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PLC電控系統在沛城煤礦副井的應用

2014-04-29 00:00:00蔣業化
山東工業技術 2014年4期

【摘 要】礦井提升機承擔礦物提升及人員上下,是煤礦的咽喉所在。目前我國礦井提升機的電控系統多數采用傳統的TKD電氣控制,傳統電控系統連線復雜,精度不高,可靠性差,故障率高。而PLC電控系統具有安全性高,穩定性好,控制精度高,維護方便,此系統在沛城煤礦投入使用以來取得較好的安全效果。

【關鍵詞】電控改造;PLC控制;安全可靠

0 概述

在我國目前正在運行的提升機當中,TKD提升機約占了其中的90%。老式的TKD提升機都是采用繼電器、接觸器、磁放大器構成的繼電器式控制系統,控制系統復雜,故障率高,查找故障困難,日常調整和維護困難,保護較少,保護精度差。隨著工業控制技術的發展,新的控制技術用于老式的TKD提升機改造。

沛城煤礦副井絞車為立井單繩纏繞式罐籠提升,滾筒直徑3.5米,繩速9.5米/秒,自1980年投產以來使用至今。絞車電控采用傳統的TKD-A電氣控制。傳統電控采用大量的繼電器和接觸器,系統連線復雜龐大,可靠性差,控制精度不好,故障率高,維護量大。特別由于磁放大器調整精度不高在絞車發生事故時反應不靈敏,很容易造成惡性事故。隨著科技發展,PLC電控系統正逐漸取代傳統的TKD電控,PLC電控具有安全性高,穩定性好,控制精確,線路簡單。自2006年我礦副井絞車投入PLC電控以來,杜絕了各類提升事故的發生,取得了較好的安全經濟效果。

TKD提升機PLC控制系統結構如圖1所示。

1 PLC電控優點

1.1 高壓真空換向柜、低噪聲、高可靠性

目前的高壓換向器也在向真空化方向發展,高壓真空接觸器代替原來的空氣滅弧的高壓接觸器,體積小,占地面積小,可靠性高,基本不需要日常維護,工作時噪聲也很小。

1.2 可控硅加速柜無觸點、無噪聲、長壽命

本系統可選用可控硅代替原來的交流接觸器完成轉子電阻的投切。可控硅組投切電阻無噪聲,由于無觸點,作為電阻投切的可控硅組的壽命遠遠大于交流接觸器。系統的可靠性大大提高,維護工作量因此大大減少。

1.3 功能及適應性強,使用方便

PLC有有很強的功能,可以實現非常復雜的控制功能,梯形圖語言形象直觀易學易懂,PLC產品已經標準化、系列化、模塊化,用戶能靈活方面的進行系統配置,組成不同功能、不同規模的系統,并且接線方便,具有較強的帶負載能力,并且可以通過修改用戶程序,方便快速的適應工藝條件的變化,PLC還可以通過通信聯網實現分散控制集中管理。

1.4 可靠性高,抗干擾能力強

傳統的繼電器控制系統,使用大量的中間繼電器、時間繼電器,由于觸點接觸不良,容易出現故障,PLC用軟件代替大量的中間繼電器,僅剩下與輸入輸出有關的少量硬件原件,接線可減少到十分之一到百分之一。由觸點接觸不良造成的故障大為減少,PLC采取了一系列硬件和軟件抗干擾措施,具有很強的抗干擾能力,能夠可靠的用于具有強烈干擾的工業生產現場。

1.5 系統的設計、調試,及維護工作量少

PLC用軟件功能,是安裝接線工作量大大減少,對于復雜的工作系統,設計梯形圖的時間,比設計相同功能的繼電氣系統電路圖的時間要少得多。PLC的用戶程序可以在實驗室模擬調試,輸入信號用小開關來模擬,通過PLC上的發光二極管可以觀察輸出信號的狀態,發現的問題一般通過修改程序可以解決,調試時間較少、較方便,并且可以通過PLC發光二極管或編程器提供的信息,查明故障原因,迅速排除故障。

1.6 全數字動力制動柜更高性能,更高可靠性

利用動力制動進行重物下放和制動比原來的利用機械閘制動更安全。本系統選用SIEMENS公司的直流調速裝置作為動力制動電源。該裝置為全數字控制、全橋結構。全數字控制的優點就是調試和維護非常方便,參數設定和故障查詢都可以在裝置自帶的操作面板上完成。SIEMENS的全數字控制系統擁有更好的性能,更高的集成度,更高的可靠性。全橋結構使動力制動電源提供了更平滑的電流,紋波更小。

1.7 利用PLC替代原有的繼電器控制回路,提高系統可靠性

新的TKD控制系統以PLC為核心控制器,和原來的繼電器系統在可靠性、易用性等方面有無法比擬的優越性。

本礦使用的TKD-PCS2型PLC控制系統選用SIEMENS公司的S7-300 PLC為主控PLC,該PLC不僅具有通常PLC具有的開關量輸入輸出控制功能,而且集成了高速計數通道,模擬量輸入輸出通道,集成了Profi-Bus通訊接口,便于和監控PLC進行數據交換。該PLC主要完成以下幾項功能:

?誗TKD提升機的開車邏輯控制,如ZC、FC、DZC、加速等

?誗液壓站、潤滑站等輔機控制

?誗完成行程及速度計算

?誗完成和行程速度相關的保護

?誗與觸摸屏和監控PLC的數據交換

1.8 精確的數字化自動調速功能

本系統通過主控PLC與監控PLC的兩個編碼器,采集的信號進行計算比較,輸出信號至液壓調控系統,根據輸出的信號數據不同,液壓系統輸出相應的壓力,自動調控盤形閘的工作,進而調整絞車速度,并使之處于動態調整之中,確保運行速度在設定范圍之內。相對于原電控中的磁放大器的功能精確度具有無法比擬的優越性。

1.9 監控PLC完成部分控制功能,同時在安全保護方面和主控PLC構成冗余

本礦使用的TKD-PCS2型控制系統在司機臺內置了SIEMENS S7-200 PLC,該PLC負責采集司機的控制指令及在司(下轉第26頁)(上接第24頁)機臺輸出顯示設備運行狀態,同時該PLC自己獨立完成行程及速度計算,獨立完成另外一套保護。與主控PLC構成保護上的冗余。

1.10 Profi-bus DP通訊網絡,保證數據高速傳輸

采用SIEMENS公司提供的Profi-bus DP通訊技術,保證主控PLC和監控PLC之間的高速數據傳輸。最高通訊速率可達12Mb/s。由司機臺內的監控PLC采集司機的控制指令,再通過Profi-bus DP網絡傳給主控PLC,主控PLC處理后需要在司機臺顯示的狀態量及指示值通過Profi-bus DP傳給監控PLC,由監控PLC輸出在司機臺顯示,這樣可以大大減少柜間控制電纜的數量。大量的信息都通過網絡傳輸,提高系統的可靠性,減少了系統維護工作量。

1.11 保護更全

本系統不僅具有通常的輔機及外設的監視及保護,還通過PLC軟件完成行程及速度保護,主要保護有:等速過速、減速過速、錯向、2米過速(定點限速)、過卷、無指令動車、行程跳變監視。

2 結語

我礦自2006年副井電控改造以來杜絕了各類事故的發生,確保我礦的安全生產。由于運行故障率低,大大增加了有效提升時間,提高了礦井的提升能力,帶來較好經濟效益和社會效益。

[責任編輯:丁艷]

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