摘 要:文章介紹了汽輪機腐蝕形成的原因,分析了水質好壞對腐蝕的生成有重大影響。腐蝕的根本原因來自凝結水精處理系統,提出了幾種提高精處理效果的措施,取得了較好的效果。
關鍵詞:汽輪機;腐蝕;水質;精處理
引言
在超臨界熱力系統中,傳統的汽包鍋爐已不能適應技術的要求,取而代之的是有著更為優越的性能的直流鍋爐。但是直流鍋爐致命缺點是不能對汽水進行排污,所以對水質有著極高的要求,水質的好壞直接影響著鍋爐和汽輪機的安全健康運行。文章針對我廠大修過程中發現的汽輪機腐蝕現象進行分析,在凝結水精處理方面采取了積極的防治措施,使汽輪機的腐蝕問題得到了有效的解決。
1 汽輪機腐蝕的原因
水質的好壞,是導致汽輪機腐蝕的直接也是最重要的因素,汽輪機腐蝕和積鹽與蒸汽的質量密切相關,汽輪機的腐蝕類型有酸性腐蝕、點腐蝕、沖擊損傷和水滴磨蝕。
1.1 高壓缸腐蝕積鹽積垢
在汽輪機的高壓部分,蒸汽沒有發生相變,始終是干蒸汽。高壓缸部分在運行中通常不會引起腐蝕問題。但是機組在停運期間,由于高壓缸附著的鹽和垢的吸潮性,將會發生電化學腐蝕,其腐蝕的嚴重程度與垢的成分有關。如果凝結水精處理投運不正常,或給水含鐵量較高,高壓缸容易發生鐵垢沉積。
1.2 中壓缸腐蝕積鹽積垢
汽輪機中壓缸主要發生硅垢和NaCl等鹽類的沉積。蒸汽中的含硅量較高時,往往在汽輪機的中壓缸和低壓缸都發生沉積。蒸汽中的氯化鈉主要有兩個來源,一是來自外部系統的漏入,包括凝汽器管的泄漏,二是來自凝結水精處理本身的釋放,包括使用了不合格的堿再生陰樹脂,凝結水混床運行終點控制不當,凝結水精處理氨化運行而再生又未按氨化運行的劑量再生。
1.3 低壓缸腐蝕
汽輪機低壓缸一般發生腐蝕現象比較多,發生積鹽的現象比較少,主要是濕蒸汽能清洗鹽垢。當蒸汽剛出現凝結水時一般出現在倒數第2級到第4級不等。如果蒸汽的質量不好,特別是含有無機陰離子時,往往對汽輪機葉片造成腐蝕。由于蒸汽中的各種鹽類和無機酸等的汽、水分配系數都非常低,通常都在10-4數量級以下,汽輪機的初凝水不再是一般意義的凝結水,而是鹽水。從機組實際檢測證實,汽輪機初凝水的pH值可能降到中性或酸性,并含有Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-、CH3COO-等。在低壓缸的初凝區最容易發生點腐蝕。點腐蝕可以發生在汽輪機的運行過程中,也可發生在停運過程中。初凝水中的鹽類,特別是含Cl-和SO42-的鹽是產生點腐蝕的腐蝕介質。機組因混床終點控制不當,將有大量的氯離子漏出,導致蒸汽中氯離子含量偏高,造成初凝區發生點腐蝕。
我廠的汽輪機低壓缸葉片產生的腐蝕正好為氯離子引起的點狀腐蝕。
2 汽輪機腐蝕的防治
高塔分離是國內火電廠凝結水精處理分離再生最主要的工藝,其主要由樹脂分離塔(SPT)、陰樹脂再生罐(ART)和陽樹脂再生兼貯存罐(CRT)三部分組成。SPT由直的筒體和倒置的錐臺形筒體組成。反洗沉降及輸送樹脂時,水在直段部分有柱狀的流動,內部攪動小,從而利用陰、陽樹脂的密度差,借反洗強度的調節控制使陰樹脂與陽樹脂完全分離,分離后陰陽樹脂的交叉污染在0.1%以下,然后再將陰、陽樹脂分別用水輸送到ART和CRT進行再生。再生好的陰樹脂從ART用水和壓縮空氣輸送到CRT。在CRT中進行陽陰樹脂的混合,沖洗合格后備用。
2.1 優化調整樹脂量和樹脂配比
目前精處理系統存在樹脂比例不恰當,再生系統參數設置不合理。《運行規程》中給出的樹脂量,無法說明依據,甚至設備廠家說明書中數據也很混亂。
鑒于此,必須針對SPT、ART和CRT的設備尺寸圖,結合再生步序,進行計算以確認樹脂添加量是否得當,以及填裝完畢后,樹脂應達到的位置。
2.2 再生控制
在高塔分離法中,反洗流量的控制對樹脂分離效果具有重要作用。采用該法的再生系統以高塔為核心,其結構特點是上部直徑擴大形成錐體且塔身具有足夠的高度,即可以保障陽樹脂充分膨脹,而陰樹脂又不會被沖出。樹脂分離要求反洗流量漸次減小,以利于樹脂的分離沉降,流量的設定分布要符合所用樹脂的沉降速率規律。樹脂反洗的2個流量平臺要持續一定的時間,這樣可以保持使樹脂在該流量平臺上有一個相對的動態平衡狀態,有利于下一步的樹脂沉降,保證樹脂在有序的狀態下進行分離。
2.3 優化混脂及混床投運條件
再循環泵的功能是在混床投入運行前提供再循環沖洗。再循環泵吸取陽床或混床出口的沖洗水將其送回到入口母管。在混床出口設有電導率在線檢測,當檢測到混床沖洗出水的電導率合格時,即陽離子導電度<0.1μS/cm時,混床再循環沖洗結束,投入正常運行。備用混床投入運行初期,其出水電導率(25℃)往往達到0.4~0.5μS/cm,甚至更高,雖然持續時間較短,但此時大量的雜質被帶入給水,給機組安全和經濟運行留下隱患。
2.4 嚴格控制出水水質和周期制水量
混床臨近失效,出水電導率(25℃)開始上升,且具有明顯上升趨勢時就應切換混床運行,盡可能使混床切換時的出水電導率(25℃)不超過0.10μS/cm,防止混床大量“漏氯”。
由于目前樹脂再生人員緊張,運行操作熟練程度不高,難以保證樹脂再生水平,所以將混床失效水質指標:陽離子電導率和電導率均控制在0.10μS/cm,初期可用放寬到0.15μS/cm,并在以上指標基礎上限制混床周期制水量。
2.5 精處理系統運行管理需要加大培訓
精處理作為熱力系統內部關鍵的水處理單元,雖然已經實現計算機自動化運行,但是針對某些問題,自動化程序無能為力,需要運行人員結合實際情況進行調整。目前能在故障情況下手動操作的人員較少,無疑是水汽品質進一步提高的一大障礙,因此需要加大人員技術培訓力度。
3 結束語
精處理設備的正常運行是保證水汽品質的關鍵手段,其經濟效益表現在水系統腐蝕速率降低,蒸汽中雜質離子濃度降低,可減輕汽輪機通流部位的腐蝕,提高蒸汽做功效率和機組負荷率,節省機組煤耗,延長機組主體設備的使用壽命,降低設備檢修維護費用。
隨著國內機組容量越來越大,更加需要重視化學監督指標的微量變化,加強化學監督管理及相關人員技術培訓,方能有力保證機組安全經濟運行。
參考文獻
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作者簡介:帥奔(1989-),男,助理工程師,主要從事火電廠運行管理工作。