摘 要:我廠#1機組TSI系統(tǒng)使用本特利3500系統(tǒng),其中低壓缸脹差傳感器為本特利3300系列50mm傳感器,經(jīng)過十幾年的使用,探頭的靈敏度發(fā)生了很大的變化,因為本特利公司已停產(chǎn)3300系列50mm傳感器并且3500系統(tǒng)不能對傳感器線性進行修正,因此,要想準確的監(jiān)視低壓缸脹差,使用DCS系統(tǒng)對其進行修正成為臨時解決方案。
關(guān)鍵詞:低壓缸脹差;修正;DCS
1 低壓缸脹差簡介
汽輪機轉(zhuǎn)子與汽缸的相對膨脹的差值,稱為脹差。汽輪機轉(zhuǎn)子與低壓缸之間的脹差稱為低壓缸脹差,習慣上規(guī)定轉(zhuǎn)子膨脹大于汽缸膨脹時的脹差值為正脹差,轉(zhuǎn)子膨脹小于汽缸膨脹時的脹差值為負脹差。脹差數(shù)值是很重要的運行參數(shù),特別是在啟停機的過程中,脹差是一個重要的參考值,若脹差超限,動靜部分可能發(fā)生摩擦,造成設(shè)備損壞。
2 低壓缸脹差存在的問題
我廠#1機組低壓缸脹差使用的本特利3300系列50mm傳感器,測量卡為本特利3500系統(tǒng)45卡,其中零點電壓設(shè)為-3.5V,量程為0-20mm,報警值為小于0或者大于14mm,動作值未設(shè)。因為傳感器線性發(fā)生遷移,靈敏度降低,導致傳感器不能和測量卡45卡兼容,脹差測量不準。
校驗數(shù)據(jù)如表1。
從以上數(shù)據(jù)可以看出,雖然此低脹探頭線性很好,但是靈敏度已經(jīng)很低,大概為0.2V/mm,給定值與顯示值也有很大的誤差,本特利3500系統(tǒng)不能對低脹探頭進行線性修正,如果要繼續(xù)使用該探頭,只能在DCS上對測量結(jié)果進行修正。
3 DCS簡介
DCS是英文Distributed Control System的縮寫,是在集中控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上發(fā)展演變而來的分布式控制系統(tǒng)或者稱為集散控制系統(tǒng)。我廠#1機組DCS系統(tǒng)為艾默生過程控制有限公司的OVATION控制系統(tǒng),系統(tǒng)中FUNCTION算法可生成分段線性函數(shù),該函數(shù)由12元素的X-Y斷點陣列的元素決定,斷點數(shù)決定了陣列的大小,F(xiàn)UNCTION算法可簡單表示為F(x)。
4 低壓缸脹差在DCS上修正的方法
從表1可以看出,我們?nèi)?5個點(15mm)對低壓缸脹差進行校驗,而F(x)只有12元素的X-Y斷點陣列的元素組成,顯然一個F(x)不夠,所以我們用了兩個F(x)進行組態(tài),組態(tài)如圖1。
其中F(x)參數(shù)設(shè)置如表2:
注:(1)硬點為TSI輸出至DCS的點,也就是原DCS脹差顯示點。(2)輸出為DCS組態(tài)對低脹修正后,DCS顯示點。(3)鑒于低脹安裝托盤移動距離的限制,并且運行期間,低脹一般不超過14mm,所以只取15個點(15mm)對低脹進行校驗并對校驗結(jié)果修正。
5 效果評述
在DCS上對低壓缸脹差進行修正后,重新校驗低壓缸脹差,實際位移值和DCS顯示值基本一致,最大誤差不到0.2mm。機組正常運行后,低壓缸脹差在6.6mm左右,顯示正常。
6 結(jié)束語
在#1機組大修中對TSI系統(tǒng)進行了升級,由本特利3300系統(tǒng)升級為3500系統(tǒng),升級后發(fā)現(xiàn)低壓缸脹差靈敏度低,本來計劃更改低壓缸脹差的測量方式,用兩個本特利3300系列25mm傳感器相向安裝,取代本特利3300系列50mm傳感器,但是在TSI系統(tǒng)測量卡件通道不夠和大修工期的限制下,此方案未能執(zhí)行,因此利用DCS系統(tǒng)的算法功能在DCS上對其進行修正稱為當時唯一可行方案。此解決方案雖然可行,并取得成功,但不是最佳方案,尋購新的50mm傳感器或者對低壓缸脹差測量方式進行改造才是解決問題的根本。
參考文獻
[1]CVATION算法參考手冊[Z].艾默生過程控制有限公司.