摘要:本文總結了在性能試驗中離心式氧化風機的各項參數、能耗、脫硫效率、氧化效果等情況。對亞硫酸鈣氧化效果仍然存在的問題進行了分析,并提出了解決的建議。
關鍵詞:FGD 氧化風機 石灰石-石膏 控制液位
0 引言
本廠#2脫硫吸收塔在2006年投產時一直使用最大出力為8000Nm3/h的羅茨風機,根據95%的脫硫效率計算,能夠處理的原煙氣SO2量的設計值為2909mg/Nm3。由于燃煤成本較高,各火力發電廠均進行了不同程度的摻燒,煤質變化比較頻繁,入口原煙氣的硫份經常超過脫硫吸收塔的設計值,最高甚至可達5000 mg/Nm3以上。氧化風量成為阻礙SO2吸收以及石膏品質的主要因素,因此本廠為了解決亞硫酸鈣氧化率差的問題,進行了氧化風機的擴容改造,增加了一臺最大出力能到達16000Nm3/h離心式氧化風機。
1 風機改造后石膏品質狀況
本次性能試驗的目的是找出風機的經濟運行參數,在保證石膏品質的前提下控制電耗。因此在不同負荷及原煙氣含硫量下的設定氧化風入口風量,以確定石膏氧化效果最好,以及最經濟的運行參數設定。
圖1-4分別是2A氧化風機試運期間每日#2發電機組平均負荷、平均原煙氣硫份、石膏中亞硫酸鈣殘余、碳酸鈣殘余的變化曲線:
(根據石膏取樣時間,以上數據均取當天8:00至次日8:00的平均值較為準確。)
結合圖1-4可看出,試驗期間石膏品質與機組負荷及硫份變化關系:8月22日(試運第8天)開始經過連續兩天的低負荷低硫份運行后,石膏亞硫酸鈣含量已降到了2.2%,23日(試運第9天)將入口流量值降至12000 m3/h后,亞硫酸鈣含量又出現回升,目測石膏在22日由飄灰狀變為較大顆粒狀。由于23日出現供漿不當的情況,碳酸鈣含量偏高可能對氧化反應有一定影響,導致石膏品質有變差趨勢,于是在隨后的24、25日(試運第10、11天)調整氧化空氣的入口流量為15000Nm3/h,石膏又呈變干好轉趨勢,但26日(試運第12天)降低風量至13500Nm3/h后亞硫酸鈣再次達到9.66%。而且從26日開始負荷、硫份持續升高,即使風量加至15000Nm3/h后,石膏亞硫酸鈣仍持續上升。
通過環比今年1至7月#2脫硫石膏亞硫酸鈣含量平均值可知,離心氧化風機的投運對石膏品質有顯著的提高。1至7月#2脫硫石膏亞硫酸鈣含量平均值為27.9%,而性能試驗期間#2脫硫石膏亞硫酸鈣含量平均值為14.7%。其中在試運過程中,在觀察石膏品質好轉后,在8月22日(試運第8天)設置入口流量為12000m3/h,8月26日設置入口流量為13500m3/h以觀察降低氧化風機出力對石膏品質的影響。但是試驗結果表明,只有在風機滿負荷運行情況下,且平均負荷低于345MW,原煙氣平均含硫量低于3100mg/Nm3時石膏品質才表觀合格。CaSO3殘余量才能接近設計值(CaSO3%<0.35%)。
2 氧化風量
氧化風機的改造,主要意圖在增大氧化風量,提升石膏品質。但是如何提高氧化空氣利用率才是解決問題的關鍵。通常可采用以下措施提高氧化空氣利用率。①提升漿池容積(高度),通過加大吸收塔入口煙道坡度,解決漿液起泡溢流至入口煙道的問題,運行液位可提升至7.5m左右。可有效提高氧化空氣在漿液中的停留時間。②吸收塔攪拌器進行增容改造,加大攪拌器推力及氣泡破碎能力,或者將矛式噴槍改為氧化風網管布置,提升氧化空氣的利用率。
3 總結
本文總結分析了離心式氧化風機的試驗性能,風機本體參數各項參數都顯示正常;能耗對于羅茨風機偏高,是因為輸出功率增大;脫硫效率較之前有提升;石膏品質中亞硫酸鈣的平均殘留量較改造前有很大程度的減少。
但是亞硫酸鈣的氧化仍然沒有達到設計值的要求,經分析主要還是脫硫工藝本身的缺陷制約了亞硫酸鈣的氧化效果。
從經濟性上考慮,即使離心式氧化風機的能耗有所增加,但是如果改善了石膏品質,提高了石膏的綜合利用率,會帶來更大的收益。所以為了取得更好經濟效益,#2脫硫系統仍需進一步改進。
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作者簡介:譚毅(1974-),男,學士,從事煙氣脫硫工作多年。