王 磊
(廣州華浩能源環保集團有限公司,廣州 510080)
廣東溫氏集團某養豬廠采用干清糞工藝,廢水進行沼氣池厭氧發酵,沼氣池采用中溫發酵工藝,停留時間為24天。所產沼氣去發電機組進行資源回收利用,廢熱供豬場洗浴熱水之用。為了提高沼氣產量,定期向沼氣池投加豬糞。
沼氣池出水和沼渣壓榨后出水(后面簡稱“沼液廢水”)去廢水處理工程進行處理,最大廢水量為460t/d。
目前養豬廠沼液廢水有COD高、氨氮高、TP高和SS高等特點[1]。常用的處理工藝有傳統活性污泥法、A/O工藝、AF+BAF、UASB、IC、SBR、氧化塘等工藝以及其組合工藝[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]。本工程結合溫氏集團其他養豬場沼液廢水的廢水特點和出水要求,采用“兩級AO+混凝沉淀”工藝對本廢水進行處理。
2.1 處理規模 本工程設計處理規模為460m3/d。
2.2 進、出水水質 本項目以沼氣池的沼液廢水為工程進水,進水水質見表1。

表1 進水水質情況單位:mg/L
根據環評要求,廢水處理站出水處理執行廣東省珠三角《畜禽養殖業污染物排放標準》(DB44/613—2009)排放標準,具體見表2.

表2 出水水質要求單位:mg/L,pH除外
2.3 工藝流程 見圖1
沼液廢水進入調節池,進行水量調節和水質均化。廢水經由提升泵提升進入二級A/O生化處理系統,在缺氧、好氧三種不同的環境條件和不同種類的微生物菌群的有機配合,能同時具有良好的去除有機物、脫氮除磷功能。經生化反應池處理后的污水進入沉淀池以實現固液分離。為了進一步強化脫磷效果,特別是保證冬季水溫較低的廢水處理效果,在工藝最后環節設置了化學脫磷、混凝沉淀工藝作為深度處理手段,最終系統出水經消毒后可達標排放。
為了防止沼液廢水中堿度不足而影響硝化反應的進行,本工程特在一級好氧池和二級好氧池投加Na2CO3,補充堿度。同時由于豬場在生產運營過程中,為了消毒加了大量的熟石灰,所以投加Na2CO3也有軟化水質的作用,可防止其在管道和池體內結垢。
2.4 工程設計
1)調節池規格:長×寬×深m=11×10×3m,有效水深2.5m;
停留時間:14小時
預曝氣強度:2 m3/(m2·h)
2)一級缺氧池
規格:長×寬×深=14.1×6.4×5m,有效水深4.7m;設計參數:污泥濃度3000mg/L,回流比200%,HRT=22.1h

圖1 工藝流程圖
3)一級好氧池
規格:長×寬×深=10.5×9.4×5m,有效水深4.6m
設計參數:污泥濃度3000mg/L,HRT=23.7h
4)一級沉淀池
規格:長×寬×深= 6.5×4.4×5m,有效水深4.5m
設計參數:平面負荷0.8 m3/(m2·h),污泥回流比50%
5)二級缺氧池
規格:長×寬×深m=10.5×8.5×4.5m,有效水深4.3m
設計參數:污泥濃度取3000mg/L,HRT=20.0h
6)二級好氧池
規格:長×寬×深=10.5×5.3×4.5m,有效水深4.2m
設計參數:污泥濃度3000m g/L,回流比200%,HRT=12.2h
7)混凝池
規格:長×寬×深=4×1.5×4.5m,有效水深4.1m
設計參數:分兩段,前段混合段,后段絮凝段。總停留時間1.3小時
8)二級沉淀池
規格:長×寬×深=8×4×4.5m,有效水深4.0m
設計參數:平面負荷0.6 m3/(m2·h),污泥回流比50%
9)接觸消毒池
規格:長×寬×深=4×2.2×4.5m,有效水深3.8m
設計參數:停留時間1.7小時
10)污泥池
規格:長×寬×深=4.4×3.7×5m,有效水深4.5m
3.1 調試
1)抽調河水將構筑物充滿。
2)投加30t的市政污水處理廠的污泥(含水率80%左右)到生化系統接種,并進行馴化。首先悶曝半天,然后逐步進水進行馴化;馴化時,由于廢水氨氮和鹽分高,系統廢水處理水量應逐漸加大,同時廢水濃度逐漸提高,直到達到排放標準要求,培菌計劃如下:
(1) 第一階段:控制進生化池廢水量60m3/d,進水時間為2天;進水時,每天投加紅糖50kg;
(2) 第二階段:控制進生化池廢水量150m3/d,進水時間為3天;
(3) 第三階段:控制進生化池廢水量250m3/d,進水時間為5天;
(4) 第四階段:控制進生化池廢水量350m3/d,進水時間為7天;
(5) 第五階段:控制進生化池廢水量460m3/d,進水時間為7天;
3)調試期間,根據一級好氧池和二級好氧池的DO值控制曝氣量,風機采用變頻控制,一級好氧池保持在3左右,二級好氧池保持在2左右,并防止過曝而導致生物自溶。
4)混合液內回流在調試期間均保持在200%,污泥回流比保持在50%。
3.2 處理效果
經過40多天的調試,系統運行正常。限于豬場排水規模原因,每天處理水量約為380~420m3/d。生化系統MLSS達到3200m g/L左右,生化系統出現大量鐘蟲、累枝蟲及聚縮蟲等多種后生動物,出水效果穩定達標。
1)對COD的去除效果

由圖2可以看出,系統對COD的處理效果明顯,進水值為810~987m g/L(平均值897m g/L),略低于1200m g/L的設計值。一級沉淀池出水COD為268~428m g/L(平均值為362m g/L),出水池的COD為43~75m g/L(平均值為58m g/L),遠優于380m g/L的設計出水標準。
2)對氨氮的處理效果
由圖3可以看出,系統對氨氮的處理效果明顯,進水值為324~630m g/L(平均值504m g/L),與500m g/L的設計值基本持平。一級沉淀池出水氨氮為95~232m g/L(平均值為148m g/L),出水池的氨氮為4.9~40m g/L(平均值為58m g/L),遠優于70m g/L的設計出水標準。

3)對TP的去除效果

本項目在混凝池投加PAC來增強對TP的去除效果,投加量為30~50m g/L。由圖4可以看出,系統對TP的處理效果明顯,進水值為68~92m g/L(平均值83m g/L),高于60m g/L的設計值。一級沉淀池出水TP為28~50m g/L(平均值為38m g/L),出水池的氨氮為0.7~4.5m g/L(平均值為2.4m g/L),遠優于7m g/L的設計出水標準。
1)養豬廠沼液廢水具有COD高、氨氮高、TP高的特點。
2)采用“兩級AO+混凝沉淀”工藝對養豬場的沼液廢水進行處理,出水可穩定達到廣東省珠三角《畜禽養殖業污染物排放標準》(DB44/613—2009)排放標準。
3)“兩級AO+混凝沉淀”工藝對COD的去除率可達92%以上,對氨氮去除率可達89%以上,對TP的去除率可達94%以上。
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[2] 周祖華,畜禽養殖污染現狀及防治措施[J] .動物科學與動物醫學,2005(9):58-59
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