摘 要:通過兩個維修實例,闡明狀態監測在風機的故障診斷中的應用,從而揭示在風機等轉動設備振動超標時,就要判斷故障出現的原因,從而將問題在萌芽期間消除。這對設備維修來說,至關重要。特別是在故障預兆期內,迅速作出正確的診斷,對保證設備的長周期運轉具有重要的現實意義。
關鍵詞:頻譜圖;離線監測;絕對振動
離心風機是腈綸廠聚合車間的重要輔機,風機出現故障或事故時,將引起發抽力降低或停運,造成聚合釜排出的廢氣環境污染。而風機運行中出現最多、影響最大的就是振動,因此,當振動故障出現時,尤其是在故障預兆期內,迅速作出正確的診斷,具有重要的意義。
1 振動原因分析
一般來說其振動源應該來自風機本身,如轉動部件材料的不均勻性;安裝、檢修質量不良;轉子磨損或損壞,前、后導葉磨損、變形;制造加工誤差產生的轉子質量不平衡;軸承及軸承座故障等,都可使引風機在很小的干擾力作用下產生振動。但由于采取了一系列相應的處理措施,如風機葉輪進行防磨處理,增加引風機運行振動監測裝置等,解決了一些實際問題,風機低負荷運行良好,但長周期運行時振動增大現象仍未能解決。
2 現場檢測與診斷
2013年某日,聚合車間技術員發現風機振動明顯增加,因此通知設備監測診斷中心,在風機現場采集了該機的振動數據,并進行了振動過大的原因分析。
該風機由一臺雙速電動機驅動,轉速2920轉/分和1440轉/分。采集數據時的轉速為:2920轉/分。振動數據見附表,機組及振動測點見下圖。
該機振動最大位置在電動機的風機側測點2部位,鉛垂向振動速度(有效值)達:8.6mm/s,軸向達:16mm/s,均超標(不得超過7.1mm/s)。
振動信號的頻譜圖如右上圖:
由此,我們分析認為,該機振動過大的原因是:轉子動平衡精度變差:葉輪軸向變形過大,造成軸向振動過大。可以采取的措施有:建議首先平整葉輪;平整葉輪后,進行動平衡處理。經過這一處理后,振動達標。
某日,一車間的主風機組的軸流機入口側振動逐漸增大,振動嚴重超標并波動,相對軸振動4H由25微米增到57微米。齒輪箱高速軸振動也增大,并存在齒輪箱南側和主風機南側瓦溫高的問題,通過現場監測和分析,并利用在線監測系統和離線監測儀器采集的數據進行了分析。測點布置圖如右下兩圖:
采集數據時,機組轉速6000轉/分。相對軸振動最大的測點是軸流壓縮機的4XH/4YV:57-66/20微米;一倍頻占通頻振幅的79%。殼體軸承座處各測點的振動速度不超標,但因齒輪沖擊造成的分量較高。
通過現場分析認為振動比停機前大的主要原因應該是:1.軸流壓縮機轉子存在輕度彎曲(已逐漸恢復),另外軸流壓縮機齒輪箱側瓦間隙存在側向大、頂部小的問題;2.齒輪軸的平衡精度較低,齒輪嚙合狀態不良,兩齒輪軸線的間距和平行度有問題。通過解體檢修,對彎曲軸進行更換,解決了這一問題。
參考文獻
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