蔣海燕,王彥文,杜彥鵬,徐 慧
(1.寧夏寧東水務有限責任公司,寧夏銀川 640100;2.中國科學院生態環境研究中心環境水質學國家重點實驗室,北京100085)
寧夏寧東水廠位于寧夏寧東能源化工基地,水源取自黃河,原水經過常規的混凝、沉淀、過濾、消毒等工藝后輸送到基地各用戶[1]。夏季水廠面臨大水量供水的要求,為了解決大水量供水時水處理效果差、“跑礬花”現象嚴重等問題,寧東水廠在實際運行中采用了三種工藝:常規混凝沉淀工藝、微渦旋工藝、反沖洗水回流工藝。本文主要對試驗周期(20 d)的運行結果進行了對比,以期找到更好的解決優化混凝效果的方法。
微渦旋工藝能有效地促進水中微粒的擴散和碰撞[2-4],微渦旋有利于絮凝反應的發生。其優點主要包括:混凝效率高,反應時間可以縮短5~10 min,產水量比傳統工藝提高1~2倍;出水質量優,在相同混凝劑投加量下微渦旋工藝產生的絮體質量明顯優于傳統工藝,因而具有很好的沉降性能;水質、水量變化適應能力強;實施簡便,在使用老工藝的水廠升級改造過程中,只需要拆除反應池內原有設施并適當分隔和安裝微渦旋反應器即可。反沖洗[5]水由于其自身含有很高的鋁、鐵類金屬氫氧化物以及懸浮膠體顆粒濃度,所以反沖洗水對處理低溫低濁水起到良好的作用??滤莸龋?]研究了反沖洗水與原水一并處理時,反沖洗水的加入強化了混凝沉淀的效果,并可有效地減小混凝劑的投加量,降低沉淀池出水濁度等。
本文采用顆粒計數儀、絮體沉降柱、分形維數以及沉淀池出水濁度對三種工藝運行情況進行了對比研究,對解決我國西北地區水廠夏季大水量運行時出水水質變差的問題具有重要的指導意義。
pH計;濁度儀(HACH 2100AN TURBIDIMETER);絮體沉降柱;顆粒計數儀(IBR Versa Count);顯微鏡(BMM-430)。
顆粒計數儀:在采用濁度對出廠水進行表征的同時,采用顆粒計數法進行更直觀和科學的判斷水的純凈度[7,8]。
試驗過程中用取樣桶取樣,把水樣緩慢倒入燒杯中,利用激光器作為光源,通過內置泵的抽吸把燒杯中的水循環抽入儀器中,經過設計的高靈敏度光電探測器件逐個測量被測顆粒的散光度,從而獲得微米級顆粒物的數目與相關參數。
絮體沉降體積與上覆水濁度測定方法:采樣桶在各段沉淀池中取水,緩慢倒入絮體沉降柱內,每隔30 min測定沉降柱內絮體沉降體積和上覆水濁度。
分形維數測定方法:利用一次性塑料膠頭滴管將水樣滴于載玻片上,利用與顯微鏡相連接的計算機的圖像分析軟件,尋找和測定絮體的直徑和面積,獲得絮體的投影面積S和最大長度L的參數。利用兩者的函數關系(ln s=D2ln L+A),在雙對數坐標軸上求得直線的斜率,此直線的斜率就是絮體的二維分形維數D2[9]。
表1為水源水的性質。

表1 水源水性質Tab.1 Quality of Experimental Water
根據混凝劑與Ferron反應的動力學差異可將鋁形態分為3種:短時間內立刻反應的是Ala;在較長時間內反應的是Alb;不反應的是Alc。
樣品鋁形態分析方法:移取5.5 mL比色液置于25 mL比色管中,加入純水至刻度,用微量注射器將40 μL樣品注入比色液中,混合后迅速移入1 cm比色皿中,在366 nm處測定樣品吸光度,記錄自加樣后1和120 min時的吸光度值。1 min內反應的是Ala,1 ~ 120 min 內反應的是 Alb,其余的是 Alc[10]。分析結果如表2所示。

表2 混凝劑鋁形態分析Tab.2 Analysis of Aluminum Forms
圖1為運行工藝與改造示意圖。

圖1 運行工藝與改造示意圖Fig.1 Layout of Treatment Process
由圖1可知水廠的水源水經過三段絮凝池處理,然后在沉淀池進行沉淀后進入濾池。絮凝池按照水力擾動分為第一、第二、第三段絮凝池,在絮凝區與沉淀池之間設置了過渡區,主要作用在于:從絮凝池向沉淀區均勻布水;降低雷若數,使絮凝區所要求的紊流過渡到沉淀區所要求的層流,同時降低末端流速。具體數值如表3所示。

表3 水力停留時間和各段GT值Tab.3 GT and Hydraulic Retention Time
由圖2可知在試驗周期的20 d運行時間中,濾池反沖洗水回流絮凝池具有最低的出水濁度,經過微渦旋改造之后出水濁度得到較好的改善。由于水中雜質顆粒數量較少,顆粒間發生碰撞的機會少,混凝效果不好。雖然可以通過提高攪拌強度來增加顆粒間碰撞的幾率,但這會產生很高的水流剪切強度,使形成的顆粒破碎。反沖洗水回流增加了原水濁度,促進了顆粒之間的碰撞概率。在原水中加入少量的藥劑后,在攪拌葉片的作用下,進行充分混合、反應,生成的顆粒被緊密地吸附在顆粒物表面上,形成較大的絮凝體,達到除濁凈化的效果。

圖2 試驗周期內各工藝出水濁度Fig.2 Turbidity of Effluent in Experiment Period
根據1.2中方法測定過渡區中絮體的沉降性能,結果如圖3所示。

圖3 3種工藝絮體的沉降體積和上覆水濁度對比Fig.3 Settling Volume and Turbidity of Overlying Water
由圖3可知微渦旋改造絮凝池絮體沉降體積增長速率遠高于折板絮凝池的沉降體積增長率,同時濾池反沖洗回流絮凝池中絮體的沉降性能最高,說明增加顆粒物濃度,改善原水的性質是改善混凝效果的有效方法。
圖4為3種工藝顆粒總數。
由圖4可知微渦旋改造和反沖洗水回流均會減小絮凝池中顆粒數目,說明在絮凝段絮體可以更好地形成,形成的絮體的沉降性能得到明顯提高。相對于常規絮凝池,微渦旋絮凝池和濾池反沖洗回流絮凝池各段顆粒數分別減少6.12%、10.85%、16.16%、23.85%、29.26% 和 5.8%、17.11%、28.35%、37.56%、45.61%。分析原因是微渦旋改造增加了絮體碰撞幾率,水中生長的小絮體在較高的碰撞幾率作用下,發生了聚集作用,絮體的形狀變大,使得顆粒總數目總體減少。對于微渦旋而言,在前期形成的大顆粒數目比折板絮凝池多,之后易于發生較大的絮體吸附微絮體的現象,這就保持了微渦旋中的顆??倲蹬c折板絮凝池相比明顯較少。

圖4 3種工藝顆??倲礔ig.4 Amount of Particles in Each Section
圖5為3種工藝的分形維數。

圖5 各工藝絮體分形維數Fig.5 Fractal Dimension in Different Coagulation Process
分形維數利用絮凝體的投影面積和特征長度的函數關系計算。由圖5可知微渦旋改造絮凝池和濾池反沖洗水回流絮凝池絮體分形維數大于折板絮凝池。這說明微渦旋絮凝池和濾池反沖洗水回流絮凝池易于形成較密實的絮體。絮體分形維數的提高使得絮體的沉降性能得到提升,這也從絮體的沉降體積與上清液的濁度的關系得到進一步證明。上述結果表明微渦旋技術和反沖洗水回流技術在解決大水量運行,提高產水量方面能夠發揮重要作用。
(1)微渦旋改造有利于提高濁度去除率,反沖洗水回流增加原水濁度和水中顆粒物濃度是提高濁度去除率的有效方式。
(2)微渦旋改造和反沖洗水回流有助于提高絮體的沉降性能,在實際應用中可以減少“跑礬”現象的發生,顯著提高水廠的出水水質。
(3)在水質標準日益嚴格的現在,利用顆粒計數儀對出水水質情況進行表征是一個有效的方法。
(4)微渦旋改造和反沖洗水回流可以明顯提高絮體的分形維數,對于改善絮體的沉降性能具有重要的影響。
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