柳炳俊 ,鄭彭生 ,謝毫 ,高杰 ,安士凱
(1.煤礦生態環境保護國家工程實驗室,安徽 淮南 232001;2.煤科集團杭州環保研究院,浙江 杭州 311201)
礦井水主要由地下涌水、防塵灑水、設備冷卻水匯集而成[1],我國煤炭礦區主要分布在華東、華北、西北等缺水地區,將礦井水處理后回用作生產、生活用水已成為解決礦區水資源短缺問題的主要手段。淮南礦區礦井水以煤粉、巖屑、溶解性鹽類污染為主,絕大部分屬于高氯化物型高礦化度礦井水[2]。這類礦井水經過混凝、澄清、過濾等工藝處理后,出水礦化度仍較高,無法滿足井下生產用水、飲用水、鍋爐用水等高標準生活、生產用水的水質要求,在很大程度上限制了淮南礦區礦井水利用率的進一步提高。
反滲透已廣泛應用于海水淡化、食品加工、飲用水制備、工業廢水再生處理、醫藥化工等領域[3-6]。采用反滲透對礦井水進行深度處理,可有效去除水中硬度、堿度、SO42-及Cl-,在提高出水水質的同時擴大礦井水的回用途徑,更好地實現礦井水的資源化利用。
試驗用水取自淮南礦區某煤礦礦井水處理站的清水池,含較多懸浮物的礦井水經過混凝、澄清、過濾后進入清水池,具體水質情況見表1。

表1 進水水質
水中Cl-超出了《煤礦企業礦山支護標準--液壓支架(柱)用乳化油、濃縮物及其高含水液壓液》(MT76-2011)的相關水質要求,TDS 濁度、SO42-超出了《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)的水質要求,電導率、硬度超出了《工業鍋爐水質》(GB/T1576-2008)中額定蒸汽壓力大于1.0MPa鍋爐的水質要求。
試驗工藝如圖1所示。礦井水經超濾(UF)預處理后進入中間水箱,而后經增壓泵進入反滲透(RO)裝置。UF膜截留分子量為6000~10000 Dalton,UF能有效去除水中膠體、懸浮物和大分子有機物,具有一定的抗污染能力,為RO提供良好的進水水質[7]。RO膜元件為美國陶氏公司生產的聚酰胺復合膜BW30~4040,有效膜面積為7.6m2。

圖1 試驗工藝流程
影響RO膜分離性能的主要因素為操作壓力、進水溫度、進水含鹽量及pH[8]。對于淮南礦區礦井水來說,pH較為穩定,所以本試驗分別選取操作壓力、進水溫度及進水電導率為研究對象,分析三者變化對RO膜分離性能的影響。
在膜分離工藝中,對設備投資費用和操作費用影響最大的過程參數一般為產水回收率[9]。進水流量875 L/h,電導率2180 μs/cm,水溫18.9℃,RO產水量及回收率隨濃水側操作壓力的變化如圖2所示。

圖2 操作壓力對回收率的影響
在RO允許的操作壓力范圍內,增加操作壓力可顯著提高RO產水量,在操作壓力從0.3MPa增加到0.8MPa的過程中,回收率由6.9%提高至19.2%,回收率隨壓力呈線性上升趨勢,壓力每增加0.1MPa,回收率約提高2.35%。增加操作壓力可在一定程度上提高RO回收率,但膜污染的速度也隨之加快,操作壓力過高會影響到膜的使用壽命。
在進水流量 875 L/h,電導率 2180 μs/cm,水溫18.9℃,RO產水電導率及脫鹽率隨濃水側操作壓力的變化如圖3所示。

圖3 操作壓力對脫鹽率的影響
在濃水側操作壓力為0.3~0.6MPa的情況下,隨著操作壓力的增加,RO脫鹽率呈上升趨勢,當壓力為0.6MPa時,脫鹽率達到了97.8%,當壓力大于0.6MPa后,繼續增加操作壓力對脫鹽率無明顯影響。一種觀點認為,鹽通量只是膜兩側鹽濃度的函數,操作壓力的增加提高了水通量,而鹽通量不變[10],所以脫鹽率隨著壓力的增加而上升,但與此同時,膜兩側的鹽濃度差逐漸變大,一定壓力范圍內,脫鹽率上升的趨勢逐漸變緩并趨于穩定。進水流量875L/h,電導率2243μs/cm,濃水側操作壓力0.6MPa,RO回收率及脫鹽率隨反滲透進水溫度的變化如圖4所示。

圖4 水溫對回收率及脫鹽率的影響
隨著水溫的升高,產水量提高,回收率與水溫呈線性增長關系,水溫每升高1℃,回收率約提高0.6%;脫鹽率隨水溫的升高呈下降趨勢,變化趨勢不明顯。水溫對RO的影響比較復雜,溫度的升高會導致粘度的下降和擴散系數的提高,從而提升了滲透性能,溶質透過率也得到了一定程度的提升,因而直觀地表現為回收率的提高和脫鹽率的下降。
進水流量875L/h,濃水側操作壓力0.6MPa,水溫17.5~22.7℃,進水電導率對脫鹽率的影響如圖5所示。

圖5 進水電導率對脫鹽率的影響
隨著進水電導率的的升高,產水電導率顯著增加,脫鹽率雖呈下降趨勢,但仍保持在97%以上。在含鹽量升高的情況下,更多一價離子穿過膜進入產水中,而二價離子仍很難穿過,因此,脫鹽率有所下降但下降幅度有限。
進水流量875L/h,電導率2180μs/cm,水溫17.8℃,濃水側操作壓力0.6MPa,RO處理效果如表2所示。

表2 RO處理效果
RO對總硬度實現了完全去除、對總堿度、SO42-及 Cl-有很高的去除率,對 Ca2+、Mg2+、SO42-等二價離子的截留效果優于一價的Cl-、脫鹽效果好。產水pH、Cl-達到了煤礦企業礦山支護標準--液壓支架(柱)用乳化油、濃縮物及其高含水液壓液》的水質要求,產水總硬度、總堿度、總電導率達到了 《工業鍋爐水質》最高標準的要求,產水SO42-、TDS達到了《生活飲用水衛生標準》的水質要求。但產水偏酸性,不能直接滿足《工業鍋爐水質》及《生活飲用水衛生標準》對pH的要求,回用前需適當加堿以回調pH。
(1)隨著操作壓力的增加,回收率呈線性上升趨勢,壓力每增加0.1MPa,回收率約提高2.35%,脫鹽率也呈上升趨勢,但上升趨勢逐漸變緩并趨于穩定。
(2)回收率與水溫呈線性增長關系,水溫每升高1℃,回收率約提高0.6%;脫鹽率隨水溫的升高呈下降趨勢,變化趨勢不明顯。
(3)隨著進水電導率的的升高,產水電導率顯著增加,脫鹽率雖呈下降趨勢,但仍保持在97%以上。
(4)針對淮南礦區礦井水,采用RO進行深度處理,對主要離子的截留效果可穩定滿足井下生產用水、飲用水、鍋爐用水等高標準生活、生產用水的水質要求。
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