摘要:文章主要介紹空氣壓縮機改造過程中,運用施耐德ATV61系列變頻器使用PID功能,配合PLC、顯示屏及壓力傳感器用恒壓控制方式以達到節能、增效作用。
關鍵詞:變頻器;節能;恒壓
概述
隨著電能的不斷短缺,對節能增效越來越重視,特別是一些企業一直沿用老的工頻控制方式,這樣大量浪費了電能。因此,節能改造變得尤為重要,變頻器就是最常用、最廣泛的節能設備之一,下面就一例螺桿壓縮機節能增效進行介紹。
某大型國有企業,廠區內大部分機器都要使用壓縮空氣,因此,有280千瓦螺桿壓縮機5臺,90千瓦輔助螺桿壓縮機一臺,組成一個壓力管道網。平時工作中要開兩至三臺280千瓦螺桿壓縮機和一臺90千瓦輔助螺桿壓縮機,它們都是采用Y-△方式啟動,如下圖1(虛線方框內的是原電氣圖,左邊是加了變頻器后圖)。簡單而言,就是通過壓力開關對空氣壓縮機的進氣閥門打開和關閉,對管道及貯壓罐的壓力進行控制,壓力開關特性為:實測壓力低于設定低限壓力(7公斤)時,輸出打開信號,檢測到實際壓力大于高限壓力(9公斤)時,輸出關閉信號,空氣不再進入壓縮機,管道壓力不再增大,隨著用氣的機器不斷使用壓縮空氣,管道壓力不斷下降,當低于低限壓力時,又打開閥門,使空氣進入壓縮機,管道壓力回升,這樣管道壓力也在7-9公斤之間不斷變化,由此周而復始。在此過程中電機一旦開啟,就一直以工頻運行的狀態,控制閥門也不斷的打開和關閉。從控制柜上電流表顯示電流,280千瓦螺桿壓縮機電流在450安培左右,90千瓦螺桿壓縮機電流在120安培左右。按經驗計算功率(在本文中只做定性的分析,無功功率、效率等不作分析):
P≈1.732*U*I*cos?準。P為電機功率;U為三相電壓;I為電機電流; cos?準為電機的功率因數,U是一個不變的量,為380V,cos?準一般也不會變(如取0.8),由以上公式可見,唯一能改變功率的為電機電流I。電機一直處于工頻狀態,所以耗能大。
為此采用了一臺315千瓦施耐德ATV61變頻器(圖1中的FU),對一臺壓縮機改造,通過PID恒壓控制,在不改變原有控制的方式上加上我們控制系統,使改造變得更簡單、方便。
控制方框流程圖如下:
圖2
在原三相進線端加上施耐德變頻器,工頻/變頻轉換接觸器及PLC和顯示屏、壓力傳感器組成了控制系統,如上方框圖2。PLC在這里起控制變頻器啟動、停止及配合原控制系統,壓力傳感器用于壓力采集作用代替原來的壓力開關,顯示屏用于壓力設定、實際壓力及其它參數的顯示等作用。
恒壓原理:在這里就是通過在屏上設定壓力值與壓力傳感器實際測量值在PLC內部進行信號處理,然后連接到變頻器信號接口,通過PID的運算,把運算結果變成變頻器的頻率輸出,通過頻率大小控制電機轉速的快與慢,從而達到穩定壓力的作用。如圖3,給定值就是設定壓力大小,被控對象就是電機帶動壓縮機產生空氣壓力,經壓力傳感器轉換成壓力信號與給定值比較,模擬調節器就相當于變頻器的比例、積分運算器,對輸出偏差進行調整,運用調幅、反向、斜坡等環節加以修正。以達到設定值與反饋值一致,實現恒壓力的目的。執行器就是電機帶動的壓縮機。從旁邊看到的是變頻器頻率在變化,電機轉速在變快或變慢,而實際體現的是壓力不變,電機電流不斷變化。與工頻控制方式比較電流有明顯的減小。
圖3
就此列中使用變頻器內部的PID功能,把壓力設定為8公斤,開機運行,只需要一臺280千瓦的變頻控制的壓縮機和一臺90千瓦的輔助壓縮機了,發現在使用原相同用氣機器、電流測試表的情況下,變頻控制的壓縮電機電流顯示為300安培左右,比原來的450安培小了150安培左右,不僅如此還可以看到少用了一臺壓縮,由上述功率計算公式:P≈1.732*U*I*cos?準,電流由原來的450安培左右減小到300安培左右,不難看出,功率減小了約1/3,當然能耗就減小了約1/3。為什么有如此大的變化呢?
原因一、原來用的二臺或三臺280千瓦壓縮機,其實際原因是壓不夠時(低于7公斤),必須增補一臺壓縮機來升高壓力,而增加這一臺壓縮機實際使用率很低,大部分時間電磁閥都處于關閉狀態,電機卻一直在以工頻方式運轉,只有當所有壓縮機閥門關閉,且壓力高于設定壓力一段時間后,才有可能自動停止增加的這臺壓縮機(除非人工停止),但使用氣源的機器一直在工作,管道壓力不會突然增加到壓力的高限,即使壓力升高時,也會關閉加載閥門,防止壓力繼續增加,故基本不會停止增加的那臺壓縮機,大部分時間沒有向壓力管道輸送壓縮空氣,產氣量低,壓縮電機卻在運轉,這樣電能白白的浪費掉了。
原因二、使用變頻器的PID控制,配合PLC及屏的壓力采集與設定,使壓力處于恒壓狀態。原來使用壓力開關時,壓力在7-9公斤之間不斷變化,閥門不斷的打開與關閉,而此時設定為8公斤,變頻器頻率一般在45HZ左右,當壓力降低時,變頻器會增加頻率以提升壓力,當高于設定壓力時,會降低變頻器頻率,即上述提到的對偏差進行調整,體現出的就是變頻器頻率的變化。始終使壓力保持在8公斤左右,使電機在一個合理的范圍運轉,而閥門一直處于打開狀態,提高了產氣量,即一直有壓縮空氣供給用氣管道。變頻器頻率降低意味著電機電流減小,由上述公式可知,電流減小意味著電能節約。而不象直接用工頻控制那樣,電機一直處于高速運轉狀態,電能耗能大。除非變頻器運行到最高頻率,并且壓力還不夠時會增加一臺壓縮機,此時變頻器控制的壓縮機會降低頻率,以平衡增加壓縮機所產生的壓力,當變頻器降至低限頻率(此例設為35HZ)時,壓力仍處于高限設定壓力,在PLC里程序設定延時一定時間后,停止運行增加的壓縮機,這樣變頻器所控制壓縮機會增加頻率,以平衡減少壓縮機所減小的壓力,該平衡就是上述的偏差調整,體現的就是頻率不斷變化。在這里只對一臺壓縮機做了節能改造,若對多臺壓縮機進行改造,節能的效果更為明顯。
結束語
使用變頻器改造控制壓縮機實現了如下特點:(1)使用變頻器的PID控制,使壓縮機的壓力處于恒壓狀態。減小了電機電流,提高了產氣量。(2)不改變原來控制系統和控制線路,改造方便。(3)改變了原來電機處于空轉的狀態。(4)減少了壓縮機使用的數量。(5)最主要的是節約了大量的能源,提高了生產效率。
參考文獻
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