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試論電廠汽輪機汽封改造的可行性

2014-02-10 17:16:17夏曉林
科技創新與應用 2014年4期
關鍵詞:改造汽輪機

夏曉林

摘 要:為提高汽輪機組運行安全經濟性,電廠準備改造汽輪機汽封系統。本文分析了機組現時的經濟性能和運行情況,根據當前最新的汽封技術編制了適用于機組的汽封改造方案,并對改造后所能取得的經濟效益進行分析。結果表明汽封系統改造可以提高機組的安全性和經濟性,是具有改造價值的。

關鍵詞:汽輪機;汽封;改造;性能

1 引言

廣東紅海灣發電有限公司一期#1、#2機組為國產600MW超臨界壓力燃煤發電機組,三大主設備由東方電氣集團公司屬下的東方鍋爐廠、東方汽輪機廠、東方電機股份有限公司制造,容量及參數相互匹配。其中汽輪機型號為N600-24.2/566/566,型式為超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、雙背壓、三缸四排汽、凝汽沖動式汽輪機。汽輪機軸封為傳統梳齒迷宮式汽封。現準備對汽輪機軸封系統進行改造,在保證安全運行的基礎上以提高機組運行效率。

傳統梳齒汽封在運行過程中存在的問題:(1) 汽輪機起停過程中過臨界轉速時,轉子振動大,如果汽封安裝間隙較小,汽封齒容易磨損。(2) 容易出現彈簧片彈性不良,造成汽封間隙過大,漏汽損失增加。(3) 由于軸封漏汽量較大,蒸汽對軸的加熱區段長度有所增加,并且溫度也有所升高,使脹差變大,軸上凸臺和汽封塊的高、低齒發生相對位移而倒伏,造成漏汽量增加,密封效果得不到保證。(4) 汽封齒與軸發生碰磨時,瞬間產生大量熱量,造成軸局部過熱,甚至可能導致大軸彎曲。(5) 梳齒汽封環形腔室的不均勻性,是產生汽流激振的重要原因,而汽輪機高壓轉子產生的汽流激振一旦發生就很難解決,危及機組的安全運行。

2 機組性能現狀分析

為了解影響機組經濟性的主要因素,收集相關數據以確定汽封改造方案廣東紅海灣發電有限公司前期對1號機組進行了能耗診斷試驗。

3 熱耗率

以試驗3VWO工況與設計THA工況進行對比分析,3VWO工況試驗結果見表 1。計算結果中額定參數下的熱耗率,是對試驗結果僅進行參數修正后的數據,反映了包括汽輪機及其熱力系統在內的整個汽輪機組的性能;而經完整的系統修正、參數修正后(一、二類修正后)的熱耗率則表征了汽輪機本體的經濟性。

3VWO工況下,經一、二類修正后汽輪機熱耗率為8159.98kJ/kWh,比設計值7564.00kJ/kWh高595.98kJ/kWh;額定參數下熱耗率為8197.30 kJ/kWh,比設計值高633.3 kJ/kWh。

機組熱耗率與電功率關系曲線見圖 1。圖中設計值按照制造廠提供的熱平衡圖繪制。試驗低負荷工況均為滑壓運行,未進行主蒸汽壓力修正。由圖可以看出,一二類修正后熱耗率較設計值平均高約550kJ/kWh,熱耗率隨負荷降低而升高,高負荷區域升高的幅度比設計值略高,低負荷區域升高的幅度比設計值略低。

對參數修正量的數據見表2,主要的參數修正源于凝汽器壓力,其中凝汽器壓力主要受循環水溫和凝汽器本身傳熱特性影響。

4 缸效率

汽輪機缸效率直接反映了通流部分的狀態,是反映級組性能的重要指標。高、中壓缸效率的測量也較簡單而直接,低壓缸效率根據熱平衡計算得到,受熱力系統泄漏的影響較大。機組各缸效率見表 3。

根據試驗數據分析可見:

1) 高壓缸效率

a) 由于高壓缸效率受閥位影響大,故對比高壓缸效率必須在相同閥位的條件下進行,VWO工況完全排除了調門節流影響,是重點對比的工況;

b) VWO工況高壓缸效率為83.23%,比VWO設計值88.35%低5.12個百分點; 3VWO工況高壓缸效率為82.24%,比設計值86.73%低4.49個百分點;上述兩個閥點工況表征了高壓缸效率下降的幅度。

c) 圖 2給出高壓缸效率隨電功率的變化關系曲線,隨著電功率的降低,高壓缸效率也逐步降低,這主要受高壓缸調節閥閥位的影響;各工況高壓缸效率試驗值均比設計值低4個百分點以上。

2) 中壓缸效率

a)試驗計算名義中壓缸效率,3VWO和VWO工況下分別比設計值偏低0.55和0.87個百分點;3VWO工況中壓缸實際效率為90.51%,比設計值低2.41個百分點;

b) 圖 3 中壓缸效率曲線給出中壓缸效率隨電功率變化關系曲線,可以看出中壓缸效率基本不隨電功率的變化而變化。根據汽輪機通常的缸效率規律,若無設備嚴重損壞,中壓缸效率達到設計值得可能性較大;

c) 可結合大修中的解體檢查,進一步確認中壓缸效率的實際情況,若無汽封間隙嚴重超標,則對中壓缸汽封改造的效益宜保守估計。

3) 低壓缸效率

a) 低壓缸效率不能直接測量,而是根據熱平衡計算,試驗中的所有誤差最終累計為低壓缸效率的計算誤差,因此試驗測量的低壓缸效率只能作為決策的參考;

b) 試驗計算低壓缸效率,3VWO和VWO工況下分別比設計值偏低14.02和12.69個百分點;修正到設計排汽容積流量后,3VWO和VWO工況下修正后低壓缸效率分別比設計值偏低14.02和12.69個百分點13.72和12.53個百分點;

c) 考慮熱力系統泄漏會造成低壓缸效率計算偏低,結合其它機組改造經驗分析,低壓缸效率的試驗值大致反映低壓缸的實際情況。

4)同類型機組普遍存在缸效率偏低的情況,且通過通流汽封間隙的調整可有效地提高缸效率,進而提高機組的經濟性。

a)汽輪機通流部分的基本原理指出,越是壓力高的級組汽封漏汽量對級效率的影響越大,因此高壓缸的汽封治理尤為重要;

b)經驗表明,高壓缸效率的降低受調節級效率降低的影響較大,綜合影響因素多,通過汽封改造可提高缸效率,但達到設計效率難度較大;

c)低壓缸設計作功份額大,提高低壓缸效率對經濟性的影響更明顯;

d)各汽缸均為沖動式設計,隔板差壓較大,隔板汽封的汽封間隙的影響影響較大。

5 軸封系統

THA工況下設計高、中壓缸間漏汽量為28.452t/h,漏汽率為2.02%。試驗結果漏汽率為3.76%,比設計值大1.74個百分點,計算3VWO工況下漏汽量為58.249t/h。中壓缸實際效率3.76%,比設計值低0.79個百分點。

高、中壓缸之間軸封漏汽量試驗的結果見表 4和圖 5。高、中壓合缸處的軸封漏汽量占再熱蒸汽流量的3.76%,比設計值(2.02%)偏大1.74個百分點。計算中壓缸實際效率比名義效率偏低1.86個百分點。

由于試驗中BDV閥存在泄漏,實際由高壓缸漏出的流量應大于此試驗值。同時考慮到機組設計有中壓缸冷卻蒸汽,上述高壓缸漏出的流量應包含軸封的漏汽量與中壓缸冷卻蒸汽流量。考慮以上兩個因素,試驗結果不能認為是通過軸封的實際漏汽量。

診斷試驗過程中,軸封母管壓力維持在30kPa(表壓)左右,同時發現在570MW負荷以下不能實現自密封。試驗中其它軸封漏量未能測量,但可同過軸加溫升簡單定性判定。3VWO工況時,軸封溢流閥開度為5.85%,軸加溫升為0.51℃,比設計值0.6℃略低,表明軸端汽封漏汽量數量級基本與設計值。

6 改造部位的確定

(1)高壓缸部分:汽輪機通流部分的基本原理指出,越是壓力高的級組汽封漏汽量對級效率的影響越大,高壓缸的汽封治理尤為重要。鑒于1號機組高壓缸效率比較低,建議對高壓缸調節級及第2-7壓力級隔板汽封及葉頂汽封進行全面升級改造;或者根據揭缸后汽封檢查結果,進行部分汽封升級改造和汽封間隙調整。

(2)中壓缸部分:性能試驗結果表明:中壓缸運行效率與設計值偏差較小。考慮到1號機組中壓缸效率與設計值偏差較小,建議對中壓缸隔板進行全面升級改造,對于動葉葉頂汽封,可根據揭缸后汽封檢查情況,進行汽封間隙調整或者部分汽封升級改造。

(3)低壓缸部分:低壓缸設計作功份額大,提高低壓缸效率對經濟性的影響更明顯。性能試驗結果表明:低壓缸效率顯著低于設計值,較設計值低13.89%。因此,建議采用新型先進汽封對低壓缸隔板及動葉葉頂汽封進行升級改造。此處特別推薦在AB低壓缸正反5-7級(末三級)使用蜂窩汽封,以利用蜂窩汽封的除濕特點,減少濕蒸汽對動葉的沖蝕。

(4)軸封部分:建議采用新型先進汽封(如自調整汽封)對高中壓缸平衡盤汽封進行升級改造。對于其他軸端汽封,從自密封系統的運行以及軸封加熱器的運行狀況推斷:機組軸端泄漏量處于良好的狀態,因此可根據揭缸后檢查情況,對其他軸端汽封進行部分汽封升級改造或者汽封間隙調整。

7 預期效果

根據對汽輪機性能的分析,保守估計汽封改造后取得的效果見表 5。預計改造后可降低熱耗率77.7kJ/kWh左右,約相當于降低煤耗率2.91g/kWh左右。

從長期效果看,新型式的汽封可在較長時期內保持機組具有較高的經濟性水平。在一個大修期內,汽輪機性能下降的速度將大大減緩。

對于600MW機組,按發電煤耗率降低2.91g/kWh,年運行5500小時,負荷率80.0%計算,年可節約標煤約7664噸;按標煤價格800元/噸計算,年節約燃煤成本約613.2萬元。

表 6給出了汽封改造方案的經濟性收益預估。由表中可以看出,即便改造費用達到700萬元,也可在1.1年(13個月)左右收回投資。

8 結束語

綜上所述,機組汽輪機汽封改造方案在技術上是可行的,并且通過汽封改造可以有效改善機組的經濟性運行狀況,具有較好的經濟收益。因此,可以通過汽封改造實現節能降耗、提高機組運行經濟性的目標。

參考文獻

[1]廣東紅海灣發電有限公司600MW超臨界機組集控運行規程.

[2]廣東紅海灣發電有限公司 1號機組節能診斷試驗結果報告.

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