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通鋼6號高爐大修后開爐達產實踐

2014-05-19 12:34:46范冬梅
企業文化·中旬刊 2014年2期

范冬梅

摘 要:對通鋼6號高爐開爐快速恢復及達產的主要操作經驗進行了總結。通鋼6號高爐大修主要對高爐本體耐材、出鐵廠系統進行改造,通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案,準確選擇各種操作參數,送風第4天達產,實現了高爐安全順利開爐和快速達產。

關鍵詞:高爐大修;開爐;達產

0.前言

通鋼6號高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產,爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經190天的建設,2013年6月10日6:28分順利點火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號高爐側新增矩形出鐵廠,對高爐本體的爐殼、冷卻系統、耐材等項目進行改造。改造后爐容擴為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產優質大塊炭磚、風口區使用了復合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。

6號高爐開爐恢復十分順利,送風后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產后第3天爐頂壓力恢復至100kpa,第4天利用系數達2.026,實現了快速達產。

1.高爐開爐前的準備

6號高爐自2012年12月1日開工以來,針對該高爐工程項目,制定了詳細的技術方案和規程,并經多次討論、修改完善,為開爐進程做了充分的準備工作。

1.1 高爐烘爐

6號高爐烘爐方案規定,計劃烘爐時間共168h。實際烘爐時間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時間為185h35′。

1.2 開爐料的用料結構、裝料方式及裝料參數的確定

6號高爐用料結構為凈焦、全燒結料、正常料。正常料為燒結礦+球團礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風口及爐墻保護用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。

1.3 送風參數的選擇

6#高爐共18個風口,風口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風口面積0.1869m2,點火送風時堵4個風口,風口面積0.1450m2。點火風量>1100m3/min,風壓≤100 kpa,點火風溫混風全關約為800℃。

2.開爐操作

2.1 送風操作

2013年6月10日6:28送風點火,送定風壓70kpa,風量1100m3/min,7:20 14個風口全亮。8:30定風量1150m3/min,風溫混風全關800℃。送風后風量基本在1100-1150m3/min,點火后4h料開始動,12:30開始上料,16:15引煤氣。送風后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時間12.5h。

3.快速達產過程及措施

達產過程通過適宜的加風、快速開風口、及時噴煤加負荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強每天上一個臺階,強化進程逐步加快,到12日15:40分實現了全風口作業,14日利用系數達到了2.026,實現了快速達產。

1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號和3號風口,8:10風量調成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號和6號風口,16:10風量加到1800m3/min,實現了全風口作業。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴至16.05t/批,焦比由708kg/t變為624kg/t。6月12日至17:50礦批有計劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測溫溫度合理。

2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風量加到1950m3/min,風壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測溫分布比較合理,此時布料矩陣不宜大調,6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。

3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風量加到2050m3/min,風壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據十字測溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。

結語:

通鋼6號高爐大修實現順利開爐并快速達產,主要經驗如下:

1)開爐前的準備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統,還是大修未改造的供料和送風系統,所有設備都經過多次聯動試車,為開爐后設備正常運行,為順利開爐、快速達產提供了保障。

2)采用少量堵風口送風,開爐操作過程中,快速打開風口,擴批重,加負荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調整到正常生產水平,煤氣的分布合理,爐況穩定順行。

3)高爐開爐成功的標志就是安全快速排出爐內生成的渣鐵,因此加強爐前工作的管理,加強設備檢查,開展鐵口維護攻關,狠抓鐵口出鐵的正點率和出鐵次數,對高爐快速恢復和強化至關重要。

摘 要:對通鋼6號高爐開爐快速恢復及達產的主要操作經驗進行了總結。通鋼6號高爐大修主要對高爐本體耐材、出鐵廠系統進行改造,通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案,準確選擇各種操作參數,送風第4天達產,實現了高爐安全順利開爐和快速達產。

關鍵詞:高爐大修;開爐;達產

0.前言

通鋼6號高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產,爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經190天的建設,2013年6月10日6:28分順利點火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號高爐側新增矩形出鐵廠,對高爐本體的爐殼、冷卻系統、耐材等項目進行改造。改造后爐容擴為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產優質大塊炭磚、風口區使用了復合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。

6號高爐開爐恢復十分順利,送風后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產后第3天爐頂壓力恢復至100kpa,第4天利用系數達2.026,實現了快速達產。

1.高爐開爐前的準備

6號高爐自2012年12月1日開工以來,針對該高爐工程項目,制定了詳細的技術方案和規程,并經多次討論、修改完善,為開爐進程做了充分的準備工作。

1.1 高爐烘爐

6號高爐烘爐方案規定,計劃烘爐時間共168h。實際烘爐時間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時間為185h35′。

1.2 開爐料的用料結構、裝料方式及裝料參數的確定

6號高爐用料結構為凈焦、全燒結料、正常料。正常料為燒結礦+球團礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風口及爐墻保護用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。

1.3 送風參數的選擇

6#高爐共18個風口,風口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風口面積0.1869m2,點火送風時堵4個風口,風口面積0.1450m2。點火風量>1100m3/min,風壓≤100 kpa,點火風溫混風全關約為800℃。

2.開爐操作

2.1 送風操作

2013年6月10日6:28送風點火,送定風壓70kpa,風量1100m3/min,7:20 14個風口全亮。8:30定風量1150m3/min,風溫混風全關800℃。送風后風量基本在1100-1150m3/min,點火后4h料開始動,12:30開始上料,16:15引煤氣。送風后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時間12.5h。

3.快速達產過程及措施

達產過程通過適宜的加風、快速開風口、及時噴煤加負荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強每天上一個臺階,強化進程逐步加快,到12日15:40分實現了全風口作業,14日利用系數達到了2.026,實現了快速達產。

1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號和3號風口,8:10風量調成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號和6號風口,16:10風量加到1800m3/min,實現了全風口作業。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴至16.05t/批,焦比由708kg/t變為624kg/t。6月12日至17:50礦批有計劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測溫溫度合理。

2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風量加到1950m3/min,風壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測溫分布比較合理,此時布料矩陣不宜大調,6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。

3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風量加到2050m3/min,風壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據十字測溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。

結語:

通鋼6號高爐大修實現順利開爐并快速達產,主要經驗如下:

1)開爐前的準備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統,還是大修未改造的供料和送風系統,所有設備都經過多次聯動試車,為開爐后設備正常運行,為順利開爐、快速達產提供了保障。

2)采用少量堵風口送風,開爐操作過程中,快速打開風口,擴批重,加負荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調整到正常生產水平,煤氣的分布合理,爐況穩定順行。

3)高爐開爐成功的標志就是安全快速排出爐內生成的渣鐵,因此加強爐前工作的管理,加強設備檢查,開展鐵口維護攻關,狠抓鐵口出鐵的正點率和出鐵次數,對高爐快速恢復和強化至關重要。

摘 要:對通鋼6號高爐開爐快速恢復及達產的主要操作經驗進行了總結。通鋼6號高爐大修主要對高爐本體耐材、出鐵廠系統進行改造,通過開爐前的精心準備,制定合理的開爐方案,準確選擇各種操作參數,送風第4天達產,實現了高爐安全順利開爐和快速達產。

關鍵詞:高爐大修;開爐;達產

0.前言

通鋼6號高爐(第一代)于2004年12月20日建成投產,爐容810m3,2012年12月1日開工大修,歷經190天的建設,2013年6月10日6:28分順利點火開爐。此次大修主要在靠通鋼5號高爐側新增矩形出鐵廠,對高爐本體的爐殼、冷卻系統、耐材等項目進行改造。改造后爐容擴為1000m3,在爐底爐缸部位使用了國產優質大塊炭磚、風口區使用了復合棕剛玉組合磚、爐前主鐵溝改造為貯鐵式等。

6號高爐開爐恢復十分順利,送風后4h下料,6h開始上料,10h引煤氣,48h開始噴煤,投產后第3天爐頂壓力恢復至100kpa,第4天利用系數達2.026,實現了快速達產。

1.高爐開爐前的準備

6號高爐自2012年12月1日開工以來,針對該高爐工程項目,制定了詳細的技術方案和規程,并經多次討論、修改完善,為開爐進程做了充分的準備工作。

1.1 高爐烘爐

6號高爐烘爐方案規定,計劃烘爐時間共168h。實際烘爐時間起始于2013年5月29日23:30,到6月6日17:05停止,總時間為185h35′。

1.2 開爐料的用料結構、裝料方式及裝料參數的確定

6號高爐用料結構為凈焦、全燒結料、正常料。正常料為燒結礦+球團礦+錳礦,焦炭選用50%干熄焦+50%水熄焦,全爐總焦比2.7t/t,不計凈焦二元堿度0.95。爐缸填充廢道木開爐,全部采用疏排方式充填,風口及爐墻保護用廢道木斜靠爐墻密排列,填充至風口下沿0.3—0.5 m處。開爐布料矩陣確定為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3)。

1.3 送風參數的選擇

6#高爐共18個風口,風口小套尺寸為18×Ф115mm× 450mm,全開風口面積0.1869m2,點火送風時堵4個風口,風口面積0.1450m2。點火風量>1100m3/min,風壓≤100 kpa,點火風溫混風全關約為800℃。

2.開爐操作

2.1 送風操作

2013年6月10日6:28送風點火,送定風壓70kpa,風量1100m3/min,7:20 14個風口全亮。8:30定風量1150m3/min,風溫混風全關800℃。送風后風量基本在1100-1150m3/min,點火后4h料開始動,12:30開始上料,16:15引煤氣。送風后鐵口7:30開始空吹煤氣,18:50鐵口見渣后堵口,空吹時間12.5h。

3.快速達產過程及措施

達產過程通過適宜的加風、快速開風口、及時噴煤加負荷、控制合理煤氣流等措施。從6月12日開始冶強每天上一個臺階,強化進程逐步加快,到12日15:40分實現了全風口作業,14日利用系數達到了2.026,實現了快速達產。

1)第一階段(6月11-12日)。①6月11日7:10捅開了12號和3號風口,8:10風量調成1200m3/min,11:30加到1400m3/min。6月12日15:40捅開了15號和6號風口,16:10風量加到1800m3/min,實現了全風口作業。②6月11日3:15礦批由13.55t/批擴至16.05t/批,焦比由708kg/t變為624kg/t。6月12日至17:50礦批有計劃分步由16.05t/批→17.9 t/批→21 t/批,負荷由2.68t/t→2.98 t/t→3.5 t/t,焦比由624kg/t→557 kg/t→486 kg/t,3:00開始噴煤。爐溫[Si]降到1.70%水平。③6號高爐采用大礦角和大焦角同角的裝法K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(3),由此得來的爐喉十字測溫溫度合理。

2)第二階段(6月13日)。①6月13日19:00風量加到1950m3/min,風壓210kpa,頂壓100kpa。②6月13日至21:00礦批有計劃分步由21t/批→22 t/批→23t/批,負荷由3.5t/t→3.67 t/t→3.83 t/t,焦比由486kg/t→460 kg/t→441 kg/t,噴煤5-7t/h。從白班起爐溫[Si]降到1.0%水平。③由于十字測溫分布比較合理,此時布料矩陣不宜大調,6月13日中班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(3)34°(3)32°(2)18°(2)。

3)第三階段(6月14日)。①6月14日8:50風量加到2050m3/min,風壓230kpa,頂壓120kpa,控制壓差≤110kpa。②中班礦批由23t/批→24t/批,焦比由441kg/t→416kg/t,噴煤12t/h。從白班起爐溫[Si]降到0.6-0.8%水平。③根據十字測溫溫度變化,6月14日白班將裝料改為K36°(2)34°(3)32°(4)J36°(2)34°(3)32°(2)18°(2),以使煤氣流分布更加趨于合理,保障爐況順行。

結語:

通鋼6號高爐大修實現順利開爐并快速達產,主要經驗如下:

1)開爐前的準備工作做的比較充分,不管是大修改造過的高爐本體和渣鐵處理系統,還是大修未改造的供料和送風系統,所有設備都經過多次聯動試車,為開爐后設備正常運行,為順利開爐、快速達產提供了保障。

2)采用少量堵風口送風,開爐操作過程中,快速打開風口,擴批重,加負荷,噴吹煤粉,高爐各種制度快速調整到正常生產水平,煤氣的分布合理,爐況穩定順行。

3)高爐開爐成功的標志就是安全快速排出爐內生成的渣鐵,因此加強爐前工作的管理,加強設備檢查,開展鐵口維護攻關,狠抓鐵口出鐵的正點率和出鐵次數,對高爐快速恢復和強化至關重要。

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