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110MW改造機組負荷波動分析及處理

2014-03-24 03:56:06馬鋒
科技創(chuàng)新與應用 2014年9期

馬鋒

摘 要:文章主要介紹了110MW改造機組負荷波動的原因,并對此問題進行分析研究,制定改進措施,驗證實施效果。

關鍵詞:調(diào)速汽門;負荷波動;原因

1 我廠汽輪機概述

我廠汽輪機屬抽汽凝汽式汽輪機,是由北京全四維動力科技有限公司在我國自行設計制造的雙缸、沖動、凝汽式汽輪機N100-8.83/535型汽輪機的基礎上改造而成的,汽輪機本體主要由前軸承箱、高壓缸、低壓缸、高壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子等部分組成。低壓缸為分流式:有兩個排汽口。高壓轉(zhuǎn)子以半撓性聯(lián)軸器與低壓轉(zhuǎn)子相連接。我公司于2008年、2009年分別對兩臺機組進行了節(jié)能擴容改造,改造后容量為110MW。

本廠機組改造前后調(diào)速汽門結(jié)構(gòu)、數(shù)量、開啟方式等均無變化。單機配4個調(diào)速汽門,凸輪配汽機構(gòu)由一臺油動機控制。調(diào)速汽門1、3號為一組,在上部;2、4號為一組,在下部。同步器控制下的油動機驅(qū)動一個杠桿,這個杠桿的另一端裝在一組調(diào)速汽門的凸輪軸上,4個凸輪軸各控制一個閥門,按照1+2-3-4號的順序依次開啟。

2 改造后出現(xiàn)的主要問題

投運以來雙機均存在負荷波動偏大問題, #1機在75--85MW時負荷波動偏大,#2機在110MW時負荷波動偏大,加減負荷變化幅度為5-7MW,網(wǎng)上周波變化時,波動更為嚴重,給集控操作帶來很大的困難,機組安全運行受到嚴重威脅。

3 原因分析

負荷波動的原因比較復雜,處理比較棘手,經(jīng)咨詢陜西中試電力科技有限公司和生產(chǎn)廠家技術(shù)人員,結(jié)合現(xiàn)場實際,就這一問題原因分析如下。

3.1 調(diào)節(jié)汽門重疊度不正確

在理想情況下,配汽機構(gòu)的特性(流量與閥門升程的關系或功率與升程的關系)為一直線,事實上,機組在制造、安裝過程中,閥門重疊度與設計重疊度會有一定偏差。這就會出現(xiàn)閥門開度與進汽量的關系曲線與設計有偏差,在某一位置改變了設計的關系曲線,必然會引起主汽壓力的波動,進而引起負荷波動。

3.2 調(diào)速汽門型線不良

調(diào)速汽門的功能是控制蒸汽流量,精確地調(diào)節(jié)汽輪機的轉(zhuǎn)速和負荷。本廠由北京全四維公司改造的110MW汽輪機調(diào)速汽門為球頭型,帶有擴散管出口。閥頭在閥桿上是松動的,以保證閥碟與擴散器進口準確對應。當球頭型汽閥剛開啟時,只要開度有微小變化,進汽量就產(chǎn)生很大的變化。如果由于其它擾動(如油壓波動等)使油動機稍有上下波動,就能引起蒸汽量的過多變化,所以很容易引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)的擺動。這在其它同類型的機組中也曾出現(xiàn)過。

3.3 凸輪磨損

由于汽輪機經(jīng)常要在某一負荷下工作,因此凸輪在此工作點位置可能發(fā)生磨損,這樣在磨損區(qū)域必然存在這樣一些區(qū)段:系統(tǒng)在此部位的放大系統(tǒng)增大,導致局部不等率過小,從而引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩。本廠機組剛剛改造完成就發(fā)生負荷波動,不會是這種原因引發(fā)的。

3.4 配汽機構(gòu)的卡澀

滑閥的作用力一般較小,所以卡澀力影響比較大。對配汽機構(gòu)來說,雖然作用力較大,但卡澀力也比較大,這是因為配汽機構(gòu)一般尺寸較大、工作環(huán)境差、潤滑情況不良、作用力比較復雜等,所以卡澀力仍是不可忽視的。它主要有以下幾種原因:在冷態(tài)調(diào)整時,配汽機構(gòu)動作還是靈活的,但當在熱態(tài)下則不一定能保證工作的靈活性,這是由于配汽機構(gòu)各部分工作溫度不同,導致熱膨脹不均勻引起的;在運行過程中,閥桿與閥套積有氧化皮而使閥桿的活動發(fā)生卡澀。一般剛檢修后,運行都正常,隨著運行日數(shù)的增加,氧化皮的日益堆積,卡澀也就越趨嚴重,最后導致配汽機構(gòu)出現(xiàn)較大幅度的擺動。

3.5 調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良

調(diào)節(jié)系統(tǒng)遲緩率過大或過小,將會引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,一般要求調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度變動率在4~6%范圍內(nèi)。遲緩率越大,轉(zhuǎn)速及負荷的變化值也越大;速度變動率太小,負荷稍有變化,轉(zhuǎn)速變化就很大。有時平均速度變動率符合要求,但局部速度變動率太小,則機組在該工作點運行時,也容易造成不穩(wěn)定。

3.6 滑閥的卡澀

因調(diào)節(jié)系統(tǒng)中廣泛使用滑閥、液壓缸等部件,運行中容易發(fā)生滑閥卡澀故障。常見的現(xiàn)象有:(1)滑閥和套筒機械加工的誤差引起的卡緊力;(2)滑閥作用力偏斜引起的卡澀,因作用在滑閥上下的作用力不同心,造成力偶,使滑閥傾斜靠在套筒壁上,引起滑閥和套筒之間的磨擦;(3)錯油門滑閥與套筒的配合間隙應符合制造廠的要求,在運行狀態(tài),滑閥的工作溫度基本上等于油溫,而套筒與殼體套在一起,有些殼體與外界有散熱,故滑閥溫度比套筒溫度高,冷態(tài)測量時,如間隙太小,雖然冷態(tài)時尚靈活,但工作時則可能卡澀;間隙太大,則造成內(nèi)部漏油現(xiàn)象,容易引起工作不穩(wěn)定。這些問題對并網(wǎng)運行的汽輪機而言,都會造成不同程度的調(diào)速系統(tǒng)擺動,引起負荷的波動。

3.7 反饋斜面磨損或變形導致局部反饋減弱

由于機組經(jīng)常在某一負荷下運行,反饋斜鐵就可能在此處對應的部分發(fā)生磨損或變形,引起反饋減弱,甚至在一定范圍內(nèi)無反饋,這時油動機位移無法正常反饋回來,在這段區(qū)域內(nèi),油動機變化很快,也可以引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)不穩(wěn)定。

3.8機組運行時,如果主汽壓力不穩(wěn)定,在加減負荷時,會迅速改變進入汽輪機的蒸汽量,這樣勢必會出現(xiàn)主汽壓力與機組功率不能兼顧的局面,極易出現(xiàn)負荷波動的現(xiàn)象;其次,負荷波動及波動的程度與當班運行人員的經(jīng)驗水平也有直接關系。

4 應對措施及實施

為了保證機組安全穩(wěn)定運行,減少電網(wǎng)對負荷越線的考核,甚至引發(fā)機組超速的惡性事件發(fā)生,在與設計單位、制造廠及電科院的充分溝通下,決定利用計劃檢修時間徹底處理負荷波動偏大問題。

據(jù)了解,其它單位110MW改造機組也曾出現(xiàn)過不同程度的負荷波動現(xiàn)象,經(jīng)多次處理,均未徹底消除,只是波動有所改善;有些單位為了解決這一問題,將機械液壓調(diào)節(jié)改造為DEH電液調(diào)節(jié),效果很好,但改造費用比較高。

在停機檢修前,邀請陜西電科院人員進行了升降負荷試驗,并對相關參數(shù)進行了測試。測試結(jié)果顯示:

由上圖可以看出,同樣的同步器行程下油動機上行下行最大相差80,為此建議檢查油動機齒條、齒輪接觸是否緊密可靠。另外檢查油動機反饋板是否存在凹槽磨損、油動機反饋油口是否有油泥。

在檢修時,檢查油動機齒條、齒輪接觸緊密可靠,油動機反饋油口無油泥。檢查油動機反饋板凹槽有明顯的磨損槽溝,檢修時進行了更換。檢查調(diào)速滑閥不存在卡澀,間隙正常,同步器滑閥掛鉤處間隙符合要求。

解體調(diào)節(jié)閥時發(fā)現(xiàn),節(jié)閥閥桿與操縱座之間的安裝間隙為3mm左右,與設計值0.04-0.06mm偏差過大,檢修時將該間隙調(diào)整在設計值內(nèi)。

對新舊凸輪型線、鍵槽位置等進行了比較核對,更換了凸輪;將調(diào)門凸輪和滾輪間隙調(diào)整在設計值。

5 處理后情況及結(jié)論

2011年,對#2機組油動機反饋油口、齒條、調(diào)速滑閥、同步器滑閥掛鉤處間隙、滑閥鉸鏈連接處間隙、調(diào)節(jié)閥及凸輪等部件進行了檢查處理,更換了油動機反饋板凹槽,啟動后和運行中負荷波動小于4MW,能滿足運行要求。隨后對#1機組進行了同樣檢查處理,截止至目前,運行已經(jīng)近一年,機組運行穩(wěn)定,說明這樣處理是成功的。

參考文獻

[1]山西省電力工業(yè)局.汽輪機設備檢修[M].北京:中國電力出版社,1997.

[2]甘肅省電力工業(yè)局河南省電力工業(yè)局.汽輪機設備運行技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,1995.

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