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日產(chǎn)50萬m3沼氣工業(yè)化示范與研究

2014-07-27 06:20:00陸浩洋劉純顯包恒亭
創(chuàng)新科技 2014年22期
關鍵詞:系統(tǒng)

陸浩洋 劉純顯 劉 克 趙 印 包恒亭

(1.河南天冠企業(yè)集團有限公司,河南 南陽 473000;2.中聚天冠生物能源有限公司,河南 南陽 473000)

日產(chǎn)50萬m3沼氣工業(yè)化示范與研究

陸浩洋1劉純顯2劉 克2趙 印2包恒亭1

(1.河南天冠企業(yè)集團有限公司,河南 南陽 473000;2.中聚天冠生物能源有限公司,河南 南陽 473000)

利用薯類及谷物等淀粉質原料生產(chǎn)燃料乙醇廢棄物,采用生物發(fā)酵技術開發(fā)工業(yè)沼氣,研究開發(fā)出了兩級厭氧及好氧處理工藝,實現(xiàn)大型發(fā)酵罐容積10000m3CSTR沼氣厭氧發(fā)酵裝置與啟動,并實現(xiàn)酸化與甲烷化平衡,達到穩(wěn)定連續(xù)產(chǎn)氣,形成日產(chǎn)50萬m3沼氣工業(yè)化示范工程,沼氣經(jīng)過PDS脫硫凈化可用作民用、發(fā)電、車用以及燃料等,替代化石燃料,年節(jié)約能源折標煤12萬噸,減排二氧化碳111萬噸,減排氮氧化物等有害物質4.5萬噸,對改善大氣環(huán)境,實現(xiàn)節(jié)能減排具有積極和示范作用。廢水經(jīng)好氧與物化深度處理,實現(xiàn)廢水處理達標排放。

燃料乙醇;廢棄物;資源化;沼氣工業(yè)化示范

近年來,按照國家燃料乙醇發(fā)展戰(zhàn)略,以糧食為原料生產(chǎn)燃料乙醇調整為以非糧原料替代為主生產(chǎn)燃料乙醇,原料的調整以及燃料乙醇的大規(guī)模開發(fā),廢水處理的規(guī)模和難度受到進一步挑戰(zhàn),面臨著一系列新的問題,加之能源價格不斷攀升,對該類廢水處理采用厭氧處理顯得尤為必要,利用厭氧處理方法綜合利用酒精廢糟液生產(chǎn)生物能源沼氣及廢水處理達標排放,已成為燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展、發(fā)展低碳經(jīng)濟的探索課題。河南某燃料乙醇企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大、原料復雜,因此,開發(fā)一種適合大規(guī)模生產(chǎn)、適合復雜水質條件、能夠平穩(wěn)運行的沼氣生產(chǎn)工藝系統(tǒng),低成本的解決乙醇糟液的處理處置,已成為迫在眉睫的首要問題。另外,能源和環(huán)境問題已經(jīng)成為當今社會兩大突出問題,在不可再生能源日益減少和成本日益升高的情況下,資源的綜合利用及發(fā)展可再生能源已成為解決當前能源和環(huán)境問題的重要手段之一。近年來,隨著燃料乙醇產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對乙醇生產(chǎn)廢水資源化利用的研究開發(fā)具有一定的現(xiàn)實意義。因此,開展對乙醇糟液的大規(guī)模資源化利用研究已成為當務之急。

1 廢水水質

燃料乙醇是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水處理進行的,該廢水是一種高濃度的有機廢水,具有極高的污染負荷。該廢水水質情況見表1:

表1 廢水理化性質

2 工藝流程

2.1 工藝流程總圖

乙醇生產(chǎn)廢糟液經(jīng)過離心分離和沉砂池除去較重雜質,通過孔徑為0.5~1.5毫米的網(wǎng)板進行渣慮,進入調節(jié)池調節(jié)水質、水量、水溫,控制水質均勻:CODCr=40 000~80 000mg/L,緩沖時間2~3h、水溫:55~60℃。一級厭氧為全混高溫厭氧發(fā)酵[1](溫度55±3℃),單座容積10 000m3以上,進水COD濃度為40 000~80 000mg/L,去除率在80%以上,并內置出水穩(wěn)流裝置,確保減少污泥流失率,提高抗沖擊能力,產(chǎn)生的沼氣收集利用。二級厭氧處理[2]前設施為脫氣冷卻裝置、沉淀池、氣浮裝置進行合理串并聯(lián)做到固液分離,改善生物環(huán)境,達到滿足二級中溫厭氧的水質要求。二級厭氧采用單罐容積4 000m3UASB厭氧反應器,內部配置U型布水系統(tǒng),控制溫度35±2℃,利用不同的微生物菌群[3-5]降解污水中的有機污染物產(chǎn)生沼氣收集利用,成份穩(wěn)定,甲烷含量高達60%。厭氧出水(CODCr≤2 000mg/l)進入兩級氧化溝,進一步去除有機污染物并根據(jù)氨氮指標情況選用不同的脫氮工藝,獲得穩(wěn)定的脫氮效果,控制一級氧化溝污泥濃度4 000~10 000mg/L,溶解氧量1~4mg/L,停留時間25~40 h;控制二級氧化溝污泥濃度3 000~15 000mg/l,溶解氧量3~8mg/ L,停留時間30~45 h,并優(yōu)化配置缺氧區(qū)、好氧區(qū)、回流區(qū)及沉淀區(qū)成為改良型倒置A2O工藝,達到脫氮效果,可將二級厭氧出水氨氮含量降至15mg/l以下。兩級氧化溝出水進入絮凝沉淀池進行沉淀處理,絮凝劑采用聚雙酸鹽,絮凝沉淀處理進一步去除磷,去除污染物達到COD濃度100mg/l以下,絮凝沉淀需加聚雙酸鹽15~25mg/l,絮凝反應時間10~20分鐘,沉淀時間為2~4小時,表面負荷1~2.5m/m2·h。

圖1 工藝流程總圖

2.2 中間處理單元工藝流程圖

2.2.1 酒精糟液的預處理

采用機械分離、沉砂、調節(jié)池調節(jié)對酒精糟液進行預處理,滿足進一級厭氧反應器條件,保證設備運行穩(wěn)定、高效。

圖2 預處理流程圖

2.2.2 沼氣生產(chǎn)系統(tǒng)

預處理后的糟液經(jīng)調節(jié)池調節(jié)后,采用一級厭氧、氣浮裝置、二級厭氧反應器處理工藝,最大限度的生產(chǎn)沼氣[6]。

圖3 厭氧系統(tǒng)流程圖

2.2.3 污水好氧處理系統(tǒng)

厭氧出水采用A、B段氧化溝+絮凝沉淀池處理達標排放,部分水經(jīng)活性炭過濾后回用生產(chǎn),污泥經(jīng)離心分離后作有機肥農(nóng)用。

圖4 好氧系統(tǒng)流程圖

3 主要生產(chǎn)設備

3.1 大型生物能攪拌裝置的厭氧發(fā)酵裝置

厭氧反應采用一種新型生產(chǎn)設備,這是一種提高廢水處理效率、增加沼氣產(chǎn)量、保證發(fā)酵過程安全、穩(wěn)定、快速運行的目的的自動調壓生物能攪拌裝置的全混厭氧發(fā)酵裝置。該裝置[7]由發(fā)酵腔體(錐底板、柱形容器、弧形頂板組成)、底部排泥管和進料管、出水口自動調壓裝置、弧形頂板上沼氣除渣輸出管等主要部件組成,且內部安裝生物能攪拌裝置,不需要外加動能即可實現(xiàn)大型罐體內部物流的均質攪拌,降低能耗。本裝置進料系統(tǒng)強化傳質旋流布水,形成旋流,依靠能量來維持,而該能量來源于外部進料的動力,不同旋流需要相應大小的能量和流速來實現(xiàn)。達到微生物與物料充分接觸的攪拌目的,加快消化速度,提高物料的轉化率。該裝置實現(xiàn)了旋流攪拌在理化和生化的連續(xù)作業(yè)領域的應用,體現(xiàn)了渦旋能量的傳遞規(guī)律,降低了運行成本,提高了廢水處理的負荷率和產(chǎn)氣量。該裝置的出水系統(tǒng)與自動調壓裝置連接,實現(xiàn)了連續(xù)進水、連續(xù)出水,使裝置內壓力保持在一定范圍內,增加了沼氣發(fā)酵系統(tǒng)運行的安全、穩(wěn)定性。實現(xiàn)了厭氧發(fā)酵系統(tǒng)的連續(xù)進水和連續(xù)出水;裝置內布水排泥均勻,不易堵塞;實現(xiàn)了資源充分利用,降低了運行成本;結構簡單、運行穩(wěn)定,便于日常維護和管理,提高設備利用效率。

圖5 厭氧發(fā)酵裝置圖

3.2 污水兩級氧化溝+絮凝沉淀處理系統(tǒng)裝置

好氧處理[8]采用一體化倒置A2O氧化溝與合建式C-Orbal氧化溝結合處理酒精廢水裝置,用以對沼氣生產(chǎn)后的消化液進行處理達標排放。本系統(tǒng)裝置將一體化倒置A2O氧化溝與合建式C-Orbal氧化溝串聯(lián),與其它處理設備相比,針對總氮含量在800mg/l以上的酒精廢水,可去除污水中更多的氮,脫氮效果可達到國內外領先水平,同時此裝置的占地面積少,特別是通過共享墻體將二沉池和初沉池與氧化溝合建于一體,利用夾層空間設計消化液回流、污泥回流區(qū)、pH調堿區(qū)等,大大節(jié)省了占地面積,降低運行費用和投資。該套裝置通過合理配置缺氧區(qū)和好氧區(qū)循環(huán)處理,可不需要另外補充碳源即可對污水脫氮,組成良好的脫氮過程,好氧出水再經(jīng)絮凝反應沉淀除磷,在整個工藝過程中,脫氮和除磷相對單獨獨立解決了脫氮和除磷相互影響機理,實現(xiàn)了高效的除磷脫氮。且該裝置優(yōu)化配置缺氧區(qū)、好氧區(qū)、回流區(qū)及沉淀區(qū)成為改良型倒置A2O工藝,達到理想的脫氮效果。

圖6 好氧處理設施圖

4 系統(tǒng)整體運行狀況

4.1 厭氧系統(tǒng)運行情況.。采用兩級厭氧處理高濃度有機廢水工藝,使廢水中的有機物通過多重厭氧菌作用最大限度地產(chǎn)生沼氣,保證氣源量和處理水質。大容積的CSTR與UASB聯(lián)合使用。開發(fā)出了單體容積10 000m3的超大型高溫厭氧發(fā)酵罐(CSTR)與單體容積4 000m3的UASB厭氧反應器等裝置。設計并實施了單體容積10 000m3超大型厭氧發(fā)酵裝置,該裝置采用鋼制,柱錐形結構,同時配置了不需要外加動能即可實現(xiàn)大型罐體內部物料的均質攪拌系統(tǒng),不僅降低能耗而且解決了大型罐體的攪拌不均的技術難題,并實現(xiàn)出水系統(tǒng)與自動調壓裝置連接,實現(xiàn)連續(xù)進水、連續(xù)出水,使裝置內壓力保持在一定范圍內,增加了沼氣發(fā)酵系統(tǒng)運行的安全、穩(wěn)定性。COD去除率在85%以上。二級厭氧采用大容積UASB反應器,該裝置內部布水系統(tǒng)底部裝有多個U形配水支管組,在UASB反應器底部范圍外的U形配水支管組上的支管和進水總管相連,使反應器底部配水均勻,能迅速形成水力旋轉流進行混合,全罐均質效果優(yōu)良;個別配水支管發(fā)生堵塞時,容易實現(xiàn)在線清通;配置的三相分離器可實現(xiàn)將泥水分離和氣水分離在不同部位完成,提高沼氣、出水和泥的分離效果,減少污泥流失現(xiàn)象,COD去除率在45%以上。厭氧產(chǎn)生的沼氣經(jīng)過PDS凈化后,供應南陽市城市居民使用、脫碳變?yōu)樯锾烊粴猓鳛檐囉萌剂稀2糠终託庾鳛?2MW內燃機和12mw燃氣輪機發(fā)電,余熱生蒸汽。實現(xiàn)冷熱電聯(lián)供,為我國已沼氣等生物質為原料實現(xiàn)分布式能源供給模式提供示范。其一,厭氧處理COD變化。厭氧處理一級COD出水在4 000mg/L左右,去除率在85%以上;二級COD出水在2000mg/L以下,去除率在45%以上。

圖7 厭氧處理系統(tǒng)COD變化圖

厭氧系統(tǒng)高、中溫厭氧罐底部泥濃度分析由于高溫罐底部厭氧污泥濃度正??煞€(wěn)定在80~100mg/L,中溫罐底部厭氧污泥濃度正常可穩(wěn)定在25~35mg/L。保證了運行效果。

圖8 厭氧處理系統(tǒng)COD變化圖

4.2 系統(tǒng)SS變化。上游來水經(jīng)沉砂池處理,物料中攜帶的砂、部分懸浮物沉淀入池中,去除約10%以上的SS,再經(jīng)兩級厭氧反應以及氣浮、沉淀等去除大部分SS,厭氧反應出水進入好氧處理系統(tǒng)、絮凝沉淀及活性炭過濾,最終達到去除懸浮物的目的。

表2 系統(tǒng)運行SS變化表

4.3 兩級好氧處理系統(tǒng)運行情況

厭氧出水氨氮一般在500mg/l,為實現(xiàn)氮的高脫除率,選擇脫氮效果理想的氧化溝工藝。結合好氧生化處理的機理,一級好氧處理主要研究將厭氧菌逐步轉化為水解及好氧菌,達到脫氮和為下一級氧化創(chuàng)造條件的目的,采用合建式氧化溝配置倒置A2/O工藝,生化處理的設置有缺氧區(qū)、好氧區(qū)及兼氧區(qū),簡稱為為倒置A2/O工藝,進行生化處理,將各污染指標處理至常規(guī)處理范圍。根據(jù)處理負荷的情況調整污泥和消化液回流比例有效控制脫氮效果。在好氧生化處理的氧化溝的中央島內布置一定數(shù)量的曝氣器,對回流污泥進行再生,增加其有效活性污泥濃度,既可增加生物量的目的,又可實現(xiàn)對進水的預曝氣功能,從而實現(xiàn)氨氮及COD等污染指標的去除;當實際運行過程中,進水氨氮濃度低于設計值,可完全進行生化處理時,則減少曝氣量(或不曝氣),此時該區(qū)則可做為缺氧區(qū),與氧化溝(A/O)組成倒置A2/O工藝系統(tǒng),對廢水進行生化處理。二級好氧為主生化反應階段,進一步消解有機質去除污染物,采用改良的C-Orbal氧化溝。與一般的前置分離式厭氧—好氧(A/O)脫氮處理工藝不同,Orbal采取同步硝化與反硝化方式進行脫氮處理。從空間上來看,Orbal的外溝位于曝氣區(qū)下游呈好氧狀態(tài),而其上游則呈現(xiàn)缺氧狀態(tài),因而類似多個好氧—缺氧反應器的串聯(lián)系統(tǒng),污水在其中不斷地進行硝化—反硝化,獲得脫氮除磷效果。為保證氧化溝內維持足夠的污泥濃度,本研究將C-Orbal氧化溝使傳統(tǒng)工藝的外回流變成內部回流,縮短了回流時間和活性污泥在沉淀區(qū)的停留時間,從而在保持出水質量所需DO值恒定的條件下,大大降低了在此流程中MLSS內源呼吸所消耗的DO,從而使全程氧消耗量降低,提高系統(tǒng)運行效率。該工藝與一級氧化溝結合,可對厭氧出水起到較好的處理效果。

4.3.1 好氧處理和物化處理COD變化

厭氧出水COD濃度一般在2 000mg/l左右,經(jīng)初沉池沉淀后COD在1 000~1 500mg/l之間,經(jīng)初沉池沉淀后進入A段氧化溝,將COD濃度降至900~1 100mg/l,A段氧化溝出水進入B段氧化溝處理,處理后COD濃度在200~500mg/l之間,最后經(jīng)絮凝沉淀池沉淀后,出水COD濃度達到100mg/l以下。

好氧、物化處理COD濃度變化如圖9

圖9 好氧處理、物化處理的COD變化圖

4.3.2 好氧處理氨氮指標變化情況

厭氧出水氨氮含量較高,一般在500mg/L以上,經(jīng)過好氧系統(tǒng)一級好氧A2/O氧化溝的處理,氨氮含量大幅降低,可達160 mg/L以下,再經(jīng)二級好氧C-Orbal氧化溝處理,氨氮含量降至10 mg/L以下。

5 結論及存在的問題

綜上所述,采用該技術工藝本著污水凈化及工業(yè)沼氣生產(chǎn)的雙重目的,促進厭氧發(fā)酵高效、穩(wěn)定、徹底地進行;好氧處理進一步去除有機污染物并獲得穩(wěn)定的脫氮效果,絮凝沉淀池進一步去除磷及有機污染物,在整個工藝過程中,脫氮和除磷相對獨立地解決了其相互影響,達到高效脫氮除磷。最終實現(xiàn)了以下處理效果:

5.1 單體容積10 000m3超大型厭氧發(fā)酵裝置平穩(wěn)運行,其進料負荷由4KgCOD/m3·d提高到6KgCOD/m3·d,COD去除率達到80%以上;二級UASB反應器的COD去除率達到45%以上,日產(chǎn)沼氣達到45萬m3以上。

表3 好氧處理氨氮(m g/L)變化表

5.2 最終出水COD濃度100mg/L以下,氨氮含量降至15 mg/L以下,達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)酒精行業(yè)一級標準。

存在的問題:以淀粉質為原料生產(chǎn)燃料乙醇的廢水經(jīng)過生化處理后,雖然可以實現(xiàn)達標排放,但因色度較大造成運行費用偏高,如何降低色度的問題是下一步技術攻關的方向。

[1]張緒躍,李素貞.木薯酒精廢水全渣厭氧機理的探討[J].甘蔗糖業(yè).2006(3):33-39.

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S216.4

A

1671-0037(2014)11-84-4

陸浩洋,男,研究方向:能源與水處理技術。

劉純顯,女,研究方向:生物發(fā)酵技術。

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