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組合機床故障實例

2014-07-25 11:22:06王躍松
設(shè)備管理與維修 2014年4期
關(guān)鍵詞:動作

王躍松

(第一拖拉機股份有限公司第四裝配廠 河南洛陽)

輪式拖拉機專業(yè)廠,由專門的生產(chǎn)線完成對箱體類零件的加工,組合機床使用較廣泛,如粗、精銑各端面的組合銑、多面組合鉆鏜及多面攻絲機等。實際使用中,因PLC程序設(shè)計不合理、液壓動作順序錯誤等原因,對加工造成影響。

1.PLC程序設(shè)計不合理

新購置雙面組合銑,對殼體前后端面粗銑加工,機床采用臥式雙面布置,中間為一個強力機械銑削工作臺,滑臺體就是機床床身,工作臺兩側(cè)面各安裝一側(cè)底座,上面安裝一個ZBXG160A強力銑削頭,銑削頭靠油缸在側(cè)底座上移動,銑削頭上安裝機夾盤銑刀。試切加工使用約一星期后,殼體后端面突然出現(xiàn)加工振紋。對后端面?zhèn)茹婎^的機夾盤銑刀進行檢查,未發(fā)現(xiàn)盤銑刀損壞及刀體松動現(xiàn)象。對夾具各定位點及輔助支承以及夾具主油缸夾緊力進行檢查,確認殼體定位準確、夾緊可靠,殼體毛坯與夾具體也無干涉。后端面?zhèn)茹婎^壓板、鑲條及連接部位無松動現(xiàn)象,機床安裝基礎(chǔ)可調(diào)墊鐵也無異常。

工序加工順序為:夾具夾緊→滑臺前進→銑削完成→兩側(cè)銑削頭讓刀→滑臺返回→滑臺到位→銑削頭進刀復(fù)位(銑削位置)。

觀察發(fā)現(xiàn)兩側(cè)銑頭復(fù)位時,控制銑頭鎖緊與放松的電磁閥未保持。調(diào)用PLC程序,發(fā)現(xiàn)該動作設(shè)計為點動,這使得銑削頭在加工過程中雖然進刀復(fù)位液壓閥始終吸合,使銑削頭保持向前進刀狀態(tài),但在未夾緊狀態(tài)下沒有消除與側(cè)底座導(dǎo)軌的間隙及限制相對運動。由于后端面加工面大,機床使用一段時間后,首先對加工造成了影響。對PLC程序進行修改,將鎖緊與放松改為自鎖控制狀態(tài),排除了故障。

2.液壓動作順序錯誤

單面組合銑,對殼體底面粗銑加工。機床臥式單面布置,中間為液壓工作臺,滑臺體側(cè)面安裝一側(cè)底座,安裝TX50A-F41銑削頭,機夾盤銑刀。近期由于零件的改進,夾具由氣動改為液壓夾具,用PLC控制夾具和機床,完成自動加工過程。操作人員反映,夾緊動作完成后,零件的一角與定位支承塊之間間隙大。首先排除了毛坯因素。夾具的動作順序為:定位夾緊→支承1→主油缸夾緊→支承2。

通過觀察,在以定位基準2執(zhí)行完定位夾緊后,鄰近加工面?zhèn)鹊膬蓚€輔助支承點動作,隨后執(zhí)行主油缸夾緊,定位夾緊旁的另兩個支承點動作。按照夾緊順序,加工面一側(cè)被支承點抬起后,由于是一個小油缸帶動楔塊將支承釘頂起的結(jié)構(gòu),主油缸夾緊無法將頂起過高的支承釘壓回,因為支承點處為毛坯面,而毛坯厚度的不均勻,造成夾緊后零件的一角與定位支承塊之間的間隙大。

從保證夾緊可靠及降低振動對加工面影響的角度考慮,將兩處支承點的動作順序進行調(diào)換更為合理,順序改為:定位夾緊→定位夾緊旁支承點動作→主油缸夾緊→近鄰加工面?zhèn)戎С悬c動作。

PLC程序輸出Y12/13控制7/8YV元件實現(xiàn)支承1返回/支承,Y14/15控制9/10YV元件實現(xiàn)支承2返回/支承。通過修改PLC程序,改變了兩支承前后順序,故障排除。

3.增大油缸返程壓力降低故障率

3面攻絲機,定位面在夾具上方,加工時主油缸將零件抬起至定位面3 mm處,主油缸兩側(cè)導(dǎo)柱連同升起,兩導(dǎo)柱側(cè)面各有一油缸活塞連接楔鐵,在導(dǎo)柱隨中間油缸升起后,楔鐵插入導(dǎo)柱內(nèi)與滾輪接觸將導(dǎo)柱抬起,使零件最終夾緊后進行加工。加工完成后,楔鐵油缸先動作,導(dǎo)柱落下使零件放松,間隔設(shè)定的時間延時后,主油缸連同兩側(cè)導(dǎo)柱降下,使零件落下。

圖1 改進后液壓原理圖

機床使用中,經(jīng)常出現(xiàn)加工完成后兩楔鐵油缸放松返回動作未執(zhí)行到位,主油缸就執(zhí)行動作,造成楔鐵與導(dǎo)柱卡死。通過適度加長時間延時,仍不能完全解除故障,如果時間延時過久,會對加工效率造成影響。分析故障原因有兩點:①由于兩楔鐵油缸由同一電磁閥控制,油路串聯(lián),動作時兩油缸不同步,放松返回動作時表現(xiàn)明顯;②楔鐵磨損后與導(dǎo)柱內(nèi)滾輪摩擦力增大,油缸執(zhí)行放松返回動作時動作遲緩。

改進方案①,通過加裝檢測開關(guān)來檢測楔鐵油缸動作到位情況;②改進油路,增大放松返回動作壓力或流量。

方案①由于楔鐵油缸位于機床底座內(nèi)部,安裝較困難,且維修調(diào)整不便,未采納;采用方案②,系統(tǒng)設(shè)定壓力為5 MPa,高于原設(shè)定壓力(原3 MPa),加裝一個二位二通電磁閥7YV,閥下端通過通徑底板的C口直接與系統(tǒng)油路相連,閥上端連接左側(cè)油缸管路(即通過B3口供油);修改PLC程序,執(zhí)行夾緊動作時5YV得電,通過減壓閥保持3 MPa的原設(shè)定壓力經(jīng)A3口供油,B3口回油,保證有效夾緊的同時避免夾緊力過大;執(zhí)行放松動作時6 YV和7 YV得電,通過二位二通閥經(jīng)B3口供油,A3口回油,放松壓力實際為5 MPa的系統(tǒng)壓力;由于壓力增大,在執(zhí)行放松動作時油缸返回速度明顯變快,有效改善了動作遲緩與不同步的情況,使用效果良好。改進后液壓原理圖見圖1。

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