蔣小林,程謙勝,袁 苑
制氧
液體泵箱鋼板凍裂故障分析與處理
蔣小林,程謙勝,袁 苑
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司氣體銷售分公司,安徽馬鞍山243011)
介紹了液氧泵冷箱鋼板凍裂故障,并針對故障進行分析處理,以總結應對凍裂事件的分析思路、處理方法,以及防范措施。
液氧泵;鋼板凍裂;防控措施;跑冷;穿墻管
馬鋼2004年引入杭氧制造的一臺3萬m3制氧機,是當時最大的一套內壓縮流程國產設備,2005年投產運行至今。內壓縮流程,液氧由液體泵加壓經高壓板式換熱后送入管網。本套裝置液體泵配有液氧泵2臺,液氬循環泵2臺,產品氬柱塞泵2臺。
2012年8月19日,三萬制氧機2#液氧泵電機負載側軸承溫度6:40由64.5℃開始,到8:02升至94.2℃。操作人員及時倒用1#液氧泵,使2#液氧泵低速惰轉。8月20日,停運2#液氧泵,切斷電源,對該泵排液、加熱、吹掃。因三萬制氧機液氧泵是臥式低溫泵,電機與泵體是整機泵,所以,要處理電機軸承故障,就必須將整個液氧泵整體拆檢。2012年8月21日,對2#液氧泵泵箱扒珠光砂,在扒砂過程中發現,泵的冷箱中,珠光砂量較大,超出正常一臺泵箱的裝砂量。于是,停止扒砂,進泵箱內進行檢查后發現,在泵箱與主塔冷箱連接鋼板約有2 m長寬約10 mm L型裂縫,當扒出泵箱部分珠光砂時,主冷箱的砂就會由裂縫處滲漏過來,且冷量較大。由于主體設備運行正常,先采取關閉泵箱密封氣,對冷箱進行取樣分析兩次,分別是19%O2和19.4%O2。據此判斷不是氮氣或液氧泄漏所致,隨即決定采取臨時封堵措施(塞布條)的方法,減緩裂縫處滲砂量。……