張春芳 ZHANG Chun-fang
(大同煤礦集團公司化工廠,大同 037003)
(Datong Coal Mine Group Company Chemical Plant,Datong 037003,China)
二硝基重氮酚(DDNP)是目前我國工業雷管中應用最廣的起爆藥,但采用DDNP做為起爆藥的工業雷管,其生產、貯存及使用環節仍存在著諸多事故隱患,比如生產過程中的意外壓爆現象時有發生(盡管概率很低),再加上粉塵大,在卡口工序常常被卡響。[1]因此,研制無粉塵球狀DDNP對于提高工業雷管生產、貯存及使用過程中的安全性將具有十分重要的意義,這也是從事雷管工作者長期以來孜孜不倦追求的目標。
多年來,本廠二硝基重氮酚(DDNP)制造中洗藥工序由于沒有研制出好的洗藥方法,一直采用人工直接沖洗,這樣洗出的DDNP細藥多,流散性差,土語講就是粉末多,顆粒少,給雷管后續裝藥造成極大困難,具體表現在兩個方面,一是裝藥藥量難以保證,50發管同時裝藥,有的藥量多有的藥量少,造成個別雷管起爆能力不足,雷管質量難以保證;二是裝藥時因為藥中粉塵大,裝藥過程中易將藥噴灑在雷管管殼外壁,在后面卡口工序時易卡響,造成安全隱患。本廠過去發生在雷管生產線的爆炸事故約50%是由于浮藥或藥塵引起的,所以提高DDNP制造質量,制得無粉塵球狀DDNP是我廠提高工業雷管產品質量、確保生產安全的重要工作。
本廠過去DDNP制藥工序洗藥采用人工直接沖洗方法,即將50kg DDNP直接放到一個大桶中,從上部用水管直接沖桶中藥(裝藥),像淘米一樣讓細藥從桶口溢出,但由于藥在桶中約0.5米厚,且因為藥的粒度非常小,只有在顯微鏡下才能看到,這樣藥在桶中像一塊大餅一樣粘在一起,采用手工洗藥上部的藥能洗到,下部的藥就難以洗到,使得細藥和結晶不實藥粒不能完全從DDNP中分離出來,影響產品質量和生產安全。針對這種情況,我們設計研制一種能夠從下部進水,利用反洗工藝達到讓全部藥都能被沖洗的目的,于是設計了如下洗藥裝置,使DDNP中細藥和結晶不實藥粒完全從DDNP中分離出來,達到極佳效果。
洗藥器主體是一個不銹鋼容器,能同時滿足一批洗藥量,在容器底部放置一根分布好多小孔的鋼管,讓帶有一定壓力的沖洗用水從這根帶孔的鋼管中噴出,同時調節進水壓力及進水速度,使的達到既能讓水使全部藥能夠攪動起來,同時還不致于將藥從口部溢出,從這些小孔噴出的水流量在合適時,使所有的DDNP顆粒都能處于翻動并流動狀態,就像洗衣機洗衣服一樣,使藥能經過反復清洗。這樣隨著水流的上移,由于容器下小上大,截面逐漸增加,水和DDNP的混合液流速由大變小,使DDNP處于緩沖狀態,符合要求的DDNP顆粒因比重大而留在底部,細結晶和結晶不實藥粒(即細粉末)在水流的作用下從口部溢流到小漏斗,進入收集器。這樣就把不符合要求的DDNP粉末及未形成末球狀物的藥溢出,合格的DDNP顆粒留在洗藥器底部,等口部溢出的水中沒有懸浮物時,打開洗藥器控制節門,即可將合格的DDNP放入貯存容器中,完成洗藥過程。
2.1 洗藥器材質的選擇 由于DDNP制造過程是一個化學反應過程,且有鹽酸及其它腐蝕性介質,所以制造容器的材質我們選用耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質和酸、堿、鹽等化學浸蝕性介質腐蝕的不銹鋼。
2.2 洗藥器結構的選擇 受洗衣機原理的啟發,洗藥器的筒體設計為圓柱形,這樣易于將藥在水中旋轉起來,且不易形成死角,考慮到沖洗水的流速應先快后慢,又設計成下小上大的圓臺型。
另外借薦鍋爐去離子水的反洗工藝,設計進水從下向上噴出,這樣就使底部的藥能完全被沖洗,為形成一定水壓且藥能充分著水,又在底部水管上開了6個小孔,這樣噴出的水噴射力強且易于控制。
考慮到DDNP制造過程年廢水排放量達5000t,此廢水呈暗紅色,pH值大于9,其中含有二硝基重氮酚、硝基化合物、硫化鈉、酚類等有害物質,直接排入下水道一是會造成環境污染,別外,DDNP顆粒易附著在下水道管壁存在爆炸隱患,介于此我們在上部設計了出水漏斗,在體外另加了藥粉沉淀收集箱,將沖洗后的懸浮物通過漏斗流入3級沉淀箱,沉淀后將沉淀下來的細藥DDNP收集起來,正好用于引火藥的制造,將不含DDNP的廢水流入DDNP污水處理站。達到既節約了材料又不污染環境,效果極佳。
2.3 洗藥器制作工藝要求 在制作工藝上,有小孔的鋼管與容器采用分體結構,所有死角全制成圓弧過渡,便于生產完后清洗。
2.4 本項目的創新點 利用水的湍流原理,將大小不一、比重不同的DDNP細藥和結晶不實藥粒通過該容器完全從DDNP中分離出來,形成無粉塵顆粒均勻的球狀DDNP,達到洗藥的目的。
本廠DDNP制造洗藥多年一直采用人工用水流直接沖洗,洗出的藥均一性差,細藥多,使用時吸附現象嚴重,不僅影響正常生產,而且給安全生產造成重大隱患。采用洗藥器洗藥后,一是生產出的無粉塵顆粒均勻的球狀DDNP均一性好,流散性好,便于裝藥,使生產使用中浮藥和藥塵大量減少,解決了我廠多年存在的安全隱患;二是從使用中機器裝藥量均勻性好,提高了產品質量,確保了用戶使用安全;三是人工洗藥需兩個洗藥工,采用洗藥器洗藥只需一人開關閥門即可,節約了勞動力,降低了勞動強度;四是避免了過去洗藥工序污水橫流現象,改善了工作環境,通過沉淀后的DDNP廢水達到排放標準,使其不污染環境;五是洗藥過程中出現的細藥,可全部收集做為引火藥用藥,減少了材料消耗。
由于DDNP屬危險爆炸品,所以全國制造生產線沒有一家達到全自動控制,我們也只是在制造過程的一個環節上進行了改進,未達到生產自動化,下一步還有待于研究。
制得的DDNP在顯微鏡下觀察基本為球狀顆粒,手感顆粒較硬,猶如在形成的雪球外表面滾上一層冰一樣,且產品具有粒徑均勻、流散性好、易于篩分、不粘附管壁等特點,同時得率(什么意思)有所提高,可達90%左右(以苦味酸做分母),污水量降低,具有一定的經濟效益和社會效益,推廣前景好。
目前,無粉塵球狀DDNP已累計生產并使用了660批次,累計生產成品雷管3300萬發,未發生任何安全質量問題,且裝藥操作者一致反映這種DDNP流散性好,堆積密度均勻,非常便于裝藥操作,同時幾乎感覺不到粉塵的存在,操作人員戴口罩直接接觸該產品,在相當長一段時期內口罩無肉眼可見明顯的顏色變化,就是一個有力的證明,因而可以取代原有手工藝洗出的DDNP,從本質上提高了雷管生產過程的安全性。
[1]趙杰.一種ddnp制造技術論文[J].百度,2008,2.
[2]劉登程,楊宗偉,劉玉存,閻立偉,陳繼.球形DDNP制備技術研究[J].含能材料,2009(05).
[3]趙杰,郭俊國,劉建新,杜福和,劉效標.一種DDNP制造新技術[J].爆破器材,2008(01).