王海龍 李淑瓊
(中國空空導彈研究院 河南洛陽)
KDN-200/30Y型空分設備,系統采用低壓返流膨脹設計,低溫膨脹機采用蘇州西達生產的PLPK-10/3.5×0.25型氣體軸承透平膨脹機。系統中配置2臺套該型膨脹機組,運行中采用1用1備模式。制氮空分裝置2008年7月安裝到位,系統經試壓、清洗、吹掃、裸冷等規范操控試運行。運行近2個月時,系統1#和2#膨脹機,相繼出現突然停車、無法通過切換使其重新啟動的故障,致使整套空分停運。
整套空分裝置2008年11月份開車試運行,在各項參數合格試運行近兩個月后,2009年1月13日1#膨脹機突然出現很大的嗡鳴和機械摩擦聲并伴有振動。膨脹機的各項運轉參數大幅波動(密封氣壓力0~0.35 MPa,轉速迅速從50 260 r/min下降到18 980 r/min)。運行人員立即同時啟動備用的2#膨脹機,但2#膨脹機無法正常啟動。在2#膨脹機無法啟動的情況下只有立即將1#膨脹機也停運。間隔約30 min后再次嘗試啟動2#膨脹機成功。但運行1 h后,2#膨脹機也出現與1#膨脹機同樣的故障現象并自動停車,再次嘗試啟動1#膨脹機時也無法啟動。
膨脹機故障后,因各項設定壓力參數均在正常范圍值,懷疑膨脹機的轉子卡死。PLPK-10/3.5X0.25型氣體軸承透平膨脹機主要參數,進氣壓力0.35 MPa,出口壓力0.025 MPa,進口溫度 122 K,效率 78%,轉速 55 900 r/min,氣量600 m3/h,介質為富氧氣,制動方式為風機制動。與膨脹機廠家溝通后,對膨脹機的箱體進行扒砂,拆出主機。打開主機發現,主機主軸與氣動軸承卡死并有嚴重摩擦痕跡,膨脹機的主軸工作輪葉片變形。
(1)膨脹機卡死的主要原因。運行參數調節、操作不當,閥門開關過猛導致膨脹機內壓力失衡;膨脹工作氣源和軸承氣氣源潔凈度不達標;當膨脹機內出現液體時,由于液體被甩到葉輪外緣,溫度升高又急劇汽化,會使間隙和壓力大幅波動,造成膨脹機振動,此時壓力表急速跳動,溫度指示波動;制動風機喘振,當風機出口不暢通或過小,風機的工作點又進入喘振區,造成風機工作不穩定產生振動;氣體軸承供氣壓力過低;轉子出廠前是嚴格做過動平衡實驗的,轉子動平衡精度為0.2 μm。在裝拆運轉過程中因不對中、磨損或輪內雜質凍結,都將破壞轉子的動平衡,因而引起過大振動。
(2)故障處理。膨脹機的主機返廠家大修,更換左右軸承套、打磨主軸,嚴格按照各部件的配合間隙和精度裝配,并做好整機動平衡。軸承徑向間隙(名義直徑間隙)0.06~0.075 mm,密封套徑向間隙0.06~0.09 mm,軸向間隙0.09~0.12 mm,工作輪與導流器內環間隙0.6 mm,工作輪與擴散器間隙0.15~0.25 mm,風機輪與端蓋體間隙0.5~1 mm。
對膨脹機組的輔助管道進行重新的清洗和吹掃,更換軸承氣管路的粗過濾器濾芯和精過濾器鎳片;并對制動風機進出口管道進行外引和加長改造;在膨脹機軸承氣管道和空氣儀表氣管路加裝閥門,實現切換和分離;調整純化器控制的工作時序表,優化純化系統工作切換時間,確保進膨脹機組的氣體品質。
通過一系列整改措施的實施,膨脹機組整體安裝、充填珠光砂等工作完成后,整套制氮空分系統一次開車成功,1#、2#膨脹機通過切換啟動,平穩達標運行。
膨脹機啟動前,分餾塔須經加溫吹除,對膨脹機進出口管路,制動風機管路須進行徹底吹除后。定期對軸承氣管路也必須進行徹底吹除,然后打開精過濾器,裝入過濾鎳片再通氣吹除干凈。對于已長期使用而被污染的濾芯、鎳片,須嚴格清洗后方能再次使用。
一般膨脹機剛啟動階段會偏離設計工況運行,運轉參數變化大,故調節頻繁。啟動時因整個裝置處于熱狀態,膨脹機進口溫度高于正常值而進口壓力低于正常值,且剛啟動過程降溫極快,膨脹機進口溫度急劇下降,此時應及時開大進氣閥門,提高膨脹機進口壓力。
對于停車備用的另一臺膨脹機,軸承氣壓力應保持0.15~0.2 MPa,以防止雜質進入或銹蝕。由于透平膨脹機進氣管道公用,故從2臺同時運轉轉入1臺單獨運轉時,要密切注視另一臺以防超速或超壓,操作過程需緩慢進行。膨脹機組采用1用1備運行模式的應定期切換使用。