摘 要:文章介紹了發射機維護改造的兩例經驗,一例是對功放板的改造,可大大提高更換功放管的速度,同時也保護了功放板不被損壞,另一例是介紹如何用風壓開關改造原發射機風檢測裝置,實現低成本高可靠的改造。
關鍵詞:功放板;改造;插針;腳間距
例一:末級功放管拆焊改造
我臺發射機末級功放板發生故障次數較多,都是功放板上的IRF350場效應管擊穿造成的,特別是天熱時,機房的溫度常常就有30.5度,高溫會造成IRFP350熱擊穿,加上設備運行中過壓、過流等原因,IRF350管成為易損元件而頻繁地更換,在我臺維修功放板就等于更換IRF350管,每次維修都費時費力,頻繁地拆焊此功放管也極易焊壞電路板,如何方便更換,還不會傷到電路板呢?我常常地思考這個問題。曾采用集成塊插座插接的方案,經試驗,不能保證插接后IRF350的3個管腳都接觸良好,接觸不良會使管座發熱,進而使管座受熱氧化,氧化會使接觸更加不良,如此最終會導致IRF350擊穿,因此放棄此方案。可改用焊接的方法,找到合適的管座焊在上面就可解決。最終想到可用插針來當管座,插針分直腳、彎腳兩種,為方便焊接,這里采用彎腳插針。查IRFP350的資料,它是TO247封裝,腳間距5.43~5.47mm,淘寶網搜插針的腳間距是2.54mm(圖1),兩倍就是5.08mm,和IRFP350的腳間距近似,插針以5個插腳為一組2、4插腳拔掉。把插針焊在原IRF350的焊點上,這樣可把原焊點引出來(圖2),再次拆焊時就不必再在電路板上拆焊,也不必用吸錫器通焊孔,解決了維修時費時費力,焊壞電路板的問題。
維修過此功放板的人都知道,拆焊下IRFP350是比較費事的,從拆焊到更換新管完成維修,平均每塊功放板要用25分鐘左右,其中加熱拆焊和用吸錫器通焊孔最費時間,而這之后上緊固螺絲和焊接的階段就容易得多。改造加焊插針座后,平均8分鐘就可完成維修。現在大家更樂意維修改造過的功放板,可見改造效果很好。需要說明,這樣改造后IRFP350的位置會抬高,固定它的螺絲孔也要抬高,原孔廢棄,IRF350管要改為利用散熱片的長條孔,用長15mm直徑3mm的螺絲,配方形螺母,穿過散熱片的長條孔來固定。
我希望發射機的生產廠家能據此思路生產功放板,給用戶維修帶來方便。
例二:發射機風機接點改造
發射機采用風冷方式,我臺共有5套中波發射機,其中一臺為陜西762廠生產,余下設備均為陜西海納廠生產,此類設備經常發生風機聯鎖故障,而實際風機工作正常。發生故障時,或是因為風檢測裝置卡住、或是因為裝置上的水銀開關觸點氧化,使風接點斷開引起誤報。過去曾改造過此風檢測裝置,比如加裝軸套防止卡住,更換觸點氧化的水銀開關等,但因水銀開關觸點再次氧化而使改造失敗。
據了解,上廣所的發射機,使用監測風機轉速的光電耦合器作為風檢測裝置,但考慮到它也有缺點,一是它要用電源,且結構復雜,二是它易被灰塵覆蓋而失去作用,故不宜采用。后經長期思考,發現強排式燃氣熱水器內,有用于檢測風機轉動的裝置-風壓開關(圖3)。家用熱水器使用頻繁,我家已使用十二年,此風壓開關始終工作正常,由此看來,用它替代原風檢測裝置,可靠性不容置疑,經拆開熱水器仔細研究,此開關有兩個插硅膠管的咀:正壓咀和負壓咀,硅膠管插在正壓咀上時,對著管吹氣,風壓開關的常開觸點閉合,反之插在負壓咀上時,對著管吸氣,風壓開關的常開觸點閉合。
改造過程:購買風壓開關、配套銅質風咀(圖4)、硅膠管40cm,將發射機原裝置拆除,在發射機后部打開機柜門,可以看到風機機殼的側平面,在出風口內,出風口水平中線以下位置,靠近風機扇葉邊沿的附近區域即為負壓區,在風機出風口側平面,負壓區的相應位置上鉆孔,孔徑大小是銅風咀配套螺母的直徑,另取一塊25mm2的電木板鉆孔,使銅風咀穿過并用配套螺母擰緊,注意銅風咀擰緊時的方向,見圖4斜切口平面要朝上保持水平方向,孔周圍電木板抹AB膠,把銅風咀插入風機,電木板粘牢在出風口側平面上,銅風咀插上硅膠管,另一端插到風壓開關的負壓咀上,在機柜內合適位置,和風機拉開距離,用AB膠把風壓開關粘牢,找到風壓開關的常開觸點,把原焊水銀開關的風接點連線焊在上面,完成改造。經一年多使用,改造效果良好,值得廠家和同行借鑒。
作者簡介:陳雨龍,男,雞西轉播發射臺技術總負責,工程師。