李先榮,陳 寧,董明甫,謝友才,黃玉西,袁小超
(四川省銀河化學股份有限公司,四川綿陽 622656)
環境·健康·安全
黃磷尾氣解毒鉻渣
李先榮,陳 寧,董明甫,謝友才,黃玉西,袁小超
(四川省銀河化學股份有限公司,四川綿陽 622656)
研究了黃磷尾氣解毒鉻渣。實驗方法及工藝條件:將六價鉻(鉻酸鈉)質量分數為1%的鉻渣粉碎至粒度小于75μm,取5g樣品加入石英管中,加熱到600℃,反應20min,然后在黃磷尾氣氣氛中冷卻至200℃以下。實驗結果表明,在上述條件下可以將鉻渣中六價鉻質量分數降至0.3mg/kg,并且鉻渣不會返黃。
鉻渣;解毒;黃磷尾氣;固廢;氣廢
鉻渣主要是指有鈣、少鈣焙燒工藝生產鉻鹽產生的廢渣。有鈣、少鈣焙燒生產鉻鹽的主要工藝為,鉻礦、石灰石、白云石等按一定比例混合,在1 100~1 200℃焙燒,鉻礦中的三價鉻氧化成六價鉻[1]。鉻渣的主要毒性來源于鉻渣中水溶性和酸溶性六價鉻,其具有刺激性和腐蝕性,人體接觸六價鉻可能產生皮炎和潰瘍。中國是鉻鹽生產大國,鉻渣堆存量大,堆積如山的鉻渣不僅占用大量土地,而且可溶性Cr6+隨雨水溶滲流失,嚴重污染周圍的土壤、河流及地下水源[2],對環境和人體造成了極其嚴重的危害。
目前,世界各國對鉻渣的治理和綜合利用極為重視。發達國家主要從改革鉻鹽的生產工藝出發,減少排渣量及渣中鉻的殘留量。中國多家鉻鹽生產廠家、研究所深入研究了鉻鹽的清潔生產工藝,減少了鉻渣的排放[3-4]。
黃磷尾氣是指電熱法生產黃磷產生的廢氣,中國黃磷生產每年排放數十億立方米黃磷尾氣。黃磷尾氣主要成分是CO(體積分數為87%~92%),其余部分為無機硫、有機硫、氫氣、氧氣、氮氣、氰化物、原料粉塵等,有毒物質較多,直接排放會造成嚴重的環境污染。黃磷尾氣凈化后能生成甲酸、甲醇、光氣等產品[5],但技術還不是很成熟,生產成本遠高于產品價格。大多數黃磷生產廠家對黃磷尾氣采取直接燃燒處理的方式,然而黃磷尾氣為酸性氣體,其中硫化氫和磷化氫總體積分數接近10%,直接燃燒對設備腐蝕嚴重[6],并且燃燒后的酸性氣體與空氣中的水蒸氣形成酸雨,對周邊環境造成更嚴重的損壞。這些方法即不能很好地解除黃磷尾氣的毒性,又造成資源的浪費。
采用黃磷尾氣解毒鉻渣與其他方法相比具有以下優勢:1)工藝更簡單,反應溫度低,解毒更徹底;2)解毒后的鉻渣呈中性或弱酸性,不易返黃;3)使用黃磷尾氣解毒鉻渣,在解毒鉻渣的同時也對黃磷尾氣進行了解毒,達到了以廢治廢的目的。
1.1 實驗儀器與原料
儀器:T6型分光光度計;ZD-4型往復振蕩器;FM-X型圓盤粉碎機;101-2AB型真空干燥箱;AL-204型電子天平;FIX550-PH3型磷化氫檢測儀;FIX550-H2S-A型硫化氫檢測儀;SRJK-2.5-13型定碳爐。
原料:鉻渣,取自四川銀河化學股份有限公司,其中水溶性和酸溶性六價鉻(鉻酸鈉)質量分數為1%左右,外觀呈褐色,含水量較大;黃磷尾氣,取自四川綿陽某黃磷廠,一氧化碳體積分數約為80%,氫氣體積分數約為10%,磷化氫和硫化氫體積分數為8%;二苯卡巴肼、丙酮、硫酸、磷酸都為分析純;一氧化碳為瓶裝工業一氧化碳,純度為99.5%。
1.2 實驗步驟
將鉻渣粉碎至粒度小于75μm。取5g粉碎鉻渣加入石英管中,在定碳爐中加熱至300~700℃,預熱5min后通入黃磷尾氣,反應5~30min,關閉定碳爐電源,在黃磷尾氣保護下冷卻至200℃以下。實驗完畢,取樣檢測。實驗過程中,考察反應溫度、反應時間以及鉻渣顆粒大小對解毒效果的影響。
1.3 檢測方法
稱取30g解毒后的鉻渣(精確到0.000 2g),加入300mL水,置于振蕩器上振蕩16h,再靜置8h。取20mL浸出液,加2mL質量分數為0.4%的二苯卡巴肼顯色劑、2mL(1+3)硫酸溶液、1.0mL(1+2)磷酸溶液,搖勻后靜置20min。在540nm處,用分光光度計測試樣品的吸光度(同時做空白實驗),從標準曲線查得六價鉻的含量。
黃磷尾氣中磷化氫、硫化氫含量分別采用磷化氫檢測儀、硫化氫檢測儀在線分析。
2.1 反應溫度對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響
固定條件:鉻渣粒度小于75μm,反應時間為20min。考察反應溫度對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響,結果見表1。由表1可以看出,在溫度低于450℃時,鉻渣與黃磷尾氣基本不發生反應;當溫度達到550℃時,解毒效果較好;而當溫度超過600℃以后,鉻渣中六價鉻的含量變化不大。考慮工業經濟效益,選擇反應溫度為600℃。

表1 反應溫度對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響
2.2 反應時間對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響
固定條件:鉻渣粒度小于75μm,反應溫度為600℃。考察反應時間對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響,結果見表2。由表2可以看出,反應時間對鉻渣解毒效果的影響比較大,時間越長解毒效果越好,但當反應時間超過20min以后,鉻渣中六價鉻的含量變化不大,最優的反應時間為15~20min。

表2 反應時間對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響
2.3 鉻渣粒徑對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響
固定條件:反應溫度為600℃,反應時間為20min。考察鉻渣粒度對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響,結果見表3。由表3可以看出,隨著鉻渣粒度的減小,解毒后鉻渣中六價鉻的含量降低,但當鉻渣粒度小于106μm以后,鉻渣中六價鉻含量變化不大。所以鉻渣最優粒徑為75~106μm。

表3 鉻渣粒徑對黃磷尾氣解毒鉻渣的影響
2.4 一氧化碳與黃磷尾氣解毒效果對比

圖1 CO與黃磷尾氣解毒效果對比
圖1為CO和黃磷尾氣解毒鉻渣效果對比。固定條件:反應溫度為600℃,反應時間為20min。由圖1可以看出,黃磷尾氣解毒鉻渣的效果比一氧化碳好,原因是黃磷尾氣中含有多種還原性氣體,相比單一CO氣體反應更徹底。解毒后的鉻渣在露天堆放一段時間后,再次檢測其中六價鉻含量,結果表明黃磷尾氣處理的鉻渣中六價鉻含量幾乎沒有變化,而CO處理的鉻渣六價鉻含量升高,出現返黃現象。主要是因為,CO處理的鉻渣與水長時間加熱或受室外雨水和CO2長期作用[7],酸溶鉻亦將慢慢轉變為水溶鉻,所以CO處理的鉻渣會出現返黃現象;而黃磷尾氣中含有大量酸性氣體,解毒后的鉻渣為中性或弱酸性,不會與二氧化碳作用使酸溶鉻轉變為水溶鉻,所以通過黃磷尾氣處理的鉻渣不易出現返黃現象。
2.5 黃磷尾氣處理
黃磷尾氣主要成分是CO(體積分數為87%~92%),其余部分為無機硫、有機硫、氫氣、氧氣、氮氣、氰化物、原料粉塵等,有毒物質較多,直接排放會造成嚴重的環境污染,其中酸性氣體(硫化氫、磷化氫)總體積分數接近10%,作為燃料使用,對設備的腐蝕非常嚴重[6]。
黃磷尾氣被鉻渣氧化后,可以去除氣體中硫化氫及磷化氫,因為鉻渣為堿性,在與鉻渣接觸氧化的同時,也起到了堿洗的作用[8]。黃磷尾氣處理鉻渣后其硫化氫和磷化氫含量對比見表4。由表4可以看出,經過鉻渣氧化后的氣體,硫和磷的含量都很低,去除了酸性氣體的黃磷尾氣,經除塵可作為燃料使用。

表4 黃磷尾氣處理鉻渣前后硫、磷含量對比
鉻渣粉碎至粒度小于75μm,加熱至600℃,通入黃磷尾氣反應20min,最后在黃磷尾氣氣氛中降溫至200℃以下,鉻渣中六價鉻質量分數由1%降到0.3mg/kg。采用黃磷尾氣處理鉻渣,在處理鉻渣的同時也解決了黃磷尾氣污染環境的問題,達到了以廢治廢的目的,是一種不會造成二次污染的環保型新工藝。
當然,在積極尋找解毒鉻渣技術的同時,要從根本上解決鉻渣的威脅,改變鉻鹽的生產技術,減少渣量,最好達到無渣排放。另一方面,治理鉻渣是全社會共同的責任,是基于環境安全基礎上的系統工程,需要跨行業、多企業半聯產化協同合作,只有這樣才能實現人與自然的和諧共存、社會可持續發展。
[1]丁翼,紀柱.鉻化合物生產與應用[M].北京:化學工業出版社,2003.
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[6]寧平,郜華萍,殷在飛.磷爐尾氣燃料對鍋爐材料腐蝕機理分析[J].昆明理工大學學報:理工版,2010,35(6):81-85,99.
[7]紀柱.治理鉻渣的兩個關鍵[J].無機鹽工業,2004,36(5):1-4.
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2014-2019年全球和中國二氧化鈦行業市場調查報告
2014年10月29日,市場研究公司Research and Markets發布2014-2019年全球和中國二氧化鈦行業市場調查報告。
報告數據顯示,近兩年全球鈦白粉產量增長停滯,2012年和2013年全球鈦白粉總產量分別為655萬t和656萬t。新的產能增長點主要集中在中國,2013年中國鈦白粉產量為293.5萬t,占全球總產量的45%,環比增長率為5.4%。
相對于停滯不前的產量,各大鈦白粉公司的凈利潤則大幅增長。2013年僅有不到20%的鈦白粉企業盈利。進入2014年后,伴隨著鈦白粉價格反彈和海外買方市場的復蘇,鈦白粉企業的經營狀況明顯得到改善。例如河南佰利聯化學股份有限公司的上繳稅率是2013年同期的636.62%。截至2014年9月,中國鈦白粉價格為1.435萬元/t,比同年1月和8月價格分別提升了12.11%和5.21%。
當前,中國超過98%的鈦白粉產品通過硫酸法工藝制備而成。越來越嚴格的環保政策相繼出臺,勢必加快中國鈦白粉生產工藝向氯化法轉型的步伐。中國即將出臺的《鈦白粉工業污染防治技術政策》可望促進產業結構升級與整合,鈦白粉行業的洗牌有利于產業的進一步發展。更多內容請參閱《Global and Chinese Titanium Dioxide Industry Report,2014-2017》。
賈磊譯自Research and Markets.2014-10-29
Detoxification of chromium residue by yellow phosphorus tail gas
Li Xianrong,Chen Ning,Dong Mingfu,Xie Youcai,Huang Yuxi,Yuan Xiaochao
(Sichuan Yinhe Chemical Co.,Ltd.,Mianyang 622656,China)
The detoxification of chromium residue using yellow phosphorus tail gas was researched.Experimental approach and process conditions:chromium residue,which contained 1%Cr(Ⅵ)[w(Na2CrO4)],was crashed to 75μm below.Then,5 g sample was took into quartz tube,reaction occurred in 600℃ for 20min,and reactants was protected in yellow phosphorus tail gas till to cool below 200℃.Experiment results showed that,Cr(Ⅵ)in chromium residue could be reduced to 0.3mg/kg,and had none brightness reversion phenomenon.
chromium residue;detoxification;yellow phosphorus tail gas;solid waste;gas waste
TQ136.11
A
1006-4990(2014)12-0054-03
2014-06-22
李先榮(1950— ),男,高級工程師,主要從事鉻鹽無機產品生產技術工作。
袁小超