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調味品廢水處理工藝改造

2014-05-02 05:47:10李巧浩程旭光姜海濤
山東工業技術 2014年10期

李巧浩,程旭光,姜海濤

(中山火炬水務有限公司,廣東 中山 528437)

調味品廢水處理工藝改造

李巧浩,程旭光,姜海濤

(中山火炬水務有限公司,廣東中山528437)

【摘要】某調味品公司對生產排放的調味品廢水進行處理,其工藝系統屬于早期工業污水處理設計,主要采用“水解酸化—生物接觸氧化”工藝,同當前最新工業污水處理工藝相比,在處理高濃度、高負荷流量時存在一定的局限,運行不穩定,出水不能達標排放。工藝升級主要新增加混凝氣浮設備及IC反應器,改造后出水指標低于廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級排放標準。

【關鍵詞】調味品廢水;水解酸化;生物接觸氧化;IC反應器;混凝氣浮

1 調味品廢水處理站現狀

1.1廢水水質及水量

調味品廢水主要來自生產場地和設備的清洗、原料的泡浸、以及產品的廢溢流等,其中混有碎豆屑、麩皮、面粉 、糖分 、醬色等。廢水處理系統一期設計處理水量1500 m3/d,BOD/COD約為0.48,水質懸浮物SS含量及色度高,屬于較高濃度有機廢水,可生化性好。其廢水處理站始建于2004年,隨著企業的發展,排放廢水量和廢水COD濃度都不斷地提高,同時國家的排污標準也日益嚴格,現有污水處理工藝系統已難以滿足,出現未能達產運行,未能穩定達標排放的情況,必須進行改造。

原設計進水質指標為:pH:6~9,CODCr:3000 mg/L,BOD5:1200 mg/L,色度:100~400倍,SS:400 mg/L。

原設計處理后出水執行廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級排放標準。出水質指標為:pH:6~9,CODCr≤90 mg/L,BOD5≤20 mg/L,色度≤40倍,SS≤60 mg/L。

1.2工藝流程

升級改造前工藝主要是“水解酸化一生物接觸氧化”處理工藝,其工藝流程見圖1。

1.3存在問題

目前主要問題存在于進水濃度已經超出該工藝對有機物、氨氮、色度、懸浮物等的處理范圍。一期處理系統經長時間調試,仍未能達產達標穩定運行,進水量無法超過700 m3/d,且經常需要中斷進水。

2 改造工程內容

2.1升級改造后的工藝流程

經多種方案的篩選,充分利用現有設施,選用先進、可靠的工藝設備,減少處理系統的維護和運行成本,最終確定為“氣浮預處理-預酸化-內循環厭氧反應(IC)-缺氧好氧”處理工藝,主要新增加混凝氣浮設備及IC反應器[1],改造后工藝流程圖2

圖1 升級改造前工藝流程示意圖

2.2升級改造的情況

針對進水COD濃度高,懸浮物含量大,可生化性好的特點,采用先進的工藝技術與設備,升級現有處理系統。為盡可能的降低投資,縮短工期,充分利用現有設施確定以下改造方案。

2.2.1原有主要構筑物利用及改造

1)格柵及調節池。

對格柵進行維護保養。調節池。1座,平面尺寸為19.0 m×18.0 m,有效水深為3.5 m。將格柵出水通往初沉池的管道改為直接接入調節池進水管道,不設初沉池。

圖2 升級改造后工藝流程示意圖

2)初沉池。

1座,圓柱形,平面直徑為8.4 m,有效水深為6.3 m,將原初沉池改造為厭氧沉淀池,重新布管建立厭氧污泥循環。對IC反應器出水進行沉淀,降低出水厭氧污泥濃度,減小缺氧好氧池負荷。安裝回流泵,建立厭氧污泥回流系統,控制厭氧段污泥濃度,保證厭氧處理效率。

3)水解酸化池。

1座,圓柱形,平面直徑13.2 m,有效水深為7.3 m。將原水解酸化池設備進行拆除,新建導流墻,并安裝潛水攪拌推流器1臺來解決沉泥問題,將其改造為內側缺氧池-外側好氧池,缺氧池有效容積為750 m3,水力停留時間HRT=12.0 h。

4)接觸氧化池。

1座,原水解酸化池外側的圓環形,平面直徑22.0 m,有效水深為5.5 m,對原生物接解氧化池中填料進行清空,將圓環形分成兩部分,一段安裝球冠形可張微孔曝氣器改造為好氧池,另一段落作為好氧沉淀池,安裝2臺潛水污泥回流泵及流量計,控制污泥回流量。好氧池有效容積為760 m3,水力停留時間HRT=12.2 h;好氧沉淀池有效容積為430 m3,表面負荷為1.0 m3/m2·h。

5)反應池。

1座,平面尺寸為10.0 m×5.0 m,有效水深為3.0 m。將原有反應池進行擴建,建成平面尺寸為18.0 m×10.0 m,有效水深為3.0 m的預酸化池,對氣浮的出水進行水解預酸化。在預酸化池進水口處布設堿液投加管道,預酸化池增加在線pH計。

6)二沉池。

1座,平面尺寸為10.0 m×9.2 m,有效水深為5.0 m。將原二沉池改造成終沉池。

7)濃縮池。

1座,平面尺寸直徑為6.6 m,有效水深為5.0 m。將濃縮池進泥管進行改造。

2.2.2新增主要構筑物

1)混凝氣浮設備。

增加混凝氣浮設備一套,主體為直徑9.0 m的圓柱形,有效水深為1.1 m,設計混凝氣浮處理量為3000 m3/d。廢水經與絮凝劑混合,通過壓力為5.0 bar的空氣溶解管形成絮團,釋壓后附著直徑小于0.001 mm的小氣泡而上浮,可去除50%以上的懸浮物,相應可去除40%以上的COD。安裝在原水解酸化池的上方架空層,下面用鋼筋水泥柱子作為支架。

2)IC反應器。

新建IC(高效厭氧)反應器1 座。圓柱形,直徑8.0 m,高20.2 m,采用碳鋼結構的反應器,中間是厚約0.08 m的玻璃棉保溫層,最外層是6厘米不銹鋼瓦包裹,內部設置內循環泵,頂部是沼氣收集系統。設計指標為:停留時間16.2 h,容積負荷為7.46 kgCOD/(m3·d),去除效率大于75%,IC厭氧處理系統總占地140㎡。

3)儲泥池。

新建儲泥池1 座,平面為直角梯形,14.0 m×(上底4.0+下底6.0)m,有效水深為3.0 m 。混凝氣浮的浮渣產生的量相應增加而新增儲泥池。

3 改造后運行調試效果分析

該調味品廢水處理站從2014年2月開始通水調試,到5月進入正式運行。表1為2月至5月份的實際進、出水水質月平均值。

表1 改造后進出水水質指標

由表1可見,由于剛開始調試階段,2月份出水水質不穩定,出水指標常超出了設計排放標準。進入3月份,經過一段時間對氣浮投加絮凝劑量及空氣溶解管氣壓的調整,氣浮的去除率有較好的提高,氣浮出水COD低于3000 mg/L,減輕后續處理負荷,同時IC反應器內回流量提高到80%~100%,好氧池溶解氧控制在2.5~3.5 mg/L范圍內。

4 技術經濟指標

本工程改造投資費用約410.4萬元,新建設一座日處理水量為1500 m3的處理站約需要800萬元(不含土地費用),節省投資約389.6萬元,運行費用約4.8元/ m3。

5 結論

1)調味品廢水處理工藝系統經過優化升級改造,采用先進的混凝氣浮設備及IC反應器,目前改造后的出水水質指標低于廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級排放標準。

2)在運行過程中,混凝氣浮設備及IC反應器對運行管理要求比較高,需要優秀的管理技術人員進行操作及工藝調整,并且氣浮的處理效果好壞對整個處理系統起到關鍵性的作用。

3)該處理系統需要投加較多的絮凝劑、堿液及脫色劑,所以在運行過程中需要調整優化投藥量,不但可以提高處理效果,而且可以減少運行費用,走節能減排之路。

【參考文獻】

[1] 夏怡.IC反應器在抗生素廢水處理中的調試運行研究[J].中國給水排水.2011,27(11):88~90.

【作者簡介】

李巧浩(1984-),男,廣東省潮州人,助理工程師,學士,研究方向:廢水處理。

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