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噴淋式飽和結(jié)晶器處理滲瀝液吹脫氨制備硫酸銨結(jié)晶的試驗探索

2014-03-16 07:55:52梁順文
環(huán)境衛(wèi)生工程 2014年1期

梁順文,張 攀,陳 石

(深圳市下坪固體廢棄物填埋場,廣東 深圳 518000)

滲瀝液氨吹脫尾氣是垃圾填埋場主要臭源之一[1],深圳市下坪固體廢棄物填埋場采用硫酸吸收的技術(shù)將工藝中排放至大氣中的氨氣吸收后制成硫酸銨溶液,外運至肥料廠綜合利用[2]。雖然大氣環(huán)境的問題得到解決,但存在液態(tài)運輸成本不經(jīng)濟、再利用途徑過窄的缺點。為了優(yōu)化現(xiàn)有工藝,尋求一種集成度高的含氨尾氣吸收和回收工藝,設計完成噴淋式飽和結(jié)晶器代替原有酸洗塔進行吸收,使含氨尾氣吸收和硫酸銨結(jié)晶在同一設備中一次完成,可有效解決垃圾滲瀝液氨吹脫尾氣吸收后回收的硫酸銨產(chǎn)量較小,廠區(qū)用地有限等問題,實現(xiàn)流程簡、成本低的目標。此試驗旨在驗證此設計的可靠性,并得到可供今后工程化運行的相關(guān)參數(shù)、產(chǎn)品的質(zhì)量及運行中可能出現(xiàn)問題的解決方案。

1 試驗方法

1.1 試驗工藝流程

本試驗是在現(xiàn)場進行,規(guī)模為工程化的1/40,所利用的含氨尾氣取自垃圾滲瀝液處理工藝中氨吹脫部分,由風機鼓入噴淋式飽和結(jié)晶器,在飽和結(jié)晶器中由含硫酸母液吸收,達到過飽和后,產(chǎn)生結(jié)晶,待晶比達到一定程度后由隔膜泵泵至結(jié)晶槽,再經(jīng)離心機離心脫水后打包,見圖1。

圖1 硫酸銨結(jié)晶試驗工藝流程

1.2 主要設備

飽和結(jié)晶器,F(xiàn)S型塑料離心泵,三相異步電動機,S600型三足式離心機,英格索蘭ARO66605J-3EB型隔膜泵,V-0.67/7型空氣壓縮機,TD2000B3型超聲波液位計,結(jié)晶貯槽(自制),在線pH計、超聲波液位計、比重計、在線溫度計、水銀溫度計、風速儀、微量滴定管、分光光度計、電熱恒溫干燥箱等。

1.3 主要原材料

氨尾氣氣量5 000 m3/h,氨含量0.65 g/m3,吸收效率60%(按照目前試驗設備情況);98%工業(yè)用濃硫酸;40%硫酸銨母液。

1.4 主要指標的測試方法

1) 母液pH:TDI在線pH計,雷磁3800型pH計,配合以廣泛pH試紙和精密pH試紙。

2) 母液酸度:0.05 mol/L NaOH溶液滴定(化工行業(yè)硫酸銨回收通用測定方法)。

3)母液溫度及環(huán)境溫度:XMZ型在線溫度計及水銀溫度計。

4)母液密度:比重計。

5)母液氮含量:納氏試劑分光光度法。

6) 風筒中壓差:U形管及ZQRS-B30J型風速儀(GB/T 18204.15—2000公共場所風速測定方法)。

7) 風速:ZQRS-B30J型風速儀 (GB/T 18204.15—2000公共場所風速測定方法)。

8)結(jié)晶器液位:使用超聲波液位計實時監(jiān)測。

9)硫酸銨氮含量:納氏試劑分光光度法。

10) 硫酸銨游離酸含量:0.1 mol/L NaOH溶液滴定(參照GB 535—1995硫酸銨游離酸含量的測定容量法)。

11) 硫酸銨含水率:恒溫干燥箱(105±2) ℃干燥至恒質(zhì)量(參照GB 535—1995硫酸銨水分的測定重量法)。

2 影響結(jié)晶的因素分析

2.1 溫度的控制

2.1.1 母液最低溫度的控制

根據(jù)飽和器母液液面上蒸汽分壓PL和母液液面上氨尾氣蒸汽分壓Pg的平衡關(guān)系確定。

當母液中硫酸銨含量按45%及酸度為4%時可求得母液中硫酸銨的含量V為81.8 g/100 g和母液中游離酸含量S為7.27 g/100 g,則按照PL=P0(1-0.002 35V-0.004S),求得PL為 0.78 Pa。

P0與母液溫度有關(guān),母液最低溫度應使PL=Pg,則求得:

查飽和蒸汽壓表,其溫度應為20℃,此溫度即是飽和母液所需的最低溫度。

2.1.2 結(jié)晶過程母液適宜溫度的控制

實際上飽和器內(nèi)母液溫度應比最低溫度高,因母液內(nèi)水的蒸發(fā)需要蒸發(fā)推動力,即△P=PLPg。此外,由于尾氣在飽和器內(nèi)停留時間短,不可能達到平衡,所以實際上母液液面上的蒸汽分壓(kPa) 應為:

式中:K為偏離平衡系數(shù),其值為1.3~1.5,這里取1.5。

則PL=2.48 kPa,P0=3.18 kPa。

查飽和蒸汽壓表,得到相應的溫度為29℃,此溫度為飽和器母液適宜溫度,此值是符合生產(chǎn)正常情況的。

2.2 結(jié)晶過程pH的控制

母液酸度對結(jié)晶粒度的影響見圖2。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因是當其他條件不變時,母液的介穩(wěn)區(qū)隨著酸度增加而減小,不能保持有利于晶體成長所必需的過飽和度。另外,隨著酸度的提高,母液黏度增大,增加了硫酸銨分子擴散阻力,阻礙了晶體的正常生長。

圖2 母液酸度對硫酸銨粒度的影響

在試驗的運行過程中,母液的pH控制在2~4。在這個范圍內(nèi),母液吸收氨氣效率高、不會產(chǎn)生大量的酸式鹽,并且不會有大量的雜質(zhì)析出而影響產(chǎn)品的品質(zhì)。

一般情況下,飽和結(jié)晶器生產(chǎn)工藝將母液酸度控制在3%~4%,母液酸度與pH(理論pH及實際pH)的關(guān)系見圖3(因試驗儀器原因,實際pH可能存在誤差)。

圖3 母液酸度與pH(理論pH、實際pH)的關(guān)系

由圖3可知,飽和結(jié)晶器在正常生產(chǎn)過程中應控制pH范圍為2~3,實際運行過程中一般控制在2~4。在后期試驗中發(fā)現(xiàn),在該pH范圍內(nèi)所得產(chǎn)品氮含量≥20.0%,游離酸含量為0.02%~0.08%,完全可以達到GB 535—1995硫酸銨中對氮含量及游離酸含量的優(yōu)等品標準。

2.3 風速(風量)對結(jié)晶的影響

風速約7.5 m/s,最大8.04 m/s,最小6.1 m/s;換算為風量則為3 391.2 m3/h,最大3 635.37 m3/h,最小2 758.18 m3/h。變化情況見圖4。

圖4 試驗過程中風速、風量變化情況(改造后)

由試驗數(shù)據(jù)可知,隨風量的增大,吸收效率的提高,硫酸銨的生成速率也隨之提高。

2.4 離心分離和水洗

離心分離和水洗效果對硫酸銨的游離酸含量以及水分含量影響很大,這就要求放入離心機的料漿流量和料漿的濃度保持穩(wěn)定,否則離心機轉(zhuǎn)鼓內(nèi)料層厚度很難均勻,影響分離效果。

隨離心脫水時間的增加,硫酸銨含水率逐漸降低(見圖5)。但離心脫水12 min硫酸銨含水率為0.835%,脫水15 min硫酸銨含水率為0.840%,沒有再降低的趨勢。此含水率可達到GB 535—1995硫酸銨中合格品標準(含水率≤1.0%)。

圖5 離心脫水時間與硫酸銨含水率的關(guān)系

由圖6可知,當洗水量在12%以下時,硫酸銨游離酸含量隨洗水量的增加而直線下降。洗水量大于12%時,則下降緩慢。當洗水量增加至22%以上時,離心機離心后硫酸銨的含水量增加。另外,水洗量過多也會破壞飽和器的水平衡。因此離心機的洗水量應不大于硫酸銨質(zhì)量的12%。在試驗過程中,母液總量較少,pH控制較為容易,硫酸銨產(chǎn)品的游離酸含量較少,因此,在離心脫水過程中未采用水洗措施。

圖6 離心機洗水量與硫酸銨游離酸含量及硫酸銨含水率的關(guān)系

2.5 母液循環(huán)和密度

母液循環(huán)的目的是使結(jié)晶器內(nèi)的母液得到充分的攪拌,以提高傳質(zhì)速率。同時盡量使結(jié)晶器內(nèi)母液酸度和溫度均勻,并使細粒結(jié)晶在母液中呈懸浮狀態(tài),以便延長其在母液中的停留時間,這些均有利于結(jié)晶長大,另外也起到了減輕結(jié)晶器內(nèi)堵塞的作用。

經(jīng)測定,母液溫度為38℃時,飽和母液的密度為1 253~1 255 g/L。

2.6 晶比

晶比達到10%~15%時開始抽取晶體較為合適。

3 結(jié)論

1)氨氣經(jīng)吸收后以硫酸銨晶體的產(chǎn)品形式生產(chǎn),吸收母液最佳濃度應在40%左右。

2)本試驗證明通過飽和結(jié)晶器法生產(chǎn)硫酸銨是可行的,結(jié)晶工藝相關(guān)參數(shù)初步確定為:吸收母液pH為2~4,母液溫度應控制在30℃左右,晶比為10%~15%時抽取晶體,離心脫水時間為15 min。

3)增加一路清水沖洗管路,清洗堵塞噴頭,防止因噴頭堵塞影響正常生產(chǎn);除沫層增加清水沖洗管路,防止除沫層被結(jié)晶堵塞;增加母液攪拌裝置,利于母液濃度、酸度均勻,有利于結(jié)晶長大,同時可防止底部出料口被結(jié)晶堵塞;增加恒溫裝置,防止因母液溫度變化而產(chǎn)生大量結(jié)晶影響正常生產(chǎn),防止結(jié)晶器壁上產(chǎn)生結(jié)晶。

4)離心脫水時增加洗水程序,可有效降低游離酸含量。

[1]鐘振洋,周啟祥.垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)[J].城市環(huán)境與城市生態(tài),1999,12 (2):45-49.

[2]吳方同,蘇秋霞,孟了,等.吹脫法去除城市垃圾填埋場滲濾液中的氨氮[J].給水排水,2001,27(6):20-24.

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