科技簡訊
造氣爐排灰口的作用是將造氣爐制氣完成后的灰渣排出。排灰適度是保持爐內物料平衡、維持造氣爐正常運行的重要保障。造氣爐在運行過程中出現的偏灰、漏炭、風洞、氣化不勻等都與沒有建立起較為理想的灰渣層有關,因此,建立起厚度適當、較為均勻的灰渣層是實現穩定爐況、降低消耗的必要條件,而合適的排灰口對建立起厚度適當、較為均勻的灰渣層的作用非常重要。
1 采用高灰分煤炭制氣時需增加排灰口高度
目前,山東瑞星集團使用的灰倉排灰口尺寸為550 mm×1 100 mm,其排灰口高度保持在400 mm,用外防流板(灰盤外延板)、內防流板調整安息角至40°~45°。但內防流板,特別是安裝在夾套上的內防流板,雖然起到了防流作用,也有弊端,在防止漏炭的同時也阻礙了灰渣的正常下降,導致排灰口上方灰渣層增厚;同時,由于內防流板的存在,影響了爐箅在排灰口上方的布風,導致爐內局部溫度低而影響爐況,內防流板越長,影響越大。Φ2 820 mm灰盤的造氣爐外防流板寬度為250 mm;Φ3 120 mm灰盤的造氣爐外防流板寬度120 mm,內防流板寬度均為150 mm。為了減少內防流板對爐況的影響,應適當增大外防流板寬度、縮小內防流板寬度,并且內防流板應設在爐柵第2層以下,即將灰倉板內伸,增大內防流板與爐箅第2層之間的間隙,防止影響布風。
2 采用低灰分煤炭制氣時應適當縮小排灰口
在煤炭灰分低、排灰量少時,排灰口過大、排灰過量都會破壞灰渣層的形成,應適當縮小排灰口。利用破渣條下伸改變出灰口高度,同時改變破渣條底部與外防流板(灰盤外延板)之間的夾角,去掉內防流板。Φ2 820 mm灰盤的造氣爐外防流板(灰盤外延板)控制在250 mm,Φ3 120 mm灰盤的造氣爐外防流板(灰盤外延板)控制在 120 mm,破渣條下伸80~100 mm為宜,安息角在43°~41°。若破渣條下伸過多,排灰口過小,則在氣化層溫度高時,使渣結成較大的渣塊難以排出,仍可導致造氣爐爐況不穩定、灰渣層不均勻現象。如果排灰口外部的灰渣箱空間大,吹風量易被吸收,可在下伸的破渣條外圍焊鋼板,減少漏風,增加吹風強度。
各造氣爐應根據不同的原料煤特性、不同的排灰量要求,以建立起理想的、厚度適當且較為均勻的灰渣層為出發點去調整排灰口的尺寸,為穩定造氣爐爐況創造條件,保證排灰均勻,減少灰渣中可燃物,提高煤炭的利用率。
(山東瑞星集團有限公司山東東平271509 劉 偉)
山東臨沂恒昌煤業集團有限責任公司(以下簡稱恒昌公司)焦炭產量為1 300 kt/a,故引進焦爐煤氣純氧轉化及低壓合成技術,于2010年建成1套以焦爐煤氣為原料的130 kt/a甲醇裝置。為充分利用甲醇弛放氣和甲醇空分系統生產的氮氣,于2011年新建了1套100 kt/a合成氨裝置,形成了“煤炭-焦炭-焦爐煤氣-甲醇-合成氨”的產業鏈。合成氨裝置采用焦爐煤氣預處理脫硫和脫萘+焦爐煤氣和甲醇弛放氣變壓吸附提氫+精脫硫系統+高壓合成氨工藝,以純氫、純氮制氨的合成氨裝置。針對合成氨系統開車以來暴露出來的問題,恒昌公司進行了3次工藝調整和系統優化,使工藝流程更合理,裝置運行更平穩。
1 裝車站液氨管
液氨緊急切斷閥后Φ57 mm管道至鶴管口長約5 m,管道內約有殘余液氨25 kg。在液氨裝車后將鶴管口伸入水槽中以便處理掉殘余的液氨,不僅使裝車現場氨味極大,污染周圍環境,同時造成液氨的損耗。
改造措施:在液氨緊急切斷閥后Φ57 mm管道上配置氮氣管,每次裝車后將殘余的液氨用氮氣壓入槽罐車內,可回收緊急切斷閥后管道內殘余的全部液氨。
具體改造方法:裝車站停止裝車作業,關閉液氨裝車管道根部閥,將鶴管液相管道控制閥微開1/10圈,卸掉液相管道內的全部液氨。關閉氣相管道根部閥門,將氣相管道控制閥門微開1/10圈,卸掉氣相管道內的全部氣氨;拆開液相、氣相根部閥后法蘭,加水置換液相、氣相管道內物料至無氨味后為合格;在液相、氣相根部閥門后及氮氣根部閥后加設盲板,再進行改造施工。在液氨裝車流量計Φ57 mm管道緊急切斷閥后100 mm處加裝DN10 mm壓力表閥,并配置管線(DN15 mm不銹鋼管),連接至氣相減壓管壓力表,用于液氨泄壓。在DN20 mm氮氣閥閥后配管至Φ57 mm管道緊急切斷閥后100 mm處,以便于液氨減壓后氮氣進一步將殘余液氨壓至槽罐車內。在2只DN20 mm 氮氣閥之間加1只DN10 mm 壓力表(測量管道內壓力)。
2 氨水槽
原氨水管僅配接在氨水槽的頂部,有時因氣氨進入吸收塔流速過快,導致部分氣氨隨氨水排放入氨水槽,氨氣隨之從排氣管中逸出,氨水槽周圍氨味極大。
改造措施:拆掉原氨水槽頂部Φ89 mm排氣管,原Φ57 mm氨水管改接至排氣管處,并在Φ57 mm 氨水管下部配置Φ76 mm管線,伸入氨水槽底部,以便氣氨能在氨水槽中被進一步吸收,原氨水管與氨水槽連接法蘭處改為排氣管。
3 氨冷器排污
原氨冷器排污管直接通至地溝,現場排污時氨味較大,同時污水外排也帶來環保問題。
改造措施:在氨冷器4個排污口處加設盲板,并進行徹底隔絕;在吸收塔進口總管備用口加設Φ57 mm×6 mm的盲板,與吸收塔徹底隔絕;將氨冷器排污的氣氨導入吸收塔生產氨水,既可減輕生產現場環保壓力,又能回收氣氨。
4 氨回收系統
冰機出口氣氨經蒸發冷凝器降溫后,管道內冷凝的液氨沉積于蒸發冷凝器出口處形成氣阻,造成冰機出口壓力增大,多次發生因壓力超過指標(1.55 MPa)而引起冰機聯鎖跳車事故。
改造措施:在蒸發冷凝器出口氣氨管根部配置導淋管,向下連接至貯氨器出口管,以此增大壓差使蒸發冷凝器出口管內積存的液氨順利排入球罐。在冰機進口處配管線至吸收塔,避免冰機進口氣氨總管因壓力過高而造成閃蒸槽壓力超過0.39 MPa 進而使安全閥起跳。
(山東臨沂恒昌化工科技有限公司山東臨沂276132 陳世通)
高壓灰水泵為水煤漿加壓氣化裝置中洗滌及輸渣工序的配套設備,其運行好壞直接影響氣化系統的穩定。在選擇DG46-50×10型高壓灰水泵時,未充分考慮介質中有一定量硬度高(鈣離子質量濃度高達800 mg/L)、顆粒大、質量輕的懸浮狀態硬質顆粒對過流部件的沖刷腐蝕,故導致灰水中的細灰和硬質顆粒對該泵密封環沖刷磨損非常明顯,連續運行約1個月后密封環間隙已達1.5 mm左右,流量及密封效果下降,整機振幅增大,必須停機檢修,既影響系統運行,又增加維修費用。
1 存在的問題
存在的問題:①該泵采用填料密封,投用30 d后密封效果變差,現場泄漏量增大,無法保證有效密封,必須停機檢修。②該泵在運行一段時間后,經常出現循環量突然降低及振幅加大的現象。經拆檢發現,泵內過流部件及平衡盤磨損嚴重,葉輪口環及密封環間隙達到1.5 mm左右。③每次檢修過流部件必須全部更新,且使用周期短(僅約30 d),維修費用高。
2 原因分析
(1)該型泵使用XHC-10010聚四氟乙烯膨脹盤根填料密封。雖其導熱性好、膨脹系數高,適應用于高壓、高速度的密封部位;但由于灰水中顆粒硬度高(鈣離子質量濃度高達800 mg/L)等因素,易產生硬化結晶,使填料失去密封作用。
(2)平衡盤材質為灰口鑄鐵,容易磨損,導致平衡盤竄量增大,平衡力被破壞,使泵體振幅增大;平衡管內徑較小(Φ6.0 mm),灰水中含灰量大,易被堵塞,平衡液向低壓端回流量小,不能確保軸向力被完全平衡。
(3)該泵共有十級葉輪,泵軸細而長,故對泵軸的硬度及強度要求較高。而原泵軸的材質為45#鋼,不能滿足硬度要求,導致泵軸在較短運行周期內產生變形彎曲,同時整套轉子的平衡被打破,造成葉輪等內件磨損,平衡盤跑偏,泵的振幅增大,運行周期大大縮短。
3 改造措施
(1)將填料密封改為機械密封,且動、靜環密封面采用硬質合金,并增加沖洗水裝置,緩解灰水中固體顆粒對機封密封面的磨損。
(2)將平衡盤材質由鑄鐵改為鑄鋼35,采用堆焊硬質合金后調質工藝對密封面進行處理,提高密封面表面硬度,減緩平衡盤磨損。
(3)經計算,決定將平衡管內徑Φ6.0 mm加大至Φ12.7 mm,以適應平衡管的流量,可有效平衡轉子的軸向推力。
(4)將泵軸材質由45#鋼改為40Cr,鍛打后調質處理,提高泵軸強度,葉輪全部組裝后再測試轉子動平衡,保障轉子在運轉中的剛度。
4 改造效果
經對高壓灰水泵的多項改造,高壓灰水系統運行逐漸趨于穩定,維修費用大幅降低,高壓灰水泵的穩定運轉周期和填料使用壽命均由1個月延長至6個月,創造了氣化系統連續安全穩定運行300 d的紀錄,為穩定生產、降低消耗創造了良好的條件。
(兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527 李厚玉 高 波 張 偉)
1 存在的問題
山東晉煤明水化工集團有限公司2臺130 t/h鍋爐配套的風機全部由內反饋電動機拖動,在啟動過程中經常發生電機滑環系統放電事故,造成滑環系統損壞,嚴重制約鍋爐正常穩定運行。
2 原因分析
原因分析:①現場環境較差,造成滑環系統各部件上積塵,影響電木絕緣性能;②滑環之間使用管狀套管對三相間及外殼進行絕緣,絕緣距離短、強度低;③滑環系統刷座之間僅靠10 mm左右的空氣絕緣,在電機啟動時因灰塵,特別是電刷粉塵,漂浮造成空間絕緣降低,產生放電現象;④滑環系統與外殼間距較小,因啟動過程中滑環風扇攪動造成空間絕緣強度降低而對地短路、放電。
3 改進措施
改進措施:①在電機滑環三相刷座之間增加厚度為5 mm的電木絕緣板,使絕緣板上部高出刷座20 mm,提高各電極之間的絕緣強度;②將原管狀相間絕緣套管改成凹凸形絕緣子,增加絕緣件的爬電距離;③將滑環系統鐵外殼更換為電木外殼,同時增大內部空間;④使用絕緣漆對電機外殼等無法更換的小面積鐵質構件進行絕緣防護;⑤在滑環系統增加強制風冷系統,有利于降溫,既形成正壓通風杜絕外部灰塵進入,又及時將碳刷磨損下的導電粉塵吹走;⑥將電機滑環系統材質更換為錫青銅,既提高導電性,又減輕設備銹蝕;因錫青銅材質較硬,滑環系統使用周期長,確保一次開車成功及正常運行周期。
4 改進效果
通過實施改進措施后,6 臺鍋爐配套的風機電動機至今未再發生一次滑環系統放電損壞事故,徹底解決了長期制約設備運行的隱患。
(山東晉煤明水化工集團有限公司山東章丘250200 李會吉 朱立艷)
1 存在的問題
永泰集團安徽三星化工有限責任公司現有一期100 kt/a 和二期200 kt/a的水溶液全循環尿素裝置各1套。2013年夏季,由于氣溫較高,一期尿素裝置的3#一甲泵頻繁跳車,采取為變頻器安裝車間增設空調、電機加裝風扇強制降溫等措施,效果均不明顯,生產極為被動。結合變頻器故障記錄分析,排除由電機和變頻器引起跳車,問題集中于一甲泵的潤滑油泵壓力上,后清洗過濾器濾網,更換潤滑油和多只油壓開關,問題依然存在。
2 原因分析
由于夏季溫度較高,造成潤滑油溫度高、油壓偏低,一旦油泵受電壓、油溫和油過濾器等因素的影響,油壓發生波動,再加上油壓開關精度低,沒有延時功能,就會造成一甲泵跳車。
3 解決方法
(1)用壓力變送器代替油壓開關,并把油壓信號引入DCS。
(2)通過DCS的控制程序,將油壓信號與設定的跳車油壓(0.2 MPa)相比較,如果油壓信號低于0.2 MPa,由DCS輸出1個DO觸點,指令一甲泵跳車。
(3)油壓低信號應進行數字濾波,由于一甲泵屬于低轉速設備,即使短時間內缺油,也不會造成燒瓦,所以數字濾波時間設為6 s。
4 改造效果
通過以上改造,用壓力變送器替代油壓開關,提高了油壓的測量精度;壓力信號進入DCS,可以記錄油壓歷史趨勢,便于故障分析;數字濾波時間為6 s,可大大降低干擾信號和油壓波動對一甲泵產生的影響。
改造后,3#一甲泵頻繁跳車問題得到徹底解決。由于效果明顯,加上此前氨泵和一甲泵都出現過類似的跳車,決定將一期尿素裝置3臺一甲泵、3臺氨泵和二期尿素裝置4臺一甲泵、4臺氨泵均進行同樣改造,穩定了生產。
(永泰集團安徽三星化工有限責任公司安徽渦陽233610 張朝陽 張曉靜 劉香嶺)
晉煤冀州銀海化肥有限責任公司第1套Q170/950-50-3.82/450型三廢流化混燃爐(以下簡稱50 t/h三廢鍋爐)于2006年12月底投入運行,第2套Q190/950-65-3.82/450型三廢鍋爐于2012年投入運行,運行中均發生不同程度泄漏。現僅分析50 t/h三廢鍋爐泄漏原因及改進措施。
1 燃燒爐沸騰埋管上聯箱泄漏
50 t/h三廢鍋爐投運5個月后,燃燒爐沸騰埋管上聯箱上部頻繁發生泄漏,隨著負荷逐漸增加,呈現龜裂式鼓包,明顯有過燒、過熱痕跡。主要原因是設計不合理,上聯箱原導氣管為水平引出,導致上聯箱局部氣阻,造成過熱鼓包、龜裂。
改進措施:上聯箱水平導氣管改為向上45°傾角導氣管,并將聯箱中上部澆筑耐火隔熱層。第2套65 t/h三廢鍋爐采用上述改進措施,再沒有發生類似泄漏問題。
2 蒸汽過熱器爆管泄漏
50 t/h三廢鍋爐在投運2個月后發生蒸汽過熱器爆管泄漏,起初沒找到根本原因,一直采取泄漏后停爐盲管處理。2008年4月停車大修時,整體更換過熱器,但投運后不久又發生爆管泄漏。割開換熱器發現管內有白色結晶體。主要原因是水質不達標(二氧化硅及鈉、鎂離子等含量超標),導致結晶使管壁結垢而堵塞換熱管,破壞水循環,導致換熱管過熱爆管。
改進措施:在膜處理脫鹽水裝置后新增1套陰陽離子混床,嚴格控制水中二氧化硅及鈉、鎂離子含量,同時增設除氧設備,消除對設備的腐蝕。
3 蒸發管束泄漏
自2012年7月起,50 t/h三廢鍋爐蒸發管束頻繁發生泄漏,給生產造成很大影響。蒸發管束從前(燃燒爐側)到后共分為蒸發管束Ⅰ、蒸發管束Ⅱ、蒸發管束Ⅲ,主要泄漏部位在蒸發管束及下聯箱焊口位置,且蒸發管束Ⅲ泄漏明顯多于蒸發管束Ⅰ和Ⅱ,即越往后泄漏越多。經分析,其主要原因是由于下灰口擋板安裝不良及擋板開度不合理,造成下灰口漏風而加劇焊口的應力疲勞開裂,最終導致焊口處泄漏。
改進措施:確保下灰口擋板安裝質量,控制擋板下灰開度,盡可能減少冷風進入;若下灰口高度允許,可安裝連續下灰裝置或二級灰斗,從而避免冷風進入;確保保溫良好,避免保溫材料破損而出現冷激現象。
鍋爐蒸發管束泄漏后應及時檢修,生產中因多種原因而拖延檢修,致使大量泄漏高壓水帶灰沖刷臨近管束,造成泄漏面擴大。同時,潮濕煙氣夾帶的灰塵會堵塞換熱管束及空氣預熱器,造成更大的影響及加大檢修難度。
(晉煤冀州銀海化肥有限責任公司河北冀州053200 吳清水)