摘 要:對現有型號為:2JK-2.0×1.25的提升機卷筒進行改造,并使其滿足礦山安全規程[1]及提升機檢驗檢測規范[2]中對滾筒上鋼絲繩纏繞層數以及滾筒強度的要求。
關鍵詞:提升機;單層纏繞;礦山安全
1 提升機現狀及存在問題
型號為:2JK-2.0×1.25提升機是博文礦產有限公司2004年從錦州礦山機器有限公司購置的一臺提升設備,由于井深及歷史造成的原因,現鋼絲繩在滾筒纏繞的層數為兩層,在礦山安全規程以及提升機檢驗檢測規范中明確規定,豎井中升降人員的,滾筒上鋼絲繩纏繞層數為一層,為了滿足規范嚴要求及保證下井人員的安全,必須將現有提升機進行升級改造。
2 改進過程
2.1 改進設計
現有設備為單繩纏繞式雙滾筒式提升機,礦方自己提出了一個改造方法,具體是:將滾筒交鋒側的兩個擋繩板割除,用鐵板封堵其間的空間,使封堵的鐵板表面與襯墊上面平齊并實施焊接,也就是將兩個滾筒用電焊工藝拼接成一體(見圖1),此方法無疑加大了滾筒的寬度,但隨之出現了以下幾個問題,①接茬處鐵板有高于襯墊的硬棱角,切繩嚴重;容器提升及容器負荷提升時,鋼絲繩在此點受力造成對鋼絲繩的明顯磨損。②鋼絲繩進入封堵鐵板處,即開始排繩混亂、相切。③滾筒與天輪的偏角過大,加快了天輪襯墊的磨損;嚴重時天輪位置的鋼絲繩會出現跳槽事故等問題。如果更換一臺新雙滾筒單繩纏繞式提升機,造價又太高了,企業又承受不起,為了最大限度的降低企業成本,在保證安全系數的情況下,經設計研究計算,我方提出了一個比較合理的解決方案:將現有的2JK-2.0×1.25提升機的滾筒改造成JK-2.5×2.5P單滾筒式,只把滾筒、液壓站和制動系統進行更換,保留原提升機的電控系統,減速器,電機等設備(見圖2)。
2.2 實例計算
根據設計要求,改進后的提升機要滿足單層纏繞,最大靜張力,最大靜張力差,鋼絲繩偏角等技術要求,理論計算如下:
已知:提升容器罐籠自重,Q=1.7t,罐籠載重,Qz=1.5t,罐籠準乘人數6人,配重Qp=2.5t,井深H=360m,鋼絲繩直徑d=24mm,井架高度Hj=24m,滾筒直徑D=2.5m,滾筒上鋼絲繩的間距ε=0.03m,天輪半徑Rt=1.25m,井筒提升中心與卷筒軸中心的水平距離實測Ls=35.0m,卷筒軸中心與井筒水平的高差實測Co=0.5m,滾筒寬度B=2.5m。
(1)提升機最大靜張力:
最大靜張力Fjm=Q+Qz+P×(H+Hj)=40.9kN,經驗算Fjm≤[Fjm]=60kN,[Fjm]:提升機設計許用最大靜張力,經驗算滿足要求。
(2)提升機最大靜張力差:
最大靜張力差:Fjc=Q+Qz+P×(H+Hj)-Qp=16.5kN,經驗算Fjc≤[Fjc]=60kN,[Fjc]:提升機設計許用最大靜張力差,經驗算滿足要求。
2.3 調試安裝及現場測試:
提升機安裝調試完成后,需根據AQ2020-2008中的要求,進行現場測試,確認是否滿足使用。
2.3.1 制動力矩的測試:現場采用千斤頂等工具,頂制動滾筒,直到滾筒微動為止,用力傳感器測量出制動力的大小F=99.92kN,用鋼卷尺測量出力的作用半徑R=1.8m。從而計算出滾筒最大制動力矩Mzh=F×R=179.86kN·m。
2.3.2 制動力矩與最大靜力矩之比:已知,提升機最大靜力矩Mj=Fjc×(D÷2)=20.6kN·m,提升機最大制動力矩Mzh=179.86kN·m,力矩之比K=Mzh/Mj=8.7。滿足規范中K值的要求。
2.3.3 滾筒制動盤端面跳動的測試:用型號為TC-3B提升機安全性能綜合測試儀測出制動盤的端面跳動量,如圖所示:
3 結束語
經過理論設計計算以及現場安裝后測試,得到的數據及結果都非常令人滿意,我方提出的此方法對滾筒的改進也完全滿足標準及規范的要求,既減輕了生產企業的負擔也減少了人力財力的損耗,令礦方也十分滿意,而且在某種程度上也為類似難題的解決提供了一種途徑。
參考文獻
[1]國家安全生產監督管理總局.AQ2020-2008《金屬非金屬礦山在用纏繞式提升機檢驗檢測規范》[S].北京:煤炭工業出版社,2009.
[2]中國國家標準化管理委員會.GB16423-2006《金屬非金屬礦山安全規程》[S].北京:中國標準出版社,2006.