摘要 介紹了中厚板鋼板打字機的特點,對該設備的存在的問題與缺點進行了分析并提出了相應的改進措施,通過對鋼板打字機的結構優化,不僅提高了鋼板的質量,還取得了良好的經濟效益。
關鍵詞 打字機 架體 壓字輪 結構 改進措施
1 前言
安鋼第二軋鋼廠2800mm機組收集臺崗位引進麥格納格自動標識設備,由于設備供應廠家設計缺陷,使用效果不理想,由于其他原因該公司已重組,后續設備售后服務質量不能保證,我廠目前只能繼續采取人工噴印標識和鋼板壓印標識。
2 改前狀況
現在采用的鋼板壓印機位于收集臺末端,采用的是杠桿結構,杠桿一端與汽缸頭相連,氣缸與地面固定,杠桿另一端與打字輪相連,杠桿中間和架體采用銷聯接,工作時氣缸受壓推動杠桿一端上升,杠桿圍繞銷軸轉動使壓字輪下降壓在鋼板上,從而實現壓印的效果,結構簡單,穩定性較差,發生突發事故的概率較大,而且壓字輪作用在鋼板上的力不均勻,經常出現標識不清。
此外,壓字輪軸裝配采用的是一對調心滾子軸承22208,軸長420 mm,軸的一端安裝壓字輪,壓字輪軸所受的載荷分布不均勻,在壓字輪工作的過程中,軸所受到的反作用力高達20000N,軸上所受到的最大彎矩超過5200N·m,經常出現軸斷裂、軸承爛等事故,嚴重影響正常生產。
3 存在問題及分析
近年來,隨著軋機產能的迅速提升,平均機時產量已突破190t /h,月均品種板材生產比例已達到85%以上,其中高強度品種板材所占比例更是逐月上升,加之比例較多的6mm—10mm小規格板材,。為滿足提高我廠產品質量,減少質量異議,必須對打字機進行改進。
經分析,打字機結構存在的問題有:
1)打字機架體結構過于簡單,穩定性較差,容易傾斜移位;
2)采用杠桿結構,壓字輪作用在鋼板上的力達不到水平均勻,容易造成壓印標識不清;
3)壓字輪軸結構設計不合理,所受載荷不均勻,容易斷裂;
針對以上問題,必須對打字機結構進行改進,使其穩定性和壓字能力增強,軸的承載能力增加,使用壽命延長。
4 改進方案及實施
4.1 改進方案的基本思路
為了增強架體的穩定性,放棄原來架體的設計理念,重新設計架體結構,合理布局,將原來的杠桿結構改為氣缸直接作用的結構,提高了打字機的工作效率,使鋼板所受到的壓應力水平均勻,提高了鋼印的清晰度。
4.2 改進方案介紹
新架體采用七塊鋼板作為基礎,相互焊接,原來的杠桿結構改為氣缸直接推動壓字輪的垂直結構,壓字輪軸的結構設計由原來的長軸改為短軸,重新設計計算軸上的載荷分布。使打字機的穩定性達到了要求,又有效的解決了鋼印標識不清的難題,同時也減少了設備故障,使生產暢通無阻,延長打字機軸及軸承的在線使用周期,保證了鋼板的質量。
4.2.1 打字機架體結構的改進
架體由原來的簡單架體,改為1710*1200*40的一塊鋼板作為底板,1460*1450*30的兩塊鋼板作為側立板,940*1450*30的兩塊鋼板作為中間立板和后立板,1100*750*380的一塊鋼板作為前面板,前面板加工燕尾,與滑動裝置的燕尾槽配合使用。
相對于原來的架體,體積有所變大,結構有了很大程度的改進,尤其是穩定性得到了很大程度的提高,避免了由于操作失誤導致的打字機機體傾斜移位等事故,減少了設備故障率,保障了鋼板的正常生產。
4.2.2 打字機結構的改進
打字機結構由原來的杠桿結構改為氣缸直接推動垂直壓印的結構,氣缸固定在帶燕尾的前面板上,杠頭通過銷軸與帶有打字輪的滑動裝置相連,帶動滑動裝置上下滑動,滑動裝置由滑架和帶有滑板的楔支撐塊組成,滑架側面安裝四條M24的螺母,可以利用其調整楔支撐塊的位置來實現調整滑板間隙,安裝打字輪軸的軸承套焊接在滑架上,滑架裝置上帶有兩個燕尾槽,與前面板上的燕尾相配合。
相對于原來的杠桿結構,氣缸直接推動結構更便于維修,而且對突發故障的應變能力有了提高,作用在鋼板上的壓應力也平穩而均勻,鋼板上的鋼印標識清晰可見,增加了客戶對產品的認可,也提高了產品在市場的影響力和競爭力。
4.2.3 壓字輪軸的設計改進
在不改變軸承型號和壓字輪型號的前提下對壓字輪軸進行設計,改進前壓字輪軸采用長軸設計,現改為短軸,由原來的420mm縮短為210mm,為了減小彎矩,氣缸壓力和支撐力間的力臂由原來的260mm改為80mm。
相對于原來的長軸設計來說,現在的方案更便于保養,更換,整體跨度減少200mm以上,軸上所受到的彎矩約由原來的5200N·m降低到1600N·m,大大降低了軸的工作強度,減少了軸承的損耗,為低成本運行提供了保證。
5 實施效果及效益
第二軋鋼廠鋼板打字機結構優化完成經安裝調試投入使用后,效果良好,提高了打字機的設備作業率,減少了維修維護人員的日常工作量和勞動強度,同時也為今后提高鋼板質量、提高產品形象提供了先決條件,總結此項開發應用,主要有以下幾點使用效果:
1)、提高了鋼板打字機的設備作業率:
打字機結構優化后,提高了架體穩定性,安裝基面具有較好的防銹措施,同時有一個壓字輪備用,它的故障直接影響產品的形象。經結構優化后,設備故障率明顯降低,故障影響時間大幅度減低,同時保證了整個精整線的順暢有序。
2)、提高產品質量:
打字機結構優化后不但使打字機的穩定性有了很大程度的提高,設備故障率同去年上半年相比減少了很多,在鋼板上鋼印清晰度、準確度比上班年有了大幅度提高,產品的質量趨于穩定,增強了產品在市場上的影響力和競爭力。
6 結語
通過對二軋廠鋼板打字機的結構優化,解決了原來打字機結構設計的不足,性能穩定,運轉可靠,很大程度的提高了設備的使用壽命,同時維護檢修成本也大大降低,促進了生產的連續穩定運行。
參考文獻
【1】成大先 機械設計手冊 北京 化學工業出版社 1999
【2】濮良貴 紀明剛 北京 機械設計 高等教育出版社 2001