盧華武,龐英,錢偉,楊愛龍,韓翼剛
白水泥熟料漂白機的研發和應用
Research and Application of Bleaching Machine for White Cement
盧華武,龐英,錢偉,楊愛龍,韓翼剛
白水泥出窯熟料在高溫狀態下及時水淬急冷,是提高熟料白度的重要措施[1],熟料的漂白冷卻方法,直接影響到熟料的白度和質量。白水泥熟料的漂白冷卻,國內大都采用水浸漂白的工藝,白水泥熟料的淋水漂白一般在窯內或單冷機內進行,熟料出窯后在水中一淋到底,直到熟料溫度<100℃。熟料中的顯熱變成水蒸氣全部損失掉,不能回收利用,這極大提高了熟料的燒成熱耗,而且過多淋水已無漂白作用,反而會使白水泥熟料變韌難磨[2]。國內的白水泥生產大都產量低,能耗高,技術裝備落后,沒有適合大型白水泥生產線的專用白水泥熟料漂白設備,為配合阿爾博波特蘭(安慶)有限公司年產40萬噸白水泥熟料生產線的建設,我公司研發設計了國內規格最大的白水泥熟料漂白機。

圖1 漂白機工作原理圖
針對白水泥熟料漂白冷卻過程的特點,采用漂白機+冷卻機的組合式漂白冷卻方式(圖1)。白水泥出窯高溫熟料通過喂料室直接進入漂白機內,在漂白機進料端處水淬漂白。漂白機出料罩上設有冷風閥,控制進入漂白機的冷風量。出漂白機熟料溫度控制在550~600℃,然后進入冷卻機進行強制風冷,出冷卻機余風用作回轉窯窯頭二次風和分解爐三次風。在漂白機內熟料淋水后生成了大量水蒸氣,這部分水蒸氣被抽走后,經過一臺熱管熱交換器將冷空氣預熱到200℃以上,用于煤磨(輥磨)烘干。這種漂白冷卻方式保證了出窯熟料在高溫狀態下及時水淬漂白,有利于提高熟料的白度,保證熟料質量,同時嚴格控制出漂白機熟料溫度,最大限度利用熟料中的顯熱,對降低白水泥熟料燒成熱耗有重要作用。
漂白機主要用來對出窯的高溫熟料進行水淬漂白,并控制出漂白熟料機溫度在一定范圍內,熟料水淬漂白時產生的大量水蒸氣要及時抽走,避免水蒸氣入窯。漂白機整體結構類似于兩檔短窯,因熟料不需在漂白機內進行冷卻,因而漂白機兩檔間的跨距很短,在結構上具有如下特點。
3.1 漂白機內的噴水裝置和抽氣風管
出窯熟料在漂白機內水淬漂白,漂白機內噴水必須充分霧化,并限制噴在一定范圍內,即只能噴在出窯熟料上,不能噴在漂白機內襯火磚上。噴水要保證熟料漂白的需要,同時要控制出漂白機水汽溫度和出漂白機熟料溫度。為滿足上述要求,對漂白機內的抽氣風管及噴水裝置進行了實驗,根據實驗結果,確定了漂白機抽氣風管的結構形式和開孔方式,以及噴水裝置的規格參數。
工作時,冷卻水自水箱經過濾器過濾后,由變頻水泵升壓并調節到一定的壓力和流量,經出口管路送到噴淋桿噴嘴處,產生覆蓋均勻、顆粒合適的水霧,水霧和高溫物料進行熱接觸、熱交換并吸收。
物料的大量熱量,使物料溫度迅速降低并維持在一定溫度范圍內。當物料出口測溫元件檢測到物料溫度超過溫度設定值范圍時,在控制器的控制下,變頻水泵自動調節轉速,增大或減少供水壓力和流量,從而控制出漂白機物料溫度在指定范圍內。

圖2 漂白機噴水效果示意圖

圖3 漂白機傳動裝置布置圖

圖4 漂白機支撐裝置結構圖
3.2 全新的傳動布置方式
漂白機由于布置空間限制,采用了全新的傳動布置方式。主電機選用變頻電機,與主減速機的聯軸器上帶液壓制動器,并設有連接保安電源,緊急情況可實現主電機停轉;取消了小齒輪支撐裝置,小齒輪安裝在主減速機輸出軸上,帶動漂白機筒體上的大齒圈轉動;輔助傳動電機與減速機做成一體,與主減速機輸出軸成90°布置,用超越離合器聯接到主減速機上。
當主電機正常工作時,輔助傳動系統通過超越離合器實現超越,與主減速機斷開;當主電機斷電時,啟動輔助傳動,此時超越離合器相當于聯軸器,保證主電源中斷時漂白機仍能慢轉,防止筒體彎曲并便利檢修。這種傳動布置方式布局緊湊,運轉穩定可靠,轉速可依據漂白效果和產量進行靈活調整。
3.3 支撐裝置選用了調心滾子軸承結構
因漂白機空間布局受限,支撐裝置無法采用回轉窯軸瓦式結構,選用了調心球面滾子軸承的支撐方式。綜合考慮了潤滑、密封、受熱膨脹、托輪調整、安裝維護等實際工況,開發設計了新的支撐結構,使結構布局更加緊湊,運轉平穩,安裝維護方便,保證了漂白機設備的正常運轉。
3.4 漂白機內襯的布置
漂白機內筒體的溫度很高,在筒體內需設置內襯。在漂白機進料端,內襯選用具有不同厚度的火磚,以便在進料端形成一凹槽,用來維持一定的水位,使不同粒徑的熟料都能進行充分的水淬漂白,保證熟料噴水急冷所需的時間,以確保出窯熟料的漂白效果。內襯耐火材料應盡量避免或減少Fe2O3、MnO、Cr2O3含量,以避免對熟料白度造成影響。漂白機不對物料進行冷卻,因而在漂白機內不需設置揚料板。
3.5 漂白機的主要技術參數
單筒漂白機的主要技術參數如下:
產量:設計1300t/d,最大1500t/ d;
規格:?4.2m×8m;
斜度:4%(正弦);

圖5 漂白機工藝操作界面
支承檔數:2擋;
主電機功率:90kW;
筒體轉速:0.402~4.02r/min;出料溫度:~550℃;
噴水量:正常17.5t/h,最大29.5t/ h。
白水泥熟料漂白機于2009年底在阿爾博波特蘭(安慶)有限公司年產40萬噸白水泥熟料生產線上投入使用。生產調試初期,對漂白機的擋輪裝置進行了優化改進,使結構更加穩定可靠。對噴水裝置進行了調節,摸索出了與產量相對應的最佳噴水量。操作時在漂白機出料端容易出現正壓,設計時對這一工況考慮不足,容易從出料端密封處漏出粉塵,經優化整改后,至今設備運轉穩定,性能可靠。在廠方科學管理、生產監控過程嚴格規范、精心操作下白水泥熟料產量已穩定在1500t/d,熟料燒成熱耗4602kJ/kg熟料,水泥熟料白度89~90,均超過了設計值[3]。圖5是生產時漂白機的工藝操作界面。
國內規格最大的白水泥熟料漂白機的成功研發和應用,實現了白水泥生產關鍵主機設備的國產化,大幅降低了設備投資,運行維護成本低,生產出的白水泥熟料白度高,質量好,系統熱耗低,各項指標達到國際先進水平,為企業帶來了直接的經濟效益和社會效益。
[1]劉壽綿,趙李,劉保良.亞洲最大年產60萬噸白水泥生產線建成投產[J].中國水泥,2010,(8)
[2]杜繼平,楊廣瑞.白水泥生產中的技術創新[J].水泥技術,2012,(6)
[3]艾軍,肖全貴,李振興,劉壽綿.阿爾博安慶白水泥生產線設計與回顧[J].中國水泥,2011,(10)■
公司APEC工商領導人峰會簽三條生產線EPS合同

11月9日,APEC工商領導人峰會期間,在中俄兩國元首的見證下,天津水泥工業設計研究院有限公司與俄羅斯最大的水泥制造商——歐洲水泥集團簽訂了三個日產6200噸水泥生產線(卡夫卡斯、別爾哥羅德和奧斯卡爾水泥生產線)設計、設備供貨、技術培訓和工程監理合同。天津水泥院有限公司董事長徐培濤和歐洲水泥集團總裁Skorohod分別代表雙方簽字。
此次三個合同的簽訂,是雙方繼5月20日在上海亞信峰會上簽訂米哈伊洛夫10000t/d生產線合同后的又一次合作。四個項目完全采用天津水泥院有限公司自有技術和裝備,再次證明了公司技術和裝備在國際市場上的品牌影響力,也為公司全面進入俄羅斯市場奠定了堅實的基礎。
會議期間,在中材國際工程股份有限公司董事長宋壽順,天津水泥院有限公司董事長徐培濤、市場總監曾年明的陪同下,中材集團有限公司董事長劉志江會見了歐洲水泥集團總裁Skorohod一行。劉志江感謝歐洲水泥集團對Sinoma的信任,同時表示Sinoma有決心、有能力高質量的完成歐洲水泥集團4個項目的合同。雙方就兩公司全面戰略合作進行了深入探討并達成共識。
(國際市場一部供稿)
TQ172.729.9
:A
:1001-6171(2014)06-0032-03
中材裝備集團有限公司,天津300400;
2014-03-15;編輯:呂光