□ 柴潤金 楊國杰
天津石化對煉油裝置進行點線面立體布控,全方位降低原油加工損失率。
2013年,天津石化不斷優(yōu)化24套煉油裝置的運行,對其進行點線面布控,有效降低了原油綜合損失,實現(xiàn)了經(jīng)濟效益和社會效益的雙豐收。全年加工原油1380萬噸,原油綜合損失率較計劃降低了0.07個百分點,直接降本增效4600多萬元。
值班調(diào)度楊磊進入瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)界面后,看了看連接4座火炬的30條管線和26個溫度監(jiān)控點的顯示,又通過四樓的窗戶看了看遠處火炬燃燒情況后,笑容爬上了他的臉龐。
煉油裝置的瓦斯平衡,主要是各產(chǎn)氣裝置將瓦斯氣排入瓦斯管網(wǎng),然后再由各用氣裝置根據(jù)壓力等級選擇使用,其余的進火炬排放。其中裝置操作波動和事故狀態(tài),是造成排放的主要原因。
2012年10月裝置大修時,天津石化結(jié)合煉油裝置的實際進行了改造,投用了一套低壓瓦斯監(jiān)控系統(tǒng),智能化的管理為控制瓦斯放火炬帶來了便利。
□ 圖為操作人員在對關(guān)鍵設備進行檢查、維護。柴潤金 攝
天津石化現(xiàn)有24套煉油裝置,分為新區(qū)裝置和老區(qū)裝置,共有4座火炬,其中一座火炬擔負著事故狀態(tài)下為新區(qū)10套裝置瓦斯放火炬的任務。雖然通過采取一系列措施,做到了對瓦斯的回收再利用,大大減少了放火炬的現(xiàn)象,但瓦斯放火炬的情況仍時常發(fā)生,對此管理部門也感到十分頭疼。
在沒有投用瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)之前,他們只能根據(jù)火炬火苗的大小來判斷是否有裝置將瓦斯排入火炬系統(tǒng)。煉油裝置的4座火炬共有30條管線與之相連,與30條線相連的則是24套裝置和儲運設施,共有788個瓦斯排放點。要想在短時間內(nèi)判斷出是哪套裝置排放的瓦斯,不是件容易事。
自從投用了瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)后,只要通過觀察26個測溫點的溫度及其變化趨勢,就可準確判斷出是哪套裝置排放的瓦斯,大大縮小了查找的范圍和時間,就像抓蛇捏住了蛇的七寸。
天津石化積極更新和完善瓦斯的回收設施,充分利用瓦斯氣柜的收儲能力和瓦斯壓縮機的回收能力,及時將回收的瓦斯氣送往生產(chǎn)裝置作為燃料,在將瓦斯損失降到最低的同時,大大緩解了外排的環(huán)保壓力。
“滿滿一杯水,分到10個杯子里,然后再倒回來,你會發(fā)現(xiàn)水的液面比先前降低了,損失的部分,我們稱為掛壁損失。石油產(chǎn)品和組分的調(diào)和也是這樣,倒調(diào)的次數(shù)越少、時間越短,所進出的油罐越少,其損失也就越小。”天津石化煉油部生產(chǎn)部主任王建國介紹。
2號常減壓裝置出來的柴油組分,因為其硫含量高,并非最終產(chǎn)品,需進入柴油加氫或汽柴油加氫裝置進行加氫處理,將硫含量降到標準范圍以內(nèi),才能進行調(diào)和出廠。
以前,在生產(chǎn)流程上是將這些柴油組分輸送到油品罐區(qū)先儲存起來,然后再從罐區(qū)輸送到二次加工裝置里。這樣做的好處是一旦上游裝置生產(chǎn)有波動或產(chǎn)品質(zhì)量有問題,下游裝置操作人員就有足夠的時間去處理。但弊端是中間物料進罐、出罐時,液位一上一下波動造成“大呼吸”“小呼吸”的調(diào)整以及輸送過程中造成的損失不可避免。
如今經(jīng)過改造,裝置間實現(xiàn)了直供料,常減壓裝置生產(chǎn)的柴油、蠟油、渣油和輕重石腦油均直接輸送到加工裝置。盡管增加了操作難度,職工要隨時處理可能發(fā)生的生產(chǎn)波動,卻減少了損失。
成品的調(diào)和出廠也同樣如此,以往從二次加工裝置出來的半成品要分別進入不同的罐里,然后根據(jù)調(diào)和的比例在另外的罐里進行調(diào)和,最后才能轉(zhuǎn)輸或裝車出廠。汽油在線調(diào)和系統(tǒng)投用后,實現(xiàn)了汽油在管線中的調(diào)和出廠,大大減少了以往汽油要先進罐區(qū)然后再進行調(diào)和所造成的損失。
“上下游裝置之間實現(xiàn)硬連接,最大限度實現(xiàn)直供料,不僅可以減少加工損失,而且能最大限度縮短加工流程,節(jié)約相應的加溫、保溫和降溫冷卻的能耗,提高生產(chǎn)效率。目前,我們正在制定優(yōu)化柴油調(diào)和措施,將部分含硫直柴與柴油直接調(diào)和,以減少加氫精制裝置的耗氫量。”對如何進一步減少掛壁損失,天津石化煉油部副經(jīng)理杜本軍說出他們的想法。
“這原油一進到咱們自己的罐區(qū),就好比是煮熟的鴨子,說什么也不能讓它飛了。不過,原油在儲存、沉降脫水過程中,要是一滴油也不損失,那也不可能,我們只是盡最大努力,把損失降到最小。”天津石化煉油部油品車間副主任張長權(quán)說。
由于天津石化所加工的原油90%是通過中轉(zhuǎn)油庫管輸進廠,因此加強對進廠流量計的監(jiān)控就尤為重要。油品車間除每月向計量中心了解流量計的標定情況外,還對原油的進廠量和裝置的加工量進行對比分析,做到應收盡收。
油品車間綜合工段的盧良看著自動脫水器正在為原油進行脫水,一臉滿足。他說,在沒有自動脫水器以前,費時費力不說,脫水的火候還不好掌握:關(guān)早了,水沒脫凈,容易造成生產(chǎn)裝置的波動;關(guān)晚了,水中帶油,造成損失不說,還會影響水質(zhì)的達標排放。
近幾年,天津石化為油品罐區(qū)陸續(xù)添上了51臺自動脫水器,在大大降低職工勞動強度的同時,也使水中帶油的現(xiàn)象大大減少。
在加強油品罐區(qū)脫水的管理中,他們還針對不同油品儲罐制定方案,在生產(chǎn)條件允許的情況下,延長靜置時間,如果無法保證24小時的靜置時間,則首先進行罐間的壓油,然后再進行脫水操作,以減少水中的含油量。
“計量準確、脫水不帶油,減少油品的揮發(fā),做到這三點基本上也就把煮熟的‘鴨子’吃到嘴里了。”張長權(quán)幽默地說。
油品的揮發(fā)程度與儲存溫度直接相關(guān),對于不同的油品如何采取最佳的儲存溫度,油品車間的干部職工把工作做到了實處。
在冬季,他們按照原油的品種和性質(zhì),將保管溫度控制在下限,即高于其凝固點10~15攝氏度,這樣不僅能夠減少原油的蒸發(fā)損耗,而且還能減少加溫蒸汽用量,保證了油品的流動性。
“我們先后為36種原油定制了最適宜的儲存溫度,無論是在揮汗如雨的夏天還是滴水成冰的冬季,我們都能既保證油品的流動性,又能保證油品的揮發(fā)度最小。”張長權(quán)自信滿滿。