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孤東污水處理廠氣浮選系統(tǒng)優(yōu)化改造實(shí)例

2013-08-15 00:48:29何海龍
河南科技 2013年6期
關(guān)鍵詞:液位故障設(shè)備

王 楊 何海龍 張 劍 韓 卓 席 琦

(1.勝利油田技術(shù)檢測中心,山東 東營 257000;2.勝利油田采油工藝研究院,山東 東營 257000)

隨著油田三次采油技術(shù)的大量應(yīng)用,孤東污水處理廠來水水質(zhì)逐年惡化,特別是其中以HPAM 為代表的大分子有機(jī)質(zhì)的增多,造成了此類污水越來越難以處理,同時由于孤東污水處理廠運(yùn)行多年,主要設(shè)備(特別是氣浮選段)均存在不同程度的老化,目前,孤東污水處理廠氣浮段存在處理效率日漸降低、處理能力不足的特點(diǎn)。針對這一情況,經(jīng)過調(diào)研和反復(fù)研究,在保證經(jīng)濟(jì)性和可行性的前提下,對孤東污水處理廠氣浮段各主要設(shè)備、流程和工藝進(jìn)行了改造和強(qiáng)化。經(jīng)過近一年多的實(shí)際運(yùn)行,改造后氣浮段處理工藝處理能力顯著提高,各主要設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,非正常工況率降低,污水廠總體出水水質(zhì)達(dá)到了《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級標(biāo)準(zhǔn)。

1 優(yōu)化改造方案

根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查、污水廠實(shí)際情況和工藝要求,對氣浮選段工藝流程提出了以下改造措施。

1.1 設(shè)備改造

針對設(shè)備故障非正常工況率高的問題,分別對故障率較高的浮球、空壓機(jī)和釋放器的使用情況進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研分析。

(1)浮球

由于孤東采油污水具有高含氯的特點(diǎn),浮球極易腐蝕損壞,而浮球正是原氣浮罐控制氣水比、溶氣壓力的重要部件。因此,在綜合比對考慮現(xiàn)場實(shí)際條件和多種液位控制系統(tǒng)的情況下,最終選定了污水專用磁翻板式液位計(jì),并同時對控制系統(tǒng)進(jìn)行了全自動化PLC改造,實(shí)現(xiàn)了液位高效測定和自動控制功能。

(2)空壓機(jī)

通過對近期以來頻發(fā)的空壓機(jī)故障的原因進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),由于冬季氣溫較低,空壓機(jī)每次開啟運(yùn)行后輸氣管路溫度驟降造成的水凝結(jié)冰堵塞管路是反復(fù)誘發(fā)空壓機(jī)打氣憋壓故障的主要原因,因此,采取了對空壓機(jī)輸氣管路添加伴熱帶的方法,此方法具有簡便高效、經(jīng)濟(jì)適用的特點(diǎn)。

(3)釋放器

通過對釋放器故障原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),近期發(fā)生的釋放器故障多集中在一期3#和二期5#、6#這三個釋放器管路,由于去年剛更換新的釋放器,同時其他并聯(lián)釋放器運(yùn)行良好,因此,釋放器本身并不是主因,通過進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),這三臺釋放器管道連接均采用了法蘭式螺絲連接,連接處均存在不同程度的腐蝕,接口處密合不嚴(yán),偶有漏液現(xiàn)象的發(fā)生,因此,對這三臺氣浮釋放器管路更換為游輪連接。

1.2 藥劑使用條件優(yōu)選

自2011年6月份孤東污水處理廠開始采用陽離子聚丙烯酰胺(以下簡稱CPAM)和聚合氯化鋁復(fù)合投加方案以來,藥劑使用效果較好,但近期,現(xiàn)場藥劑絮凝效果明顯減弱,上浮絮體減少且水體色度較初始投加時明顯加深,針對這種情況,開展了室內(nèi)試驗(yàn),分別在模擬冬季4℃和夏季30℃左右進(jìn)行了CPAM溶解及絮凝試驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,溫度是影響CPAM藥劑效果的重要因素,隨著溫度的降低,CPAM溶解速率明顯降低,溶解中出現(xiàn)較多細(xì)小魚眼狀凝塊無法完全溶解,絮凝效果顯著下降。因此,結(jié)合現(xiàn)場條件,通過添加加藥儲水罐并加熱的方式,利用溫度在50℃熱水作為配制CPAM溶液的來水,現(xiàn)場應(yīng)用取得不錯的效果。

2 處理效果

(1)氣浮段處理效率顯著回升

優(yōu)化改造后,2012 年4 月份-8 月份氣浮段處理效率顯著回升,各主要污染物去除能力均有所提高,其中COD去除率由原來的平均25.39%上升至34.58%,較去年同期的31.01%提高了近10%;油類由原來的平均42.94%上升至52.84%,較去年同期的49.07%上升了近8%;懸浮物由原來的27.59%上升至35.22%,較去年同期的32.60%上升了近8%。

(2)氣浮選設(shè)備非正常工況率下降明顯,設(shè)備維修次數(shù)降低,氣浮效果明顯提升

優(yōu)化改造后,非正常工況率由原來的26%降低至7%,各主要影響因素中,液位控制系統(tǒng)由原來的維修率4.3 次/月降低至1.0次/月,空壓機(jī)系統(tǒng)維修率由原來的2.3次/月降低至1.3次/月,釋放器系統(tǒng)由原來的1.2次/月降低至0.8次/月,

(3)經(jīng)濟(jì)和社會效益顯著上升

優(yōu)化改造后,僅液位控制系統(tǒng)改造就為孤東污水處理廠節(jié)約近5w 元,空壓機(jī)控制系統(tǒng)節(jié)約近2000 元/年,同時,由于氣浮效果的提升及管理措施的改進(jìn),大大節(jié)約了人力和物力成本,且因?yàn)槲廴疚锱欧诺臏p少,取得了不錯的社會效益。

3 結(jié)論

通過本次針對氣浮選系統(tǒng)的優(yōu)化改造,有效解決了因多年運(yùn)行和來水水質(zhì)惡化導(dǎo)致的諸多問題,以下是本次優(yōu)化改造的幾點(diǎn)體會:

(1)傳統(tǒng)壓力溶氣氣浮雖然具有工藝簡單、使用便利等特點(diǎn),但是針對不同的水質(zhì)特點(diǎn)應(yīng)針對性進(jìn)行改進(jìn),如本次的液位控制系統(tǒng)的改進(jìn),就解決了因水體高含氯導(dǎo)致的對浮球腐蝕損壞的老問題,此項(xiàng)改造具有經(jīng)濟(jì)成本低、定位方便準(zhǔn)確、維修方便的特點(diǎn),

(2)氣浮段絮凝藥劑的使用條件需切合現(xiàn)場運(yùn)行實(shí)際,本次對藥劑用水進(jìn)行預(yù)加熱的改造,成功的解決了冬季現(xiàn)場溫度較低導(dǎo)致了藥劑處理效果不佳的問題,不但太太的提高了藥劑溶配的速度,更提高了藥劑的處理能力,具有方法簡單、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的特點(diǎn)。

(3)北方冬季氣溫較低,易造成氣浮選空壓機(jī)輸氣管路冰凍故障,添置伴熱帶做好防凍措施十分必要。

(4)現(xiàn)場運(yùn)行過程中,設(shè)備老化、故障頻繁是每個污水廠必然面對的自然現(xiàn)象,遇到此類現(xiàn)象不能一味的進(jìn)行設(shè)備更替和工藝改造,應(yīng)該結(jié)合實(shí)際,對各類問題進(jìn)行歸類分析,進(jìn)而提出經(jīng)濟(jì)可行、合理可靠的優(yōu)化調(diào)整方案,做到經(jīng)濟(jì)利益最大化、資源利用最小化。

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