謝少波
(中國石化勝利油田分公司濱南采油廠,山東 濱州 256606)
油田進入開發的中后期階段后,產量遞減加快,增油條件變差,有桿泵抽油機數量增加,用電緊張狀況突出。據統計截至2009年12月,全廠油井平均系統效率為23.7%,比分公司平均系統效率(26.5%)低2.8%,提高機采系統效率的問題已經十分緊迫。2010年以來,采油廠引入能耗最低機采系統設計軟件對有桿泵井進行優化。
該軟件是以“一種有桿泵機械采油工藝參數確定方法”發明專利為基礎[1],采用Delphi7.0程序語言作為開發平臺,windows98版本以上的運行環境。
該技術是通過開展能量分析,將有桿泵抽油系統輸入功率分為地面損失功率、粘滯損失功率、滑動損失功率、溶解氣膨脹功率、有用功率五部分并建立相應的函數關系。在油井產液量相對穩定的情況下,計算出不同參數組合所對應的輸入功率。優化設計是在保證油井產液量相對穩定的前提下,以輸入功率最低、系統效率最高為原則,優選最佳設計方案、最優技術和最優生產參數,以提高機采井運行質量與效率。利用“機采參數優化設計”軟件,主要優化設計的參數包括:泵徑、泵深、沖程、沖次、管桿最佳組合等。
以油藏供液能力為依據,以各節點抽油設備的協調生產為設計原則,以提高油井產量和生產系統效率為目標,合理選擇機、桿、泵、管以及抽汲參數,保證整個抽油系統高效、安全生產。
假設條件:油井的生產液量相對穩定。即油井的動液面相對穩定(在一定的液量、動液面、油套壓的前提下)。
1)將各種管徑、各種桿柱鋼級、各種泵徑與各種泵掛(對應科學的桿柱組合)、各種沖程、各種沖次一一組合。每一種組合對應著一種機采系統效率,即對應著一種能量消耗和一種管、桿、泵的投入與年度損耗。
2)分別計算出每一種機采參數組合所對應的輸入功率,計算出每一種組合相應的所耗電費用,根據各種管桿、各種桿柱、各種泵的價格,計算出每一種組合相應的年度機械損耗,并考慮一次性投資的年利息。合計出每一組機采參數所對應的機采年耗成本。
3)以輸入功率最低者或年耗成本最低者為所選擇的機采參數,包括管徑、管長、桿柱鋼級、泵徑、泵掛深度、桿柱組合、沖程、沖次等。
該階段只優化檢泵井,對新井、措施井暫時不優化。要求方案優化設計率達到100%,設計實施率達到25%以上。
根據油井的實際情況,主要對抽油機參數沖程、沖次、泵徑、泵掛、管桿柱組合、管徑等進行了優化。據優化設計結果,主要采取以下幾方面措施:
1)改變泵徑:針對供液情況。
2)調整泵掛深度:針對供液情況。
3)調沖程、沖次:依據長沖程、慢沖次的設計原則。
4)優化桿柱組合:采用兩級或三級桿柱組合,降低載荷,從而降低輸入功率。
該階段要求對全廠所有措施井、新井、維護井方案優化率100%,實施率100%,符合率大于70%。實施過程中采取健全規章制度、完善組織網絡等措施確保優化設計工作順利開展。
2.2.1 健全規章制度、完善組織網絡
采油廠成立了機采優化運行領導小組,并明確各小組成員的職責、任務,針對檢泵井周期短的實際,確保作業完井按機采優化設計書執行,要求有躺井必須在4 h內電話通知工藝所,12 h內出檢泵方案,工藝所接到檢泵方案后4 h內將優化方案編制出來。采油廠每季度召開一次協調會,認真聽取各小組成員的各項工作量實施進度、存在問題及工作建議,安排下步工作計劃,對實施過程中存在的問題積極協調解決,確保各項工作量按期保質保量完成。
2.2.2 實施網上開口
采用網上開口的辦法保證優化設計工作的順利開展。首先由礦地質隊向工藝所提供作業井的基礎數據,工藝所根據基礎數據,運用機采系統優化設計軟件對該井的機采參數進行優化,優化后的結果通過網上交流平臺反饋給礦地質隊,地質隊結合作業井的具體情況,對于優化結果中不合理的參數提出修改意見,最后通過地質隊與工藝所在交流平臺上的討論,得出最終的修正結果,將這個修正結果導入地質設計,地質所才能編寫該作業井的地質設計。通過網上開口,實現了沒有優化設計無法編寫地質設計;數據不準確不優化;優化結果不交流無法審批。
2.2.3 一井一策,提高優化的針對性
對新井、偏磨井、結垢井、結蠟井以及腐蝕井等特殊井,在優化的時候采取一井一策,將優化設計的主體由軟件轉變為設計人,以軟件為支撐,按照油藏、工藝、工程一體化原則,做好油井針對性優化。
對于新井和措施井,由于其基礎參數(如產液量、含水率、動液面以及油層物性等)無法準確提供,優化的時候采取的辦法是借用同區塊、同構造、同并組、同層位以及同措施的井的基礎數據,通過反復對比來修正并完善機采參數。
對于偏磨井的優化,首先應該掌握偏磨井情況,從偏磨井近三次作業原因分析入手,明確偏磨原因,結合目前的井身軌跡,掌握井斜變化。然后應用優化設計軟件對生產參數進行優化。
對于腐蝕結垢嚴重的井,在優化的時候首先是要掌握結垢、腐蝕的基本情況,明確作業原因,從而掌握該井對于采油參數的一些要求,比如泵的選擇,抽油機沖程、沖次的要求等,然后導入作業井的基礎數據,運用優化軟件對其進行優化,將得出的優化參數與腐蝕結垢井以往的治理工藝相結合,進一步提高腐蝕結垢井的泵效與系統效率。
2010-2013年共優化油井2 832井次,共計實施措施14 160項,符合率75.8%。優化后泵效平均提高了6.6%,機采系統效率提高了5.3%,平均輸入功率降低了1.2 kw·h,平均單井日節約用電28.8 kw·h,取得了較好的節能降耗效果。
[1]鄭海金,鄧吉彬.能耗最低機采系統設計方法的研究及應用[J].石油學報,2007(2):129-132.