究應對措施解決了相關問題。
關鍵詞:潤滑油系統;事故油泵;EPS應急電源
1 引言
我廠18MW+6MW汽輪發電機組潤滑油系統事故油泵采用EPS應急電源供電,因設計時考慮不周,在全廠停電時EPS應急電源不能及時起動事故油泵,為發電機組運行帶來嚴重安全隱患。通過問題分析查找原因,制定相應措施加以解決。
2 我廠EPS應急電源事故油泵一次接線原理圖:
圖1 EPS應急電源事故油泵一次接線原理圖
2.1 圖1中2路電源分別引自低壓配電室I、II段母線,正常情況下能保證EPS持續供電。當一路電源失電時,通過雙電源自動切換裝置給EPS繼續供電。
2.2 本EPS應急電源不帶變頻起動功能,為降低啟動電流,設計采用軟起動器帶事故油泵。
3 事故油泵電機控制原理圖如下:
圖2 EPS事故油泵電機控制原理圖
3.1 圖2中T紅、Q綠為配電柜上停止/起動按鈕,SB1、SB2為電機操作柱啟動停止按鈕,SA為操作柱轉換開關,1IT、2IT為儀表連鎖啟停接點(引自汽機DCS控制系統),XJ1、XJ2為信號繼電器,有確定DCS控制系統信號是否發出的作用。
3.2 試驗時,電機的啟動停機在機旁就地操作,正常運行后,將電機操作柱轉換開關置于自動檔位,由汽機DCS控制系統遠程控制。
3.3 正常運行后,事故油泵電機自動起動條件為:
3.3.1 當油壓下降到0.0588MPa時,起動交流潤滑油泵。
3.3.2 當油壓下降到0.0492MPa時,起動EPS事故油泵。
4 發電機組潤滑油系統起動試驗
4.1 發電機組處于停機狀態,電動盤車裝置投入。
4.2 發電機組交流潤滑油泵、事故油泵現場起停試驗正常。
4.3 起動發電機輔助油泵(75KW),潤滑油系統建立油壓。
4.4 停輔助油泵,油壓下降,當油壓降到0.0588MPa時,DCS發出交流潤滑油泵起動信號,交流潤滑油泵正常起動,維持油壓。此時EPS事故油泵處于停機狀態。
4.5 當油壓降到0.0492MPa時,DCS發出起動事故油泵信號,EPS應急電源起動事故油泵正常,從試驗結果看,似乎一切正常。
5 全廠意外停電時發生事故油泵起動失敗故障
發電機組調試階段發生一次意外停電,EPS的2路電源均失電,停電前發電機組潤滑油系統通過輔助油泵建立油壓,發電機處于停機狀態。意外停電時潤滑油系統油壓下降至0MPa,此時事故油泵未及時起動。
原因查找及分析:我們發現設計時未將2路電源均失電時,EPS必須起動事故油泵作為條件。解決辦法為加入第三個條件:當2路進線電源同時失壓時,EPS應急電源及時起動事故油泵,保證潤滑油系統油壓。
5.1 在EPS電源柜內進線電源下端增加中間繼電器KA3、KA4共2個,分別引出一個常閉接點,串聯后作為電源進線全失電的條件。在事故油泵控制回路增加信號繼電器XJ3,將信號繼電器的常開接點引至軟起動器的電機起動回路。
5.2 當2路進線電源停電后,通過互鎖的常閉接點KA3、KA4起動EPS事故油泵。現場更改后我們重做潤滑油系統起動試驗,試驗不成功。現場檢查及原因分析如下:
表1 動力站EPS事故油泵起動故障原因分析表
5.3 通過檢查及分析得出
5.3.1 當2路電源失壓時, EPS事故油泵起動失敗的原因為KA3、KA4繼電器發出的起動信號時間與EPS應急電源從旁路切換至逆變回路時間不同步,即常閉接點為瞬時動作,EPS切換過程時間為2秒。在常閉接點動作時,EPS輸出電壓達不到軟起動器起動電壓值,此時軟起動器故障報警。
5.3.2 同時交流潤滑油聯動事故油泵試驗:當交流潤滑油泵突然斷電,接觸器線圈突然斷開,此時事故油泵不能聯動。
針對以上兩個問題,我們對起動過程進行測試,結果如下:
表2 EPS、軟起動器起動過程現場測試結果表
6 解決方法及措施
6.1 方法一:縮短EPS逆變器切換時間。經與EPS廠家人員溝通,EPS逆變器切換時間最短為2秒。縮短切換時間會對逆變器本身造成損害。因此方法一不可行。
6.2 方法二:DCS起動信號延時發出,經溝通 DCS連鎖起停信號不能延時發出。
6.3 方法三:增加事故油泵時間繼電器,增加交流油泵連鎖回路及延時繼電器
6.3.1 在事故油泵控制電源連鎖回路增加時間繼電器SJ1,引入起動信號延時,躲過EPS切換的時間,保證EPS事故油泵可靠起動。
6.3.2 為保證一旦交流潤滑油泵起動失敗,能可靠聯動EPS事故油泵,在交流潤滑油泵控制原理圖中加入事故油泵連鎖及時間繼電器SJ2。經與原設計單位溝通,認為方法三是可行的。
6.3.3 EPS事故油泵控制原理圖更改如圖3:
6.3.4 交流潤滑油泵控制原理圖更改如圖4:
6.3.5 圖3中KM接點為交流潤滑油泵接觸器的常閉輔助接點,SJ2接點為交流潤滑油泵控制回路增加的時間繼電器的延時常開接點,SJ1為的時間繼電器。
6.3.6 圖4中在遠控及連鎖回路中增加中間繼電器ZJ1,引出常開接點ZJ1替換原有連鎖啟動接點XJ1。同時引出另一對常開接點ZJ1經時間繼電器SJ2延時后引至事故油泵電機控制回路,將交流潤滑油泵交流接觸器常閉輔助接點KM引至事故油泵,KM與SJ2串接至事故油泵起動回路。增加時間繼電器SJ2作用是確保交流潤滑油泵是在停機狀態時起動事故油泵,避免由于SJ2接點的瞬時動作誤起動事故油泵。
6.3.7 將事故油泵二次控制回路和交流潤滑油泵二次控制回路分別按圖3、圖4更改后,我們進行了潤滑油系統起動試驗,結果如下:
7 發電機組機組交流潤滑油泵、EPS事故油泵連鎖起動試驗
7.1 流潤滑油泵、EPS事故油泵一次、二次回路、EPS、軟起動檢查:正常。
7.2 發電機組事故油泵就地起動:正常。
7.3 事故油泵操作柱置自動檔位。
7.4 停交流潤滑油泵、停低壓電源:DCS發出聯鎖起機信號。
7.5 事故油泵聯鎖起動:正常。
7.6 事故油泵起動時間:2.8秒。
8 結束語
本次EPS事故油泵及交流潤滑油泵的改進是由于設計時起動條件考慮不足,導致在停電時,EPS事故油泵不能及時起動的問題以及當DCS發出交流潤滑油泵起動信號,如交流潤滑油泵不能正常起動,需連鎖起動事故油泵。通過試驗和對控制原理進行更改,最終解決了以上問題,為發電機組正常投運提供了安全保障。
作者簡介:劉聲忠,男,電氣工程師,畢業于西安電力高等專科學校電力系統繼電保護專業,現在永坪煉油廠項目管理科工作。
陳健,男,電氣高級工程師,畢業于西安交通大學電氣工程與自動化專業,現為永坪煉油廠項目管理科科長。