□ 文/呂雪峰 王鋒
采油之道盡在“水”中—長慶采油六廠磚井作業區“33999注水管理法”調查
□ 文/呂雪峰 王鋒

長慶油田公司第六采油廠磚井作業區所管轄油藏多數為低滲透油藏,地層壓力保持水平低、油層致密、注水見效慢、遞減快,為了改善開發效果,提高管理水平,該區從精細注水工作入手,經過總結、提煉、完善,形成了“33999注水管理法”,通過幾年的治理,油藏開發狀況明顯好轉,注水系統全面改善,注水量、配注合格率達到精細注水要求,采出水回注率、水質合格率指標大幅提升,地層壓力保持水平高。
磚井作業區成立于2010年7月,管轄油區面積1440平方千米,管理油藏12個,其中涉及10個生產層位,主力油藏安201、A17等2009年投入生產。整個作業區基本情況如下:
—油井:1005口,日產油773噸,累計產油111.9萬噸,綜合含水71.4%;
—注水井:297口,日注水6276立方米,月注采比2.02,累計注水63.2萬立方米,累計注采比1.72;
—分注井:111口,分注率37.4%。
—水驅狀況:水驅儲量控制程度89.5%,水驅儲量動用程度68.5%;
—水源井26口,日供水能力9320方,注水泵13臺,泵注能力7733立方米,共有注水站9個。
注水是長慶低滲透油田開發的基礎,是老油田穩產的保障,要在油上實現“穩得住”,必須在注水上做到“管得好”。
作為油田公司穩產5000萬噸的主力軍之一,采油六廠已具備200萬噸/年生產能力,要保持開發水平和生產能力就必須精細管理、油水并重,更需要立足于“注夠水、注好水、精細注水、有效注水”,大力推進精細注水工作,提高油田開發水平。
磚井作業區管轄油藏12個,其中三疊系油藏9個,主力油藏安201區塊裂縫性見水,壓力保持水平低,遞減快;A17區塊油層致密,注水見效慢;安83區塊多方向見水,油田開發矛盾百出。這些問題都需要從注水上解決。
磚井作業區實施 “33999”注水管理法,其基本內函是:
—從系統工程角度抓好3個方面:油藏、地面、井筒;
—從精細管理角度落實3級職責:作業區、注水站、崗位員工;
—從現場管理角度做好9項工作:現場檢查、系統改造、設備維護保養、儀器儀表維護、流量調節、洗井措施、資料錄取、動態監測、分析調整;
—從工藝流程角度注重9個環節:供水系統、水處理設施、注水泵、管網、閥組間、注水井井口、井筒、儀器儀表;
—從實施效果角度保障9個參數:供水能力、處理能力、注水能力、配注量、實注量、瞬時流量、注水壓力、水質、注采比。
為了搞好磚井作業區的注水管理工作,首先是成立注水管理小組,建立注水技術管理標準和制度。明確注水管理小組負責注水政策落實、各項注水工作的質量、進度和安全及現場管理。修訂完善了《磚井作業區精細注水管理制度》,制定、修訂《冬季注水管理規定》、《注水檢查制度》等管理制度6項,形成水源井管理、清(污)水水質管理、加藥管理、洗井制度等標準和規范,完善穩流配水、水處理系統設備操作維護等標準化操作流程8項。
其次是各項保障工作。做好供水系統、水處理設施、注水泵、管網、閥組間、注水井井口、井筒、地層、儀器儀表9個環節的保障。加強水源保障:針對安201、A17等區塊注水量增加,安24、新22等區塊規模擴大、水源不足的現狀,開展水源供給配套,同時加快水源井維修,2012年以來共計維修水源井13井次,新投水源井8口,全區目前供注比1.3,能夠滿足注水需求。加強設備保障:在胡三聯更換大排量注水泵2臺,在胡四聯新增注水泵2臺,增加泵注能力,改善兩個聯合站泵注能力不足,無備用泵的情況;在胡三聯、胡十四轉流程改造,增加污水提升泵3臺,完善污水處理系統配套。加強水質保障:對結垢腐蝕嚴重,罐底雜質較多的胡十一轉沉降罐、胡三聯、胡四聯3具除油沉降罐進行清罐。對雜質較多的胡三聯微孔精細過濾器更換燒結管。對胡十六轉2具除油沉降罐實施清罐防腐。在胡三聯新建一污泥污水池。全區水質合格率逐年上升,由2011年的88.7%上升到目前的93.9%。加強系統保障:開展數字化升級改造。全作業區注水井遠程調配覆蓋率90.9%。同時,嚴格計量,實現穩流配水自動計量。將注水井流量計更換為穩流配水流量計,提高注水穩定性及精確性,目前全區有穩流配水流量計345塊,覆蓋率100%,配注合格率由97.4%上升到99.1%。減小堵塞井治理周期和加強注水井井筒治理,確保注水的有效實施。
再次是分類對待,精細管理。細分注水單元,加強注采調控。根據開發層系、滲流特征和開發階段等動態特征結合動靜態資料,將全區劃分為19個注水單元。其中9個注水單元執行強化注水政策,10個注水單元執行溫和注水政策。細分開發層位,完善注采井網。針對安201、安83等三疊系油藏隔夾層發育、非均質性強、油水井對應關系復雜等現狀,細化分層標準,細分開發小層,加大注水井分注工作量,提高水驅動用程度。同時根據動態變化情況及時對排液井進行投注,2013年投注排液井6口,對應25口油井,其中13口見效明顯。
配注合格率由97.4%上升到99.1%。
最重要的是抓落實,求實效。圍繞現場檢查、系統改造、設備維護保養、儀器儀表維護、流量調節、洗井措施、資料錄取、動態監測、分析調整9項工作展開。在現場檢查中,作業區每旬對注水現場檢查1次,內容涵蓋注水工作中的各個主要環節,旬度會上對存在問題及整改進度進行通報排名,在月度考核中嚴格兌現。通過以上措施,提高了基層員工對注水工作的重視,扭轉了長期以來重油輕水的觀念。在日常巡檢中,站點通過站控平臺實時監控單井注水量,每8小時巡檢一次,保證瞬時流量平穩。在水質檢測上,每日對采出水和清水系統各節點(沉降罐出口、除油罐出口、過濾器出口和凈化水罐出口、水源井、原水罐、清水罐、注水泵出口、注水井井口)水質取樣分析,保證水質合格。在設備維護方面,嚴格執行操作、維護保養規程,定時進行巡回檢查,做到在用設備運行正常,備用設備完好率100%,定時反洗,保證注水工作正常開展;開展注水設施設備標準化操作技能評比,樹立標桿,并組織作業區崗位員工參觀學習優秀員工標準化操作,以此提高員工操作水平。同時,確保洗井作業、資料錄取和過程監控落到實處。
通過有效實施注水管理方法,最終確保供水能力、處理能力、注水能力、配注量、實注量、瞬時流量、注水壓力、水質、注采比9個參數正常、規范。
通過補充水源井以及對舊水源井措施增水,供水能力由2011年的6840立方米/天上升到目前的9320立方米/天,目前全區供注比1.3,能夠充分保障配注執行;近2年對胡三聯、胡十四轉注水系統改造后,與2011年相比,全區采出水回注率由31.3%上升到目前的45.5%。通過注水設備升級,與2011年相比,泵注能力由6053立方米/天上升到目前的7733立方米/天,目前全區配注6359立方米,泵注能力滿足注水需要。通過供水、注水系統保障,扣除停電影響,2014年一季度全區注水任務完成99.6%。穩流配水流量計的100%覆蓋,有效保障了精細注水,全區配注合格率由2011年97.4%上升到目前的99.1%。與2011年相比,油壓由8.4下降到目前的7.7兆帕,套壓由7.6下降到目前的6.7兆帕。對水處理系統改造后,水質合格率逐年上升,由2011年的88.7%上升到93.9%。
通過“33999”注水管理法對采油作業區整個注水工作進行了重新梳理,改變了以往注水工作龐雜、混亂的現象,形成了從系統全局到具體工作、從地面到地下、從開始到結束具有系統性、科學性的注水工作管理體系。精細管理意識增強,圍繞生產建設任務和目標,通過“33999”注水管理法的有效實施,磚井作業區以精益求精為油田管理的價值取向、以精雕細刻為油田管理的基本要求、以精細入微為油田管理成果的衡量標準的精細管理意識明顯增強。全區水驅動用程度由62.3%上升到68.1%,地層壓力保持水平由81.7%上升到84.8%,自然遞減由2011年的34.4%下降到目前的19.1%,開發形勢不斷好轉。磚井作業區在采油六廠注水勞動競賽中獲得第一名,在多次注水管理工作檢查中名列前茅,并在胡三聯合站召開了注水經驗交流現場會,受到全廠兄弟單位的一致好評。
自然遞減由2011年的34.4%下降到目前的19.1%。