吳啟云,李朝真
(廣西中煙工業有限責任公司,廣西 南寧 530001)
煙包封簽在線監測與控制實踐
吳啟云,李朝真
(廣西中煙工業有限責任公司,廣西 南寧 530001)
GD-x1包裝機小盒質量問題中,大部分為封簽引起的,表現為封簽歪斜、脫落、長短等。在市場退煙統計中,封簽缺少占相當比例。封簽缺少,在質量缺陷判定中屬于A類質量問題,嚴重影響了產品美譽度和企業形象。通過對設備原理深入分析,創造性提出增加監測點和自動控制缺陷煙包剔出,確保流入下道工序產品質量,有效避免封簽丟失缺陷流入成品生產環節。
單片機;封簽;在線監測;精確控制
GD-x1包裝機是當前普遍使用的一種軟包卷煙包裝設備,額定生產速度為400包/分鐘。軟包卷煙包裝材料普遍較柔,在生產過程中工序多,產品在設備傳送過程震動等復雜工況。在產品設計開發中,在消費者對外包材料美觀需求和節能降耗等環保要求牽引下,包裝材料美觀程度增加,耐加工性降低,對工藝設備等提出更高要求。通過設備調整很難完全避免一些包裝缺陷產生,對于軟包卷煙,封簽是外觀質量指標重要評價點,重要性不言而喻。在深入分析缺陷原因后,在產品最終進入下一道不可逆工序前,對封簽狀態進行實現100%監測判斷,從根本上杜絕此類缺陷產生。
GD-x1設備安裝示意圖如圖1所示,此種設備布局方式在滿足工藝要求和生產連續性為最佳,也是設備制造廠默認布局狀態。設備主機小包機和輔機小玻機各自獨立運行,因為生產產品特殊性,兩部分設備很容易因為小故障停機,為了避免主機一停下游機即停,嚴重降低設備運行效率,在兩設備之間用一條半弧線性皮帶輸送通道連接[1]。設備高速運行中,封簽粘貼是缺陷多發問題,封簽異常缺陷是最重要的A類質量事故,避免產生該缺陷是所有生產廠都在持續思考問題。為此,一些三方廠家提供一種輔助設備,進行煙包視覺外觀成像檢查,理論上所有缺陷外觀產品都可以剔出,避免進入下一步工序。但在實際生產中,仍在成品或者市場退貨中發現此類缺陷。
圖1 GD-x1設備安裝示意圖
主機對輔機影響小,為下游機提供足夠緩沖,理論上輸送通道越長越好。實際生產過程中,受限于設備安裝位置和保證產品質量方面原因,輸送通道一般為7~8米。輸送通道產品為主機設備剛剛生產的出半成品,封簽剛粘貼出來即通過通道輸送至下游機,通道為皮帶傳送且存在兩個直角轉彎,皮帶震動與摩擦,部分封簽存在移位甚至脫落可能(圖2為卷煙生產工藝布局示意圖)。視覺成像有效但是需要產品離散情況下固定位置拍照,所以只能安裝在主機出口,對通道輸送過程中產生異常則無能為力。
圖2 卷煙生產工藝布局示意圖
通過深入持久觀察發現,在煙包進入下一道工序小玻紙包裹前需要對連續煙包再次離散,且此次離散后封簽被設備牢牢固定,不存在進一步產生異味可能,在此對質量檢控為最佳點。在包裝完成的煙包進入小玻前,設備在封閉的一個直角拐彎處,對連續煙包周期往返側推,煙包進入玻璃紙包裝盒模,完成再次包裝成型。完成玻璃紙包裝后,小盒包裝固化,沒有進一步產生封簽異常可能性。通過實驗分析,確定在小玻機入口推桿處增加檢控點,并利用設備自身缺陷產品剔出異常產品。
該系統由信號采集單元、信號處理單元及控制單元組成。信號采集由一個電感式傳感器提供同步觸發脈沖,再由一個色標傳感器通過顏色識別檢測位置封簽是否存在異常。信號處理單元由一個單片機電路板實現對采集信號分析、對比并判定異常,并跟蹤計數輸入設備原有電控電路,實現與原設備的融合,有效檢控異常煙包,同時不影響設備運行效率目的,系統結構圖如圖3所示。
圖3 檢測器工作原理示意圖
檢測器實現相關功能,實現對煙包全部檢測并有效控制,關鍵在于檢測位置精確選擇。定位要實現相關功能,硬件上需要對原有設備適當改造,便于安裝同步和檢測傳感器。封閉設備內部空間狹小,要滿足檢測器安裝和有效檢測,需要對開展實驗和精確計算,確定最佳改造位置,安裝實物效果圖如圖4所示。
圖4 安裝結構圖
硬件設計采用ATF16V8B為核心的邏輯控制器單片機,該單片機是一款高性能的CMOS(電可擦除)可編程邏輯器(PLD),采用了Atmel經驗證的電可擦除Flash存儲技術。ATF16V8B集成了通用架構的超集合,以便直接替換16R8系列和大多數20-pin組合PLD,如圖5所示,該硬件設計具有成本低,應用靈活等優點[2~3]。
圖5 硬件功能布局圖
該單片機在此裝置中起核心作用,主要功能是在同步信號滿足條件下,對色標傳感器信號進行識別和判斷。通過對設備機械動作和電控系統進行深入分析,明確了程序功能需求和工作流程,進而對單片機程序進行開發。模擬器運行通過后,對上機進行驗證并適當調試,印證了裝置設計與理論目標一致。單片機部分引腳定義和程序如下:
通過增加煙包封簽在線檢控裝置,實現了煙包在進入下一道工序加工,不可逆轉最佳位置全部在制產品監測,對異常煙包自動剔出。設備改造費用低,安裝更新相關組件不參與設備運動,未對設備原有工作性能產生交互影響,自身可靠性高。同時,合理利用設備原有功能,裝置的輸出完全由原機自帶裝置完成動作,對于異常產品剔出準確且完全不影響設備性能和安全。裝置的啟用,有效杜絕了產生該類不合格產品可能性,降低了產品風險,一定程度上降低了操作工人勞動強度,對于提高設備有效作業率,降低原輔材料消耗,保障產品質量等方面都起到了積極促進作用。
[1]ZB25型包裝機組編寫組.ZB25型包裝機組[M].北京:中國科學技術出版社,2001.
[2]馮文旭,等.單片機原理及應用[M].北京:機械工業出版社,2008.
[3]蘇家健,曹柏榮,汪志鋒.單片機原理及應用技術[M].北京:高等教育出版社,2004.
Seals Cigarette Line Monitoring and ControlPractices
WUQi-yun,LIChao-zhen
(Tobacco Guangxi IndustrialCo.,Ltd.,Nanning530001,China)
GD-x1 package Locketquality problems,causedmostof the Seals,Seals skew performance,loss,and length.Retired cigarettemarketstatistics,the lack ofa substantialproportion of Seals.Sealsmissing,Class A quality problems in the determination of quality defects seriously affect the product reputation and corporate image.Based on the principle of in-depth analysis equipment,creative proposal to increase the monitoring point and automatic control deficiencies cigarette excised,into the next process to ensure productquality,avoid losing defect inflow Seals finished production processes.
microcontroller;seals;onlinemonitoring;precise control
TP486.3
B
1672-545X(2014)04-0091-02
2014-01-08
吳啟云(1980—),男,重慶人,在讀研究生,助理工程師、經濟師,多年從事電氣設備管理工作,現主要從事企業先進管理方法導入推進工作。