沈海云 李江龍 張 媛 鐘萍
青海油田高凝稠油污水處理技術
沈海云1 李江龍2 張 媛2 鐘萍2
1青海油田采油一廠 2青海油田采油三廠
常規的核桃殼、纖維球過濾裝置在過濾器頂部均有攪拌機,配套工藝復雜,經常出現軸套密封漏水、卡轉、燒電機等問題,損壞后如不能及時維修,將直接影響過濾系統的正常運行。2008年在青海油田某污水站試驗應用了徑向流核桃殼過濾技術,使得高凝稠油污水處理技術實現了質的飛躍。處理后平均懸浮物固體含量為5.4 mg/L,平均含油量為2.3 mg/L,水質全部達到要求水質指標。
污水處理;高凝稠油;徑向流;核桃殼;纖維球
青海油田油層滲透率大部分<120×10-3μm2,凝固點34.8℃,黏度(50℃)平均885.7 mPa·s,礦化度約26 000 mg/L,腐蝕率1.43 mm/a,共有8個污水處理站,日處理污水3.1×104m3。為了實現注入合格污水的目標,先后試驗應用過常規篩管核桃殼過濾技術、改性纖維球過濾技術、粗粒化+纖維球過濾技術等多種技術,但是均由于污水礦化度高、腐蝕性強、原油高凝高黏等原因,導致處理設備難以正常運行,水質達標率低,嚴重影響了生產。早期幾種污水處理技術在使用過程中遇到的問題主要有:
(1)篩管、篩板腐蝕結垢嚴重。由于污水腐蝕、結垢性強,常規的篩管核桃殼過濾技術過流面積小,在使用190天左右時,就會出現過濾器篩管、篩板嚴重結垢的現象;同時出現反洗、正濾憋壓問題,篩管、篩板長期在較高壓力作用下開裂,致使濾料嚴重漏失,造成過濾器失去作用。頻繁更換篩管、篩板,成本難以承受。
(2)纖維球污染嚴重。由于青海油田原油不僅高凝而且高黏,即使采用進口改性纖維球,也會在短期內嚴重污染,失去過濾能力。采用特制清洗劑將高凝稠油加熱到75℃,纖維球也無法被清洗恢復。所以,纖維球過濾技術在青海高凝稠油油田一直無法正常應用。
(3)攪拌機故障多。常規的核桃殼、纖維球過濾裝置經常出現軸套密封漏水、卡轉、燒電機等問題,損壞后如不能及時維修,將直接影響過濾系統的正常運行。
為了使高凝稠油污水處理設備的正常、高效運行,使水質達標,經過反復調研論證,2008年在青海油田某污水站試驗應用了徑向流核桃殼過濾技術[1],取得了顯著的試驗效果,使得高凝稠油污水處理技術實現了質的飛躍。
(1)結構組成及主要技術原理。該裝置主要由篩筒結構的核桃殼過濾器、料循環泵、不銹鋼反沖洗泵及自動控制系統組成。根據混凝動力學原理和微渦旋原理,設計的渦流混凝器可實現除油降濁;核桃殼濾料裝填于篩筒環形空間,橫向、徑向流濾筒式過濾方式,兼有重力沉降分離除雜和過濾除雜雙重作用,不同于常規縱向、軸向流濾床式過濾,油和懸浮物總去除率分別達到85%以上,較同體積的過濾器增大過濾面積3倍以上,提高了處理能力[2]。主要技術指標見表1。

表1 主要技術指標
(2)應用效果。青海油田某污水站改造投產設計處理規模為9 000 m3/d,設計指標為懸浮物固體含量≤15 mg/L、含油量≤20 mg/L,2008年10月12日在該處理站應用徑向流核桃殼過濾技術。主要工藝流程為:污水沉降罐→污水提升泵→徑向流過濾器→濾后水罐→外輸。投產后對運行效果進行每月三次連續跟蹤,平均懸浮物固體含量為5.4 mg/L,平均含油量為2.3 mg/L,水質全部達到要求水質指標。除了處理效果一直良好外,該技術還具有以下優點:①過濾系統采用兩級可串可并的核桃殼組合過濾,自帶不銹鋼濾料循環泵,具有體外反沖洗功能,濾料裝卸補充全部自動化,省時省力,裝滿一具過濾罐所用時間僅為其他過濾器人工裝料的二十分之一;②濾料即使污染,通過體外反沖洗功能很容易清洗再生;③該技術過濾器工藝流程簡單,便于操作,不需配備攪拌機等,濾料損失率低(每年小于9%),便于維護與管理,每套過濾器均采用單獨的自動反沖洗控制系統,不會因一組控制柜壞影響其他過濾器反沖洗,反沖洗只需按一鍵即可完成,時間隨意確定。
由于纖維球在高凝稠油油田污染嚴重,難以清洗和再生,因此適應性差;而常規的核桃殼、纖維球過濾技術配套工藝復雜,攪拌機易損件多;篩管、篩板腐蝕結垢嚴重,不適合高腐蝕結垢油田。徑向流濾筒式核桃殼過濾方式,濾除率高,過濾面積大,濾料清洗再生容易,通過近兩年的實際應用,該技術解決了困擾青海高凝稠油油田污水水質治理難題,為其他類似油田污水水質治理工作提供了借鑒經驗。
[1]金勝男.喇嘛甸油田污水處理新技術[J].油氣田地面工程,2012,31(7):58-59.
[2]武俊憲,張效羽.遼河油田歡三聯稠油污水軟化技術試驗研究[J].石油規劃設計,2004(5):21-22.
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.3.034