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淺析綜采工作面高效回撤新技術

2014-07-21 02:18:07黃永慧
科技創新與應用 2014年22期

摘 要:3C201工作面是徐州李堂礦二采區東翼首采面,目前已回采完畢,正處于回撤階段,回撤速度的快慢直接影響下個工作面的安裝,為加快回撤速度,回撤過程中采用了“多掩護架支護法”和“掛鏈器快速抽架法”,實現了綜采工作面液壓支架的快速回撤,回撤速度提高了2倍多,優化了安全作業環境,并取得了良好的經濟效益,為同條件下安全快速回撤提供了技術保障。

關鍵詞:綜采;回撤;“多掩護架支護法”;“掛鏈器快速抽架法”

1 工作面概況及地質情況

1.1 工作面概況

3C201工作面是李堂煤礦二采區東翼首采面,工作面采用走向長壁式采煤法,后退式開采,工作面傾斜長度162m,安裝ZF5200/17/35型液壓支架103架,ZFG5500/18/35H型液壓支架6架,配備MG160/375-W型雙滾筒采煤機一部及SGZ630型刮板輸送機兩部。

1.2 工作面地質情況

3C201工作面煤層平均厚度4.1m,傾角3°~26°。直接頂為砂巖,厚度22.5m,偽頂為泥巖,厚度0~8m,易垮落;直接底為泥巖,厚度0~6.8m,基本底為砂質泥巖,厚度1.1~4.6m。

2 多掩護架支護法

2.1 傳統支護方法

抽出兩組支架做為掩護架,抽出支架后單體配合木料支護頂板即:在采空區側用3000×200×150mm的方木配合液壓單體支柱從掩護架后立柱開始下四棚走向棚,間距750mm,柱距1m,兩側單體距木料兩端為0.5m,一梁三柱支設維護好此區域內的頂板。采空區側走向棚采用“見六回二”的方式進行回撤,撤出一架,在原位置下兩個走向棚,抬棚一梁三柱支設,在此同時,回撤走向棚2棚,根據現場情況必要時回撤迎頭的兩架棚各增設兩棵戧柱,以防落頂推棚。

2.2 多掩護架施工方法

2.2.1 首先檢查加固1-2#架附近及工作面出口的支護情況,對失效的棚柱要重新支設合格,缺柱補齊,整改影響支架調向的單體支柱,斷開1#-4#架之間的進回液管路、噴霧及防倒裝置。

2.2.2 用Ф10的高壓管對3#架重新進行供液,操作閥組將3#架緩慢降下,當發現無問題后,將支架降至最低支撐高度,用工作面70#架附近的絞車配合單體支柱將其抽出,并外運回撤。3#架回撤后,及時在原位置用2500×200×150mm的方木配合單體支柱的下兩走向棚,棚距750mm,一梁三柱支護頂板(其余支架回撤后,頂板支護與此相同)。

2.2.3 同理將2#架調出作為煤壁側的掩護架。

2.2.4 將1#架抽出調成與煤壁平行,作為中間架的掩護架。(根據現場情況也可以用其它支架當掩護架,掩護架有故障時,應及時將其替換)

2.2.5 同理將4#架抽出調成與煤壁平行,并使用單體支柱、尾梁插板或使用絞車在回頭輪的作用下,使其向后挪動,直至到與1#架、2#架平行的位置,作為采空區側的掩護架。

2.3 方案優勢

2.3.1 與傳統的兩掩護架支護方案相比,三掩護架支護的使用減少了老塘側單體液壓支柱的使用,利用支架代替單體支護,加快了回撤速度,降低勞動強度。

2.3.2 三掩護架的使用,避免了老塘側單體的頻繁支護與回撤,因工作面坡度大,頂板冒落較快,老塘側單體的支護與回撤帶來了很多安全隱患,三掩護架的使用消除了安全隱患,提高了安全系數。

3 掛鏈器快速抽架法

3.1 傳統回撤方法及缺點

3.1.1 利用工作面上出口穩車,配合導向滑輪,將支架抽出,調向后,將支架沿回撤通道拉至上出口。

3.1.2 回撤過程中,導向滑輪受力大,導致生根(鏈子配合螺栓)經常被拉斷、鋼絲繩被拉斷、滑子損壞等現象。

3.1.3 工人頻繁固定或更換滑子及生根,勞動強度大,生根或鋼絲繩被拉斷,容易造成安全事故,安全系數低。

3.2 新方法原理及使用方法

加工掛鏈器(見圖2)配合26#鏈子,利用支架自縮原理抽架。掛鏈器用φ30mm的銷子固定在2#掩護架的十字頭上,使2#掩護架超前其它掩護架1.2m,并保證初撐力(24Mpa),利用鏈子連接掛鏈器及待抽支架,將掛鏈器與待抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側,將26#鏈子立環卡在掛鏈器上,并在相鄰的平環插上φ10mm的固定銷子,連接完畢后,降架至支架最低高度,收支架推拉道,使支架前移一個行程(0.6m),前移后伸出推拉道,將掛鏈器與帶抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側,插上銷子,如此2-3個循環,將支架抽出,方便快捷,掛鏈器的使用方法見圖3。支架抽到前梁離煤壁0.5m處,用絞車直接調向,使支架與通道平行,然后拉移至工作面上口。

3.3 方案優勢

與傳統的出架方法相比,用絞車、導向滑輪協助出架,新工藝減少了滑子與絞車的使用工序,避免了斷繩、彈繩及損壞滑子等現象,工人的安全得到保障。

節約工時,與傳統方法相比,抽出一架用時約5分鐘,節約時間30分鐘,同樣地工作原理可用于掩護架的拉移上,簡化工序,提高了安全系數。

4 結束語

3C201工作面通過技術創新,使回撤速度大幅度提升,由過去的一班回撤3組支架到現在回撤最少6組支架,工人勞動強度進一步減輕,并且提高了安全系數,進而保證了生產的接續,制約本礦生產的瓶頸問題得到解決,為完成全年生產任務目標打下了基礎,也為下個工作面回撤及類似礦井的回撤提供了技術保障。

圖1 多掩護架使用示意圖

圖2 掛鏈器

圖3掛鏈器使用示意圖

參考文獻

[1]徐永圻,等.煤礦開采學[M].中國礦業大學出版社,1999.

[2]呂世明,王君嵬.綜采工作面安全優質快速回撤技術[J].雞西市安監局,2010.

作者簡介:黃永慧(1983-),助理工程師,畢業于山東科技大學,現從事煤礦開采技術研究。endprint

摘 要:3C201工作面是徐州李堂礦二采區東翼首采面,目前已回采完畢,正處于回撤階段,回撤速度的快慢直接影響下個工作面的安裝,為加快回撤速度,回撤過程中采用了“多掩護架支護法”和“掛鏈器快速抽架法”,實現了綜采工作面液壓支架的快速回撤,回撤速度提高了2倍多,優化了安全作業環境,并取得了良好的經濟效益,為同條件下安全快速回撤提供了技術保障。

關鍵詞:綜采;回撤;“多掩護架支護法”;“掛鏈器快速抽架法”

1 工作面概況及地質情況

1.1 工作面概況

3C201工作面是李堂煤礦二采區東翼首采面,工作面采用走向長壁式采煤法,后退式開采,工作面傾斜長度162m,安裝ZF5200/17/35型液壓支架103架,ZFG5500/18/35H型液壓支架6架,配備MG160/375-W型雙滾筒采煤機一部及SGZ630型刮板輸送機兩部。

1.2 工作面地質情況

3C201工作面煤層平均厚度4.1m,傾角3°~26°。直接頂為砂巖,厚度22.5m,偽頂為泥巖,厚度0~8m,易垮落;直接底為泥巖,厚度0~6.8m,基本底為砂質泥巖,厚度1.1~4.6m。

2 多掩護架支護法

2.1 傳統支護方法

抽出兩組支架做為掩護架,抽出支架后單體配合木料支護頂板即:在采空區側用3000×200×150mm的方木配合液壓單體支柱從掩護架后立柱開始下四棚走向棚,間距750mm,柱距1m,兩側單體距木料兩端為0.5m,一梁三柱支設維護好此區域內的頂板。采空區側走向棚采用“見六回二”的方式進行回撤,撤出一架,在原位置下兩個走向棚,抬棚一梁三柱支設,在此同時,回撤走向棚2棚,根據現場情況必要時回撤迎頭的兩架棚各增設兩棵戧柱,以防落頂推棚。

2.2 多掩護架施工方法

2.2.1 首先檢查加固1-2#架附近及工作面出口的支護情況,對失效的棚柱要重新支設合格,缺柱補齊,整改影響支架調向的單體支柱,斷開1#-4#架之間的進回液管路、噴霧及防倒裝置。

2.2.2 用Ф10的高壓管對3#架重新進行供液,操作閥組將3#架緩慢降下,當發現無問題后,將支架降至最低支撐高度,用工作面70#架附近的絞車配合單體支柱將其抽出,并外運回撤。3#架回撤后,及時在原位置用2500×200×150mm的方木配合單體支柱的下兩走向棚,棚距750mm,一梁三柱支護頂板(其余支架回撤后,頂板支護與此相同)。

2.2.3 同理將2#架調出作為煤壁側的掩護架。

2.2.4 將1#架抽出調成與煤壁平行,作為中間架的掩護架。(根據現場情況也可以用其它支架當掩護架,掩護架有故障時,應及時將其替換)

2.2.5 同理將4#架抽出調成與煤壁平行,并使用單體支柱、尾梁插板或使用絞車在回頭輪的作用下,使其向后挪動,直至到與1#架、2#架平行的位置,作為采空區側的掩護架。

2.3 方案優勢

2.3.1 與傳統的兩掩護架支護方案相比,三掩護架支護的使用減少了老塘側單體液壓支柱的使用,利用支架代替單體支護,加快了回撤速度,降低勞動強度。

2.3.2 三掩護架的使用,避免了老塘側單體的頻繁支護與回撤,因工作面坡度大,頂板冒落較快,老塘側單體的支護與回撤帶來了很多安全隱患,三掩護架的使用消除了安全隱患,提高了安全系數。

3 掛鏈器快速抽架法

3.1 傳統回撤方法及缺點

3.1.1 利用工作面上出口穩車,配合導向滑輪,將支架抽出,調向后,將支架沿回撤通道拉至上出口。

3.1.2 回撤過程中,導向滑輪受力大,導致生根(鏈子配合螺栓)經常被拉斷、鋼絲繩被拉斷、滑子損壞等現象。

3.1.3 工人頻繁固定或更換滑子及生根,勞動強度大,生根或鋼絲繩被拉斷,容易造成安全事故,安全系數低。

3.2 新方法原理及使用方法

加工掛鏈器(見圖2)配合26#鏈子,利用支架自縮原理抽架。掛鏈器用φ30mm的銷子固定在2#掩護架的十字頭上,使2#掩護架超前其它掩護架1.2m,并保證初撐力(24Mpa),利用鏈子連接掛鏈器及待抽支架,將掛鏈器與待抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側,將26#鏈子立環卡在掛鏈器上,并在相鄰的平環插上φ10mm的固定銷子,連接完畢后,降架至支架最低高度,收支架推拉道,使支架前移一個行程(0.6m),前移后伸出推拉道,將掛鏈器與帶抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側,插上銷子,如此2-3個循環,將支架抽出,方便快捷,掛鏈器的使用方法見圖3。支架抽到前梁離煤壁0.5m處,用絞車直接調向,使支架與通道平行,然后拉移至工作面上口。

3.3 方案優勢

與傳統的出架方法相比,用絞車、導向滑輪協助出架,新工藝減少了滑子與絞車的使用工序,避免了斷繩、彈繩及損壞滑子等現象,工人的安全得到保障。

節約工時,與傳統方法相比,抽出一架用時約5分鐘,節約時間30分鐘,同樣地工作原理可用于掩護架的拉移上,簡化工序,提高了安全系數。

4 結束語

3C201工作面通過技術創新,使回撤速度大幅度提升,由過去的一班回撤3組支架到現在回撤最少6組支架,工人勞動強度進一步減輕,并且提高了安全系數,進而保證了生產的接續,制約本礦生產的瓶頸問題得到解決,為完成全年生產任務目標打下了基礎,也為下個工作面回撤及類似礦井的回撤提供了技術保障。

圖1 多掩護架使用示意圖

圖2 掛鏈器

圖3掛鏈器使用示意圖

參考文獻

[1]徐永圻,等.煤礦開采學[M].中國礦業大學出版社,1999.

[2]呂世明,王君嵬.綜采工作面安全優質快速回撤技術[J].雞西市安監局,2010.

作者簡介:黃永慧(1983-),助理工程師,畢業于山東科技大學,現從事煤礦開采技術研究。endprint

摘 要:3C201工作面是徐州李堂礦二采區東翼首采面,目前已回采完畢,正處于回撤階段,回撤速度的快慢直接影響下個工作面的安裝,為加快回撤速度,回撤過程中采用了“多掩護架支護法”和“掛鏈器快速抽架法”,實現了綜采工作面液壓支架的快速回撤,回撤速度提高了2倍多,優化了安全作業環境,并取得了良好的經濟效益,為同條件下安全快速回撤提供了技術保障。

關鍵詞:綜采;回撤;“多掩護架支護法”;“掛鏈器快速抽架法”

1 工作面概況及地質情況

1.1 工作面概況

3C201工作面是李堂煤礦二采區東翼首采面,工作面采用走向長壁式采煤法,后退式開采,工作面傾斜長度162m,安裝ZF5200/17/35型液壓支架103架,ZFG5500/18/35H型液壓支架6架,配備MG160/375-W型雙滾筒采煤機一部及SGZ630型刮板輸送機兩部。

1.2 工作面地質情況

3C201工作面煤層平均厚度4.1m,傾角3°~26°。直接頂為砂巖,厚度22.5m,偽頂為泥巖,厚度0~8m,易垮落;直接底為泥巖,厚度0~6.8m,基本底為砂質泥巖,厚度1.1~4.6m。

2 多掩護架支護法

2.1 傳統支護方法

抽出兩組支架做為掩護架,抽出支架后單體配合木料支護頂板即:在采空區側用3000×200×150mm的方木配合液壓單體支柱從掩護架后立柱開始下四棚走向棚,間距750mm,柱距1m,兩側單體距木料兩端為0.5m,一梁三柱支設維護好此區域內的頂板。采空區側走向棚采用“見六回二”的方式進行回撤,撤出一架,在原位置下兩個走向棚,抬棚一梁三柱支設,在此同時,回撤走向棚2棚,根據現場情況必要時回撤迎頭的兩架棚各增設兩棵戧柱,以防落頂推棚。

2.2 多掩護架施工方法

2.2.1 首先檢查加固1-2#架附近及工作面出口的支護情況,對失效的棚柱要重新支設合格,缺柱補齊,整改影響支架調向的單體支柱,斷開1#-4#架之間的進回液管路、噴霧及防倒裝置。

2.2.2 用Ф10的高壓管對3#架重新進行供液,操作閥組將3#架緩慢降下,當發現無問題后,將支架降至最低支撐高度,用工作面70#架附近的絞車配合單體支柱將其抽出,并外運回撤。3#架回撤后,及時在原位置用2500×200×150mm的方木配合單體支柱的下兩走向棚,棚距750mm,一梁三柱支護頂板(其余支架回撤后,頂板支護與此相同)。

2.2.3 同理將2#架調出作為煤壁側的掩護架。

2.2.4 將1#架抽出調成與煤壁平行,作為中間架的掩護架。(根據現場情況也可以用其它支架當掩護架,掩護架有故障時,應及時將其替換)

2.2.5 同理將4#架抽出調成與煤壁平行,并使用單體支柱、尾梁插板或使用絞車在回頭輪的作用下,使其向后挪動,直至到與1#架、2#架平行的位置,作為采空區側的掩護架。

2.3 方案優勢

2.3.1 與傳統的兩掩護架支護方案相比,三掩護架支護的使用減少了老塘側單體液壓支柱的使用,利用支架代替單體支護,加快了回撤速度,降低勞動強度。

2.3.2 三掩護架的使用,避免了老塘側單體的頻繁支護與回撤,因工作面坡度大,頂板冒落較快,老塘側單體的支護與回撤帶來了很多安全隱患,三掩護架的使用消除了安全隱患,提高了安全系數。

3 掛鏈器快速抽架法

3.1 傳統回撤方法及缺點

3.1.1 利用工作面上出口穩車,配合導向滑輪,將支架抽出,調向后,將支架沿回撤通道拉至上出口。

3.1.2 回撤過程中,導向滑輪受力大,導致生根(鏈子配合螺栓)經常被拉斷、鋼絲繩被拉斷、滑子損壞等現象。

3.1.3 工人頻繁固定或更換滑子及生根,勞動強度大,生根或鋼絲繩被拉斷,容易造成安全事故,安全系數低。

3.2 新方法原理及使用方法

加工掛鏈器(見圖2)配合26#鏈子,利用支架自縮原理抽架。掛鏈器用φ30mm的銷子固定在2#掩護架的十字頭上,使2#掩護架超前其它掩護架1.2m,并保證初撐力(24Mpa),利用鏈子連接掛鏈器及待抽支架,將掛鏈器與待抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側,將26#鏈子立環卡在掛鏈器上,并在相鄰的平環插上φ10mm的固定銷子,連接完畢后,降架至支架最低高度,收支架推拉道,使支架前移一個行程(0.6m),前移后伸出推拉道,將掛鏈器與帶抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側,插上銷子,如此2-3個循環,將支架抽出,方便快捷,掛鏈器的使用方法見圖3。支架抽到前梁離煤壁0.5m處,用絞車直接調向,使支架與通道平行,然后拉移至工作面上口。

3.3 方案優勢

與傳統的出架方法相比,用絞車、導向滑輪協助出架,新工藝減少了滑子與絞車的使用工序,避免了斷繩、彈繩及損壞滑子等現象,工人的安全得到保障。

節約工時,與傳統方法相比,抽出一架用時約5分鐘,節約時間30分鐘,同樣地工作原理可用于掩護架的拉移上,簡化工序,提高了安全系數。

4 結束語

3C201工作面通過技術創新,使回撤速度大幅度提升,由過去的一班回撤3組支架到現在回撤最少6組支架,工人勞動強度進一步減輕,并且提高了安全系數,進而保證了生產的接續,制約本礦生產的瓶頸問題得到解決,為完成全年生產任務目標打下了基礎,也為下個工作面回撤及類似礦井的回撤提供了技術保障。

圖1 多掩護架使用示意圖

圖2 掛鏈器

圖3掛鏈器使用示意圖

參考文獻

[1]徐永圻,等.煤礦開采學[M].中國礦業大學出版社,1999.

[2]呂世明,王君嵬.綜采工作面安全優質快速回撤技術[J].雞西市安監局,2010.

作者簡介:黃永慧(1983-),助理工程師,畢業于山東科技大學,現從事煤礦開采技術研究。endprint

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