摘 要:文章介紹了一起EPS應(yīng)急電源帶事故油泵的應(yīng)用實(shí)例,在一次意外停電時(shí),EPS應(yīng)急電源不能起動(dòng)事故油泵。作者通過原因查找及問題分析,研究應(yīng)對(duì)措施解決了相關(guān)問題。
關(guān)鍵詞:潤(rùn)滑油系統(tǒng);事故油泵;EPS應(yīng)急電源
1 引言
我廠18MW+6MW汽輪發(fā)電機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)事故油泵采用EPS應(yīng)急電源供電,因設(shè)計(jì)時(shí)考慮不周,在全廠停電時(shí)EPS應(yīng)急電源不能及時(shí)起動(dòng)事故油泵,為發(fā)電機(jī)組運(yùn)行帶來嚴(yán)重安全隱患。通過問題分析查找原因,制定相應(yīng)措施加以解決。
2 我廠EPS應(yīng)急電源事故油泵一次接線原理圖:
圖1 EPS應(yīng)急電源事故油泵一次接線原理圖
2.1 圖1中2路電源分別引自低壓配電室I、II段母線,正常情況下能保證EPS持續(xù)供電。當(dāng)一路電源失電時(shí),通過雙電源自動(dòng)切換裝置給EPS繼續(xù)供電。
2.2 本EPS應(yīng)急電源不帶變頻起動(dòng)功能,為降低啟動(dòng)電流,設(shè)計(jì)采用軟起動(dòng)器帶事故油泵。
3 事故油泵電機(jī)控制原理圖如下:
圖2 EPS事故油泵電機(jī)控制原理圖
3.1 圖2中T紅、Q綠為配電柜上停止/起動(dòng)按鈕,SB1、SB2為電機(jī)操作柱啟動(dòng)停止按鈕,SA為操作柱轉(zhuǎn)換開關(guān),1IT、2IT為儀表連鎖啟停接點(diǎn)(引自汽機(jī)DCS控制系統(tǒng)),XJ1、XJ2為信號(hào)繼電器,有確定DCS控制系統(tǒng)信號(hào)是否發(fā)出的作用。
3.2 試驗(yàn)時(shí),電機(jī)的啟動(dòng)停機(jī)在機(jī)旁就地操作,正常運(yùn)行后,將電機(jī)操作柱轉(zhuǎn)換開關(guān)置于自動(dòng)檔位,由汽機(jī)DCS控制系統(tǒng)遠(yuǎn)程控制。
3.3 正常運(yùn)行后,事故油泵電機(jī)自動(dòng)起動(dòng)條件為:
3.3.1 當(dāng)油壓下降到0.0588MPa時(shí),起動(dòng)交流潤(rùn)滑油泵。
3.3.2 當(dāng)油壓下降到0.0492MPa時(shí),起動(dòng)EPS事故油泵。
4 發(fā)電機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)起動(dòng)試驗(yàn)
4.1 發(fā)電機(jī)組處于停機(jī)狀態(tài),電動(dòng)盤車裝置投入。
4.2 發(fā)電機(jī)組交流潤(rùn)滑油泵、事故油泵現(xiàn)場(chǎng)起停試驗(yàn)正常。
4.3 起動(dòng)發(fā)電機(jī)輔助油泵(75KW),潤(rùn)滑油系統(tǒng)建立油壓。
4.4 停輔助油泵,油壓下降,當(dāng)油壓降到0.0588MPa時(shí),DCS發(fā)出交流潤(rùn)滑油泵起動(dòng)信號(hào),交流潤(rùn)滑油泵正常起動(dòng),維持油壓。此時(shí)EPS事故油泵處于停機(jī)狀態(tài)。
4.5 當(dāng)油壓降到0.0492MPa時(shí),DCS發(fā)出起動(dòng)事故油泵信號(hào),EPS應(yīng)急電源起動(dòng)事故油泵正常,從試驗(yàn)結(jié)果看,似乎一切正常。
5 全廠意外停電時(shí)發(fā)生事故油泵起動(dòng)失敗故障
發(fā)電機(jī)組調(diào)試階段發(fā)生一次意外停電,EPS的2路電源均失電,停電前發(fā)電機(jī)組潤(rùn)滑油系統(tǒng)通過輔助油泵建立油壓,發(fā)電機(jī)處于停機(jī)狀態(tài)。意外停電時(shí)潤(rùn)滑油系統(tǒng)油壓下降至0MPa,此時(shí)事故油泵未及時(shí)起動(dòng)。
原因查找及分析:我們發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)時(shí)未將2路電源均失電時(shí),EPS必須起動(dòng)事故油泵作為條件。解決辦法為加入第三個(gè)條件:當(dāng)2路進(jìn)線電源同時(shí)失壓時(shí),EPS應(yīng)急電源及時(shí)起動(dòng)事故油泵,保證潤(rùn)滑油系統(tǒng)油壓。
5.1 在EPS電源柜內(nèi)進(jìn)線電源下端增加中間繼電器KA3、KA4共2個(gè),分別引出一個(gè)常閉接點(diǎn),串聯(lián)后作為電源進(jìn)線全失電的條件。在事故油泵控制回路增加信號(hào)繼電器XJ3,將信號(hào)繼電器的常開接點(diǎn)引至軟起動(dòng)器的電機(jī)起動(dòng)回路。
5.2 當(dāng)2路進(jìn)線電源停電后,通過互鎖的常閉接點(diǎn)KA3、KA4起動(dòng)EPS事故油泵。現(xiàn)場(chǎng)更改后我們重做潤(rùn)滑油系統(tǒng)起動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)不成功。現(xiàn)場(chǎng)檢查及原因分析如下:
表1 動(dòng)力站EPS事故油泵起動(dòng)故障原因分析表
5.3 通過檢查及分析得出
5.3.1 當(dāng)2路電源失壓時(shí), EPS事故油泵起動(dòng)失敗的原因?yàn)镵A3、KA4繼電器發(fā)出的起動(dòng)信號(hào)時(shí)間與EPS應(yīng)急電源從旁路切換至逆變回路時(shí)間不同步,即常閉接點(diǎn)為瞬時(shí)動(dòng)作,EPS切換過程時(shí)間為2秒。在常閉接點(diǎn)動(dòng)作時(shí),EPS輸出電壓達(dá)不到軟起動(dòng)器起動(dòng)電壓值,此時(shí)軟起動(dòng)器故障報(bào)警。
5.3.2 同時(shí)交流潤(rùn)滑油聯(lián)動(dòng)事故油泵試驗(yàn):當(dāng)交流潤(rùn)滑油泵突然斷電,接觸器線圈突然斷開,此時(shí)事故油泵不能聯(lián)動(dòng)。
針對(duì)以上兩個(gè)問題,我們對(duì)起動(dòng)過程進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如下:
表2 EPS、軟起動(dòng)器起動(dòng)過程現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果表
6 解決方法及措施
6.1 方法一:縮短EPS逆變器切換時(shí)間。經(jīng)與EPS廠家人員溝通,EPS逆變器切換時(shí)間最短為2秒。縮短切換時(shí)間會(huì)對(duì)逆變器本身造成損害。因此方法一不可行。
6.2 方法二:DCS起動(dòng)信號(hào)延時(shí)發(fā)出,經(jīng)溝通 DCS連鎖起停信號(hào)不能延時(shí)發(fā)出。
6.3 方法三:增加事故油泵時(shí)間繼電器,增加交流油泵連鎖回路及延時(shí)繼電器
6.3.1 在事故油泵控制電源連鎖回路增加時(shí)間繼電器SJ1,引入起動(dòng)信號(hào)延時(shí),躲過EPS切換的時(shí)間,保證EPS事故油泵可靠起動(dòng)。
6.3.2 為保證一旦交流潤(rùn)滑油泵起動(dòng)失敗,能可靠聯(lián)動(dòng)EPS事故油泵,在交流潤(rùn)滑油泵控制原理圖中加入事故油泵連鎖及時(shí)間繼電器SJ2。經(jīng)與原設(shè)計(jì)單位溝通,認(rèn)為方法三是可行的。
6.3.3 EPS事故油泵控制原理圖更改如圖3:
6.3.4 交流潤(rùn)滑油泵控制原理圖更改如圖4:
6.3.5 圖3中KM接點(diǎn)為交流潤(rùn)滑油泵接觸器的常閉輔助接點(diǎn),SJ2接點(diǎn)為交流潤(rùn)滑油泵控制回路增加的時(shí)間繼電器的延時(shí)常開接點(diǎn),SJ1為的時(shí)間繼電器。
6.3.6 圖4中在遠(yuǎn)控及連鎖回路中增加中間繼電器ZJ1,引出常開接點(diǎn)ZJ1替換原有連鎖啟動(dòng)接點(diǎn)XJ1。同時(shí)引出另一對(duì)常開接點(diǎn)ZJ1經(jīng)時(shí)間繼電器SJ2延時(shí)后引至事故油泵電機(jī)控制回路,將交流潤(rùn)滑油泵交流接觸器常閉輔助接點(diǎn)KM引至事故油泵,KM與SJ2串接至事故油泵起動(dòng)回路。增加時(shí)間繼電器SJ2作用是確保交流潤(rùn)滑油泵是在停機(jī)狀態(tài)時(shí)起動(dòng)事故油泵,避免由于SJ2接點(diǎn)的瞬時(shí)動(dòng)作誤起動(dòng)事故油泵。
6.3.7 將事故油泵二次控制回路和交流潤(rùn)滑油泵二次控制回路分別按圖3、圖4更改后,我們進(jìn)行了潤(rùn)滑油系統(tǒng)起動(dòng)試驗(yàn),結(jié)果如下:
7 發(fā)電機(jī)組機(jī)組交流潤(rùn)滑油泵、EPS事故油泵連鎖起動(dòng)試驗(yàn)
7.1 流潤(rùn)滑油泵、EPS事故油泵一次、二次回路、EPS、軟起動(dòng)檢查:正常。
7.2 發(fā)電機(jī)組事故油泵就地起動(dòng):正常。
7.3 事故油泵操作柱置自動(dòng)檔位。
7.4 停交流潤(rùn)滑油泵、停低壓電源:DCS發(fā)出聯(lián)鎖起機(jī)信號(hào)。
7.5 事故油泵聯(lián)鎖起動(dòng):正常。
7.6 事故油泵起動(dòng)時(shí)間:2.8秒。
8 結(jié)束語
本次EPS事故油泵及交流潤(rùn)滑油泵的改進(jìn)是由于設(shè)計(jì)時(shí)起動(dòng)條件考慮不足,導(dǎo)致在停電時(shí),EPS事故油泵不能及時(shí)起動(dòng)的問題以及當(dāng)DCS發(fā)出交流潤(rùn)滑油泵起動(dòng)信號(hào),如交流潤(rùn)滑油泵不能正常起動(dòng),需連鎖起動(dòng)事故油泵。通過試驗(yàn)和對(duì)控制原理進(jìn)行更改,最終解決了以上問題,為發(fā)電機(jī)組正常投運(yùn)提供了安全保障。
作者簡(jiǎn)介:劉聲忠,男,電氣工程師,畢業(yè)于西安電力高等專科學(xué)校電力系統(tǒng)繼電保護(hù)專業(yè),現(xiàn)在永坪煉油廠項(xiàng)目管理科工作。
陳健,男,電氣高級(jí)工程師,畢業(yè)于西安交通大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化專業(yè),現(xiàn)為永坪煉油廠項(xiàng)目管理科科長(zhǎng)。