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YGFS1.8*2.2圓筒除渣分級(jí)機(jī)結(jié)構(gòu)改進(jìn)

2014-01-01 00:00:00包賀喜格吐包淑花
中國機(jī)械 2014年6期

為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和生產(chǎn)需求,板石礦業(yè)公司選礦廠改造擴(kuò)建引進(jìn)了HP500、GP300,MQY3.6*6.0等先進(jìn)的設(shè)備,生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到了150萬噸精礦處理量。為滿足尾礦系統(tǒng)的正常輸送,供排水系統(tǒng)由3臺(tái)隔膜泵增加到4臺(tái)隔膜泵,并把原來4臺(tái)SL系列的圓筒篩全部更換為YGFS1.8*2.2圓筒除渣分級(jí)機(jī)。

1.尾礦系統(tǒng)工藝流程簡(jiǎn)介

該選礦廠尾礦輸送工藝流程如圖1所示,磨選系統(tǒng)選別后的尾礦流至濃縮池內(nèi),溢流水返回選礦工藝循環(huán)使用,濃縮機(jī)低流尾礦用150ZJ渣漿泵輸送到總砂泵站15米平臺(tái)上的給料槽,尾礦經(jīng)過給料槽分別進(jìn)入4臺(tái)YGFS1.8*2.2圓筒除渣分級(jí)機(jī),分級(jí)除渣后的礦漿進(jìn)入兩個(gè)攪拌罐后經(jīng)過4臺(tái)隔膜泵輸送到尾礦壩,粗顆粒渣由收渣斗排外處理。

YGFS1.8*2圓筒除渣分級(jí)機(jī)的主要技術(shù)性能參數(shù)為圓筒直徑1800mm,圓筒長(zhǎng)度2200mm,入料粒度0-30 mm,圓筒轉(zhuǎn)速6-18r/min, 結(jié)構(gòu)示意圖2所示。其工作原理是尾礦進(jìn)入圓筒篩后,裝配篩網(wǎng)的圓筒在傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)下旋轉(zhuǎn),礦漿通鋼篩網(wǎng)落入到接礦斗,沿管道自流至攪拌槽,粗粒和其他雜屑被螺旋閘板輸送至收渣斗排走。圓筒除渣分級(jí)機(jī)的主要作用是篩選出粗顆粒和雜屑,避免鐵礦石在采礦、破碎、磨選等工藝過程中產(chǎn)生的礦塊或其它雜屑進(jìn)入隔膜泵,出現(xiàn)隔膜泵單向閥卡阻或刺破大隔膜現(xiàn)象。

2.使用中出現(xiàn)的問題

2.1.出現(xiàn)大量礦漿溢流、外濺現(xiàn)象。圓筒除渣分級(jí)機(jī)按照設(shè)計(jì)的處理能力正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)為三工一備,但實(shí)際運(yùn)行過程中4臺(tái)除渣分級(jí)機(jī)同時(shí)運(yùn)行也滿足不了350萬噸原礦處理所產(chǎn)生的尾礦量,迫使球磨系統(tǒng)減礦量,其主要原因一是圓筒篩給礦時(shí)礦漿的沖擊力直接沖擊到圓筒篩出口端,使礦漿大量外濺到作業(yè)平臺(tái)上。二是接礦斗的容積過小,礦漿順著接礦斗溢流到設(shè)備其它部位。三是安裝時(shí)傳動(dòng)控制系統(tǒng)沒有變頻裝置,無法調(diào)節(jié)圓筒篩轉(zhuǎn)速。

2.2.溢流的礦漿進(jìn)入設(shè)備其它部位如支輪、軸承,齒輪、減速機(jī)等部位,縮短了備件的使用壽命,增加了備件成本費(fèi)用。

2.3.因上下兩層作業(yè)平臺(tái)都存有大量的溢流礦漿,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境十分惡劣,清理礦漿給現(xiàn)場(chǎng)工人增加了勞動(dòng)強(qiáng)度。

2.4.溢流出的尾礦流入河水,造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染。

3.改進(jìn)措施

3.1.利用緩沖原理在除渣分級(jí)機(jī)給礦口增加緩沖箱(圖3-1),避免礦漿直接沖擊到圓筒篩出口端,造成礦漿大量外濺或溢流。

3.2.利用圓周速度原理安裝變頻器,控制除渣分級(jí)機(jī)篩筒圓周速度,從而達(dá)到篩分效率。

3.3.增加沖洗水管(圖3-2),降低上網(wǎng)堵塞,提高篩分效率。

3.4.增加接礦斗高度(圖3-3),改變?nèi)莘e,避免礦漿的溢流,其延長(zhǎng)各種備件的使用壽命。

4.改進(jìn)效果

4.1.自改造后有效制止了圓筒篩礦漿溢流現(xiàn)象,4臺(tái)除渣分級(jí)機(jī)只需運(yùn)行2臺(tái)就能夠滿足尾礦處理量,節(jié)約了2臺(tái)除渣分級(jí)機(jī)的運(yùn)行費(fèi)用。

4.2.提高了尾礦輸送能力,為磨選系統(tǒng)提供了暢通的尾礦輸送條件。球磨系統(tǒng)平均精礦處理量提高了2.1 t/h。根據(jù)調(diào)度臺(tái)帳球磨系統(tǒng)平均精礦處理量:改造前(1至3月份)67.26 t/h(新系統(tǒng)42.4t/h,老系統(tǒng)24.86 t/h),改造后(6至11月份)69.36 t/h (新系統(tǒng)43.8 t/h,老系統(tǒng)25.56 t/h)。

4.3.延長(zhǎng)了備件使用壽命。改造前除渣篩支輪使用周期3個(gè)月,軸承使用周期1個(gè)月,改造后支輪使用周期6個(gè)月,軸承使用周期2個(gè)月,降低了備件成本費(fèi)用,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了隔膜泵的作業(yè)率。

4.4.避免了尾礦跑溢流導(dǎo)致的環(huán)境污染現(xiàn)象。

5.經(jīng)濟(jì)效果

球磨系統(tǒng)平均精礦處理量提高了2.1t/h,一年作業(yè)天數(shù)按320天,每噸精礦利潤(rùn)為71.5元計(jì)算,一年多創(chuàng)效116.1萬元(2.1t/h×320天×24 h×71.5元/ t =116.1萬元)。另外每年節(jié)約支輪48件,軸承96件,每件支撐輪4200.00元,軸承230元,共節(jié)約備件費(fèi)用24.26萬元,為企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

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