摘要:門式斗輪機在煤場中的任務是進行原煤的混煤和取煤。在煤場中,斗輪機進行取煤時,主要采用斗輪回轉機構。對斗輪機斗輪機構常出現的故障進行分析,研究其斗輪機構的結構和組成,根據故障原因在相關技術上提出改進措施,以提高煤場的生產效率。
關鍵詞:斗輪機;斗輪回轉機構;故障分析;解決措施
門式斗輪機在煤場中的任務是進行原煤的混煤和取煤。在煤場中,斗輪機進行取煤時,主要通過斗輪回轉實現取料。在使用過程中,斗輪回轉機構若是發生故障,取煤就無法進行,從而影響煤場生產效率。現就斗輪回轉機構常發生的故障做出分析,找到故障發生的原因,并采取相關措施,進行技術方面的改造,以提高煤場的生產效率。
1.斗輪回轉機構簡介
斗輪回轉機構的主要組成結構有:滾輪圈、取料斗、斗輪回轉驅動裝置、導輥組、落料斗、圓弧板、小車支架等。
1.1.斗輪回轉驅動裝置
斗輪驅動裝置是有銷輪、軸承座、行星齒輪減速器、液力偶合器以及電動機組成,斗輪回轉驅動裝置采用雙驅動,雙驅動是指滾輪兩側能夠同時驅動。滾輪的受力在雙驅動的作用下得到改善,并且該驅動裝置便于斗輪卸料。
1.2.導輥組、滾輪圈及斗子
導輥組、滾輪圈及斗子是斗輪回轉機構中的重要組成,在斗輪回轉裝置的驅動下,滾輪圈按照一定的圓周軌道運作,圓周軌道是由導輥組所確定的,斗子固定在滾輪圈上,這樣的圓周運動使斗子能夠進行物料挖取。三個相同的輥圈經螺栓和連接板固定,組成滾輪圈。滾輪圈上布有九個斗子,總共有四組導輥組,輥圈周圍布有這四組導輥組,以支撐輥圈,導輥組的布置可起到穩定輥圈運動的作用。
1.3.落料斗與圓弧板:是附屬構件,但在完成取料功能過程中起到關鍵作用,而且二者的密封性直接影響到撒料情況。
2.常見的斗輪回轉機構故障及原因分析
2.1.斗輪回轉驅動裝置的故障分析
在斗輪 回裝驅動裝置中,常發生的故障是軸承屢遭損壞,損壞頻率頗高,軸承座內軸承發生故障,使得煤場取料過程常出現中斷。軸承與軸承座是一體性的結構裝置,損壞后因拆分不易,造成維修困難,這便導致了軸承一旦發生損壞,就出現長時間停工,從而造成嚴重的經濟損失。
造成斗輪回轉驅動裝置故障的原因,經觀察發現,煤粉大量存積在軸承座內,使軸承運作不良而發生損壞。煤粉的存積是因取煤過程中,大量的煤粉被斗子和輥圈揚起并集聚在軸承座上,由于軸承座上的毛氈較容易磨損,因此會使煤粉進入毛氈縫隙,進而存積在軸承座內,引發故障。
2.2.導輥組的故障分析
導輥組常發生的故障是輥輪內軸承易損壞,以及輥輪不轉。經分析故障原因發現,安裝在軸承上的輥輪,在煤場取煤作業中,極容易使煤粉集聚在輥輪旁,輥輪內安裝有軸承,大量煤粉的集聚會妨礙輥輪轉動,因此軸承損壞是一方面,輥輪不轉也是一方面。
2.3.滾輪圈的故障分析
滾輪圈常發生的故障,其一,螺栓在滾輪圈接口處連接發生斷裂或是松動,在運轉中容易產生錯位。其二,運動中的滾輪圈振動厲害。
滾輪圈發生故障的原因,經分析發現,在安裝回轉滾圈的雙側驅動裝置時,因為滾輪圈和銷輪的兩側存在的間隙不勻,導致斗子卸料過程中,受力不平衡,因此而發生滾輪圈振動厲害的現象。導輥組中的滾圈和輥輪因輥輪軸承損壞,使運動中的滾動摩擦出現滑動現象,因此滾圈發生振動。在操作人員進行斗輪機操作時,使回轉機構內誤入煤層,滾圈運轉時壓力增大,導致滾輪圈接口處的螺栓發生斷裂或是松動。
3.斗輪回轉機構故障的解決措施
3.1.回轉驅動裝置故障的解決措施
將軸承座上的毛氈密封更換為骨架油封,改善軸承座的密封性能,避免煤粉存積在軸承座內,軸承能夠保持良好運作,最大程度地降低軸承損壞。將軸承與軸承座的一體性結構裝置改為對開式四螺柱軸承座,便于拆分,利于維修。
3.2.導輥組故障的解決措施
將導輥輪固定在導輥軸上,使導輥組實現軸、輪一體化,這樣可減少煤粉侵入導輥軸阻礙輥輪運轉的發生率。以對開式二螺柱軸承座取代原固定軸的支座,這樣可減少煤粉侵入軸承的可能。同樣在密封軸承座透蓋時,也易采用骨架油封的方式,防止煤粉存積,利于軸承長期運轉。優化落料斗及圓弧板,保證物料不撒落于導輥組上。
3.3.滾輪圈故障的解決措施
對滾輪圈和銷輪的間隙進行調整,使其勻稱,防止滾輪圈振動過大。對滾輪圈的連接強度和受力進行重新核算,并增加連接點,加焊連接法蘭在每個輥圈連接處。以螺栓加固,增強滾輪圈承受力。積極培訓斗輪機操作人員,規范實際操作,避免人為的斗輪機非正常損壞。對于滾輪圈,在設計制造源頭就應注意工藝性、剛度、制造誤差,嚴格控制銷孔徑向、軸向位置尺寸精度。
4.結論
通過對門式斗輪機斗輪回轉機構進行故障原因分析,提出相應的解決措施,并做出一系列技術改造,有效地減少了門式斗輪機斗輪回轉機構故障的發生率,使斗輪機運行的安全穩定性得到了保障。
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