楊 磊,陳 山
(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽 臨泉 236400)
某化工公司航天氣化爐200kt/a氨醇裝置自2011年底開車投產以來,粗煤氣帶塵現象相比于同期150kt/a氨醇裝置嚴重得多,問題一直未能得到很好的解決;配套的全低變工藝裝置也由于粗煤氣進入系統后,大量粉塵沉積于設備管道及變換爐中,變換崗位的系統阻力逐日逐月增加。在系統技術改造前,變換阻力最大達到了540kPa,嚴重制約裝置穩定生產,限制系統產能達到設計能力。
根據200kt/a氨醇裝置全低變系統存在的問題及薄弱環節,經科學分析,并結合生產實踐經驗和積累的數據,決定對系統作技術改造,使裝置長周期、安全、穩定、高效運行!
從氣化來的3.7MPa、200℃粗煤氣,首先進入低壓蒸汽發生器(E-2001),降溫后進入變換爐進料分離器(S-2001)分離液體,隨后進入變換爐進料換熱器(E-2002),在此被來自中壓蒸汽發生器(E-2003)的變換氣加熱至240℃左右,進入變換爐(R-2001)上段,從變換爐上段引出變換氣送入中壓蒸汽發生器(E-2003),此變換氣經中壓蒸汽發生器換熱后冷卻至283℃,進入變換爐進料換熱器(E-2002),與變換爐進料分離器(S-2001)來的粗煤氣換熱,冷卻至240℃,進入變換爐下段,進一步進行變換反應,生成H2和CO2。
從變換爐下段出來的變換氣進入中壓蒸汽發生器(E-2004),E-2004出來的變換氣進入鍋爐給水預熱器(E-2005),通過加熱脫氧水回收變換氣的余熱,并使變換氣的溫度降至約180℃,然后進入有機硫水解槽(R-2002),反應后的氣體經脫鹽水預熱器(E-2006)進一步冷卻至70℃,再經變換氣水冷器(E-2007)用循環水冷卻至40℃,進入變換氣分離器(S-2002),進行氣液分離,分離液相后約40℃、3.30MPa的變換氣送入脫硫、脫碳單元。
全低變系統隨著運行時間增加,阻力上升很快,使系統負荷受到很大影響,各項消耗大幅上升。2013年1~11月變換系統阻力統計如表1。

表1 2013.1~2013.11變換系統阻力統計表 kPa
經過外出考察學習,本裝置與國內同樣200 kt/a氨醇裝置全低變系統對比,各設備的阻力均明顯比別的裝置大。具體對比見表2、圖1。

表2 與國內同類裝置全低變系統設備阻力對比表 kPa

圖1 與國內同類裝置全低變系統阻力降比較
全低變系統阻力越來越大,主要表現在E2001管程、S2005、R2005、R2003、S2001等設備上。針對上述所列的問題,經過研究討論,分析阻力大的原因并制定相應改造目標(表3)。
(1)更換脫毒槽R2005內吸附劑,并更改內件,擴大集氣盒孔眼。
R2005的阻力在10月份停車前達到了71kPa。本次技術改造,在打開人孔蓋,拿出壓箅后,就見絲網上一層厚厚的煤灰,約有2cm,完全堵住了絲網眼,專業檢查人員將表面積灰清理后才看見絲網。由于粗煤氣氣質差,吸附劑吸附達到了飽和,煤氣中的雜質覆蓋在吸附劑表面,沉積在脫毒槽中,脫毒槽的阻力就是這樣日積月累形成的。
由于吸附劑達到了飽和,決定更換吸附劑;考慮到粗煤氣帶塵量大,氣質差,將集氣盒孔眼由φ10mm擴大到φ12mm,大大降低粗煤氣通過時的阻力。

表3 阻力大原因分析
(2)卸出三變爐R2003內催化劑,過篩后重新裝填,并更改內件,擴大集氣盒孔眼。
R2003的阻力8月份停車前最高達到151kPa,停車期間用氣體反吹了一次,阻力降到了143kPa,但是在之后一個月內又快速增長,10月18停車前漲到了150kPa。
由于催化劑結塊嚴重,上面還裹了厚厚一層瓷球粉,催化劑無法從卸料孔卸出,我們只能采取螞蟻搬家的方法,人進入到爐內,用釘鈀風鎬把催化劑扒松后先裝進桶里,再由站在爐外的人一桶桶拎出來,過篩后裝進袋子,再通氮氣保護,直到催化劑重新裝進變換爐。
針對催化劑下部瓷球粉化嚴重,阻力大的問題,采用的技改措施是,底部瓷球全部棄用,在催化劑下部,原瓷球堆填高度處,用∠14角鐵加工一層支撐箅子,取代瓷球,徹底解決因瓷球粉化造成阻力大的問題。
重新裝填催化劑后,為降低R2003設備阻力,同樣將集氣盒孔眼由φ10mm擴大到φ12mm。
(3)扒出噴水凈化器S2005,S2006內瓷球,棄用,裝填不銹鋼鮑爾環。
S2006內的瓷球在以往短期停車中也曾檢查過,瓷球破碎粉化較嚴重,瓷球粉甚至帶到三變爐,造成三變爐阻力增大。瓷球在以前停車時扒出過一小部分。S2005的阻力也有30kPa左右。這次利用技術改造機會,把S2005、S2006內瓷球完全扒除棄用,改裝不銹鋼鮑爾環,徹底解決設備阻力大的問題。
(4)冷凝液加熱器E2003的副線調節閥拆除,用直管段過渡代替。
由于要控制二變爐進口溫度,造成E2003的氣相出口閥不能完全打開,副線閥長期處于手動全開狀態,不能調節,形同擺設。技術改造前E2003的阻力有30kPa左右。由于設計不合理,副線閥閥芯采用套筒式結構,阻力大,因此將E2003的副線調節閥拆除,用直管段過渡代替,降低冷凝液加熱器E2003設備阻力。
(5)E2010透平液預熱器加裝副線。
E2010透平液預熱器在正常生產中,阻力達到25kPa,考慮到工藝上對透平液預熱溫度要求不是很苛刻,在滿足工藝控制要求的條件下,決定增加副線來降低E2010透平液預熱器設備阻力。
E2010透平液預熱器加裝副線的技術改造如圖2所示。
(6)更換E2001換熱器內漏列管。
以往正常生產過程中,發現E2001有泄漏跡象。因為E2001換熱效果越來越差,副線開啟度越來越小,阻力偏高,一旦列管內漏,粗煤氣就會竄入變換氣中,煤灰塵帶入后工序也是造成后工序阻力大的主要原因。對E2001換熱器拆檢,發現泄漏量較大。利用本次技術改造機會,更換換熱器φ19×2mm規格列管,避免粗煤氣竄入變換氣中,消除E2001熱交換器設備隱患,降低后工序阻力。

圖2 E2010加裝副線示意
(7)針對S2001中煤灰沉積在絲網除沫器中,分離效果差的問題,反復加水浸泡,4~6h后,再通入氮氣連續鼓吹,加快煤灰脫離分離器,直至排出干凈的水為止。
通過以上技術改造,系統開車后,效果明顯,具體如下。
變換系統阻力明顯下降,由540kPa降到了240kPa以下,達到技術改造目標。其中,S2001、E2001等設備阻力大幅下降。見表4。

表4 變換系統各設備阻力改造前后對比表 kPa
另外,由于變換阻力的降低,進合成崗位氣體進口壓力提高,節約了合成汽輪機的蒸汽用量。
(1)由于變換系統阻力的降低,進入甲醇洗崗位的進口壓力由原來的2.6MPa提高到2.8MPa以上,提高了甲醇的吸收效果,甲醇循環量由230m3/h降到210m3/h。由于甲醇循環量的降低,減少了甲醇洗冷量的損失,降低了甲醇醇耗,同時降低了甲醇洗各泵的動力消耗。
(2)由于變換阻力的降低,液氮洗出口合成氣壓力由原來的2.4MPa提高到2.55MPa,降低了合成汽輪機的蒸汽消耗,蒸汽耗由31 000kg/h現在降到29 000kg/h,全年按320d有效生產時間,每噸4.9MPa蒸汽成本按150元計算,全年可為公司節約資金230.4萬元。
該裝置從2013年11月份投運至今,運行情況良好,系統阻力大幅下降,有效地降低了機泵類的動力消耗,完全達到了預期的工藝技術改造要求。