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反吹風(fēng)袋收塵器改造為低壓脈沖袋收塵器的實(shí)踐

2014-02-10 01:36:15任鵬李志軍馬永軍
水泥技術(shù) 2014年4期
關(guān)鍵詞:設(shè)備

任鵬,李志軍,馬永軍

反吹風(fēng)袋收塵器改造為低壓脈沖袋收塵器的實(shí)踐

Practice of Transforming Anti-Blow Bag Filter to Low-Pressure Pulse Bag Filter

任鵬1,李志軍1,馬永軍2

反吹風(fēng)袋收塵器由原天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院在引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上于1994年開發(fā),并首次在北京水泥廠2000t/d水泥生產(chǎn)線成功采用,獲得了原國(guó)家建材局科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)和國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng),隨后該技術(shù)在許多高溫?zé)煔獬龎m治理工程中推廣應(yīng)用。其技術(shù)核心是“三狀態(tài)”清灰,即被清灰的袋室排風(fēng)閥關(guān)閉,切斷該室的正常氣路,反吹風(fēng)閥開關(guān)三次,同時(shí)清掃閥逆向關(guān)開三次,通過濾袋三次癟鼓動(dòng)作抖落濾袋內(nèi)部的粉塵。但是隨著低壓脈沖噴吹技術(shù)的日漸成熟推廣,尤其新型干法水泥生產(chǎn)線的逐漸大型化,反吹風(fēng)袋收塵器因過濾風(fēng)速低、占地大、初次投資高等原因逐步被低壓脈沖噴吹袋收塵器所取代,國(guó)外已有將現(xiàn)有的反吹風(fēng)袋收塵器改為低壓脈沖袋收塵器的先例。

中材裝備集團(tuán)有限公司自2003年成功開發(fā)國(guó)內(nèi)首臺(tái)大型高溫窯尾低壓脈沖噴吹袋收塵器技術(shù)以來,通過10年技術(shù)改進(jìn)創(chuàng)新,采用噴吹物理實(shí)驗(yàn)、CFD流場(chǎng)模擬、Anysis結(jié)構(gòu)分析及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等多種技術(shù)手段,在國(guó)內(nèi)成功改造了近百臺(tái)水泥窯頭窯尾電收塵器和袋收塵器,成為高溫?zé)煔夥蹓m治理領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。該公司開發(fā)的水泥窯尾高溫脈沖噴吹袋收塵器獲得了2005年天津市及國(guó)家建材協(xié)會(huì)雙重科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),水泥窯尾電收塵器改造為袋收塵器技術(shù)于2010年獲得了中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。受贊皇金隅水泥有限公司委托,中材裝備集團(tuán)有限公司于2013年9月對(duì)該公司4000t/d水泥窯尾反吹風(fēng)袋收塵器進(jìn)行了改造,設(shè)備改造半年以來運(yùn)行平穩(wěn),其成功的經(jīng)驗(yàn)值得推廣。

1 改造前狀態(tài)

1.1 原設(shè)備參數(shù)(表1)

1.2 改造測(cè)試

為了更好地制定改造措施,在改造前,中材裝備集團(tuán)有限公司對(duì)該窯尾系統(tǒng)進(jìn)行了詳實(shí)的測(cè)試和診斷,相關(guān)數(shù)據(jù)如下:

窯尾投料量:380t/h,按照料耗1.62,折合熟料產(chǎn)量為5630t/d(熟料)時(shí):

(1)系統(tǒng)風(fēng)量:688500m3/h(116℃,折合標(biāo)況風(fēng)量:482500m3(標(biāo))/h)。

(2)設(shè)備實(shí)際過濾風(fēng)速:0.26m/ min。

(3)收塵器入口負(fù)壓:-810Pa(中控顯示)。

(4)收塵器出口負(fù)壓:-1745Pa(中控顯示)。

(5)收塵器壓差:935Pa(非清灰狀態(tài))。

(6)反吹風(fēng)系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài)。1.3問題分析

(1)原收塵器反吹風(fēng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障且無法在線維修已經(jīng)廢除,現(xiàn)場(chǎng)依靠每班工人打開每個(gè)袋室側(cè)部檢修門進(jìn)行濾袋清灰,雨雪天氣清灰時(shí)環(huán)境的雨水和雪水會(huì)直接進(jìn)入設(shè)備,造成大面積糊袋現(xiàn)象,設(shè)備阻力增大,生產(chǎn)無法正常進(jìn)行。

(2)人工清灰時(shí),反吹風(fēng)風(fēng)量會(huì)大大超過原設(shè)計(jì)要求,同時(shí)位于濾袋側(cè)部的進(jìn)風(fēng)口會(huì)造成濾袋大面積彼此摩擦,濾袋壽命大大降低。

(3)袋距過近,10m袋長(zhǎng)袋壁距離僅為40/29mm,濾袋距離過近是造成破損的原因。

(4)底部袋座高度過短,袋座高度僅為100mm,含塵氣流直接沖刷濾袋內(nèi)壁,造成濾袋磨損。

(5)原設(shè)備的濾袋張緊裝置沒有彈簧,無法張緊,導(dǎo)致濾袋松弛,濾袋之間產(chǎn)生摩擦。

正是由于以上原因,造成該設(shè)備投產(chǎn)以來阻力高(700Pa~3000Pa),濾袋頻繁破損,給現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境造成危害,工廠面臨十分嚴(yán)峻的環(huán)保壓力。

2 改造方案

2.1 改造具體方案

在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,經(jīng)與業(yè)主溝通,并對(duì)比采用反吹風(fēng)技術(shù)對(duì)原收塵器改造的方案,充分考慮業(yè)主對(duì)于粉塵達(dá)標(biāo)排放、設(shè)備運(yùn)行可靠、改造后的設(shè)備應(yīng)可在線維護(hù)、停窯工期為14d等要求,確定了如下改造方案:

擬利用原反吹風(fēng)袋收塵器的20個(gè)室改為脈沖噴吹袋收塵器,廢除原有的反吹風(fēng)系統(tǒng)。對(duì)剩余8個(gè)袋室進(jìn)風(fēng)及出風(fēng)管道進(jìn)行封堵,與現(xiàn)除塵器系統(tǒng)隔離。改造的20個(gè)袋室,保留其殼體、灰斗、排風(fēng)系統(tǒng)及輸送設(shè)備,拆除原殼體內(nèi)的所有部件(包括灰斗上孔板、濾袋以及懸吊裝置),拆除側(cè)部平臺(tái),并將原有的反吹風(fēng)閥及加壓閥進(jìn)行封堵。在各個(gè)袋室內(nèi)植入新的噴吹單元和過濾元件(濾袋及袋籠),密封板、檢修門、壓縮空氣系統(tǒng)及樓梯平臺(tái)等部件。根據(jù)CFD模擬結(jié)果,對(duì)原收塵器的入風(fēng)管道以及各個(gè)袋室的入口氣流分布裝置進(jìn)行改進(jìn),對(duì)原設(shè)備內(nèi)部銹蝕部分進(jìn)行噴涂處理。改造后收塵器設(shè)計(jì)參數(shù)及結(jié)構(gòu)參數(shù)見表2。

表1 原設(shè)備參數(shù)

表2 改造后的設(shè)備(SJP102207-2×10)參數(shù)表

2.2 改造的優(yōu)勢(shì)

改造后的脈沖噴吹袋收塵器較之原反吹風(fēng)袋收塵器,具有如下優(yōu)勢(shì)。

(1)設(shè)備采用在線清灰,運(yùn)行時(shí)基本沒有運(yùn)動(dòng)部件,提高了設(shè)備的可靠性。

(2)設(shè)備的易損件脈沖閥和氣缸均在設(shè)備本體之外,可以在線更換,維護(hù)更加方便。

(3)設(shè)備運(yùn)行時(shí),無需風(fēng)機(jī)從環(huán)境中反吹大氣,更加經(jīng)濟(jì)節(jié)能。

(4)采用了更高的過濾風(fēng)速,設(shè)備更換濾袋的成本及勞動(dòng)強(qiáng)度更低。

(5)設(shè)備設(shè)有孔板上下壓差、壓縮空氣壓力監(jiān)測(cè)以及粉塵濁度監(jiān)測(cè)等多種在線監(jiān)測(cè)功能,設(shè)備的維護(hù)更加智能化。

3 改造實(shí)施和效果

該合同于2013年6月簽訂,8月11日施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng),8月31日停窯,在贊皇金隅水泥有限公司的大力支持和配合下,該改造工程在保安全保質(zhì)量保進(jìn)度的基礎(chǔ)上圓滿完成,歷時(shí)14d。改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,進(jìn)出口壓差穩(wěn)定在800~1000Pa,粉塵排放<20mg/m3(標(biāo)),實(shí)際使用效果良好。

4 改造經(jīng)濟(jì)分析

假定該規(guī)格原反吹風(fēng)袋收塵器無故障,僅需更換濾袋。表3將反吹風(fēng)袋收塵器和改造為低壓脈沖噴吹袋收塵器的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行了對(duì)比分析(濾袋為國(guó)產(chǎn)同一品牌)。

從表3對(duì)比可看出:將反吹風(fēng)袋收塵器改造為脈沖噴吹袋收塵器的總費(fèi)用與反吹風(fēng)袋收塵器更換一次濾袋的費(fèi)用相當(dāng),改造后脈沖噴吹袋收塵器的年維護(hù)費(fèi)用和電費(fèi)總和為:85.95+176=261.95萬元,而原反吹風(fēng)袋收塵器的年維護(hù)費(fèi)用和電費(fèi)總和為:144+213=357萬元,比脈沖噴吹袋收塵器每年多出:357-261.95= 95.05萬元。

表3 改造經(jīng)濟(jì)分析

5 結(jié)語

隨著我國(guó)新的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)的實(shí)施,對(duì)環(huán)保設(shè)備的排放標(biāo)準(zhǔn)和可靠性提出了更加嚴(yán)格的要求。反吹風(fēng)袋收塵器出現(xiàn)故障后難以在線維修,換袋費(fèi)用和運(yùn)行費(fèi)用較高,難以滿足現(xiàn)有生產(chǎn)線對(duì)環(huán)保的要求,中材裝備集團(tuán)有限公司此次改造工程為反吹風(fēng)袋收塵器升級(jí)改造為脈沖噴吹袋收塵器提供了非常好的借鑒經(jīng)驗(yàn)。■

TQ172.688.3

A

1001-6171(2014)04-0090-03

通訊地址:1中材裝備集團(tuán)有限公司,天津300400;2贊皇金隅水泥有限公司,河北石家莊051230;

:2014-03-04;編輯:趙蓮

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